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空分設(shè)備增壓機(jī)冷卻器泄漏原因分析與處理

2014-04-08 11:11:48李宗輝劉玉良
山東冶金 2014年1期
關(guān)鍵詞:制氧機(jī)冷箱冷卻器

李宗輝,劉玉良

(濟(jì)南鮑德氣體有限公司,山東濟(jì)南 250101)

經(jīng)驗(yàn)交流

空分設(shè)備增壓機(jī)冷卻器泄漏原因分析與處理

李宗輝,劉玉良

(濟(jì)南鮑德氣體有限公司,山東濟(jì)南 250101)

利用系統(tǒng)檢修機(jī)會(huì),發(fā)現(xiàn)制氧機(jī)空氣增壓機(jī)三級(jí)冷卻器存在漏水現(xiàn)象,導(dǎo)致高壓空氣通道與膨脹通道帶水凍結(jié)堵塞,制氧機(jī)被迫停機(jī)。通過為各級(jí)冷卻器安裝氣側(cè)吹除閥,根據(jù)工藝流程特點(diǎn)采取制氧機(jī)冷箱分段吹掃加溫,消除了故障,實(shí)現(xiàn)了制氧機(jī)成功啟動(dòng)。

制氧機(jī);增壓機(jī);冷卻器;吹掃;加溫

濟(jì)南鮑徳氣體公司標(biāo)準(zhǔn)流量40 000 m3/h內(nèi)壓縮流程制氧機(jī)2006年8月投產(chǎn),2013年制氧機(jī)進(jìn)行了系統(tǒng)檢修,在隨后的啟動(dòng)過程中,由于制氧機(jī)所需的空氣增壓機(jī)3級(jí)冷卻器漏水,導(dǎo)致高壓空氣通道與膨脹通道帶水凍結(jié)堵塞,使制氧機(jī)無法正常啟動(dòng)。在經(jīng)過3級(jí)冷卻器堵漏處理、系統(tǒng)加溫后,制氧機(jī)投入正常運(yùn)行。

1 故障原因分析

2013年8月12—14日,制氧機(jī)按計(jì)劃實(shí)施系統(tǒng)檢修。制氧機(jī)組開車后,冷箱內(nèi)露點(diǎn)分析值超量程,主板式換熱器熱端溫度異常上升,氧氣、氮?dú)?、污氮?dú)獾瘸隼湎浣橘|(zhì)溫度接近0℃,制氧機(jī)被迫停機(jī)。查看歷史趨勢(shì)圖,發(fā)現(xiàn)14日19:17出現(xiàn)增壓機(jī)5級(jí)在線露點(diǎn)檢測(cè)值超量程,隨后膨脹機(jī)增壓冷卻器后空氣露點(diǎn)檢測(cè)值也超量程。據(jù)此及膨脹機(jī)組、高壓空氣通道流量變化等現(xiàn)象分析,初步判斷膨脹機(jī)增壓后冷卻器或增壓機(jī)各級(jí)冷卻器中有1臺(tái)或多臺(tái)存在漏水的可能。由于啟動(dòng)過程中一、二段回流閥均處于開啟位置,增壓機(jī)任何一級(jí)冷卻器漏水,都有可能造成膨脹通道和高壓液空通道帶水,因此進(jìn)一步判斷增壓機(jī)各級(jí)冷卻器漏水的可能性更大。停車后對(duì)各冷卻器進(jìn)行壓力試驗(yàn)證實(shí)了這一判斷,發(fā)現(xiàn)增壓機(jī)3級(jí)冷卻器管束漏水嚴(yán)重,其余各冷卻器未發(fā)現(xiàn)漏水。

根據(jù)分析并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際,造成冷卻器泄漏后未及時(shí)發(fā)現(xiàn)的原因,一是增壓機(jī)組各級(jí)冷卻器氣側(cè)沒有吹除閥,操作人員無法在啟動(dòng)前確認(rèn)冷卻器是否漏水,一旦出現(xiàn)漏水,在增壓機(jī)組啟動(dòng)后就會(huì)帶入制氧機(jī)冷箱;二是在制氧機(jī)組開車過程中,增壓機(jī)5級(jí)冷卻器露點(diǎn)檢測(cè)值超標(biāo)發(fā)生時(shí),增壓機(jī)二段(即3~5級(jí))仍未加載,崗位人員未及時(shí)關(guān)注。

2 故障處理

1)安裝氣側(cè)吹除閥。針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題,首先從設(shè)備上進(jìn)行檢修和完善。對(duì)分子篩后各冷卻器進(jìn)行壓力試驗(yàn),對(duì)發(fā)現(xiàn)泄漏的增壓機(jī)3級(jí)冷卻器芯進(jìn)行更換,并為各級(jí)冷卻器安裝氣側(cè)吹除閥,以便在啟動(dòng)前對(duì)冷卻器的狀態(tài)進(jìn)行確認(rèn)。

2)吹掃制氧機(jī)冷箱雖然制氧機(jī)冷箱直接帶水的通道只有膨脹通道和高壓液空通道,但水分進(jìn)入冷箱后,會(huì)隨氣流分散到制氧機(jī)冷箱內(nèi)的各個(gè)部位,并在低溫環(huán)境下凍結(jié)堵塞通道。即使制氧機(jī)冷箱經(jīng)過吹掃加溫,這些凍結(jié)的水分恢復(fù)成為液態(tài)水后,仍會(huì)因?yàn)橹蒲鯔C(jī)冷箱內(nèi)部設(shè)備結(jié)構(gòu)、管道布置復(fù)雜,而繼續(xù)殘留在各個(gè)容器、管道、閥門的相對(duì)低點(diǎn)而不易被徹底吹掃出冷箱。

為了確保帶入冷箱的水分不殘留,根據(jù)冷箱帶水后可能殘留的部位,對(duì)制氧機(jī)冷箱進(jìn)行復(fù)熱加溫后,通過分段吹掃加溫的方法,保證吹掃加溫的效果:

①膨脹增壓端入口管道吹掃。通過拆掉膨脹機(jī)增壓端入口過濾器及短管,封堵增壓機(jī)入口,開增壓機(jī)入口閥,中抽閥,吹掃膨脹增壓機(jī)前的管道。②膨脹增壓端出口管道吹掃。將堵板安裝在膨脹增壓端入口過濾器法蘭處,關(guān)閉膨脹增壓后冷卻器出口閥,開膨脹增壓機(jī)回流閥,吹掃膨脹增壓機(jī)出口管道。③膨脹機(jī)入口管道吹掃?;謴?fù)膨脹增壓機(jī)入口過濾器及短管,拆除膨脹機(jī)入口過濾器及短管,膨脹機(jī)入口側(cè)加裝堵板,開增壓后冷卻器出口閥,開膨脹機(jī)入口閥,吹掃膨脹機(jī)入口管道。④膨脹機(jī)出口管道吹掃。將堵板移至膨脹機(jī)入口過濾器管道法蘭處,關(guān)膨脹機(jī)入口閥,開膨脹機(jī)出口閥,開膨脹機(jī)噴嘴、導(dǎo)葉,使下塔空氣經(jīng)膨脹機(jī)出口管道,由入口過濾器處放空,吹掃膨脹機(jī)出口管道,吹掃完畢后恢復(fù)膨脹機(jī)入口過濾器及管道。⑤高壓液空通道吹掃。關(guān)增壓機(jī)入口閥和高壓液空節(jié)流閥,拆除板式冷箱頂部高壓液空通道封頭,開節(jié)流閥,使下塔空氣經(jīng)高壓板式通道,自板式冷箱頂部放空,吹掃高壓液空通道,吹掃結(jié)束后恢復(fù)封頭。⑥液空過冷器通道吹掃。上下塔卸壓,拆除粗氬冷凝器液空側(cè)安全閥,關(guān)閉膨脹機(jī)出口閥、液氮節(jié)流閥、污液氮節(jié)流閥、液空去精氬塔調(diào)節(jié)閥,開粗氬冷凝器液空調(diào)節(jié)閥,下塔升壓后經(jīng)液空過冷器對(duì)粗氬冷凝器空氣側(cè)通道進(jìn)行吹掃,期間多次開關(guān)精氬塔蒸發(fā)器旁通閥,同時(shí)吹掃精氬塔蒸發(fā)器空氣側(cè)通道。⑦膨脹機(jī)后氣液分離器通道吹掃。在進(jìn)行液空過冷器通道吹掃的同時(shí),開膨脹后氣液分離器液位調(diào)節(jié)閥,吹掃膨脹空氣至粗氬冷凝器通道,吹掃完畢后恢復(fù)安全閥。

吹掃完畢后,啟動(dòng)空壓機(jī)進(jìn)行制氧機(jī)冷箱的全面加溫。直至冷箱內(nèi)各露點(diǎn)檢測(cè)值達(dá)到-70℃以下后啟動(dòng)增壓機(jī)、膨脹機(jī)組,制氧機(jī)開車。經(jīng)過35 h 40 min的啟動(dòng)調(diào)試,制氧機(jī)各運(yùn)行參數(shù)達(dá)到正常,投入正常運(yùn)行。

3 結(jié)語(yǔ)

利用每次檢修機(jī)會(huì)加強(qiáng)對(duì)設(shè)備狀態(tài)的確認(rèn)與維護(hù),開車前對(duì)各冷卻器是否泄漏進(jìn)行狀態(tài)確認(rèn),崗位人員精心操作,不放過任何一個(gè)異常報(bào)警信息,都是避免事故發(fā)生的有效途徑。冷卻器泄漏后制氧機(jī)冷箱內(nèi)水分的吹掃要根據(jù)不同工藝流程、工藝設(shè)備的具體特征制定相應(yīng)的吹掃加溫方案,確保加溫吹除徹底,為制氧機(jī)啟動(dòng)后高效穩(wěn)定運(yùn)行提供保障。

TQ051.21

:B

:1004-4620(2014)01-0080-01

2013-09-24

李宗輝,男,1978年生,2001年畢業(yè)于北京科技大學(xué)熱能工程專業(yè)?,F(xiàn)為濟(jì)南鮑德氣體公司經(jīng)理助理,高級(jí)工程師,從事制氧技術(shù)管理工作。

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