楊其濤
(華電滕州新源熱電有限公司,山東滕州277500)
凝結(jié)水精處理混床再生系統(tǒng)優(yōu)化與調(diào)整
楊其濤
(華電滕州新源熱電有限公司,山東滕州277500)
針對(duì)凝結(jié)水精處理高速混床運(yùn)行周期短、再生頻繁的異?,F(xiàn)象,通過解決現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備存在的樹脂量不足、輸送過程中混脂、流量檢測(cè)不準(zhǔn)確及再生濃度不足等問題,提出了一套完整的再生系統(tǒng)優(yōu)化操作程序。
凝結(jié)水精處理;再生設(shè)備;參數(shù)控制;再生程序
華電滕州新源熱電有限公司2×350 MW機(jī)組凝結(jié)水精處理為中壓系統(tǒng),無前置過濾器。采用出力50%高速混床2臺(tái),設(shè)有100%與50%流量旁路并預(yù)留1套備用樹脂,處理凝結(jié)水額定流量391 m3/h,高峰流量456 m3/h。2臺(tái)機(jī)組合用1套體外再生空氣擦洗裝置,體外再生采用高塔完全分離技術(shù)。
實(shí)際運(yùn)行中,凝結(jié)水精處理高速混床存在運(yùn)行周期短、再生頻繁等異常問題,既影響機(jī)組汽水品質(zhì),又造成再生酸、堿及除鹽水用量增加,并影響高速混床裝置的出水水質(zhì)。因此,對(duì)凝結(jié)水精處理混床樹脂的再生操作工藝進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化工作勢(shì)在必行。
1.1 樹脂裝填量
按照設(shè)計(jì)要求,再生設(shè)備內(nèi)的陰陽樹脂比例、高度均有明確要求。當(dāng)樹脂裝填量不在規(guī)定范圍內(nèi)時(shí),必將影響樹脂分離、輸送及再生的效果[1]。
圖1 分離罐及再生塔尺寸及視窗
300 MW等級(jí)凝水樹脂處理高塔法分離罐、再生塔尺寸及視窗如圖1所示[2]。
分別檢查分離罐及再生塔內(nèi)樹脂的裝填量,樹脂量偏少,且陰陽樹脂比例失衡,陽樹脂量明顯不足。檢查發(fā)現(xiàn)陽再生塔內(nèi)樹脂存在泄漏現(xiàn)象。
分析認(rèn)為,樹脂長(zhǎng)期運(yùn)行破損后隨水、汽反洗流出損失及陽再生塔存在反洗漏樹脂現(xiàn)象是造成樹脂量不足和比例失衡的直接原因。
1.2 樹脂的分離與輸送
檢查發(fā)現(xiàn)因凝結(jié)水精處理程控系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置,存在樹脂分離時(shí)間不足,分離及輸送水流量不符合系統(tǒng)設(shè)計(jì)要求的問題,導(dǎo)致陰陽樹脂分離不徹底。
同時(shí)發(fā)現(xiàn)分離罐流量調(diào)節(jié)閥出水流量不滿足分離、輸送要求,不能有效托起樹脂層,導(dǎo)致陽樹脂在輸送過程中形成錐斗狀[3],使少量陰樹脂從上部與陽樹脂同時(shí)漏入陽樹脂再生塔內(nèi)而造成了混脂問題。
1.3 樹脂再生酸堿濃度
樹脂再生系統(tǒng)的酸、堿稀釋水流量計(jì)存在缺陷,不能正常指示再生時(shí)的稀釋水流量;且再生時(shí)除鹽水流量調(diào)整過大,導(dǎo)致酸、堿再生液的濃度偏低,影響樹脂再生效果。
2.1 消除設(shè)備缺陷補(bǔ)充樹脂
通過對(duì)高速混床再生系統(tǒng)陰、陽樹脂再生塔內(nèi)部檢修,消除個(gè)別水帽松懈造成的樹脂漏出缺陷。同時(shí)逐一對(duì)各臺(tái)混床、再生塔內(nèi)樹脂量、陰陽樹脂比例進(jìn)行調(diào)整與補(bǔ)充,保證各混床及再生系統(tǒng)內(nèi)樹脂量滿足設(shè)計(jì)要求。
2.2 檢修和調(diào)整再生系統(tǒng)流量計(jì)
凝結(jié)水精處理再生時(shí)的流量控制是保證樹脂分離、輸送、再生效果的基礎(chǔ)。為保證流量控制準(zhǔn)確,對(duì)每臺(tái)流量計(jì)進(jìn)行了更換與調(diào)整。一是原再生間分離罐流量計(jì)裝設(shè)在除鹽水進(jìn)水母管上,安裝位置不正確,樹脂分離流量小時(shí)不能檢測(cè)到流量,現(xiàn)將此流量計(jì)安裝至反洗進(jìn)水母管,能夠及時(shí)檢測(cè)再生過程的反洗水流量;二是更換酸、堿稀釋水流量計(jì),在進(jìn)行樹脂酸堿再生時(shí),能及時(shí)檢測(cè)酸、堿稀釋水流量,并通過調(diào)整流量計(jì)前閥門開度,控制稀釋水流量滿足樹脂再生要求。陰、陽樹脂再生酸堿濃度及稀釋水流量控制見表1。
表1 陰、陽樹脂再生酸堿濃度及稀釋水流量控制
2.3 調(diào)整分離罐流量調(diào)節(jié)閥開度及樹脂分離時(shí)間
原分離罐流量調(diào)節(jié)閥不同步,程序的時(shí)間開度是按照廠家給定值設(shè)定,未根據(jù)實(shí)際流量情況設(shè)定,結(jié)合運(yùn)行情況對(duì)分離罐流量調(diào)節(jié)閥開度進(jìn)行調(diào)整[4],見表2,這一調(diào)整解決了樹脂分離不徹底及樹脂輸送混脂的問題。
表2 分離罐流量調(diào)節(jié)閥開度調(diào)整情況
2.4 調(diào)整再生程序的各步序設(shè)定時(shí)間
原各步序設(shè)定的分離時(shí)間偏短,造成陰陽樹脂分離不徹底。陰、陽樹脂分離時(shí)間調(diào)整見表3、表4。
調(diào)整閥門在各步序的不同開度,并觀察分離罐入口流量變化情況,將樹脂分離的步序中流量閥開度重新進(jìn)行設(shè)定,同時(shí)通過觀察陰陽樹脂在分離塔內(nèi)的分離效果,對(duì)陰、陽樹脂分離時(shí)間也重新進(jìn)行調(diào)整,保證了樹脂分離效果。
表3 陰樹脂分離時(shí)間調(diào)整
表4 陽樹脂分離時(shí)間調(diào)整
2.5 設(shè)置水托層流量
樹脂分離最后一步序要求的分離罐入口流量,也是陰、陽樹脂分別向陰、陽塔傳輸時(shí)要求的最小穩(wěn)定流量,將該流量調(diào)整正??杀WC樹脂傳輸時(shí)形成良好的水托層,有效防止樹脂傳輸時(shí)形成“漏斗”,造成陰、陽兩再生塔特別是陽樹脂塔的混脂。目前通過控制流量調(diào)節(jié)閥開度在21%左右,可控制該傳輸步序的沖洗水流量在2~3 m3/h,樹脂傳輸效果良好,有效解決了混脂問題。
2.6 解決樹脂漏出發(fā)現(xiàn)不及時(shí)問題
陰、陽樹脂粒徑分別為0.55 mm、0.65 mm,而再生系統(tǒng)樹脂捕捉器不銹鋼繞絲間隙為0.85 mm,當(dāng)樹脂再生出現(xiàn)泄漏時(shí)不能有效捕捉,不便于運(yùn)行人員檢查發(fā)現(xiàn),采取對(duì)捕捉器繞絲最下部(約10 cm)用不銹鋼網(wǎng)絲進(jìn)行綁扎的措施,便于捕捉和發(fā)現(xiàn)樹脂泄漏問題。
2.7 控制陰樹脂再生溫度
陰樹脂再生時(shí),運(yùn)行人員應(yīng)投運(yùn)電加熱系統(tǒng),因?yàn)樵偕南A液溫度低,影響陰樹脂的再生效果。要求陰樹脂再生前應(yīng)投運(yùn)堿液加熱器,使陰樹脂再生時(shí)再生液溫度在40℃,提高陰樹脂的再生度。
當(dāng)凝結(jié)水精處理出現(xiàn)運(yùn)行周期短及頻繁再生時(shí),應(yīng)對(duì)再生設(shè)備、再生程序、樹脂量及陰陽樹脂比例等各種有可能涉及到的因素進(jìn)行排查,其中任何因素都可能導(dǎo)致精處理設(shè)備運(yùn)行的異常[5]。
通過對(duì)凝結(jié)水精處理再生系統(tǒng)的調(diào)整與優(yōu)化,做好現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備消缺及改造,可有效解決樹脂分離效果差及再生效果差問題,延長(zhǎng)了混床運(yùn)行周期,達(dá)到了改善機(jī)組汽水品質(zhì)的目的。
凝結(jié)水精處理樹脂再生的程序并不是設(shè)備廠家或者調(diào)試單位一勞永逸的工作,在運(yùn)行若干年后,應(yīng)針對(duì)設(shè)備及控制系統(tǒng)的改變重新進(jìn)行各步序調(diào)試,才可保證再生質(zhì)量進(jìn)而保證出水質(zhì)量。
[1]張鐵,韓倩倩.提升火電廠凝結(jié)水精處理系統(tǒng)運(yùn)行質(zhì)量的措施[J].凈水技術(shù),2011,30(4):4-8.
[2]裴鋒,史曉燕.凝結(jié)水精處理高塔分離再生工藝探討[J].華北電力技術(shù),2010(4):13-16.
[3]張建鵬,姜波,張建斌.灤河電廠凝結(jié)水精處理系統(tǒng)樹脂分離塔陽樹脂傳脂問題探討[J].熱力發(fā)電,2011,40(2):79-83.
[4]李長(zhǎng)海.火電廠凝結(jié)水精處理系統(tǒng)調(diào)試[J].中國(guó)電力,2010,43(6):69-73.
[5]曹長(zhǎng)武,宋麗莎,羅竹杰.火力發(fā)電廠化學(xué)監(jiān)督技術(shù)[M].北京:中國(guó)電力出版社,2005.
Improvement and Adjustment of the Regeneration System of Condensate Polishing Mixed-bed
A comprehensive improved operation process is put forward to deal with abnormal phenomena such as short running period and frequent regenerating of the condensate polishing high-speed mixed bed.In practice,this process can solve operation problems such as resin insufficiency,mixing resin in the conveying process,incorrect flow monitoring,and regenerative concentration insufficiency and so on.
condensate polishing;regeneration system;parameter control;process of regeneration
TK223.5
:B
:1007-9904(2014)06-0070-03
2014-08-02
楊其濤(1975),男,從事電廠化學(xué)科技管理工作。