周 飛
(內(nèi)蒙古新長江礦業(yè)投資有限公司 內(nèi)蒙古鄂爾多斯)
煤礦用皮帶輸送機(jī)的減速器輸入軸先后3次斷裂,初次認(rèn)為是減速器輸入軸設(shè)計承載能力不夠,實際是使用功率超過了減速機(jī)的承載能力所致。更換大功率減速器后,軸頭溫度依然過高。經(jīng)分析后得知,皮帶輸送機(jī)的運(yùn)行狀態(tài)和減速器輸入軸徑向載荷過大以及電機(jī)的啟動順序有關(guān)。
輸送機(jī)處于高低不平的巷道中且具有一定坡度,運(yùn)輸長度900m,帶寬1200mm,由兩臺YB2-315L1-4型號的電機(jī)驅(qū)動,配有弗蘭德B3SH10C型減速器,電機(jī)與減速器之間由YOX650型液力耦合器連接。電機(jī)采用全電壓順序啟動,1號電機(jī)先動作,3s后2號電機(jī)啟動,以避免啟動電流過大而造成電機(jī)燒損或斷路器掉閘。利用液力耦合器和耦合器上的彈性塊減小啟動(停止)時的慣性沖擊和安裝時的軸向位移和角位移。耦合器固定在減速器的輸入軸上,其重量由減速器輸入軸承擔(dān),電機(jī)基本不承擔(dān)重量。
生產(chǎn)中由于所有設(shè)備統(tǒng)一控制,聯(lián)機(jī)運(yùn)行,在其他任何地點故障停機(jī)時,輸送機(jī)也會重負(fù)荷停機(jī),再次啟動時會帶重荷啟動。由于重負(fù)荷順序啟動,1號減速器輸入軸會產(chǎn)生相當(dāng)大的扭矩,致使其疲勞斷裂。
由于設(shè)備是按照空載啟動設(shè)計且未能考慮到減速器輸入軸直徑偏小,無法承受如此大的徑向載荷,導(dǎo)致輸入軸斷裂。
經(jīng)核算設(shè)計數(shù)據(jù),將液力耦合器固定到電機(jī)軸上,重量由電機(jī)軸來承受??紤]到重負(fù)荷啟動時,由于啟動電流過大,常常造成斷路器掉閘。為此,將全電壓啟動系統(tǒng)改為軟啟動系統(tǒng)。
改進(jìn)后,現(xiàn)已運(yùn)行1年之久,解決了皮帶運(yùn)輸機(jī)減速器輸入軸斷裂的問題。之后,將2號減速器也進(jìn)行了改進(jìn),使設(shè)備日常檢修維護(hù)量和檢修時間大大減少,設(shè)備有效運(yùn)行時間增加。由此實例可知,軸的斷裂與實際運(yùn)行狀況和環(huán)境有密切關(guān)系,不是設(shè)計人員憑空的想象。