謝小鋒
摘要:近年來,300MW機組汽輪機頻繁的出現(xiàn)振動故障,這給相關(guān)單位帶來了巨大的經(jīng)濟損失。本文主要講述的是300MW機組汽輪機出現(xiàn)故障的具體原因,并針對300MW機組汽輪機的振動故障,提出了相關(guān)的解決措施。
關(guān)鍵詞:300MW機組;汽輪機 振動 故障 措施
引言:
當機組的負荷達到300MW的時候,會頻繁出現(xiàn)振動現(xiàn)象,只有將負荷降低到212MW的時候,機組振動現(xiàn)象才會有所消減。機組汽輪機頻繁發(fā)生故障現(xiàn)象,嚴重制約了機組的安全運行。以下文章具體分析了機組汽輪機發(fā)生故障的原因。
2. 對機組汽輪機的振動故障進行分析
2.1軸承檢查調(diào)整實驗
在對軸承進行停機間檢查時,轉(zhuǎn)子與主油泵之間的連接,是正常的,經(jīng)過實際的測量,發(fā)現(xiàn)軸承頂部之間的縫隙為0.18毫米,要使上瓦蓋的接觸緊力達到0.07毫米,就必須喲增加0.25毫米的墊片。例如在某天下午的一點十七分時,啟動軸承,當時間在一點三十三分時,定速度就會達到3000r/min,在下午的二點十五分時并網(wǎng),在下午的五點三十八分時,機組的負荷就會達到245MW。高壓調(diào)節(jié)氣閥III的行程發(fā)生動作時,汽輪機的振動頻率也會有所增加
通過對汽輪機調(diào)節(jié)氣閥的實際實驗表明,當振動的負荷達到200MW以上時,汽輪機高壓調(diào)節(jié)閥組態(tài),將直接影響到振動的發(fā)生機率。當發(fā)動機減少負荷時,高壓汽輪機轉(zhuǎn)子就會出現(xiàn)隨機振動的現(xiàn)象,這是一種典型的氣流擾動現(xiàn)象。
2.3汽輪機轉(zhuǎn)子軸系裝配狀態(tài)分析
經(jīng)過對機組啟動過程的觀察發(fā)現(xiàn),當系統(tǒng)數(shù)據(jù)顯示小于500r/min時,#2和#3的軸振測點的數(shù)值就會超過500r/min,當兩個軸振測點的晃動高點呈反向形態(tài)時,則表明該轉(zhuǎn)子的對輪不正,或者是晃動值已超標。通過實際的觀察發(fā)現(xiàn),機組設(shè)備安裝還是原始狀態(tài),依據(jù)設(shè)別故障診斷的角度,汽輪機高壓與抵壓轉(zhuǎn)子的對輪會進行連接,也有可能是#1和#2的瓦軸振測點還有待于檢查。
4. 結(jié)束語:
本文重點探討了300MW機組汽輪機發(fā)生振動故障的原因,望能對相關(guān)的研究者,帶來幫助。
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