(中海海南發(fā)電有限公司,海南 儋州 578001)
海南洋浦電廠82MW余熱機組凝結(jié)水泵變頻改造介紹及節(jié)能分析
王 軍
(中海海南發(fā)電有限公司,海南 儋州 578001)
針對海南洋浦電廠82MW余熱機組凝結(jié)水泵的變頻改造及節(jié)能效益進行分析。在保證凝結(jié)水系統(tǒng)可靠運行的基礎(chǔ)上,采用“一拖二”的方式對凝結(jié)水泵進行變頻改造。從而降低能源消耗,提高機組效率。
凝結(jié)水泵;變頻改造;節(jié)能效益
洋浦電廠于1994年建廠,有兩臺西門子V94.2型燃機,裝機容量為2*140MW。隨著社會的發(fā)展,考慮到資源的合理利用。于2002年擴建兩臺余熱機組,并于2004年6月20日及2005年1月15日投產(chǎn)。兩臺機組的汽輪機型號為:LN82.6-8.0/0.65/530/250型,系哈爾濱汽輪機有限公司生產(chǎn)制造的雙壓、單軸、單缸、沖動、凝汽式汽輪機;設(shè)計凝結(jié)水泵采用定速節(jié)流調(diào)節(jié),由于洋浦電廠作為海南省主力調(diào)峰電廠,機組調(diào)峰幅度較大,長期在額定負荷的40%-90%之間運行,節(jié)流損失較大,廠用電率較大。為降低發(fā)電成本,有效降低廠用電率,洋浦電廠對凝結(jié)水泵進行變頻改造,獲得了良好的經(jīng)濟效益。
洋浦電廠2*82MW余熱機組凝結(jié)水泵采用上海凱士比泵有限公司制造的NLT200-320型立式多級離心泵,凝結(jié)水泵電機采用湘譚電機股份有限公司配套的YKKL355-4型。具體參數(shù)如表1、表2:
凝結(jié)水泵作為凝結(jié)水系統(tǒng)中的主要輔機,主要任務(wù)是將凝結(jié)水送至除氧器,同時也各路減溫水的主要來源。凝結(jié)水系統(tǒng)運行時,兩臺凝結(jié)水泵一臺運行,一臺備用。凝結(jié)水泵在變頻改造前,凝結(jié)水泵定速運行,采用調(diào)節(jié)除氧器水位調(diào)整門開度的方式調(diào)節(jié)凝結(jié)水量來控制除氧器的水位。根據(jù)負荷變化,除氧器水位開度一般為15%-40%,凝結(jié)水泵電流一般為18-20A。由此可見在工頻運行方式下凝結(jié)水泵長期處于節(jié)流狀態(tài)。
表1 凝結(jié)泵參數(shù)
表2 配套電機參數(shù)
表3 凝泵變頻改造前后參數(shù)對比表
表4 變頻改造前后不同負荷下凝泵功率比較表
針對上述問題,洋浦電廠決定采用變頻技術(shù)來降低凝結(jié)水泵的轉(zhuǎn)速,改變凝結(jié)水泵的Q-H特性曲線,在凝結(jié)水泵流量不變的情況下壓力的降低,使除氧器水位調(diào)整門全開,降低節(jié)流損失。
2.1 凝結(jié)水泵變頻改造的理論基礎(chǔ)
凝結(jié)水泵變頻改造的理論基礎(chǔ)就是流體機械相似定律,這一定律可以表達出變速運行凝泵的揚程、流量、轉(zhuǎn)速和軸功率之間的關(guān)系,具體表達式如下:
根據(jù)上式的關(guān)系,凝泵轉(zhuǎn)速與出口流量為正比關(guān)系,凝泵功耗與轉(zhuǎn)速三次方為正比關(guān)系,這就說明,只要將轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)流量改變即可起到節(jié)約能耗的作用,當(dāng)然,要注意到,凝泵在定速運行的過程中,其效率曲線不會發(fā)生變化,在流量的不斷減小之下,泵效率下降速度較快,因此,使用變速調(diào)節(jié)方法時看,應(yīng)該適當(dāng)改變效率曲線,一般情況下,只要保持凝泵在50%以上的額定轉(zhuǎn)速,既可以保證其高效率的運行,雖然在運行的過程中會有頻率轉(zhuǎn)換損失,但是這些損失很小,基本上可以忽略。
2.2 凝結(jié)水泵變頻改造方案
為了減少改造投資,便于維護,采用單臺變頻供兩臺凝結(jié)水泵電機,即“一托二”自動變頻/工頻切換控制方案。正常時變頻器拖動一臺凝結(jié)水泵運行,
另一臺凝結(jié)水泵工頻聯(lián)鎖備用,若工作泵因故停運或凝結(jié)水母管壓力低,則備用泵聯(lián)動運行。變頻調(diào)速系統(tǒng)接入電廠DCS系統(tǒng),DCS按設(shè)定程序?qū)崿F(xiàn)對凝結(jié)水泵電機的自動控制。
2.3 凝泵變頻改造后水位控制系統(tǒng)
圖1 改造接線圖
由于正常運行方式為一臺泵變頻運行,另一臺工頻備用,所以除氧器水位調(diào)節(jié)分別采用兩套控制方案:一套為工頻方式下的除氧器水位調(diào)整門控制方案,另一套為變頻方式下的凝泵速度控制方案,同時實現(xiàn)了兩種運行方式切換時水位控制的無擾切換。工頻狀態(tài)下,凝結(jié)水系統(tǒng)通過除氧器水位調(diào)整門開度來控制除氧器水位高低。變頻狀態(tài)下,主要通過凝結(jié)水泵速度來控制除氧器水位高低,除氧器水位調(diào)整門處于全開狀態(tài)。
2.4 控制邏輯設(shè)計
2.4.1 由于凝泵變頻運行時壓力較低,為了保證高、低壓旁路減溫水,汽機低壓缸減溫水,軸封汽減溫水等正常用水,通過試驗確定凝結(jié)水泵最低工作壓力,最終確定變頻器啟動后的最小頻率為30HZ,即凝結(jié)水泵變頻運行最低轉(zhuǎn)速為490r/min。
2.4.2 原凝結(jié)水母管壓力低至1.0MPA時聯(lián)動備用泵,改為凝結(jié)水母管壓力低至0.45MPa報警,0.32時聯(lián)動備用泵。
2.4.3 原凝結(jié)水壓力低至0.5MPa時閉鎖高、低壓旁路,改為凝結(jié)水壓力低至0.3MPa時閉鎖高、低壓旁路。
通過變頻改造前后運行時不同工況下的參數(shù)對比,發(fā)現(xiàn)節(jié)電效果顯著。
凝泵變頻改造前后參數(shù)對比如表3:
根據(jù)公式計算得出P:電動機總功率;I:電動機輸入電流;U:電動機輸入電壓;cosφ:功率因數(shù)。
電機的功率計算公式為:P=1.732*U*I*cosΦ
其中,母線電壓為6.4KV,工頻功率因數(shù)為0.85,變頻功率因數(shù)為0.94
變頻改造前后不同負荷下凝泵功率比較如表4
2013年#1汽輪機發(fā)電量平均1834萬Kwh/月,平均運行316小時/月;#2汽輪機發(fā)電量平均2800萬Kwh/月,平均運行527小時/月。根據(jù)上圖計算,得出#1機變頻改造后每年節(jié)電64萬Kwh,#2機變頻改造后每年節(jié)電38萬Kwh。兩臺機2013年共計節(jié)電102萬Kwh。按上網(wǎng)電價0.42元/KW.h計算,2013年共計節(jié)電約43萬元。
[1]洋浦電廠企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn),余熱運行規(guī)程.
[2]張寶.凝結(jié)水泵變頻改造調(diào)試與節(jié)能潛力挖掘[M].
[3]黃昌躍.華能??陔姀S330MW機組凝結(jié)水泵變頻改造介紹及節(jié)能分析[M].
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