陳文明,徐同鵬,李曉慶
(肥城市水利局,山東 肥城 271600)
施工井位于山西省交口縣,地面標(biāo)高約870~880m,地下水埋深380m左右,該項目設(shè)計井深600m,開孔直徑426mm,變徑4次,分別為426mm、377mm、325mm,終孔 295mm,下鋼制井管3套,呈4級倒塔狀。設(shè)計井孔結(jié)構(gòu)與下護(hù)管情況見表1:
表1 設(shè)計井孔結(jié)構(gòu)與下護(hù)管情況
由于工程地層結(jié)構(gòu)復(fù)雜,單純筒狀鉆具施工工藝效率極低,在原有施工工藝的基礎(chǔ)上加以改進(jìn),不但加快了施工進(jìn)度,對地層的掌握也更加精準(zhǔn)。其地層結(jié)構(gòu)如下:
1)第四系上部為黃土、卵礫石易坍塌,下部為青灰色灰?guī)r夾薄層白色泥灰?guī)r,厚度約100m。
2)中奧陶峰峰組一段、上馬家溝一段、下馬家溝一段巖性為灰、灰白、灰黃色含泥質(zhì)灰?guī)r與角礫狀泥灰?guī)r,不具含水條件。
3)上馬家溝二段下部、下馬家溝二段與奧陶系下統(tǒng)亮甲山組,巖性為厚層青灰色灰?guī)r、白云質(zhì)灰?guī)r,溶洞發(fā)育,具有含水和儲水條件,總厚度約100~120m。
4)奧陶系下統(tǒng)冶里組為白云質(zhì)灰?guī)r,有石英質(zhì)燧石結(jié)核巖石堅硬,其中段530~570m有洞穴發(fā)育,儲水量豐富。
針對以上地層情況,采用大直徑牙輪鉆頭與筒狀鉆具相結(jié)合的施工工藝,以解決以下3個方面的問題,保證井孔質(zhì)量和施工工期:1)在含水層掌握地質(zhì)構(gòu)造;2)松散破碎的地層不宜提取巖心,造成費工費料,影響進(jìn)尺;3)變徑下護(hù)壁管時必須將護(hù)壁管下入完整巖石,用筒狀鉆具摸清地質(zhì)構(gòu)造,取上完整巖心方可下入護(hù)壁管,否則會造成無法掌握地質(zhì)情況、井壁管下口位置不準(zhǔn)確,兩級井壁管脫節(jié),影響井孔壽命。
2011-11-01鉆機進(jìn)場,11月4日開工。首先采用Φ500mm刺猬鉆頭鉆進(jìn),鉆進(jìn)到3.5m第四紀(jì)地層以后,進(jìn)入灰?guī)r地段,巖石變硬,遂改用Φ426mm筒狀鉆具鉆進(jìn)。鉆進(jìn)到84.65m后,下入相同深度的Φ426mm×9mm鋼制螺旋管為一級護(hù)壁管,然后,在護(hù)壁管外用水泥進(jìn)行封孔止水。
11月18日,待水泥凝固后改用Φ377mm筒狀鉆具與Φ406mm牙輪鉆頭交替鉆進(jìn),11月25日鉆到156m。11月26日改用Φ406mm牙輪鉆頭鉆進(jìn),鉆進(jìn)至349m時改換Φ377mm筒狀鉆具取芯鉆進(jìn),12月21日鉆進(jìn)至354.1m,取完整巖心5.1m。下入274mΦ377mm×9mm鋼制螺旋管作為二級護(hù)壁管。由于井斜及下管過程中摩擦等因素,下護(hù)壁管前必須疏孔以保證護(hù)壁管順利下入。
12月23日改換Φ345mm牙輪鉆頭鉆進(jìn)10d后,鉆進(jìn)至451.2m時又改換Φ325mm筒狀鉆具取芯鉆進(jìn),直到456.33m,取完整巖心5.3m。下入107mΦ325mm×9mm鋼制螺旋管作為三級護(hù)壁管。
2012-01-02改換Φ273mm筒狀鉆具取芯鉆進(jìn),因巖石松散破碎,又改換Φ295mm牙輪鉆頭擴孔鉆進(jìn),2013-01-14終孔,深度達(dá)604.41m。
在施工過程中根據(jù)不同的孔徑和深度,及時調(diào)整鉆鋌的重量以適應(yīng)鉆孔需求,達(dá)到以下目的:1)給鉆頭施加鉆壓;2)保證壓縮條件下的必要強度;3)減輕鉆頭的振動、擺動和跳動等,使鉆頭工作平穩(wěn);4)控制井斜。
本孔在鉆進(jìn)過程中,主要采用牙輪鉆頭無巖心鉆進(jìn)與筒狀鉆具取芯鉆進(jìn)相結(jié)合的施工工藝。在筒狀鉆具鉆進(jìn)過程中嚴(yán)格控制回次進(jìn)尺和洗井液濃度,使巖粉能夠順利地排出,從而減少了對巖溶裂隙的堵塞;在牙輪鉆進(jìn)過程中控制回次進(jìn)尺,增加撈粉次數(shù),盡量減少巖粉對巖溶裂隙的堵塞,從而為洗井節(jié)省了工作量。終孔后洗井證明,在較短的時間內(nèi)可達(dá)到水清沙凈,經(jīng)過嚴(yán)格的抽水試驗,單井影響半徑均小于30m,動靜水位差保持在20cm之內(nèi),并且單井出水量都在60m3/h以上,完全達(dá)到設(shè)計要求。
以山西600m深井施工為例:采用單純筒狀鉆具的方法施工,每眼井施工工期為180d左右,平均人工費130元/臺班、每班4人,三班制,則人工費為28.08萬元。在施工研磨材料上,由于溶洞和裂隙等地層特性導(dǎo)致鋼粒無法使用,必須使用硬質(zhì)合金。硬質(zhì)合金大約300元/盒,一盒60粒,平均每粒5元,粗略計算600m井平均每天進(jìn)尺3.3m,每班1m左右(由于孔徑大、井孔深,不易取巖心,為避免巖粉埋鉆事故的發(fā)生,大大增加了撈粉次數(shù),造成費工費料影響進(jìn)尺),按每個鉆頭鑲20粒合金,平均每米合金消耗100元計算,共計消耗6萬元。
采用大直徑牙輪鉆頭與筒狀鉆具相結(jié)合的方法施工,每眼井施工工期為70d左右,平均人工費130元/臺班、每班4人,三班制,人工費為10.92萬元。大直徑牙輪鉆頭 (Φ406mm、Φ345mm、Φ295mm)單價分別為5萬元、3.6萬元、2.9萬元,正常情況下每個鉆頭可鉆進(jìn)1500m左右,平均每米投入25元,共計投入1.5萬元。
1)省料。用牙輪鉆頭無巖心鉆進(jìn)與筒狀鉆具取芯鉆進(jìn)相結(jié)合施工,減少了筒狀鉆具的磨損與消耗,節(jié)省了大量的研磨材料,單井節(jié)約4.5萬元左右。
2)省工省時。牙輪鉆頭無巖心鉆進(jìn)進(jìn)尺快,減少提下鉆的次數(shù),大大節(jié)約勞動力,經(jīng)計算,單井人工費節(jié)約17.16萬元左右。
3)綜合效益。從投資方面,大直徑牙輪鉆頭(Φ406mm、Φ345mm、Φ295mm)單價分別為 5萬元、3.6萬元、2.9萬元一次性投資,長期使用。根據(jù)以上案例計算平均每延米節(jié)約75元左右的研磨費用。從節(jié)支方面看,經(jīng)計算,在深水井施工中節(jié)約打井研磨材料約4.5萬元,人工費17.16萬元,單井節(jié)支費用合計21.66萬元。而該井總造價為124萬余元,減去各項施工費用,按正常營業(yè)利潤15%計算,則該井實現(xiàn)利潤18萬余元。使用該工藝后,大大節(jié)約了人力、財力、物力,提高了工程質(zhì)量,縮短了施工工期,其利潤達(dá)到了35%,實現(xiàn)利潤43萬余元。
實踐證明,在粗略掌握地質(zhì)條件的基礎(chǔ)上,在非含水層段,大膽摒棄單純用筒狀鉆具取芯鉆進(jìn)這種傳統(tǒng)鉆進(jìn)方法,采取了用牙輪鉆頭無巖心鉆進(jìn)與筒狀鉆具取芯鉆進(jìn)相結(jié)合的施工工藝,大大提高了鉆進(jìn)速度,縮短了施工工期,節(jié)約了研磨材料,效益顯著,在深水井施工中具有較高的推廣價值和廣闊的發(fā)展前景。