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優(yōu)化余熱發(fā)電附屬裝置

2014-04-13 12:17:40何華唐順歡余毅
中國(guó)有色金屬 2014年9期
關(guān)鍵詞:凝結(jié)水管束凝汽器

何華 唐順歡 余毅|文

本文簡(jiǎn)述了原有的余熱回收系統(tǒng)及其裝置因工程前期調(diào)研、論證、設(shè)計(jì)等的不合理,造成生產(chǎn)運(yùn)行中故障停機(jī)頻繁,維修量過多,能源浪費(fèi)嚴(yán)重等諸多問題。通過對(duì)其余熱回收系統(tǒng)及其裝置優(yōu)化和改造,經(jīng)過多年使用,達(dá)到了預(yù)期的效果,并取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。

云南冶金集團(tuán)下屬某公司是一個(gè)集鉛、鋅冶煉為一體的有色金屬企業(yè),整個(gè)冶煉重要過程均采用DCS自動(dòng)控制技術(shù),實(shí)現(xiàn)了重要過程的自動(dòng)監(jiān)測(cè)及其控制。為了充分利用冶煉過程中冶金爐產(chǎn)生的高溫?zé)煔庥酂幔髽I(yè)配置了四臺(tái)余熱鍋爐和一臺(tái)飽和蒸汽發(fā)電機(jī)組,每年可利用余熱發(fā)電達(dá)5600萬千瓦時(shí)。發(fā)電機(jī)組及其相關(guān)附屬裝置技術(shù)參數(shù)見表1。

表1

余熱發(fā)電附屬裝置存在的問題

1.凝汽器存在的問題

與發(fā)電機(jī)組相連的兩臺(tái)凝汽器(560平方米),換熱管束為銅管脹接結(jié)構(gòu),殼體、管板、隔板、進(jìn)汽室等均為碳鋼結(jié)構(gòu)件;通過的介質(zhì)為含氨、氮較高的低壓蒸汽和凝結(jié)水,冷凝介質(zhì)為經(jīng)過加藥處理過的堿性生產(chǎn)循環(huán)水;投運(yùn)僅一年,凝汽器在以上不同介質(zhì)侵蝕,發(fā)電機(jī)組頻繁甩負(fù)荷的振動(dòng)應(yīng)力等因素的綜合作用下,導(dǎo)致凝汽器內(nèi)部管板、隔板等碳鋼結(jié)構(gòu)件腐蝕嚴(yán)重,先后發(fā)生了25根28個(gè)銅制管口斷裂泄漏的事件,使得通過凝汽器蒸汽凝結(jié)水與生產(chǎn)循環(huán)水混合,頻繁泄漏使得蒸汽凝結(jié)水受生產(chǎn)循環(huán)水污染,不符合鍋爐用水水質(zhì)要求,一直外排且無法回收使用,經(jīng)常采用堵管方式對(duì)斷裂泄漏銅制管束的凝汽器進(jìn)行修復(fù),帶來的是凝汽器有效冷卻面積減小,效率降低。

表2 銅管換熱系數(shù)

表3 不銹鋼螺紋管換熱系數(shù)

2.熱水井與凝結(jié)水泵存在的問題

與兩臺(tái)凝汽器相連的兩臺(tái)熱水井,因設(shè)計(jì)時(shí)每臺(tái)容積僅0.3立方米,在發(fā)電機(jī)組投入運(yùn)行過程中,容積較小的熱水井不適應(yīng)余熱鍋爐蒸汽總量變化需求,導(dǎo)致熱水井水位無法控制,連鎖保護(hù)經(jīng)常動(dòng)作,致使發(fā)電機(jī)組頻繁停機(jī),水位變化較大時(shí),每班發(fā)生多達(dá)7次甩負(fù)荷,導(dǎo)致蒸汽排空浪費(fèi)能源,嚴(yán)重威脅到發(fā)電機(jī)組安全運(yùn)行,并給崗位人員作業(yè)帶來很大難度。與熱水井相連的凝結(jié)水泵,密封型式為填料密封,連續(xù)運(yùn)行中極易造成填料泄漏,造成凝汽器真空度減小,冷卻效率降低,也直接影響熱水井水位控制,致使發(fā)電機(jī)組頻繁甩負(fù)荷。

優(yōu)化與改造必要性

1.凝汽器改造的必要性

可有效消除含氨、氮較高的低壓蒸汽和凝結(jié)水對(duì)凝汽器管束的侵蝕,降低發(fā)電機(jī)組頻繁甩負(fù)荷的振動(dòng)應(yīng)力,消除碳鋼結(jié)構(gòu)件的抗腐蝕差等綜合因素,最大限度地降低因凝汽器管束損壞造成的凝結(jié)水與生產(chǎn)循環(huán)水混合污染,每天能有效回收再使用近1000立方米左右蒸汽冷凝水,直接經(jīng)除氧器供四臺(tái)余熱鍋爐使用。

2.熱水井與凝結(jié)水泵改造的必要性

使熱水井水位得到有效控制,提高發(fā)電機(jī)組適應(yīng)蒸汽總量變化能力,大大降低發(fā)電機(jī)組因水位連鎖甩負(fù)荷的機(jī)率,提高發(fā)電機(jī)組的安全性和崗位人員的可操作性,增加機(jī)組發(fā)電量。通過對(duì)凝結(jié)水泵的改造,杜絕密封泄漏,確保凝汽器真空度,有效提高凝汽器冷卻效率,預(yù)防發(fā)電機(jī)組頻繁甩負(fù)荷。

優(yōu)化與改造技術(shù)方案

1.凝汽器改造技術(shù)方案

(1)凝汽器光管與螺紋管換熱管束理論分析

凝汽器管束外蒸汽凝結(jié)為膜狀凝結(jié),膜狀凝結(jié)的熱阻主要存在于管壁的水膜中,其大小與水膜的厚度及水膜內(nèi)水的紊流度有關(guān)。采用螺旋管,內(nèi)側(cè)的螺紋凸起,增強(qiáng)了管內(nèi)流體的擾動(dòng),使其紊流程度增加,邊界層減薄,熱阻減?。还芡獍疾凼挂耗?nèi)的水向內(nèi)聚集,使凸起部分液膜減薄,使得部分換熱由膜狀凝結(jié)變?yōu)橹闋钅Y(jié),熱阻減??;而光管與螺紋管的水垢熱阻、殼程垢阻和管壁導(dǎo)熱熱阻均視為不變。因此,采用不銹鋼螺紋管后,水阻增加,傳熱系數(shù)增大,有效換熱面積增加。

(2)銅管與不銹鋼螺紋管換熱管換熱分析

原銅管規(guī)格為:2042根Ф20×1,改為不銹鋼管螺紋管為:2042根Ф20×1 材質(zhì):316L。兩者對(duì)比見表2、表3。

通過分析,在不考慮水垢熱阻和殼程垢阻的影響下,可知在保持循環(huán)水量不變的情況下,采用不銹鋼螺紋管其傳熱系數(shù)比銅管提高約40%,傳熱溫差減小2℃左右,真空度提高約為8%。不銹鋼螺紋管比銅管的換熱效率大大提高,即在管子規(guī)格、數(shù)量不變的條件下,換熱面積增大。

(3)通過詳細(xì)的熱力計(jì)算,確定凝汽器改造方案

將原換熱面積為560平方米碳鋼銅制管束凝汽器改為同規(guī)格且主要部件為不銹鋼的凝汽器(管板、隔板、進(jìn)室汽等為304L不銹鋼結(jié)構(gòu),換熱管束為316L不銹鋼高效強(qiáng)化螺紋管結(jié)構(gòu)),換熱效果遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足發(fā)電機(jī)組配置要求,其管束與管板采用先脹后焊且增設(shè)分隔支撐板,在滿足換熱效果及提高抗振性能的前提下,有效地防止含氨、氮較高的低壓蒸汽和凝結(jié)水的侵蝕、發(fā)電機(jī)組頻繁甩負(fù)荷的振動(dòng)應(yīng)力影響等綜合因素,極大提高了凝汽器使用壽命和凝結(jié)水回收率(每天約回收1000立方米左右冷凝水),為發(fā)電機(jī)組的安全高效運(yùn)行提供良好的物質(zhì)保證。

2.熱水井與凝結(jié)水泵改造技術(shù)方案

通過對(duì)進(jìn)入發(fā)電機(jī)組蒸汽總量的波動(dòng)(30噸/小時(shí)左右)導(dǎo)致熱水井水位難以控制情況,確定熱水井由Φ600毫米碳鋼結(jié)構(gòu)改為Φ1000毫米不銹鋼結(jié)構(gòu),儲(chǔ)水量增大3倍(0.3立方米增至0.9立方米),消除含氨、氮較高凝結(jié)水的腐蝕,可有效解決因余熱鍋爐負(fù)荷不穩(wěn)定,熱水井水位難有效控制的問題,提高發(fā)電系統(tǒng)的穩(wěn)定性,提高發(fā)電機(jī)組的安全性和崗位人員的可操作性,增加機(jī)組發(fā)電量。通過對(duì)泵使用條件及密封材料的分析研究,將容易發(fā)生泄漏的填料密封泵改為機(jī)械密封泵,可解決在同等使用條件下發(fā)生泵的泄漏,確保凝汽器真空度,有效提高凝汽器冷卻效率,有效預(yù)防了發(fā)電機(jī)組頻繁甩負(fù)荷,延長(zhǎng)發(fā)電機(jī)組的運(yùn)行周期時(shí)間。

結(jié)論

凝汽器改造后,設(shè)備的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度、抗腐蝕性、換熱效果大大提高,有效消除因凝汽器銅制管束泄漏造成的凝結(jié)水不合格全部排放問題,大大節(jié)約了能源,年回收凝結(jié)水25萬噸左右,為公司創(chuàng)效達(dá):25萬噸/年×20噸/元=500萬元;熱水井改造完成后,有效消除了發(fā)電機(jī)組因生產(chǎn)工藝波動(dòng)頻繁甩負(fù)荷,機(jī)組甩負(fù)荷情況從改造前的平均3~4次/天,降低為1次/3月;凝結(jié)水泵改造后,基本消除了泵的填料密封泄漏造成的停機(jī)損失,降低維修成本。綜上所述,通過對(duì)余熱發(fā)電附屬裝置的優(yōu)化和改造,確保了發(fā)電機(jī)組的安全且長(zhǎng)周期運(yùn)行,提高了蒸汽的利用率,在節(jié)約能源的同時(shí)也為公司帶來較大的經(jīng)濟(jì)效益。

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