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創(chuàng)新?lián)纹?4·400技改工程:石家莊正元塔器設(shè)備有限公司新技術(shù)轉(zhuǎn)化紀(jì)實(shí)

2014-04-04 05:46:18張佳強(qiáng)
化工管理 2014年10期
關(guān)鍵詞:塔器合成塔廢液

文/徐 紅 張佳強(qiáng)

石家莊正元化肥有限公司24·40(24萬(wàn)噸/年合成氨、40萬(wàn)/年噸尿素)技改項(xiàng)目已經(jīng)平穩(wěn)運(yùn)行1年多了,該項(xiàng)目投運(yùn)后,正元化肥整體成功提檔升級(jí),產(chǎn)品成本全面下降,能耗、電耗明顯降低。正元化肥以此經(jīng)受住了各種壓力,保證了微利經(jīng)營(yíng)。正元化肥這次技改成功依托的則是正元集團(tuán)另一子公司——石家莊正元塔器設(shè)備有限公司一批全新的創(chuàng)新成果。

在正元化肥24·40項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng),正元化肥副總經(jīng)理侯立剛告訴筆者:“這里可以說(shuō)是正元集團(tuán)自主研發(fā)技術(shù)的轉(zhuǎn)化基地,項(xiàng)目的核心設(shè)備均由正元塔器設(shè)計(jì)制造,如尿素四大件、DN2400氨合成系統(tǒng)、尿素廢液深度水解系統(tǒng)、甲烷化系統(tǒng)、中低低變換系統(tǒng)等。”

筆者了解到,正元化肥24·40項(xiàng)目分為兩期工程,DN2400氨合成系統(tǒng)2011年12月3日一次性開(kāi)車(chē)成功。DN2400氨合成系統(tǒng)高壓設(shè)備及內(nèi)件是正元塔器首次制作,采用了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的合成塔與廢鍋直連技術(shù)和一級(jí)氨冷流程。侯立剛介紹,系統(tǒng)運(yùn)行兩年多來(lái),各項(xiàng)生產(chǎn)工藝指標(biāo)均達(dá)到或優(yōu)于設(shè)計(jì)工藝指標(biāo),氨合成反應(yīng)熱利用率高達(dá)90%以上,節(jié)省冰機(jī)負(fù)荷約一半;多余低壓蒸汽用于變換工段加熱循環(huán)熱水,可基本實(shí)現(xiàn)變換零汽耗。噸氨電耗由1700千瓦時(shí)降到現(xiàn)在的1500千瓦時(shí)以下,合成氨產(chǎn)量達(dá)到800噸/天,超過(guò)了650噸/天的設(shè)計(jì)產(chǎn)能。由于節(jié)能效果顯著,正元化肥又向正元塔器訂制了一套DN2400氨合成系統(tǒng),2013年3月開(kāi)始制作,當(dāng)年10月就投入運(yùn)行。第二套DN2400氨合成系統(tǒng)比第一套在設(shè)計(jì)工藝上更優(yōu)化。至此,正元塔器全面掌握了大合成系統(tǒng)的制造技術(shù),中國(guó)氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)組織考核評(píng)審后認(rèn)定為,正元塔器的大合成系統(tǒng)制造技術(shù)已達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。

尿素四大件同樣也是正元塔器首次制作。正元塔器總工程師張英杰向筆者介紹說(shuō):“由于尿素生產(chǎn)具有高溫、高壓、介質(zhì)強(qiáng)腐蝕等特點(diǎn),對(duì)尿素四大件的制造要求非常高。在此之前,國(guó)內(nèi)只有一至兩家企業(yè)擁有尿素四大件制造技術(shù)。在設(shè)備制造過(guò)程中,我們對(duì)關(guān)鍵制造難題進(jìn)行了攻關(guān),采用了多項(xiàng)先進(jìn)制造工藝,如改進(jìn)尿素合成塔層板包扎結(jié)構(gòu)、優(yōu)化尿素合成塔檢漏系統(tǒng)加工工藝,嘗試尿素級(jí)管件國(guó)外坯料國(guó)內(nèi)加工技術(shù)、完成小直徑換熱管超聲檢測(cè)技術(shù)及堆焊層超聲檢測(cè)技術(shù)開(kāi)發(fā)等16項(xiàng)新工藝、新技術(shù)?!惫P者了解到,該系統(tǒng)已平穩(wěn)運(yùn)行1年多,目前尿素日產(chǎn)能已超過(guò)設(shè)計(jì)值,達(dá)到1350噸,蒸氣消耗低于1100千克/噸尿素,氨耗低于570千克/噸尿素,各項(xiàng)指標(biāo)均優(yōu)于設(shè)計(jì)指標(biāo),尿素產(chǎn)品質(zhì)量也達(dá)到了國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。

正元化肥24·40項(xiàng)目尿素廢液深度水解系統(tǒng)應(yīng)用的尿素廢液深度水解技術(shù)也是正元塔器最新研發(fā)的技術(shù)。據(jù)正元塔器副總經(jīng)理乞永立介紹,這已是正元塔器制作的第三套裝置了。該技術(shù)采用低壓汽提的工藝方案,通過(guò)應(yīng)用正元具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高效垂直篩板塔內(nèi)件,對(duì)水解解吸塔進(jìn)行優(yōu)化,使解吸水解塔合二為一作為水解氣提塔,在較低溫度下實(shí)現(xiàn)尿素水解,水解處理后廢液組分氨含量小于5ppm、尿素含量幾乎為0。該技術(shù)解決了尿素生產(chǎn)過(guò)程中的氮污染問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)了污水零排放,而且裝置占地面積小、蒸汽消耗低,可節(jié)省投資30%以上。

除此之外,中低低變換、溴化鋰制冷、終端水處理等正元塔器早期研發(fā)的技術(shù)也都在正元化肥24·40項(xiàng)目得到集中應(yīng)用。正元塔器研發(fā)的新舊技術(shù)同時(shí)保證了24·40項(xiàng)目的良好運(yùn)營(yíng)。

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