李勇剛,許 恒,王必寧
(1.國電龍山發(fā)電有限責任公司;2.中國神華能源股份有限公司國華惠州熱電分公司;3.西安熱工研究院有限公司,西安 710000)
某火力發(fā)電廠四大管道支吊架檢查與調(diào)整
李勇剛1,許 恒2,王必寧3
(1.國電龍山發(fā)電有限責任公司;2.中國神華能源股份有限公司國華惠州熱電分公司;3.西安熱工研究院有限公司,西安 710000)
從四大管道支吊架安裝、質(zhì)量、管道設(shè)計和運行的角度,闡述了某電廠330MW機組主蒸汽、再熱蒸汽管道支吊架的運行現(xiàn)狀和存在的問題,對管道支吊架進行了狀態(tài)檢查、支吊架載荷性能檢測、在綜合分析的基礎(chǔ)上提出了支吊架調(diào)整方案,并進行了工程實施,最后還對機組支吊架的運行監(jiān)督提出建議。
支吊架;調(diào)整;管道;應力
火力發(fā)電廠汽水管道支吊裝置是爐外管道系統(tǒng)的十分重要的組成部分,起著承受管道重量、限制管道位移以及控制管道振動的重要作用。
機組為國產(chǎn)亞臨界燃煤機組,裝機容量2×330MW,鍋爐為武漢鍋爐廠生產(chǎn)的WGZ1100/17.45-3型鍋爐,鍋爐為燃煤機組,亞臨界參數(shù)、自然循環(huán)、一次中間再熱、單爐膛平衡通風、固態(tài)排渣、露天布置、全鋼構(gòu)架的Π型汽包爐。汽機為東方汽輪機有限公司的C330-16.7/2.7/1.3/538/538 型亞臨界、一次中間再熱、三缸、單軸、抽凝式汽輪機。投產(chǎn)時間為2010年4月。
單臺機組的主蒸汽管道共布置有38組支吊架,高溫再熱蒸汽管道共布置有41組支吊架,低溫再熱蒸汽管道共布置有26組支吊架。停機前和停機后對支吊架熱態(tài)狀況進行了全面的狀態(tài)檢驗,檢驗結(jié)果表明存1、2號機組分別有38組和32組支吊架問題和缺陷,主要是彈簧支吊架壓縮量異常(過載或者欠載)、恒力吊架指針指示異常(卡死至極限位置)、支吊架偏斜、支吊架選用時沒有考慮管夾重量、設(shè)計為彈簧支吊架實際安裝為剛性吊架、銷子沒有去除、恒力吊架質(zhì)量低劣組件變形等。
圖1 低溫再熱蒸汽管道支吊架立體布置示意圖
2.1 支吊架質(zhì)量問題
彈性、剛性吊架和限位裝置等支吊架結(jié)構(gòu)設(shè)計比較簡單,技術(shù)要求基本能夠滿足;對恒力支吊架及阻尼器的質(zhì)量,質(zhì)量進行檢驗和檢測是發(fā)現(xiàn)存在較大的問題。
主汽和再熱蒸汽管道鍋爐側(cè)和汽機側(cè)支吊架分別是由兩個不同支吊架廠家供貨,對汽機側(cè)抽檢恒力支吊架進行載荷性能測,檢測結(jié)果表明,所檢測的恒力吊架載荷恒定度達到38%,恒定度嚴重超標,恒力吊架質(zhì)量不合格。
另外高溫再熱蒸汽管道540號、640號單擔恒力吊架恒力支架質(zhì)量低劣,轉(zhuǎn)軸彎曲變形,支桿彎曲變形,原轉(zhuǎn)軸和支桿設(shè)計嚴重錯誤。
2.2 支吊架安裝的典型問題
(1)根據(jù)DI/T-616規(guī)定,剛性吊架擺角不得超過3度,彈性吊架擺角不得超過4度,吊架的吊桿偏斜角過大,將對管道產(chǎn)生附加軸向載荷或彎矩,對管道端點、設(shè)備接口間接產(chǎn)生附加力和附加力矩。不利于管道和設(shè)備的正常運行?,F(xiàn)場檢查的支吊架中有30%左右缺陷均為偏裝問題。水平位移較大的支吊架未進行偏裝、偏裝反向或者偏裝不足。最為典型的是高溫再熱蒸汽管道520號吊架偏裝反向,該吊架根部向-Y方向偏斜100 mm,偏斜嚴重,原吊架安裝是沒有進行偏裝,安裝嚴重錯誤。
(2)在檢查低溫再熱蒸汽管道支吊架時,檢查發(fā)現(xiàn)與其相連的汽輪機二級抽汽管道在汽機平臺的1號吊架,原來設(shè)計為單彈簧支架,實際安裝為單滑動支架,導致低溫再熱蒸汽管道立管剛性吊架570號下方區(qū)域管道熱膨脹嚴重受阻,管道支吊架的安裝嚴重錯誤。然而2號機汽輪機二級抽汽1號單彈簧吊架狀態(tài)安裝是正確的。
圖2 汽輪機抽汽管道1號單彈簧支架
(3)另外汽機側(cè)6米平臺區(qū)域高溫再熱蒸汽管道水平管道190至220號支吊架載荷的設(shè)計選擇時沒有計管夾重量,吊架選用載荷偏小,導致管系局部區(qū)域過載。
在冷態(tài)與熱態(tài)檢驗的基礎(chǔ)之上,結(jié)合支吊架的檢測結(jié)果,綜合分析整個管系支吊架的現(xiàn)狀并且提出整改的方案。從管系設(shè)計、支吊架安裝以及質(zhì)量上進行整改。針對管道及與支吊架存在的問題,區(qū)分不同性質(zhì),采取以下幾個主要的整改措施:
(1)彈簧安裝時,拔除鎖定銷后沒有對彈簧進行系統(tǒng)的調(diào)整,彈簧吊架存在壓縮量異常,存在過載和欠載現(xiàn)象,主汽200號、220號,高再190號、低再550號等彈簧吊架壓縮量異常,調(diào)整花蘭或者吊桿下端螺母,對支吊架壓縮量進行調(diào)整,調(diào)整彈簧至冷態(tài)設(shè)計安裝高度。
(2)對安裝時偏裝錯誤、沒有偏裝或者偏裝不足的支吊架進行重新安裝和偏裝。
(3)卡碰現(xiàn)象,如花蘭和吊桿下方的鎖緊螺母沒有鎖緊,吊桿與平臺柵格板卡碰。
(4)對支吊架載荷的選擇沒有考慮管夾重量的支吊架,選擇性的部分重新選型和更換或者調(diào)整載荷螺栓或者彈簧花蘭,增大吊點的載荷。
(5)膨脹指示器連接裝置松弛,無冷態(tài)和熱態(tài)標示:對汽機平臺區(qū)域主汽和再熱的三臺膨脹指示器重新安裝和調(diào)整,做好冷態(tài)和熱態(tài)標記。
依此優(yōu)化調(diào)整方案整改后,支吊架處于正常的設(shè)計工作狀態(tài),管道應力分布更加合理,調(diào)整時也應考慮調(diào)整支吊架附近幾只吊架的位移與承載變化,發(fā)生變化的支吊架做相應調(diào)整,直到全部達標。
總體來說,主蒸汽管道、高溫再熱蒸汽管道和低溫再熱蒸汽管道支吊架調(diào)整前存在較多的質(zhì)量、安裝和管道設(shè)計等多種類型的缺陷,支吊架存在彈簧吊架過載和欠載、恒力吊架卡死于極限位置、恒力吊架載荷性能不合格、支吊架歪斜和偏斜、管道熱膨脹受阻等問題,影響機組的安全運行。使管道受力處于異常的狀態(tài)中,管系局部應力增大,對管道和設(shè)備的安全運行已經(jīng)造成了威脅。
建議機組每次大修的時候,電廠技術(shù)人員應該根據(jù)有關(guān)的規(guī)程和標準的要求以及規(guī)定,對機組支吊架目視檢查一次,并且做好記錄,發(fā)現(xiàn)問題應該及時研究與處理。
[1]DL/T5054-1996,火力發(fā)電廠汽水管道設(shè)計技術(shù)規(guī)定[M].北京:中華人民共和國電力工業(yè)部,1996.
[2]唐永進.壓力管道應力分析[M].北京:中國石化出版社,2005.