魏 鵬,曹東輝,董 明
(中電投河南電力有限公司開(kāi)封發(fā)電分公司,河南 開(kāi)封 475002)
影響真空皮帶脫水效果的原因分析
魏 鵬,曹東輝,董 明
(中電投河南電力有限公司開(kāi)封發(fā)電分公司,河南 開(kāi)封 475002)
介紹了石灰石—石膏濕法煙氣脫硫系統(tǒng)的工作原理以及其在實(shí)際運(yùn)行中存在的問(wèn)題,從設(shè)備因素、漿液品質(zhì)、運(yùn)行控制等方面闡述了真空皮帶脫水效果變差的原因,并提出了相應(yīng)的解決措施,以供采用石灰石—石膏法脫硫技術(shù)的發(fā)電企業(yè)選用。
煙氣脫硫;石灰石—石膏濕法;脫水;真空皮帶
1.1 FGD系統(tǒng)簡(jiǎn)介
石灰石—石膏濕法煙氣脫硫(flue gas desulphuration,簡(jiǎn)稱(chēng)FGD)是目前世界上運(yùn)用最為廣泛的煙氣脫硫方法,具有適應(yīng)煤種廣泛、運(yùn)行穩(wěn)定、脫硫效率高、成本較低等特點(diǎn)。FGD在我國(guó)大型火力發(fā)電機(jī)組中有著廣泛的應(yīng)用,并取得了不錯(cuò)的業(yè)績(jī)。
FGD工藝系統(tǒng)主要由石灰石漿液制備系統(tǒng)、煙氣系統(tǒng)、SO2吸收系統(tǒng)、事故排放系統(tǒng)、石膏脫水系統(tǒng)、工藝水系統(tǒng)、工業(yè)水系統(tǒng)、FGD廢水處理系統(tǒng)及壓縮空氣系統(tǒng)組成。
1.2 FGD系統(tǒng)的脫硫原理
煙氣自下而上流經(jīng)脫硫吸收塔,與從塔內(nèi)噴淋下的石灰石漿液接觸,煙氣中的SO2被噴淋漿液中的水吸收,與漿液中的CaCO3發(fā)生化學(xué)反應(yīng),生成Ca(HSO3)2溶入漿液中。
煙氣中的O2和HSO3-通過(guò)中間反應(yīng),使得少量Ca(HSO3)2轉(zhuǎn)化成CaSO4,大部分Ca(HSO3)2隨漿液落入塔底漿液池中,與風(fēng)機(jī)鼓入的空氣發(fā)生氧化反應(yīng),生成CaSO4。
CaSO4在池中結(jié)晶,生成CaSO4·2H2O,即石膏。
除了上述反應(yīng),吸收塔內(nèi)還會(huì)產(chǎn)生其他反應(yīng),生成石膏、CaCl2、CaF2等化合物。
此外,進(jìn)入吸收塔的石灰石會(huì)在偏酸性的漿液中溶解。以漿液的形式通過(guò)石膏排出泵進(jìn)入石膏脫水系統(tǒng),形成石膏。
在FGD系統(tǒng)中,石膏脫水系統(tǒng)運(yùn)行的效果和效率是整個(gè)系統(tǒng)的重要環(huán)節(jié),直接影響到成品石膏的質(zhì)量,更重要的是影響吸收塔內(nèi)的漿液密度。漿液密度太高,則相應(yīng)泵、攪拌器的電流均會(huì)升高,同時(shí)各個(gè)管道、塔壁、除霧器、濾網(wǎng)結(jié)垢的可能性也有所提高。
國(guó)內(nèi)的石膏脫水系統(tǒng)基本都采用2級(jí)脫水方式,即石膏漿液進(jìn)入第1級(jí)——石膏旋流器,經(jīng)初步分離,旋流器底部漿液濃縮至50 %左右,排入第2級(jí)——真空皮帶脫水機(jī),最后形成含水率低于10 %的石膏餅落入石膏庫(kù)。
在實(shí)際運(yùn)行中,幾乎所有采用FGD脫硫系統(tǒng)的企業(yè)都曾受到真空皮帶脫水效果差、石膏含水量高難以成型等問(wèn)題的困擾。同時(shí),由于脫硫吸收塔內(nèi)漿液的密度居高不下,如果處理不好,則很可能會(huì)造成拋漿事故,甚至產(chǎn)生FGD退出運(yùn)行的不利局面。
2.1 設(shè)備因素
2.1.1 真空皮帶缺陷
真空皮帶是整個(gè)石膏脫水系統(tǒng)中最為關(guān)鍵的設(shè)備,也是最容易出現(xiàn)故障,且多為隱性故障的設(shè)備。雖然這些故障不影響脫水系統(tǒng)的運(yùn)行,但卻影響脫水效果。
(1) 真空皮帶漏真空,表現(xiàn)為真空度比正常運(yùn)行時(shí)偏低,或真空泵電流偏低。真空皮帶漏真空易發(fā)生在接口處,如管道接口、真空盒密封帶等處,泄漏嚴(yán)重時(shí)近距離可聽(tīng)到抽氣聲。且整個(gè)真空系統(tǒng),從真空泵出口到氣液分離器的排水管道水封都有可能出現(xiàn)泄漏。若真空盒密封帶處漏真空,則應(yīng)考慮調(diào)整真空皮帶密封的水流量。
(2) 真空皮帶跑偏,表現(xiàn)為真空度很高但脫水效果很差。真空皮帶的中間有1~2排小孔,正常運(yùn)行時(shí)其位置剛好在真空盒的上方,這樣從石膏中抽出的水可以通過(guò)小孔進(jìn)入真空盒,最終流入氣液分離器。一旦皮帶跑偏,小孔沒(méi)有壓在真空盒上方,則真空盒中的負(fù)壓無(wú)法通過(guò)小孔傳遞到濾布,此時(shí)真空泵電流有可能正?;蛘咂?,脫水效果卻變差。出現(xiàn)這種情況時(shí),只需要調(diào)整皮帶即可,如果皮帶頻繁跑偏,則應(yīng)重點(diǎn)檢查皮帶托輥軸承有無(wú)損壞,若損壞,則應(yīng)立即更換。
(3) 濾布透水性差,為已經(jīng)使用了一段時(shí)間或者新?lián)Q的濾布。濾布上有許多微型孔,雖然運(yùn)行中不停受到?jīng)_洗,但每次總會(huì)留有少數(shù)的細(xì)小雜質(zhì),時(shí)間長(zhǎng)了整個(gè)濾布的透水性會(huì)明顯降低。如果鍋爐投油造成石膏漿液中有油,則可能在短時(shí)間內(nèi)造成濾布堵塞。解決方案是用清潔劑配合高壓沖洗水槍在線沖洗濾布,如果效果不好則只有更換濾布。通常情況下,1條濾布最多可使用1年。
(4) 濾布嚴(yán)重跑偏。這種情況較容易察覺(jué),只需檢查和調(diào)整濾布防跑偏裝置即可。
2.1.2 石膏旋流器分離效果差
石膏旋流器用于從石膏漿液中將固體顆粒分級(jí)。石膏漿液在設(shè)定的壓力下,切向進(jìn)入旋流器,在旋流器中產(chǎn)生高速旋轉(zhuǎn)流動(dòng),以此產(chǎn)生的離心力將較大的固體顆粒向外推向旋流器內(nèi)壁,在到達(dá)錐體段時(shí)沿器壁向下運(yùn)動(dòng),形成外漩渦并從底流口排出;較小固體顆粒在錐體段某些位置開(kāi)始改變運(yùn)動(dòng)方向,在軸線中心附近向上旋轉(zhuǎn),形成內(nèi)漩渦然后由溢流口排出。石膏旋流器分離顆粒過(guò)程示意如圖1所示。
通常情況下,30 %濃度的石膏漿液通過(guò)旋流器后,底流濃度不應(yīng)該低于50 %,且大顆粒的石膏晶體均應(yīng)通過(guò)底流口排出。旋流器故障對(duì)真空皮帶脫水效果有直接影響,其常見(jiàn)故障現(xiàn)象及處理方法如表1所示。
在實(shí)際運(yùn)行中,旋流器常常被雜物(通常是吸收塔脫落的玻璃鱗片或管道襯膠)堵塞,這一點(diǎn)尤其要加以注意。
圖1 石膏旋流器分離顆粒過(guò)程示意
表1 旋流器故障現(xiàn)象及處理措施
2.1.3 真空泵故障
真空泵故障會(huì)導(dǎo)致出力不足,使脫水效果變差,這可通過(guò)真空泵的電流值來(lái)判斷。應(yīng)特別注意的是,真空泵工作液(補(bǔ)充水)流量需在規(guī)定的范圍內(nèi),若流量太小或液位太低,水環(huán)泵不能形成液環(huán),工作時(shí)不能產(chǎn)生真空;若流量太大,則容易造成水環(huán)泵運(yùn)行功率上升,因?yàn)樗h(huán)泵運(yùn)行時(shí)幾乎80 %的能耗為液環(huán)與泵體內(nèi)壁的摩擦損失。水環(huán)真空泵為容積泵的一種,其所吸入的氣體可以被壓縮;而在充滿工作液的情況下啟動(dòng),由于液體不能被壓縮,很容易損壞葉輪。
2.2 石膏漿液因素
石膏漿液質(zhì)量不佳也會(huì)導(dǎo)致石膏脫水效果差,這也是影響脫水效果的最常見(jiàn)因素。
2.2.1 CaCO3含量過(guò)高
此情況多發(fā)生在為了追求脫硫效率,盲目提高吸收塔pH值,大流量、長(zhǎng)時(shí)間地向塔內(nèi)補(bǔ)充石灰石漿液的時(shí)期。由于大量CaCO3來(lái)不及參與反應(yīng)即通過(guò)石膏排出泵排出,而CaCO3由于透水性差導(dǎo)致石膏含水率過(guò)高。在化驗(yàn)指標(biāo)中,若石膏漿液中CaCO3占固體成分超過(guò)3 %,即CaCO3含量過(guò)高。
通過(guò)減少向吸收塔補(bǔ)漿,低pH值運(yùn)行(pH值<5.0);若吸收塔有備用循環(huán)泵,也可投入運(yùn)行,讓塔內(nèi)過(guò)量的CaCO3充分參與反應(yīng),一般經(jīng)過(guò)1~2天情況就可得到緩解。
2.2.2 Ca(HSO3)2或CaSO3含量過(guò)高
Ca(HSO3)2和CaSO3均為親水性物質(zhì),不易與水分離,這2種物質(zhì)在石膏漿液中普遍存在,但在固體物中含量不會(huì)超過(guò)1 %。如果含量過(guò)高,則應(yīng)考慮氧化風(fēng)機(jī)運(yùn)行是否正常,氧化風(fēng)管是否存在堵塞(氧化風(fēng)壓力不正常通常是由管道堵塞引起的)。
2.2.3 Cl-含量過(guò)高
Cl-對(duì)漿液有害,同時(shí)也對(duì)金屬有很強(qiáng)的腐蝕性。Cl-含量的極限值為20 000 mg/L,當(dāng)超過(guò)這個(gè)數(shù)值時(shí),在真空皮帶運(yùn)行時(shí),石膏餅上會(huì)形成大量裂縫,無(wú)法形成有效的真空,真空泵出口真空度也會(huì)急劇降低。Cl-很難去除,增加吸收塔廢水的排放量和控制吸收塔補(bǔ)充水中的Cl-含量是解決該問(wèn)題的唯一方法。一般Cl-含量低于15 000 mg/L是一個(gè)安全范圍。
2.2.4 酸不溶物含量過(guò)高
酸不溶物就是在酸中無(wú)法溶解的物質(zhì),對(duì)吸收塔漿液來(lái)講,大部分是硅的化合物。酸不溶物會(huì)影響石膏的品質(zhì),造成石膏脫水性能差,使成品石膏的質(zhì)量明顯降低。酸不溶物的主要來(lái)源是煙氣中的粉塵,個(gè)別情況下也有因石灰石(粉)來(lái)源出現(xiàn)問(wèn)題而造成漿液酸不溶物的含量升高。酸不溶物含量基本上不能通過(guò)廢水排放來(lái)降低。在控制進(jìn)入吸收塔粉塵的前提下,只有置換漿液,在石膏脫水效果還能接受的情況下,加大石膏的脫水力度,才能慢慢地減少酸不溶物。
2.3 操作因素
2.3.1 控制吸收塔密度
每個(gè)FGD系統(tǒng)均有設(shè)計(jì)的運(yùn)行密度范圍,密度低于此范圍,石膏難以成型;密度高于此范圍,則石膏過(guò)厚,不利于真空皮帶的安全運(yùn)行。
2.3.2 控制石膏旋流器入口壓力
石膏旋流器入口壓力是控制旋流器底流成分的唯一調(diào)節(jié)手段。入口壓力可通過(guò)管道上的調(diào)節(jié)門(mén)或者石膏排出泵的變頻器加以控制。
2.3.3 控制真空皮帶機(jī)的轉(zhuǎn)速
真空皮帶轉(zhuǎn)速和石膏餅的厚度成反比。轉(zhuǎn)速低,則石膏餅厚且在皮帶上停留的時(shí)間長(zhǎng);轉(zhuǎn)速高,則石膏餅薄且在皮帶上停留的時(shí)間短。因此,應(yīng)根據(jù)石膏漿液的流量和密度反復(fù)調(diào)整皮帶轉(zhuǎn)速,使石膏脫水的質(zhì)量達(dá)到最佳。需要注意的是,有時(shí)石膏脫水的效果極好,石膏漿液剛剛下到真空皮帶上即可完全脫干,但會(huì)造成真空泵電流大幅度擺動(dòng)??赏ㄟ^(guò)增加下石膏漿液的流量和提高皮帶的轉(zhuǎn)速來(lái)解決該問(wèn)題。
1 周菊華.火電廠燃煤機(jī)組脫硫脫硝技術(shù)[M].北京:中國(guó)電力出版社,2010.
2 曾庭華,楊 華,廖永進(jìn),等.濕法煙氣脫硫系統(tǒng)的調(diào)試、試驗(yàn)及運(yùn)行[M].北京:中國(guó)電力出版社,2008.
2014-01-06.
魏 鵬(1975-),男,助理工程師,主要從事600 MW發(fā)電機(jī)組脫硫除灰系統(tǒng)運(yùn)行技術(shù)管理工作,email:caolanmin@163.com。
曹東輝(1978-),男,助理工程師,主要從事600 MW發(fā)電機(jī)組運(yùn)行生產(chǎn)調(diào)度工作。
董 明(1970-),男,助理工程師,主要從事600 MW發(fā)電機(jī)組脫硫除灰系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)技術(shù)管理工作。