武 潭,葛志躍,張學(xué)信
(河南龍宇煤化工有限公司,河南商丘 476600)
硫回收常出現(xiàn)的問題及解決措施
武 潭,葛志躍,張學(xué)信
(河南龍宇煤化工有限公司,河南商丘 476600)
簡述了硫回收工藝流程,研究分析裝置在運行過程中常出現(xiàn)的幾個問題和造成的影響,并提出了合理的解決措施和改進方法,保證了機組安全穩(wěn)定長周期的運行。
硫回收;系統(tǒng)阻力;一級轉(zhuǎn)化器溫度控制
河南龍宇煤化工有限公司硫回收裝置是煤制年產(chǎn)50萬t甲醇配套環(huán)保裝置,其作用是將來自凈化低溫甲醇洗裝置中含有25%左右H2S的酸氣通過配比燃燒,經(jīng)催化劑轉(zhuǎn)化成單質(zhì)硫黃。即減小SO2的排放,創(chuàng)造巨大的環(huán)保效益,同時產(chǎn)生純度達到99.5%的商業(yè)成品硫黃,創(chuàng)造良好的經(jīng)濟效益。該裝置采用目前主流的常規(guī)克勞斯工藝,由山東三維設(shè)計院設(shè)計,2008年8月份進行原始試車,在將近6年的試運行期間經(jīng)操作技術(shù)人員的不斷探索和創(chuàng)新后,對裝置實施了系列性的技改。現(xiàn)裝置以高負荷(110%~130%)安全穩(wěn)定運行。
來自低溫甲醇洗的酸性氣體經(jīng)過流量控制,約1/3(體積比)的酸性氣體進入制硫燃燒爐的火嘴,與來自制硫鼓風機的一定量空氣在制硫燃燒爐內(nèi)發(fā)生燃燒反應(yīng),燃燒后的氣體,一部分經(jīng)余熱鍋爐的管程,加熱殼程的除鹽水,產(chǎn)生低壓飽和蒸汽,回收余熱;余熱鍋爐內(nèi)捕集分離下來的液硫進入液硫封A。
出余熱鍋爐的氣體,溫度約160℃,根據(jù)反應(yīng)溫度要求,與另一部分未經(jīng)過制硫余熱鍋爐的燃燒氣體在高溫摻合閥內(nèi)混和,混和后氣體溫度為319℃左右,與另外2/3(體積比)原料酸性氣混和,混和后溫度達198℃左右。
然后,混和氣體進入一級轉(zhuǎn)化器,在催化劑的作用下,氣體中的大部分H2S和SO2進行Claus反應(yīng),轉(zhuǎn)化為元素硫,自一級轉(zhuǎn)化器出來的高溫過程氣,進入過程氣換熱器管程,被殼程介質(zhì)冷卻到270℃左右,冷凝為液態(tài)的液硫經(jīng)捕集分離后進入液硫封B。
最后過程氣進入一級冷凝冷卻器的管程,被殼程介質(zhì)冷卻到160℃左右,元素硫冷凝為液態(tài),液硫經(jīng)捕集分離后進入液硫封C。
由一級冷凝冷卻器出來的過程氣,再經(jīng)過程氣換熱器E05104殼程被管程介質(zhì)加熱到220℃左右后,進入二級轉(zhuǎn)化器,在催化劑的作用下,使過程氣中剩余的H2S和SO2進一步發(fā)生催化轉(zhuǎn)化,從二級轉(zhuǎn)化器出來的過程氣進入二級冷凝冷卻器的管程,被殼程介質(zhì)冷卻冷凝到160℃左右,元素硫冷凝為液態(tài),液硫經(jīng)捕集分離后進入液硫封D。
二級冷凝冷卻器出來的過程氣經(jīng)過過程氣加熱器殼程,被管程所用的中壓過熱蒸汽加熱到190℃左右,進入三級轉(zhuǎn)化器,在催化劑的作用下,使過程氣中剩余的H2S和SO2再進一步發(fā)生催化轉(zhuǎn)化;三級轉(zhuǎn)化器出口過程氣進入三級冷凝冷卻器的管程,被殼程除鹽水冷卻到130℃左右,氣體元素硫冷凝為液態(tài),由三級冷凝冷卻器產(chǎn)生的0.1 MPa(g)飽和蒸汽經(jīng)過空冷器冷凝后返回三級冷凝冷卻器重復(fù)使用;出三級冷凝冷卻器(E05103)的液硫被捕集分離進入硫封罐E;由三級冷凝冷卻器出來的過程氣進入尾氣分液罐繼續(xù)分離液硫后去循環(huán)流化床焚燒爐,分離下來的液硫被捕集分離進入液硫封F。其中液硫封A、B、C、D、E和F中的液硫通過溢流進入液硫罐。
通過往液硫中注入氮氣并用液硫脫氣輸送泵的回流管線將液硫循環(huán)噴灑,使溶于液硫中的硫化氫逸出,然后用吹掃氮氣及噴射器將廢氣抽送至循環(huán)流化床鍋爐焚燒。
液硫罐中的液硫經(jīng)脫氣后,用液硫脫氣輸送泵送至硫黃成型機MC-05201冷卻固化制成為3~5 mm半圓形固體硫黃顆粒,進入硫黃下料斗進行人工稱重、包裝,碼垛后運入硫黃庫棚存放,產(chǎn)品外運出廠。
硫回收在正常運行中,出現(xiàn)了幾次因系統(tǒng)阻力大被迫做應(yīng)急處理甚至停車問題,對系統(tǒng)相關(guān)的設(shè)備、管道進行研究分析,總結(jié)了原因及造成的危害,并提出解決措施。
2.1.1 原因分析
①酸氣濃度高,進入硫回收的氣量超過了設(shè)計負荷。②尾氣管線及尾氣分液罐不暢通。進入尾氣分液罐的溫度控制不當,尾氣溫度低,大量液硫進入尾氣分液罐內(nèi)造成絲網(wǎng)堵塞;尾氣溫度高,使尾氣夾帶的部分液硫以氣體的形式進入尾氣分液罐內(nèi)不能進行氣液分離,造成向熱電輸送尾氣管線帶液硫嚴重(由于后續(xù)管線伴熱不佳易發(fā)生硫黃凝固堵塞管線)。③液硫管線堵塞。來自低溫甲醇洗的酸性氣體中帶有甲醇液,進入制硫燃燒爐內(nèi)燃燒反應(yīng)生成的有機物與液硫混和后容易堵塞管線。反應(yīng)生成的液硫在管線輸送中容易凝固,管線上增設(shè)的夾套蒸汽伴熱輔助受到低壓蒸汽壓力波動,使疏水閥冷凝液排放不暢,造成液硫溫度低,使管線堵塞嚴重。
2.1.2 造成的危害
系統(tǒng)阻力大,設(shè)備處于不安全運行狀態(tài),硫回收負荷過量,配風比調(diào)整幅度跟不上,尾氣出現(xiàn)環(huán)保指標不易控制,甚至出現(xiàn)超壓、損壞設(shè)備的危險。
2.1.3 解決措施
①聯(lián)系低溫甲醇洗適當調(diào)整降低酸氣濃度,同時根據(jù)系統(tǒng)壓力流量降低硫回收負荷。②檢查夾套蒸汽系統(tǒng),根據(jù)夾套腐蝕程度,更換夾套材質(zhì)為耐腐蝕的金屬材料,保證蒸汽暢通與壓力溫度。定期打開夾套冷凝液疏水閥的后閥及排污閥,保證冷凝液出入正常。同時調(diào)控好三級冷卻器的汽包液位、溫度與壓力,增設(shè)蒸汽空冷器運行狀態(tài)的監(jiān)控,以便及時準確地監(jiān)控好蒸汽空冷器運行情況,從而使尾氣溫度穩(wěn)定在120~123℃,以防止尾氣分液罐堵塞及尾氣管線排放不暢。③加強與低溫甲醇洗崗位溝通,使進硫回收前的酸氣分離器液位在正常指標內(nèi),防止去硫回收的酸氣體帶液,進入到制硫燃燒爐內(nèi),生成有機物質(zhì),堵塞設(shè)備與管線,造成系統(tǒng)壓力高影響硫回收的正常運行。
2.2.1 床層溫度低原因分析
①高溫摻合閥出現(xiàn)故障使摻合量小,使制硫余熱鍋爐出口酸氣與脫鹽水有效換熱供熱不足,進入轉(zhuǎn)換器的溫度偏低。②制硫余熱鍋爐換熱管漏,碳鋼中的碳和鐵在硫化氫燃燒二氧化硫環(huán)境中因有水生成容易形成亞硫酸,發(fā)生化學(xué)反應(yīng)引起腐蝕,蒸汽(水)進入系統(tǒng),急冷水量增加。③制硫燃燒爐配風不當,使進入轉(zhuǎn)換器的酸氣成分H2S/SO2比例失衡。④催化劑活性下降。
2.2.2 造成的危害
床層發(fā)生垮溫的危害有:①容易造成催化劑的粉化,從而破壞表面結(jié)構(gòu),降低活性,影響其使用壽命;②溫度過低,影響催化的活性,降低催化劑的轉(zhuǎn)化率,加劇二級、三級轉(zhuǎn)化器的負荷,環(huán)保指標很難調(diào)控。
2.2.3 解決措施
①通知現(xiàn)場查看高溫摻合閥閥門開度,如果發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)卡立即通知儀表,必要時現(xiàn)場通過手輪將閥門打手動調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)時幅度不要太大,避免出現(xiàn)轉(zhuǎn)化器垮溫。②余熱鍋爐進行改造,換熱器材質(zhì)進行升級,原換熱管材質(zhì)由20#鋼升級為09CrCuSb,后管板厚度由20 mm增加至25 mm,在高溫管板一側(cè)采用剛玉澆注料和陶瓷套管相結(jié)合的形式保護前管板和換熱管,以避免出現(xiàn)高溫硫腐蝕。在低溫管板一側(cè),采用后端管板噴鋁和后管箱殼體施加隔熱耐火材料的方式,來避免開工、停工時低負荷工況下管程介質(zhì)出口溫度較低時出現(xiàn)低溫露點腐蝕,確保設(shè)備安全運行。③根據(jù)分析數(shù)據(jù),合理調(diào)控制硫燃燒爐爐配風比,以保證一級轉(zhuǎn)化器內(nèi)的催化劑活性達到最佳狀態(tài)。④對催化劑進行性能評估,及時更換催化劑。
經(jīng)過對硫回收的實際運行情況深入分析研究,提出一系列的整改與解決措施,使裝置高負荷穩(wěn)定運行。對夾套蒸汽系統(tǒng)材質(zhì)改進后,管線的液硫堵塞問題得到很好解決,對余熱鍋爐進行改造后,一直處于安全穩(wěn)定運行狀態(tài),而且將近三年運行穩(wěn)定,改造比較成功。
TQ050.7
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1003-3467(2014)05-0048-02
2014-02-14
武 潭(1987-),男,助理工程師,從事化工安全管理工作,電話:13837021750。