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高效高可靠性電牽引采煤機的研發(fā)與工業(yè)性試驗*

2014-04-20 01:40:30劉改葉
中國煤炭 2014年7期
關(guān)鍵詞:刮板采煤機輸送機

劉改葉

(大同煤礦集團機電裝備制造有限公司,山西省大同市,037003)

“高效高可靠性電牽引采煤機研發(fā)”項目是“十一五”國家科技支撐計劃 “特厚煤層大采高綜放開采成套技術(shù)與裝備研發(fā)”項目12個課題中的第2個課題,同煤集團針對我國特厚煤層放頂煤的開采條件,自主研發(fā)并制造出了高效高可靠性MG750/1915-GWD 型電牽引采煤機。

通過對MG750/1915-GWD 型電牽引采煤機進行井下工業(yè)性試驗,不僅探索了國內(nèi)在特厚煤層大采高條件下綜放工作面開采設(shè)備的技術(shù)性和適應(yīng)性,同時也將對我國煤機裝備的技術(shù)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟規(guī)模以及設(shè)備的設(shè)計、工藝和制造等方面進行驗證與考核,其創(chuàng)新成果將促進煤機產(chǎn)品的更新?lián)Q代,使我國煤礦在特厚煤層綜放工作面開采裝備的技術(shù)性能進一步達到國際領(lǐng)先水平。

1 項目概述

同煤集團大唐塔山煤礦是設(shè)計年產(chǎn)量1000萬t以上的特大型煤礦,塔山一盤區(qū)3?!?#煤層厚度為9.42~19.44m,平均厚度為14.5m。8105工作面可采走向長度為2722m,傾斜長度為207m,采高為4.5 m,放煤厚度為10 m,煤層容重為1.45t/m3,屬于特厚煤層開采。國家科技部為此立項了 “特厚煤層大采高綜放開采成套技術(shù)與裝備研發(fā)”,屬于國家 “十一五”科技支撐計劃項目。經(jīng)過專家對塔山煤礦地質(zhì)條件和巷道狀況等分析、研究和論證后,決定立項 “高效高可靠性電牽引采煤機研發(fā)”項目以配合特厚煤層大采高綜放開采需要的配套設(shè)備,研制成功了高效高可靠性的MG750/1915-GWD 型電牽引采煤機。

MG750/1915-GWD 型 電 牽 引 采 煤 機 從2010年11月1日至2011年1月30日在同煤集團大唐塔山煤礦8105 工作面進行了井下工業(yè)性試驗,3個月累計生產(chǎn)原煤272.3 萬t,滿足礦井年產(chǎn)量1000萬t的要求。

2 MG750/1915-GWD 型電牽引采煤機主要技術(shù)參數(shù)

MG750/1915-GWD 型電牽引采煤機的主要技術(shù)參數(shù)如下:采高為2.7~5.2 m;供電電壓為3300V;總裝機功率為1945kW;截割功率為2×750kW;牽引功率為2×125 (380V)kW;泵站功率為35kW;破碎機功率為160kW;切割煤層硬度f≤4;適應(yīng)工作面傾角≤30°;適應(yīng)條件為含有夾矸、斷層等復(fù)雜地質(zhì)條件;牽引方式為 “一拖一”四象限運行交流變頻調(diào)速;控制方式為采用DSP芯片 (數(shù)字信號處理器)為核心的嵌入式計算機控制系統(tǒng);菜單語言為中文;操作方式為手動控制、端頭控制和無線電遙控;整機結(jié)構(gòu)為采用多電機橫向布置,搖臂主體部分左右互換;啟動預(yù)警信號為語音提示預(yù)警;通訊功能為可將采煤機運行狀態(tài)傳輸?shù)巾槻郏患蓖7绞綖槭謩蛹蓖?、端頭站急停、無線電遙控急停以及瓦斯斷電保護。

3 現(xiàn)場試驗情況

3.1 采煤機地面組裝試驗

2010年4 月8 日,在塔山礦地面廣場進行大采高放頂煤綜采工作面設(shè)備的地面配套及輔助設(shè)備聯(lián)合運行試驗。

3.1.1 設(shè)備聯(lián)合試運轉(zhuǎn)布置

塔山礦8105工作面設(shè)備地面聯(lián)合試運轉(zhuǎn)全套設(shè)備按右工作面布置,轉(zhuǎn)載機和破碎機布置長度為48.1m,端頭支架布置在轉(zhuǎn)載機和破碎機兩側(cè)。前部和后部刮板輸送機長度為72.01m,前部和后部刮板輸送機機頭和機尾中心線距離為7.2m,前部和后部刮板輸送機中部中心線距離為7.2m。中部支架布置34架,過渡支架頭部布置3架,尾部布置4架。動力中心及泵站沿軌道外側(cè)布置成一列。

3.1.2 設(shè)備安裝

采煤機布置在前部刮板輸送機上,安裝前按照檢驗標(biāo)準(zhǔn)要求對所安裝的零部件進行全面的檢查,大部件和關(guān)鍵零件進行質(zhì)量和性能測試,確保各部件均正常且無缺損;組裝后對整機進行全面檢查,所有外接管路沒有受到擠壓和碰撞,確保各接頭和各部件緊固螺栓緊固可靠;確保各電動機絕緣正常,各電纜和控制線接法正確,接線無松動現(xiàn)象;確保水分配閥供水流量與供水壓力符合技術(shù)要求;確保各油池和潤滑點按潤滑系統(tǒng)要求的油位和油質(zhì)要求注油,無滲漏現(xiàn)象;確保各操作手把和按鈕動作靈活和可靠;確保電控箱、變壓器和變頻調(diào)速裝置完好;確保程序運行及參數(shù)設(shè)置正確,截割電機旋向正確,牽引電機旋向一致且和方向指令吻合。采煤機、中部支架和前后刮板輸送機位置關(guān)系如圖1所示。

3.1.3 地面試運轉(zhuǎn)情況

設(shè)備組裝后,按井下操作標(biāo)準(zhǔn)程序順序供水和供電,進行整機空載運行。在設(shè)備運行過程中,各部件緊固螺栓無松動,各運轉(zhuǎn)部分無異常聲響,無滲漏和異常發(fā)熱現(xiàn)象;各壓力指示表顯示正常,高壓箱、電控箱和變頻調(diào)速裝置顯示正常;操作手把和按鈕動作靈活可靠,功能正常;內(nèi)、外噴霧均勻,無堵塞現(xiàn)象;采煤機與輸送機和支架配套關(guān)系合適,采煤機行走正常,與刮板輸送機銷軌嚙合正常,無蹩卡現(xiàn)象;采煤機在輸送機機頭和機尾行走順利,滾筒升降正常,與支架和輸送機無碰撞;采煤機和輸送機配套的有關(guān)各項試驗中,沒有發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象和設(shè)計制造缺陷。

3.2 采煤機井下試驗

3.2.1 整機檢測

(1)采煤機對刮板輸送機的垂直3°及水平1°彎曲的適應(yīng)性較好,截深和推溜步距及頂梁的協(xié)調(diào)情況較為理想,采煤機具有自開缺口的能力。

(2)采煤機在實際使用中最大采高達到5.0m,完全滿足實際生產(chǎn)要求。

(3)中部臥底量滿足設(shè)計要求,機頭機尾完全割透三角煤。在保證工作面兩頭割通的情況下,采煤機在刮板機機頭側(cè)的臥底量為400mm、采煤機在刮板機機尾側(cè)為367mm,在工作面中部的臥底量為540mm。

圖1 采煤機、中部支架和前后刮板輸送機位置關(guān)系

(4)工作面煤質(zhì)硬度測定表見表1。

表1 煤質(zhì)硬度測定表 (普氏硬度:f)

由表1可知,8105工作面煤質(zhì)較硬且含多層矸石,矸石硬度為f=4~6,已遠超出采煤機的切割煤層硬度,但在實際使用中采煤機對煤層破碎較容易,截齒消耗量小于課題任務(wù)書要求,而且試驗期間還遇到最厚達1.3 m 的矸石,使得截齒和齒座消耗量明顯增大,達到正常割煤的1.5倍,但依然沒有超出課題任務(wù)書要求,其他部件也沒有出現(xiàn)重大故障,運行較平穩(wěn)。

表2 滑靴磨損量測定表 mm

從2010年11 月1日到2011年1月30日累計出煤約272.3萬t,采放比1∶2.45,從而計算出采煤機割煤78.91萬t,共消耗截齒1500把,折合0.003 把/m3, 遠 小 于 課 題 任 務(wù) 書 要 求 的0.005把/m3。

(5)滑靴磨損量測定表見表2。

(6)采煤機的溫升情況及數(shù)據(jù)見表3。

表3 采煤機正常割煤時各部位溫度 ℃

通過實測數(shù)據(jù)可知,該采煤機各部電機的冷卻系統(tǒng)運轉(zhuǎn)良好,溫度較為恒定,溫升不大,沒有超出采煤機所能承受的最高溫度。

(7)所有的手控及電控操作機構(gòu)均靈活、可靠和安全。

(8)截割、牽引和調(diào)高等部位油位計、加油口和潤滑點均布置合理。

(9)采煤機在正常截煤或是在切割夾石煤層時,滑靴、導(dǎo)向滑靴以及牽引銷排的嚙合較好,沒有發(fā)生脫軌故障,整機運行平穩(wěn)。

3.2.2 行走部

(1)行走輪與運輸機銷排的嚙合情況良好,磨損量在正常范圍之內(nèi),局部有啃傷現(xiàn)象,但不影響采煤機正常行走。

(2)正常割煤過程中,隨機觀測左右牽引電機電流和變頻調(diào)速裝置工況,見表4和表5。

由表4和表5可知,牽引頻率、牽引電流和牽引電壓其值偏小,說明采煤機實際運行的割煤速度和牽引力偏小,為了保證采煤機的可靠性,所以選型的功率會比實際運行大。

表4 隨機觀測牽引電機電流

表5 變頻調(diào)速裝置工況

3.2.3 截割部

調(diào)高系統(tǒng)油壓在正常割煤上升時為16 MPa,下降時為12 MPa,穩(wěn)定性較好。采煤機裝煤率測定見表6。

表6 采煤機裝煤率測定

由表6可知,滾筒切割煤壁能力滿足生產(chǎn)實際要求,滾筒裝煤效果好,易于推溜。在煤質(zhì)硬度f≥2.7以上的情形下,采煤機的斜切進刀、正常割煤以及遇到夾石層切割狀況良好,體現(xiàn)出功率大的作用和效果。

3.2.4 噴霧系統(tǒng)

采煤機的外噴霧降塵效果較好,內(nèi)噴霧在試驗階段效果欠佳,經(jīng)過改進后得到有效改善。

3.2.5 生產(chǎn)原煤情況

8105工作面自2010年11 月1 日投入工業(yè)性試驗以來,統(tǒng)計截止到2011年1月30日,累計生產(chǎn)天數(shù)為90d,已累計生產(chǎn)原煤272.3萬t,平均月產(chǎn)90.75 萬t,最高月產(chǎn)達到91.68萬t,平均日產(chǎn)3.02 萬t,最高日產(chǎn)達到約3.8萬t,平均功效達364.5T/t,滿足年產(chǎn)千萬噸礦井的要求。

3.2.6 采煤機開機率

工作面整套設(shè)備開機率統(tǒng)計見表7。

表7 工作面整套設(shè)備開機率統(tǒng)計

由表7可知,在工業(yè)性試驗期間工作面整套設(shè)備開機率最高為96.6%,最低為78.62%,平均為89.09%,說明采煤機的開機率是高于工作面整套設(shè)備平均開機率89.09%的,可以達到工作面單機可利用率在90%以上的任務(wù)要求。

3.2.7 采煤機牽引速度

采煤機割煤有時采用雙向割煤,截煤牽引速度為3.3~3.9 m/min,最大牽引速度為14 m/min,遠遠小于課題任務(wù)書要求的最大牽引速度20m/min。采煤機正常截割一刀所需時間見表8。

表8 采煤機正常截割一刀所需時間

3.2.8 采煤機的操作性能和適用性

采煤機有手動操作、左右端頭站操作和無線電離機操作3種操作方式,其中最常用的為無線電離機操作,司機隨身攜帶遙控器,可以在離機身一定范圍內(nèi)任何位置操作機器,操作方便、簡單,可以有效地預(yù)防片幫煤塌落造成砸傷司機的安全隱患,確保了安全生產(chǎn)。

3.2.9 采煤機的監(jiān)測功能應(yīng)用情況

采煤機的分布式系統(tǒng)監(jiān)測功能見表9。

表9 分布式系統(tǒng)監(jiān)測功能

記錄時間 分布監(jiān)測功能 監(jiān)測能力與效果2010-12-13 瓦斯?jié)舛?準(zhǔn)確、有效2010-12-13 采煤機行走位置 準(zhǔn)確、有效2010-12-13 采煤機實測速度 準(zhǔn)確、有效2010-12-13 冷卻水狀態(tài)監(jiān)控 準(zhǔn)確、有效

由表9可知,采煤機的分布式監(jiān)測系統(tǒng)能夠準(zhǔn)確和有效地監(jiān)測和記錄監(jiān)測點的數(shù)據(jù),滿足設(shè)計要求。

4 經(jīng)濟效益

從2010 年11 月1 日 至2011 年1 月30 日,MG750/1915-GWD 型電牽引采煤機在塔山礦8105綜放工作面為期3 個月的工業(yè)性試驗期間,共生產(chǎn)原煤272.3萬t,實現(xiàn)銷售收入125802.6萬元,利潤25160.52萬元,稅收32708.68萬元。

5 結(jié)語

從2010年11月1日試生產(chǎn)到2011年1月30日這3個月的使用情況來看,MG750/1915-GWD型電牽引采煤機主要性能穩(wěn)定,搖臂和牽引部等主要部件未出現(xiàn)重大問題。工業(yè)性試驗表明,該采煤機主要技術(shù)參數(shù)先進,總體設(shè)計及配套合理,設(shè)備性能可靠,制造質(zhì)量良好。采煤機運行平穩(wěn),生產(chǎn)能力大,操作簡便,使用靈活,保護及控制齊全,適用于特厚煤層大采高放頂煤工作面的使用要求。自主研發(fā)的高效高可靠性MG750/1915-GWD 型電牽引采煤機與國外同等功率機型相比,在保持經(jīng)濟優(yōu)勢的同時也具有較強的可靠性、適應(yīng)性和先進性。

[1] 賈清華.MG1100/2760-GWD 型大采高電牽引滾筒采煤機的研發(fā)與工業(yè)性試驗 [J].中國煤炭,2013 (2)

[2] 賈清華.大采高綜放工作面后部刮板輸送機研發(fā)與工業(yè)性試驗 [J].中國煤炭,2012 (9)

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