周盈
摘要:空壓機(jī)使用時間較長,冷卻器冷卻效果降低,且換熱片之間嚴(yán)重堵塞,阻力較大,使設(shè)備極易產(chǎn)生喘振,影響設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行,效率降低。改造后徹底消除喘振現(xiàn)象,提高設(shè)備效率。
關(guān)鍵詞:離心式空壓機(jī) 葉輪 冷卻器 機(jī)組效率 喘振
HR9-6離心式空壓機(jī)套引進(jìn)美國Atlas公司生產(chǎn)的設(shè)備。工作原理由高壓1萬伏電壓的電機(jī)做動力驅(qū)動的空壓機(jī),空氣經(jīng)過進(jìn)氣過濾器后,通過自動進(jìn)氣調(diào)節(jié)閥進(jìn)入一級葉輪,高速旋轉(zhuǎn)做功的葉輪對空氣進(jìn)行壓縮,傳送至擴(kuò)壓器將動能轉(zhuǎn)化為勢能,壓縮后的空氣通過中間冷卻器進(jìn)行冷卻空氣壓縮后密度增大而產(chǎn)生大量熱能,再者空氣中的水分不易被壓縮,經(jīng)過冷卻器冷卻后將空氣中的水分解析分離后,溫度低密度大含水相對較小的壓縮空氣進(jìn)入二級壓縮,在葉輪高速旋轉(zhuǎn)的作用下空氣再次壓縮,提高空氣壓力,壓縮過程中又產(chǎn)生很多的熱量,再經(jīng)過末級冷卻器冷卻,冷卻后的壓縮空氣再次經(jīng)過除水裝置將水分解析分離,達(dá)到生產(chǎn)工藝要求進(jìn)入管網(wǎng)輸送到生產(chǎn)車間使用。經(jīng)過10多的年的運(yùn)行,運(yùn)行結(jié)果顯示,該機(jī)組送氣溫度較高,并且在一定程度上存在喘振現(xiàn)象。
1 問題的提出及分析
通常情況下,對于機(jī)組來說,多種原因都可能引發(fā)喘振:
1.1 機(jī)組流道小,效率降低。對于離心式空氣壓縮機(jī)組來說,在運(yùn)行過程中出現(xiàn)喘振現(xiàn)象。為了確保機(jī)組運(yùn)行的安全性,通過對離心式空氣壓縮機(jī)進(jìn)行停機(jī),進(jìn)而在一定程度上進(jìn)行檢查,在檢查過程中發(fā)現(xiàn):許多污垢附著在葉輪以及流道內(nèi),在一定程度上增加了清洗蝸殼及葉輪的難度,開機(jī)試車運(yùn)行后,發(fā)現(xiàn)喘振現(xiàn)象依然存在。
1.2 機(jī)組出氣口被堵塞。通過檢查機(jī)組的霧滴捕集器內(nèi)的絲網(wǎng),在檢查過程中沒有發(fā)現(xiàn)任何異?,F(xiàn)象。
1.3 受機(jī)組內(nèi)部通道發(fā)生堵塞的影響和制約,通常情況下需要拆出空氣冷卻器,進(jìn)而在一定程度上對其進(jìn)行相應(yīng)的檢查,檢查結(jié)果顯示鋁翅片被灰塵覆蓋著,空氣冷卻器在一定程度上受到嚴(yán)重的堵塞。對于此類翅片來說,受強(qiáng)度較弱的影響和制約,進(jìn)而對翅片進(jìn)行清洗的過程中,容易造成翅片倒伏,換熱效果及清洗效果在一定程度上受到影響和制約,因此在這種情況下,需要更換冷卻器芯體。
在對離心式空氣壓縮機(jī)進(jìn)行拆機(jī)檢查的過程中,在空氣冷卻器芯體上,由于密封膠條老化,進(jìn)而在一定程度上變得非常脆,同時容易斷,進(jìn)而導(dǎo)致短路故障時常發(fā)生,使得熱空氣的送氣溫度在一定程度上不斷提升;在二級葉輪中,由于冷器的塵?;夜傅缺粔嚎s空氣帶入,并且在一定程度上附著在表面,流道的狀況在一定程度上被惡化,造成壓縮空氣旋轉(zhuǎn)脫離。通過上述分析可知,空氣冷卻器發(fā)生故障是導(dǎo)致機(jī)組出現(xiàn)異常的主要原因。
2 改造方案
2.1 通過對鋁翅片串片式結(jié)構(gòu)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整,將其調(diào)整為銅翅片纏繞式結(jié)構(gòu),進(jìn)而在一定程度上增加翅片強(qiáng)度,并且在一定程度上為清洗提供了便利。
2.2 為了提高冷卻的效果,需要在機(jī)組有限的空間內(nèi),最大限度地增加換熱管的數(shù)量。
2.3 在一定程度上通過改變原來的密封形式。將擋風(fēng)板焊接在殼體上,同時在擋風(fēng)板上固定不銹鋼彈簧板。
2.4 在殼體上通過焊接相應(yīng)的軌道,并且在一定程度上將滾輪安裝在相應(yīng)的芯體上,進(jìn)而為拆裝提供了方便。
2.5 將壓力表安裝在冷卻器進(jìn)出口上,進(jìn)而在一定程度為檢查冷卻器提供了便利,同時能夠提高機(jī)組運(yùn)行的安全性。
3 實(shí)施
通過確定改造方案后,為了確保運(yùn)行效果,通常情況下,需要在后冷卻器芯體上進(jìn)行試驗(yàn)。經(jīng)過測量殼體及原冷卻器芯體的精確,對圖紙進(jìn)行設(shè)計(jì),通過對尺寸進(jìn)行認(rèn)真核對,同時調(diào)整圖紙上沒有反映出的設(shè)計(jì)思路。制作完成后冷卻器芯體后。完成相應(yīng)的安裝后,需要對其進(jìn)行開機(jī)運(yùn)行檢驗(yàn),運(yùn)行結(jié)果顯示:進(jìn)出冷卻器壓差降為0.0025MPa,與原來相比下降了0.015MPa。同時后冷卻器芯體串氣的問題得以有效的解決。
通過更新冷卻器芯體后,運(yùn)行結(jié)果顯示,機(jī)組的喘振周期在一定程度上延長了,同時在一定程度上伴有喘振現(xiàn)象的發(fā)生。通過對中間冷卻器芯體進(jìn)行檢查發(fā)現(xiàn),在芯體內(nèi)部存在嚴(yán)重的堵塞現(xiàn)象,經(jīng)過統(tǒng)計(jì)前后壓力表的數(shù)值,發(fā)現(xiàn)前后相差0.04MPa 。由于二級的吸入壓力比較低,進(jìn)而在一定程度上導(dǎo)致發(fā)生喘振。
4 改造后結(jié)論
①送氣過程中,溫度要符合相關(guān)要求,方案更新后,溫度由原來的45℃直接下降到目前的28℃。②改造方案后,機(jī)組始終處于良好的運(yùn)行狀態(tài),并且在一定程度上沒有發(fā)生過喘振現(xiàn)象,并且對吸風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行了改造,進(jìn)而在一定程度上確保了系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性。③提高了機(jī)組效率,單電消耗由更新前的59kW·h/km3降低到現(xiàn)在的57kW·h/km3。④由于冷卻器垢阻減小傳熱系數(shù)增加使冷卻效果提高,冬季原兩臺冷卻器的用水由并聯(lián)使用改為串聯(lián)使用,減少用水量。⑤國產(chǎn)冷卻器芯體每臺在17萬元左右,而進(jìn)口冷卻器芯體在36萬元左右。
經(jīng)過上述的改進(jìn)后為企業(yè)節(jié)省設(shè)備的投資資金,達(dá)到了設(shè)備經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,節(jié)能降耗,降低產(chǎn)品成本奠定基礎(chǔ)。同時也鍛煉了自己,充實(shí)了自己的技術(shù)知識,不斷向更高更新的技術(shù)領(lǐng)域邁進(jìn)。
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