王喜全, 朱龍飛, 劉新亮
(1.遼寧科技大學(xué)化工學(xué)院環(huán)境工程系;2.遼寧華霆科技環(huán)保有限公司, 鞍山 114051)
鞍鋼鋼繩廠生產(chǎn)廢水主要來(lái)自鋼繩生產(chǎn)過(guò)程中酸洗、磷化、鍍鋅等生產(chǎn)工序產(chǎn)生的含酸、堿及重金屬的廢液,主要含有的污染物為:鹽酸、Zn2+、全鐵、油類、SS等,這些污染物使COD提高,達(dá)到230 mg/L左右;Zn2+最高達(dá)到285 mg/L,兩項(xiàng)指標(biāo)都超出國(guó)家污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn),如不處理將會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染。
生產(chǎn)廢水經(jīng)處理后排放,因此污水處理工程嚴(yán)格按照DB 21/1627—2008《遼寧省污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》直接排放的水污染物最高允許排放限值和GB 8978—1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》二級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)。生產(chǎn)廢水處理系統(tǒng)設(shè)置了格柵和調(diào)節(jié)池等處理設(shè)施,主體工藝段采用了兩級(jí)堿pH調(diào)節(jié)池、1個(gè)中間沉淀池、1個(gè)酸pH調(diào)節(jié)池和高效氣浮池,工藝末端設(shè)置了砂濾罐過(guò)濾器。該系統(tǒng)處理水量為30 m3/h。鞍鋼鋼繩廠生產(chǎn)廢水處理工藝流程見圖1。
圖1 鞍鋼鋼繩廠生產(chǎn)廢水處理工藝流程
污水預(yù)處理系統(tǒng)先利用人工格柵攔截污水中較大漂浮物和懸浮物,再用鼓風(fēng)機(jī)均化調(diào)節(jié)池污水水質(zhì),并利用自吸泵為混合反應(yīng)池提供混合均勻的污水。長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行調(diào)節(jié)池底部會(huì)有泥砂堆積,用提升泵將污泥提升至污泥池。該系統(tǒng)具體設(shè)備及參數(shù)見表1。
表1 污水預(yù)處理設(shè)備組成及參數(shù)
污水經(jīng)過(guò)格柵流入調(diào)節(jié)池,調(diào)節(jié)池的長(zhǎng)×寬×高分別為10m×6m×3m,設(shè)計(jì)容積180 m3設(shè)計(jì)有效容積為150 m3,試驗(yàn)時(shí)實(shí)際液位1.1 m,池底泥高為0.05 m左右,因此有效水深約為1.0 m。來(lái)水量為30 m3/h,水力停留時(shí)間為3.5 h。污水調(diào)節(jié)池內(nèi)安裝鼓風(fēng)機(jī),用于均勻水質(zhì)。隨著時(shí)間的推移,池體內(nèi)底部污泥濃度會(huì)越來(lái)越高,導(dǎo)致水質(zhì)不均勻,所以池底坡度設(shè)計(jì)為0.02°,并設(shè)有長(zhǎng)×寬×高為0.7m×0.7m×0.5m的集泥槽,每5個(gè)月用排沙泵排凈集泥槽槽內(nèi)污泥。調(diào)節(jié)池有效保證了污水水質(zhì)的均勻。
沉淀池系統(tǒng)由一、二級(jí)pH調(diào)節(jié)池和沉淀池組成。一、二級(jí)調(diào)節(jié)池的長(zhǎng)×寬×高為1.3m×1.3m×3m。本設(shè)計(jì)沉淀池采用斜管沉淀池,斜管與水平面呈60°角,斜管長(zhǎng)1 m,斜管凈距80 mm。斜管區(qū)上部清水區(qū)水深0.8 m,底部緩沖區(qū)高度為1.2 m。沉淀池長(zhǎng) × 寬 × 高為 3.5m ×2.6m ×3m。表面水力負(fù)荷為3.3 m3/m2·h,停留時(shí)間為30 min。
本研究以1 m3/h的樣機(jī)進(jìn)行小試試驗(yàn),得出pH值與Zn2+離子去除率的關(guān)系見圖2。
圖2 不同pH值對(duì)Zn2+去除率的影響
由圖2可見,當(dāng)pH值為11時(shí),Zn2+去除率達(dá)到98.4%,Zn2+濃度為 4.6 mg/L 已低于 GB 8978—1996中規(guī)定的5 mg/L。污水經(jīng)自吸泵進(jìn)入一級(jí)調(diào)節(jié)池,在一級(jí)調(diào)節(jié)池內(nèi)經(jīng)攪拌與NaOH溶液充分混合,調(diào)節(jié)pH值9~10左右。此后污水再進(jìn)入二級(jí)調(diào)節(jié)池,與NaOH溶液在二級(jí)調(diào)節(jié)池充分混合,調(diào)節(jié)pH值到11。調(diào)節(jié)后的污水進(jìn)入沉淀池進(jìn)行沉淀。經(jīng)檢測(cè)沉淀后的Zn2+濃度≤7 mg/L,證明此時(shí)絕大多數(shù)Zn2+以Zn(OH)2沉淀形式除去。同時(shí)沉淀池系統(tǒng)也除去了絕大部分懸浮物(主要為Fe(OH)3)。
混凝系統(tǒng)由三級(jí)調(diào)節(jié)池、混凝池、絮凝池、攪拌機(jī),計(jì)量泵,變頻調(diào)速器,控制軟件等組成。三級(jí)調(diào)節(jié)池、混凝池和絮凝池長(zhǎng)×寬×高為1.3 m×2.6 m×3 m。利用無(wú)機(jī)絮凝劑(PAC)高正電荷密度和有機(jī)高分了絮凝劑(PAM)的橋連作用,使兩者產(chǎn)生協(xié)同作用,能夠有效提高絮凝處理能力[1]。
通過(guò)正交試驗(yàn)設(shè)計(jì),不僅可以弄清楚試驗(yàn)過(guò)程中自變量對(duì)于因變量的影響的大小和趨勢(shì),還可以尋找其最佳試驗(yàn)條件[2]。試驗(yàn)設(shè)計(jì)如下:
取1 000 ml廢水進(jìn)行試驗(yàn),投加不同量的PAC、PAM,并調(diào)整pH值,經(jīng)快速攪拌(200 r/min)3 min后,停止攪拌并靜止30 min,取其上清液測(cè)定COD。根據(jù)試驗(yàn)的因素和水平,選用L9(34)正交試驗(yàn),試驗(yàn)設(shè)計(jì)見表2。
表2 不同PAC、PAM投加量和pH值對(duì)COD去除率影響的正交試驗(yàn)設(shè)計(jì)
通過(guò)試驗(yàn)和極差分析法,各因素的結(jié)果分析見表3。
表3 不同因素對(duì)COD去除率影響的試驗(yàn)結(jié)果分析
由表3可知,PAC用量、PAM用量和pH值3指標(biāo)對(duì)COD的影響大小為PAC>PAM>pH。最佳配比為PAC用量20 mg/L、PAM用量2 mg/L、pH值為7.5。
氣浮法已廣泛應(yīng)用于各類廢水的處理,并且已成功應(yīng)用于鋼廠廢水的處理中[3]。
取1 m3生產(chǎn)廢水進(jìn)行樣機(jī)小試驗(yàn),以確定最佳氣浮壓力。首先將pH調(diào)至7.5,再緩慢投加配置好的濃度為20 mg/L的PAC溶液和2 mg/L的PAM溶液各2 L(即每m3生產(chǎn)廢水投加40 mg PAC、4 mg PAM)。采用25%的回流比,氣浮時(shí)間控制在20 min,調(diào)節(jié)氣浮壓力考察其對(duì)廢水中COD去除率的影響。廢水中COD的去除率隨氣浮壓力的變化見圖3。
圖3 不同氣浮壓力對(duì)COD去除率的影響
由圖3可知,隨著氣浮壓力的增加,COD的去除率逐漸提高。氣浮壓力為1.2 MPa時(shí),COD去除率達(dá)到81%,但當(dāng)氣浮壓力超過(guò)1.2 MPa后,隨著氣浮壓力的增加,COD的去除率呈下降趨勢(shì)。當(dāng)氣浮壓力增加到1.4 MPa時(shí),COD的去除率下降到80%,故最佳氣浮壓力為1.2 MPa。
液壓泵吸入空氣和水,在螺桿泵高速旋轉(zhuǎn)作用下產(chǎn)生混合液氣,輸入微氣泡發(fā)生器,在微氣泡發(fā)生器內(nèi)形成微氣泡。微氣泡經(jīng)液氣輸出管流出,與經(jīng)過(guò)預(yù)處理的污水在T型混合池內(nèi)混合流入氣浮混合槽。污水在上升過(guò)程中與納米氣泡釋放頭射出的納米氣泡充分混合,由于氣水混合物和液體之間密度不平衡,產(chǎn)生了向上的浮力,將SS帶到水面。上浮過(guò)程中,納米氣泡會(huì)附著在SS上,到達(dá)水面后SS便依靠這些氣泡支撐和維持在水面。鏈板式刮渣機(jī)沿著整個(gè)液面間斷的運(yùn)動(dòng),將浮在水面上的SS從氣浮池的進(jìn)口端推到出口端的刮渣槽內(nèi),渣泥由渣泥排放管送入集泥池中。凈化后的污水從出水管經(jīng)出水口自流出去。
在污水進(jìn)水管沒(méi)有污水注入氣浮池時(shí),氣浮池水位正常。此時(shí)液壓泵通過(guò)液壓泵進(jìn)水管吸入氣浮池回流水,不斷輸出納米氣泡,氣浮設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
氣浮池池體尺寸(長(zhǎng) ×寬 ×高)為:6.0 m×1.5 m ×2.5 m;有效水深:2.0 m;有效容積:18 m3;水力停留時(shí)間:20 min;超高:0.5 m。氣浮池主體結(jié)構(gòu)見圖4。
圖4 氣浮池主體結(jié)構(gòu)
為了使污水中的COD和SS得到進(jìn)一步去除,使出水水質(zhì)得到進(jìn)一步改善,在氣浮系統(tǒng)后設(shè)置了過(guò)濾系統(tǒng)。本套過(guò)濾系統(tǒng)采用石英砂濾罐過(guò)濾系統(tǒng),砂濾罐尺寸:Ф =2.0 m,H=3.1 m。石英砂過(guò)濾器是利用幾種過(guò)濾介質(zhì),常溫操作、耐酸堿、氧化,pH適用范圍為2~13,具有反沖洗功能。在一定的壓力下,原液通過(guò)該介質(zhì)的截留,去除雜質(zhì),從而達(dá)到過(guò)濾的目的。其內(nèi)裝的填料為:石英砂、無(wú)煙煤等,過(guò)濾精度在0.005~0.01 m之間,可有效去除膠體微粒及高分子有機(jī)物。主要用于去除水中的懸浮物,從而降低COD。
通過(guò)調(diào)試運(yùn)行,本設(shè)計(jì)完全能達(dá)到 DB 21/1627—2008和GB 8978—1996規(guī)定排放限值,其進(jìn)水水質(zhì)和出水水質(zhì)見表4。
表4 鞍鋼鋼繩廠進(jìn)水和出水水質(zhì) mg/L
(1)設(shè)置兩個(gè)調(diào)節(jié)池可以準(zhǔn)確的控制廢水的pH值,當(dāng)污水的pH達(dá)到11時(shí)沉淀池的Zn2+的去除率達(dá)98%。
(2)通過(guò)正交試驗(yàn)可有效減少試驗(yàn)次數(shù),確定影響氣浮系統(tǒng)的主次因素為:PAC>PAM>pH。最佳投藥量PAC為20 mg/L、PAM為2 mg/L。在pH值為7.5,氣浮壓力為1.2 Mpa時(shí)運(yùn)行效果最佳。
(3)通過(guò)運(yùn)行調(diào)試,鋼繩廠的各項(xiàng)排放指標(biāo)均低于 DB 21/1627—2008,尤其COD降到48 mg/L、SS降到20 mg/L、石油類降到2 mg/L。
[1]王目通,鄧春光,徐鳳.PAC-PAM復(fù)合絮凝劑對(duì)某鎮(zhèn)生活污水處理效率的實(shí)驗(yàn)研究[J].三峽環(huán)境與生態(tài),2010(3):15-19.
[2]苑玉鳳.多指標(biāo)正交試驗(yàn)分析[J].湖北汽車工業(yè)學(xué)院學(xué)報(bào),2006,19(4):53-56.
[3]張勇,趙萬(wàn)里,李成江.鞍鋼鲅魚圈鋼廠生產(chǎn)污水處理工藝與效果[J].鞍鋼技術(shù),2013(3):57-62.