牟福祥,梁春利,楊永軍
(甘肅大唐國(guó)際連城發(fā)電有限責(zé)任公司,甘肅 蘭州 730332)
300?MW機(jī)組汽包電接點(diǎn)水位計(jì)的改造及應(yīng)用
牟福祥,梁春利,楊永軍
(甘肅大唐國(guó)際連城發(fā)電有限責(zé)任公司,甘肅 蘭州 730332)
分析了汽包電接點(diǎn)水位計(jì)的測(cè)量原理,針對(duì)設(shè)計(jì)與安裝缺陷導(dǎo)致汽包電接點(diǎn)水位計(jì)長(zhǎng)期無(wú)法投運(yùn)的問(wèn)題,提出了一種采用多孔取樣器的改造技術(shù),確保了表計(jì)全程連續(xù)投運(yùn),提高了設(shè)備的可靠性,加強(qiáng)了對(duì)汽包水位的測(cè)量能力,具有一定的通用性和實(shí)用參考價(jià)值。
汽包;電接點(diǎn)水位計(jì);改造
某發(fā)電公司2×300 MW機(jī)組于2005年投產(chǎn),汽包電接點(diǎn)水位測(cè)量裝置被設(shè)計(jì)為高位取樣,即水側(cè)從汽包底部取樣,汽側(cè)從導(dǎo)氣管上取樣,如圖1所示。機(jī)組運(yùn)行時(shí),由于導(dǎo)氣管的蒸汽流速很大,導(dǎo)致水位計(jì)測(cè)量筒內(nèi)的蒸汽形成流動(dòng),對(duì)測(cè)量電極造成沖刷,極易導(dǎo)致電極斷裂,最終導(dǎo)致電接點(diǎn)水位計(jì)故障,無(wú)法投運(yùn)。
300 MW機(jī)組高壓鍋爐的鍋水電導(dǎo)率一般要比飽和蒸汽的電導(dǎo)率大數(shù)萬(wàn)到數(shù)十萬(wàn)倍,汽包電接點(diǎn)水位計(jì)由水位測(cè)量容器、電極、電極芯、水位顯示燈以及電源組成。電極裝在水位容器上構(gòu)成電極水位發(fā)送器,電極芯與水位測(cè)量容器外殼之間絕緣。由于水的電導(dǎo)率大、電阻小,當(dāng)接點(diǎn)被水淹沒(méi)時(shí),電極芯與容器外殼之間短路,則對(duì)應(yīng)的水位顯示燈亮,便可反映汽包內(nèi)的水位;由于蒸汽的電導(dǎo)率小、電阻大,當(dāng)電極處于蒸汽中時(shí),電極芯與容器外殼之間電路不通,則對(duì)應(yīng)的水位顯示燈不亮。
圖1 汽包電接點(diǎn)水位計(jì)的高位取樣
某公司300 MW機(jī)組汽包電接點(diǎn)水位計(jì)使用長(zhǎng)春鍋爐儀表廠生產(chǎn)的高位電接點(diǎn)雙色水位計(jì),電接點(diǎn)水位計(jì)型號(hào)為DQS-76,設(shè)計(jì)壓力為20.31 MPa,工作溫度為368 ℃,水位試驗(yàn)壓力為30.51 MPa,水位計(jì)接口高度為1 450 mm。
由于汽包電接點(diǎn)水位計(jì)故障無(wú)法投運(yùn),廠家技術(shù)人員多次前來(lái)調(diào)試,更換表計(jì)也無(wú)法解決此問(wèn)題。技術(shù)人員分析得出:汽包電接點(diǎn)水位計(jì)高位取樣的設(shè)計(jì)位置存在不足。這種設(shè)計(jì)只有在點(diǎn)爐上水時(shí)可以正常投運(yùn),在鍋爐運(yùn)行時(shí)則無(wú)法正常投運(yùn)。這是因?yàn)閷?dǎo)氣管內(nèi)的飽和蒸汽處于高速流動(dòng)狀態(tài),導(dǎo)致汽側(cè)取樣管出口壓力下降,測(cè)量筒內(nèi)的飽和蒸汽直接被帶到導(dǎo)氣管里,并帶動(dòng)水位計(jì)測(cè)量筒的飽和水流動(dòng)且蒸發(fā),最終導(dǎo)致測(cè)量筒內(nèi)無(wú)法存有飽和水。同時(shí)蒸汽沖刷電極以致檢測(cè)失真,影響表計(jì)的正常投運(yùn),最終導(dǎo)致汽包電接點(diǎn)水位計(jì)無(wú)法正常投運(yùn)。
根據(jù)上級(jí)公司防止鍋爐汽包滿水和缺水事故要求:汽包鍋爐應(yīng)至少配置2支彼此獨(dú)立的就地汽包水位計(jì)和2支遠(yuǎn)傳汽包水位計(jì)。水位計(jì)的配置應(yīng)采用2種以上工作原理共存的配置方式,以確保在任何運(yùn)行工況下鍋爐汽包水位得以正確監(jiān)視。該發(fā)電公司3,4號(hào)爐具備2種獨(dú)立的水位測(cè)量裝置,但不具備2種以上工作原理共存的配置方式。因此,需要對(duì)水位測(cè)量系統(tǒng)進(jìn)行改造。
圖2 多孔取樣器
(1) 在集控室增加1套電接點(diǎn)水位計(jì)采集裝置,可在機(jī)組運(yùn)行時(shí)顯示水位情況。
(2) 在汽包取樣處增加1套多孔取樣器,安裝在原來(lái)的無(wú)盲區(qū)雙色水位計(jì)的位置,將1個(gè)測(cè)點(diǎn)變成2個(gè)測(cè)點(diǎn)。即安裝1支電接點(diǎn)水位計(jì)和1支無(wú)盲區(qū)雙色水位計(jì),增加1個(gè)測(cè)點(diǎn)。仍然保留原高位取樣電接點(diǎn)水位計(jì),確保在點(diǎn)爐、停爐時(shí)可大范圍地監(jiān)測(cè)水位,在鍋爐正常運(yùn)行期間進(jìn)行有效隔離。
(3) 將原安裝的無(wú)盲區(qū)雙色水位計(jì)拆掉,將多孔取樣器安裝在原測(cè)量處,并焊接在汽包的汽側(cè)、水側(cè)母管,然后在汽包內(nèi)部將內(nèi)部取樣管焊接固定。
(4) 汽包內(nèi)部的結(jié)構(gòu)采用轉(zhuǎn)彎部分結(jié)構(gòu),如圖2所示,即增加了測(cè)量位置,安裝1支電接點(diǎn)水位計(jì),并且重新安裝無(wú)盲區(qū)雙色水位計(jì)。
(5) 以汽包原有的測(cè)孔管為母管,將新增取樣管(二、三層管)插入到汽包內(nèi)部,并將取樣口放置在與母管取樣口有一定距離的地方,保證各取樣口各自取樣、互不干擾,新增測(cè)孔取樣與直接在汽包封頭取樣沒(méi)有本質(zhì)區(qū)別。
針對(duì)汽包電接點(diǎn)水位計(jì)無(wú)法長(zhǎng)期投運(yùn)的問(wèn)題,提出一種汽包水位多孔取樣器技術(shù)。這種新技術(shù)有效避免了在汽包上重新開(kāi)口,同時(shí)避開(kāi)了在汽包壁上開(kāi)孔、焊接、預(yù)熱、熱處理、金相檢查等問(wèn)題。既不影響汽包原有的強(qiáng)度,也不改變汽包原有結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)了汽包電接點(diǎn)水位計(jì)全程投入,提高了汽包水位測(cè)量系統(tǒng)性能,減少了維護(hù)量及檢修量。
1 牟福祥,梁春利,卓 響.一起汽包水位異常的事故分析[J].電力安全技術(shù),2012(2).
2014-01-08;
2014-02-07。
牟福祥(1973-),男,高級(jí)工程師,主要從事火電廠熱工檢修、維護(hù)及熱工專業(yè)技術(shù)管理工作,email:mufuxiang@126.com。
梁春利(1958-),男,高級(jí)工程師,主要從事負(fù)責(zé)火電廠生產(chǎn)管理和設(shè)備管理工作。
楊永軍(1970-),男,技師,主要從事火電廠熱工設(shè)備檢修、維護(hù)和熱控班管理工作。