黃兆飛 謝三山 王充 李虹霖
摘要:對(duì)動(dòng)葉可調(diào)引風(fēng)機(jī)軸系的問(wèn)題處理的過(guò)程進(jìn)行介紹和分析,得出產(chǎn)生故障的三種可能的原因,并按照這三種原因進(jìn)行處理。最后對(duì)整個(gè)故障處理中的經(jīng)驗(yàn)和不足進(jìn)行了總結(jié)。
關(guān)鍵詞:動(dòng)葉可調(diào)風(fēng)機(jī);軸系故障;分析;處理
1.設(shè)備簡(jiǎn)介
云南某電廠1#爐 600MW燃煤機(jī)組,兩臺(tái)引風(fēng)機(jī)采用單級(jí)動(dòng)葉可調(diào)軸流風(fēng)機(jī)YU17056-02。該引風(fēng)機(jī)運(yùn)行初期引風(fēng)機(jī)本體性能穩(wěn)定,軸承溫度、振動(dòng)等指標(biāo)均在正常范圍內(nèi),振速一值保持在2mm/s以下。
2.故障的出現(xiàn)及檢查處理
1#爐A引風(fēng)機(jī)風(fēng)機(jī)在運(yùn)行過(guò)程中,振動(dòng)逐步增大,振動(dòng)已達(dá)4mm/s以上,氣流有明顯沉悶的異音。為了查明事故原因,主要檢查內(nèi)容有:
(1)葉片的同步性。檢查葉片開度一致,同步性好,內(nèi)部曲柄、滑塊等完好;
(2)葉柄螺栓。確認(rèn)葉柄螺栓連接緊密,無(wú)松動(dòng)現(xiàn)象;
(3)支撐板。錘擊法進(jìn)行檢查,連接完好,無(wú)松動(dòng)現(xiàn)象;
(4)軸承箱連接。軸承箱與支撐法蘭固定螺栓近葉輪端有2顆松動(dòng);
(5)軸封(氣封)。軸封處下端與輪轂有摩擦;
(6)測(cè)振探頭。兩測(cè)點(diǎn)均為水平測(cè)點(diǎn);
檢查后,對(duì)軸封摩擦處進(jìn)行打磨,擰緊松動(dòng)螺栓。處理完畢后隨爐啟機(jī),啟機(jī)后振動(dòng)情況未有明顯好轉(zhuǎn)。
3.振動(dòng)測(cè)試及原因分析
為了更好地分析振動(dòng)原因, 采用頻譜測(cè)試儀(Bruel & Kjar Vibro)對(duì)1#A引風(fēng)機(jī)振動(dòng)情況就地進(jìn)行實(shí)測(cè),在機(jī)殼外壁實(shí)測(cè)1#A機(jī)殼中分法蘭處振速13~15mm/s rms,振幅82.3左右,并發(fā)現(xiàn)在89.38Hz左右有一極大峰值,達(dá)到7.18mm/s pk。風(fēng)機(jī)的實(shí)測(cè)頻譜圖如下圖1所示?,F(xiàn)場(chǎng)分析認(rèn)為,產(chǎn)生該頻率振動(dòng)的原因主要有3個(gè)[1-3]:
圖1? 1#爐A引風(fēng)機(jī)頻譜圖
3.1 氣動(dòng)方面
對(duì)比#1爐A、B兩臺(tái)風(fēng)機(jī),運(yùn)行參數(shù)一致性較好,開度、電流等基本一致,且風(fēng)機(jī)運(yùn)行狀態(tài)遠(yuǎn)離理論失速線,因此排除失速搶風(fēng)的可能。另兩臺(tái)風(fēng)機(jī)布置一致,雖布置存在一定不合理,但不是造成振動(dòng)的原因。氣動(dòng)方面原因可以排除。
3.2 局部激振
風(fēng)機(jī)運(yùn)行隨開度增大,振動(dòng)值減小,隨開度減小,振動(dòng)值增大。造成此現(xiàn)象可能由于局部螺栓松動(dòng)或連接松動(dòng),使殼體不能有效固定。
3.3 軸承損壞
經(jīng)查NU260軸承頻率91Hz,NU360資料暫無(wú),此次振動(dòng)頻率89Hz,因在軸承頻率范圍內(nèi),軸承可能損壞;
4.風(fēng)機(jī)出現(xiàn)嚴(yán)重事故
盡管已經(jīng)建議立即停機(jī)檢查,但是由于種種原因未能及時(shí)停機(jī)。檢查后不久,#1A引風(fēng)機(jī)軸承溫度突然升高至105℃,振動(dòng)值達(dá)到20mm/s rms左右,立即停機(jī)檢查,近葉輪端軸承嚴(yán)重?zé)龎模鬏S磨損,葉輪轂盤變形嚴(yán)重,機(jī)殼支撐法蘭輕微變形,所有的葉片高度方向上平均減少2mm,設(shè)備造成較大損壞。
事故風(fēng)機(jī)在廠家經(jīng)過(guò)近半個(gè)月的搶修,才修復(fù)完成。
5.事故原因再分析
事故發(fā)生后,從軸承供應(yīng)商處獲得NU360的故障頻率數(shù)據(jù),為89Hz,與現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試時(shí)峰值最大處的頻率一致。說(shuō)明軸系損壞是從軸承開始的。在軸承發(fā)生嚴(yán)重?fù)p壞之前,軸承已經(jīng)開始出現(xiàn)問(wèn)題。
根據(jù)嚴(yán)重?fù)p壞的軸承箱實(shí)物,也可以判斷軸系的嚴(yán)重?fù)p壞是從軸承開始的。其中近葉輪端的NU360損壞最為嚴(yán)重,內(nèi)圈斷裂,所有的滾子均已磨平,外圈斷裂。對(duì)損壞后的軸承外觀和損壞痕跡進(jìn)行仔細(xì)研究,研究人員經(jīng)過(guò)討論分析結(jié)果如下:
a.由于損壞軸承為風(fēng)機(jī)的兩側(cè),中間軸承未發(fā)現(xiàn)任何損傷,且損壞軸承嚴(yán)重部分為驅(qū)動(dòng)端軸承的上部分,另一端軸承的下部分,出現(xiàn)此情況的極大可能性為安裝時(shí)設(shè)備對(duì)中出現(xiàn)了誤差。
b.拆卸的時(shí)候發(fā)現(xiàn)風(fēng)機(jī)驅(qū)動(dòng)端端蓋螺栓有拉伸松動(dòng)的現(xiàn)像,這一現(xiàn)象也可能造成軸承類似情況的損傷,其根本原因也為螺栓松動(dòng)后,引發(fā)的不對(duì)中造成。
c.內(nèi)圈與滾動(dòng)體損傷為不對(duì)中引發(fā)的后續(xù)損傷,滾動(dòng)體卡死,產(chǎn)生滑動(dòng)摩擦,溫度急劇上升,然后造成軸承內(nèi)圈破裂。
另外不排除如下原因:油質(zhì)問(wèn)題:如果稀油油質(zhì)污染,導(dǎo)致滾柱磨損,同樣會(huì)出現(xiàn)如上分析結(jié)果。
6.建議與處理
根據(jù)上述分析,提出如下建議:
6.1 因軸承損壞嚴(yán)重,軸系的損壞又是從軸承開始的,建議更換更好品牌的軸承如SKF或者FAG;
6.2 對(duì)安裝過(guò)程進(jìn)行嚴(yán)格可控制,確保每一步都檢測(cè)合格;
6.3 對(duì)這個(gè)潤(rùn)滑系統(tǒng)進(jìn)行清洗,確保干凈無(wú)雜質(zhì)。
1A返廠引風(fēng)機(jī),在回裝的過(guò)程中出現(xiàn)三個(gè)難點(diǎn)和問(wèn)題。軸承座按照廠內(nèi)要求進(jìn)行回裝,近電機(jī)端軸承座下落穿過(guò)鉸制螺栓后,間隙60um;葉輪端加上葉輪后,測(cè)量底部間隙200um,機(jī)殼支撐法蘭近中分面位置處間隙基本為零,說(shuō)明支撐法蘭中分面處已經(jīng)發(fā)生收縮變形,現(xiàn)場(chǎng)通過(guò)對(duì)兩側(cè)輕微打磨和增大葉輪端壓力的方式,使間隙降至50um以內(nèi)。
葉片回裝的過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)每片標(biāo)準(zhǔn)葉片均超長(zhǎng)3~4mm。使用單片葉片測(cè)量機(jī)殼間隙,發(fā)現(xiàn)機(jī)殼間隙基本均勻。懷疑機(jī)殼出現(xiàn)均勻周向收縮,具體原因不明。檢查軸封間隙,最大處4mm(底部)。
軸承座和葉輪安裝完畢后,連接軸系,對(duì)對(duì)中度進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)兩聯(lián)軸器張口與要求相反,和標(biāo)準(zhǔn)安裝值差距過(guò)大。未做調(diào)整前的張口數(shù)據(jù)為:葉輪端膜片聯(lián)軸器下張口0.15mm,電機(jī)端膜片聯(lián)軸器上張口0.11mm。重新對(duì)中后張口數(shù)據(jù)能夠滿足要求。
1A引風(fēng)機(jī)其他部件復(fù)裝完畢后,郵箱清理完畢后,空機(jī)試轉(zhuǎn),通頻值1.9mm rms,振動(dòng)優(yōu)良。
7.結(jié)論
在整個(gè)故障處理的過(guò)程中,頻譜測(cè)試儀(Bruel & Kjar Vibro)在定位設(shè)備故障部位時(shí)發(fā)揮了重要的作用;在對(duì)事故實(shí)物的分析中,對(duì)軸承失效的原因分析也是十分到位的;后續(xù)的處理措施做得也很合理周密。不足之處是以后碰到類似問(wèn)題時(shí),要注意多方面收集數(shù)據(jù)反復(fù)驗(yàn)證,比如這次事故發(fā)生前,如果能夠從DCS控制室里獲取振動(dòng)趨勢(shì)的變化曲線,那么就能從上述幾種可能的振動(dòng)原因中準(zhǔn)確判斷軸承出現(xiàn)了嚴(yán)重故障了。
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