劉鵬 上海鐵路局調(diào)度所
牽引變電所開(kāi)關(guān)拒動(dòng)原因分析及防范措施
劉鵬 上海鐵路局調(diào)度所
結(jié)合上海鐵路局管內(nèi)開(kāi)關(guān)拒動(dòng)故障案例,分別從機(jī)械故障、保護(hù)裝置故障、施工工藝及設(shè)備性能三個(gè)方面對(duì)拒動(dòng)的原因進(jìn)行歸類(lèi)分析,并提出防范措施,為牽引供電系統(tǒng)可靠運(yùn)行提供借鑒。
開(kāi)關(guān)拒動(dòng),原因分析,防范措施
上海鐵路局管內(nèi)多次出現(xiàn)因牽引變電所開(kāi)關(guān)拒動(dòng),擴(kuò)大故障(事故)影響范圍,造成設(shè)備損壞,給人身、設(shè)備安全運(yùn)行帶來(lái)隱患,影響行車(chē)、供電安全。因此,為了進(jìn)一步提高牽引供電可靠性,研究開(kāi)關(guān)拒動(dòng)的常見(jiàn)原因,及時(shí)采取防范措施是十分必要的。本文從機(jī)械、保護(hù)裝置、施工工藝三個(gè)方面進(jìn)行故障現(xiàn)象分析。
1.1 行程開(kāi)關(guān)故障
1.1.1 事故案例
2010年8月30日23時(shí)44分,在滬寧城際線棲霞牽引所進(jìn)行遙控停電操作后,電調(diào)按規(guī)定進(jìn)行停電確認(rèn),發(fā)現(xiàn)下蜀AT所271斷路器未能失壓跳閘,電調(diào)遠(yuǎn)方分閘時(shí)拒動(dòng)。故障報(bào)文顯示:下蜀AT所271拒分、控制回路斷線。經(jīng)查,發(fā)現(xiàn)271斷路器分閘線圈、儲(chǔ)能電機(jī)燒壞。
1.1.2 原因分析
行程開(kāi)關(guān)損壞(見(jiàn)圖1),造成儲(chǔ)能電機(jī)儲(chǔ)能不到位,電機(jī)不停轉(zhuǎn),儲(chǔ)能電機(jī)、傳動(dòng)尼龍齒輪、儲(chǔ)能彈簧軌跡盤(pán)(見(jiàn)圖2)等零部件損壞。
圖1 損壞的行程開(kāi)關(guān)
圖2 損壞的零部件
1.2 氣體密度傳感器故障
1.2.1 事故案例
8月24日12時(shí)23分,京滬高鐵固鎮(zhèn)牽引所2#進(jìn)線(鐘固線)失壓,備自投啟動(dòng),1、3#主變投入運(yùn)行,但母線203斷路器拒動(dòng),導(dǎo)致3#主變無(wú)法正常供電。經(jīng)檢修人員對(duì)203斷路器氣室壓力進(jìn)行檢查,確認(rèn)203斷路器氣體密度傳感器損壞。
1.2.2 原因分析
氣體密度傳感器損壞致使電磁鐵閉鎖,導(dǎo)致203斷路器拒動(dòng)。氣室壓力正常時(shí)203斷路器分合閘的必要條件,當(dāng)氣室壓力正常時(shí),氣體密度傳感器BP1的4、6點(diǎn)導(dǎo)通,斷路器才能正常合閘。當(dāng)氣室壓力發(fā)生異常時(shí),氣體密度傳感器動(dòng)作,BP1的4、6點(diǎn)斷開(kāi)(見(jiàn)圖3),閉鎖電磁鐵對(duì)203斷路器進(jìn)行機(jī)械閉鎖,導(dǎo)致該斷路器無(wú)法合閘。
圖3 氣體密度傳感器二次接線圖
檢查后臺(tái)監(jiān)控機(jī)發(fā)現(xiàn),6月4日曾報(bào)203斷路器氣室壓力異常,告警信號(hào)未復(fù)歸,說(shuō)明自6月4日起,該斷路器氣體密度傳感器已經(jīng)故障。經(jīng)了解,因后臺(tái)機(jī)類(lèi)似壓力異常信息誤報(bào)頻繁,造成相關(guān)值班人員對(duì)這次告警信息未充分重視,造成故障信息遺漏,錯(cuò)失排除故障的有利時(shí)機(jī)。
2.1 出口繼電器故障
2.1.1 故障概況
2012年9月4日17:45,隴海線東海牽引所1#主變低后備a相201A斷路器過(guò)流一段保護(hù)動(dòng)作,造成隴海335(213斷路器)、336(214斷路器)單元停電,18:15恢復(fù),停電時(shí)間30min。
2.1.2 原因分析
從保護(hù)信息分析,214斷路器在故障時(shí)阻抗一段、二段、電流速斷、過(guò)流一段均啟動(dòng)并有出口,但214斷路器機(jī)構(gòu)拒動(dòng),造成主變低后備過(guò)流一段越級(jí)動(dòng)作。在檢查214斷路器饋線保護(hù)裝置時(shí),發(fā)現(xiàn)跳閘出口板繼電器TZJ損壞。另外,保護(hù)裝置投入了“控制回路斷線”閉鎖,在保護(hù)裝置發(fā)生控制回路斷線時(shí)發(fā)出預(yù)告信號(hào)并閉鎖相關(guān)保護(hù)。但參照214斷路器控制原理圖(見(jiàn)圖4)后發(fā)現(xiàn):“控制回路斷線”僅監(jiān)視斷路器輔助接點(diǎn)及跳閘、合閘線圈和相關(guān)接線,對(duì)于裝置內(nèi)部的TZJ是否正常無(wú)法監(jiān)視。
圖4214 斷路器控制原理圖
2.2 保護(hù)裝置出口板故障
2.2.1 故障概況
2012年9月9日13 :44,蕭甬線余姚西牽引所212饋線保護(hù)裝置電流速斷出口、阻抗I段出口,212饋線斷路器拒動(dòng),2#主變后備保護(hù)a相過(guò)流出口,202a斷路器動(dòng)作。
2.2.2 原因分析
根據(jù)故障報(bào)文和定值可以判斷,212饋線保護(hù)裝置故障電流2328A大于整定電流1872A,212饋線斷路器保護(hù)啟動(dòng),2#主變后備保護(hù)a相故障電流2.71A大于定值0.59A,202A斷路器動(dòng)作。證明212斷路器和202斷路器保護(hù)配合正確,不存在誤動(dòng)作的情況。通過(guò)對(duì)212斷路器本體分、合閘試驗(yàn)未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,可以排除斷路器機(jī)構(gòu)故障。用繼電保護(hù)測(cè)試儀對(duì)212饋線保護(hù)裝置進(jìn)行試驗(yàn),保護(hù)動(dòng)作報(bào)文正確,但斷路器拒動(dòng)。初步判斷是212饋線保護(hù)裝置內(nèi)部故障,更換其6#出口板后,用繼電保護(hù)測(cè)試儀試驗(yàn),斷路器動(dòng)作正常。
3.1 設(shè)備裸露在外,表面形成氧化膜
3.1.1 故障現(xiàn)象
2012年10月16日,春申變電所全所停電檢修。作業(yè)結(jié)束后,電調(diào)送電時(shí)發(fā)現(xiàn)202B斷路器遠(yuǎn)動(dòng)合閘拒動(dòng),當(dāng)?shù)乜刂票P(pán)柜操作合閘失敗,隨后啟用1號(hào)系統(tǒng)供電,操作中1015隔離開(kāi)關(guān)、201A斷路器拒動(dòng),合閘電機(jī)空轉(zhuǎn),斷路器本體電動(dòng)合閘送電成功。
3.1.2 原因分析
首先,操作201A斷路器本體電動(dòng)合閘成功,確定合閘電磁鐵、輔助開(kāi)關(guān)、本體機(jī)械及內(nèi)部二次連接正常。對(duì)照?qǐng)D紙資料利用對(duì)地電位法測(cè)量正負(fù)電源正常,當(dāng)測(cè)量到綜合測(cè)控裝置到本體保護(hù)裝置間連接線號(hào)為203時(shí)發(fā)現(xiàn):F12端無(wú)電而C06端為-55V,確定為203線有斷點(diǎn),過(guò)渡端子3D68右側(cè)為-55V,左側(cè)為0V;因直接測(cè)量的端子的電位,判斷連接端子問(wèn)題,更換后所有電位均正常。
其次,測(cè)量線號(hào)307為-55V,線號(hào)305為0V,之間經(jīng)過(guò)了201B斷路器的常閉接點(diǎn)。測(cè)量閉鎖接點(diǎn)B11、B12,其電阻均達(dá)到兆歐,正常應(yīng)為0Ω。拔下航空插頭后再測(cè)量,在斷路器內(nèi)該節(jié)點(diǎn)導(dǎo)通,航空插頭到端子排B12導(dǎo)通,B11不通,后更換該閉鎖節(jié)點(diǎn),所有接點(diǎn)電位正常,操作試驗(yàn)均正常。
最后,檢查1015隔開(kāi)時(shí)發(fā)現(xiàn),其電機(jī)碳刷與電磁離合器接觸不良,無(wú)法帶動(dòng)變速箱轉(zhuǎn)動(dòng),將碳刷拆下打磨接觸面后測(cè)量電阻正常。因電磁離合器與碳刷在外裸露,表面形成氧化膜,造成電機(jī)空轉(zhuǎn)。
3.2 連接銷(xiāo)制作工藝存在缺陷
3.2.1 故障現(xiàn)象
2009年4月16日22:17:58,合肥分區(qū)兼開(kāi)閉所291保護(hù)裝置電流速斷保護(hù)動(dòng)作,所內(nèi)值班員到291斷路器本體確認(rèn),斷路器分合閘指示器顯示分位。22:19,值班員向供電調(diào)度匯報(bào)跳閘情況。22:24,供電調(diào)度通知所內(nèi):線路上仍有電壓要求所內(nèi)人員對(duì)斷路器兩側(cè)進(jìn)行驗(yàn)電確認(rèn),所內(nèi)值班員對(duì)291斷路器兩側(cè)進(jìn)行驗(yàn)電并確認(rèn)有電。
圖5 開(kāi)關(guān)軸與拉桿脫落結(jié)構(gòu)圖
3.2.2 原因分析
打開(kāi)斷路器本體箱蓋檢查機(jī)構(gòu)內(nèi)部,發(fā)現(xiàn)291斷路器開(kāi)關(guān)軸與拉桿連接銷(xiāo)斷裂,導(dǎo)致開(kāi)關(guān)軸與拉桿脫落(圖5)。檢修人員會(huì)同斷路器廠家技術(shù)人員共同分析,最終確認(rèn)是連接銷(xiāo)制作時(shí)存在工藝缺陷,導(dǎo)致多次受力后斷裂。
牽引變電監(jiān)控系統(tǒng),主要作用是在設(shè)備運(yùn)行中,對(duì)采集的電流、電壓、氣體壓力、溫度等量,不間斷的進(jìn)行越限監(jiān)控,如發(fā)現(xiàn)越限,立刻發(fā)出告警信號(hào),同時(shí)記錄和顯示事故告警信息。值班人員要對(duì)告警信息正確解讀,及時(shí)判斷,以免錯(cuò)過(guò)最佳處置時(shí)機(jī),擴(kuò)大影響范圍。另外針對(duì)告警信息誤報(bào)頻繁想象,相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)主動(dòng)與廠家聯(lián)系,對(duì)誤報(bào)信息進(jìn)行排查,消除隱患。
4.2 強(qiáng)化源頭控制,加大設(shè)計(jì)審查力度,選取成熟、可靠工藝
近幾年,鐵路建設(shè)迅猛發(fā)展,設(shè)計(jì)理念不斷更新,新產(chǎn)品、新工藝大面積投入到新建高鐵、客專(zhuān)線路,通過(guò)近幾年運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn),由于客觀原因,部分上線產(chǎn)品存在設(shè)計(jì)缺陷,質(zhì)量欠佳,工藝不成熟現(xiàn)象,給運(yùn)營(yíng)管理單位提出更高要求。因此要求有關(guān)部門(mén),嚴(yán)格控制設(shè)計(jì)選型,產(chǎn)品招標(biāo)、進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收等環(huán)節(jié),加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)管理,確保使用安全可靠、質(zhì)量達(dá)標(biāo)產(chǎn)品,避免施工遺留問(wèn)題對(duì)設(shè)備運(yùn)行產(chǎn)生影響。
4.3 建立故障分析新機(jī)制,探索維護(hù)新機(jī)制
相關(guān)部門(mén)要對(duì)典型故障進(jìn)行總結(jié),提出優(yōu)化、整改以及預(yù)防措施,形成閉合管理。如本文案例2.2.1中,此接線方式局管內(nèi)大部分保護(hù)裝置與此相似,為避免此類(lèi)事故的再次發(fā)生,除對(duì)變電所加強(qiáng)巡視,認(rèn)真檢修關(guān)鍵部件,選擇高質(zhì)量、高可靠的元件外,還應(yīng)在TZJ等保護(hù)跳閘關(guān)鍵繼電器線圈回路上增設(shè)自動(dòng)檢查、告警裝置,在繼電器發(fā)生故障,可能引發(fā)保護(hù)拒動(dòng)時(shí)能提醒值班人員盡快處理。
牽引供電設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行,需要設(shè)備管理單位后天的精心維護(hù),同時(shí)也需要設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位提供先天的優(yōu)質(zhì)保障。今后幾年,我局管內(nèi)鄭徐、杭長(zhǎng)、杭黃等多條高速客專(zhuān)鐵路將陸續(xù)建成開(kāi)通,因此如何確保新建供電設(shè)備正常開(kāi)通,安全可靠運(yùn)行,將是供電系統(tǒng)的一項(xiàng)重要課題和艱巨任務(wù)。相關(guān)部門(mén)和設(shè)備管理單位應(yīng)當(dāng)總結(jié)近幾年來(lái),新線接管、運(yùn)營(yíng)中牽引供電設(shè)備存在的問(wèn)題,進(jìn)一步分析典型故障原因,追根溯源,從前期入手,從源頭卡控,不斷探索完善牽引供電設(shè)備運(yùn)行檢修方法,從而不斷提升設(shè)備質(zhì)量,降低故障率,確保行車(chē)暢通和供電安全。
責(zé)任編輯:王華朱挺來(lái)稿日期:2014-11-27