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尿素深度水解裝置節(jié)能技術(shù)改造

2014-03-24 09:59:22張曉靜安徽三星化工有限責(zé)任公司安徽渦陽233610
氮肥與合成氣 2014年12期
關(guān)鍵詞:截止閥廢液冷凝

張曉靜(安徽三星化工有限責(zé)任公司 安徽渦陽233610)

1 項目背景

2008年,安徽三星化工有限責(zé)任公司(以下簡稱三星化工公司)采用武漢綠寰公司的技術(shù)成功實施了尿素系統(tǒng)低壓水解系統(tǒng)的改造,將三星化工公司一期、二期尿素裝置所產(chǎn)生的碳銨液、工藝?yán)淠杭鞍被厥蘸吞釟涞陌彼克椭恋蛪核馑M(jìn)行解吸處理,含氨和二氧化碳的氣相物送到二循一冷,達(dá)到了回收工藝?yán)淠褐械哪蛩睾蛷U水再利用的目的。

在工藝?yán)淠毫髁繛?5 m3/h(包括碳化氨水)、蒸汽壓力偏低(表壓只有1.05 MPa左右)的情況下,水解廢液中氨氮質(zhì)量分?jǐn)?shù)<30×10-6,1 m3工藝?yán)淠合?.05 MPa飽和蒸汽>300 kg、小時電耗>100 kW·h。運行初期,回流泵采用多級離心泵,受介質(zhì)溫度較高、氨碳比高等因素影響,易出現(xiàn)“氣縛”、密封泄漏等現(xiàn)象,導(dǎo)致污染嚴(yán)重、回流泵運行不正常,由此帶來生產(chǎn)波動大、維修量大、費用高等問題;后改為柱塞泵,系統(tǒng)運行才轉(zhuǎn)入正常。

2011年,在國內(nèi)相關(guān)院所的技術(shù)支持下,成功開發(fā)出一種高效、節(jié)能的低壓水解技術(shù)。該技術(shù)滿足了尿素工藝?yán)淠涸诘蛪骸⒏邷叵聦U液中的尿素分解為氨和二氧化碳的要求;同時,回收水解氣相氨和二氧化碳的熱能是該技術(shù)的核心之一,不僅物料回收徹底,而且能量利用合理,綜合效益顯著。廢液在溫度185~190 ℃、氨質(zhì)量分?jǐn)?shù)6%~8%的情況下,處理后廢液中氨和尿素質(zhì)量分?jǐn)?shù)均<10×10-6,完全達(dá)到國家排放標(biāo)準(zhǔn)要求。該低壓水解技術(shù)加強了熱能(特別是高位熱能)的綜合利用,充分回收各環(huán)節(jié)的熱量,不僅使流程大大簡化、減少了設(shè)備投資,而且降低了尿素生產(chǎn)的蒸汽消耗以及循環(huán)水逐級降溫的動能消耗,運行成本大幅降低。

2 技術(shù)改造方案

水解塔規(guī)格為Φ1 600 mm×35 162 mm,內(nèi)設(shè)45層高效塔板,目前處于滿負(fù)荷運行狀態(tài)。在保留原有管線和冷凝器、液位槽等回收設(shè)備的前提下,通過增設(shè)閥門與新工藝管路實現(xiàn)切換,在二期尿素裝置出現(xiàn)故障時,可在一期尿素裝置不停車的狀態(tài)下相互切換。

(1)在水解塔氣相出口至冷凝器之前增加1只切斷閥,閥前在滿足配管需求的情況下于最小距離處增設(shè)與主管路相同規(guī)格的三通,之后增加與主管路同等規(guī)格的截止閥,閥后新增1只壓力調(diào)節(jié)閥,以控制水解塔壓力,閥后用管線與二分塔連通,在靠近二分塔最小距離處增設(shè)截止閥,作為隔斷或?qū)崿F(xiàn)管路切換之用。根據(jù)現(xiàn)場測量,三通至二分塔連接管路長約30 m,采用316L不銹鋼管(Φ219 mm×5 mm)連接。

(2)將系統(tǒng)送來的二段氨水管線連至原回流管路調(diào)節(jié)閥前,在此三通最小距離處增設(shè)2只截止閥,以實現(xiàn)2種工藝流程的切換。

(3)利用停車機會,在二分塔內(nèi)部安裝內(nèi)件,此內(nèi)件通過開孔與水解氣相管路相連,作為水解氣相熱量回收之用。

(4)考慮到改造后二甲液循環(huán)量將增加,利用1臺原水解回流泵改造為二甲泵。

3 改造后運行情況及效益

2011年底,利用大修機會安裝二分塔內(nèi)件,同時預(yù)留所有管道接頭;2012年1月,開始主要管道、輔助管道的配接、安裝;2012年2月,進(jìn)行防腐、保溫作業(yè)和管道吹除、吹凈工作;2012年2月 11日,該深度水解節(jié)能改造項目一次投運成功,全系統(tǒng)運行較穩(wěn)定,工藝指標(biāo)與設(shè)備運轉(zhuǎn)完全正常。

經(jīng)72 h試運行,系統(tǒng)運行平穩(wěn)。2012年2月1日至10日平均噸尿素蒸汽消耗1 139 kg,2月13日至15日平均噸尿素蒸汽消耗1 120 kg,下降了19 kg。按二期尿素裝置年產(chǎn)200 kt尿素、蒸汽價格110元/t計,年節(jié)約蒸汽費用約41.8萬元。

改造后,停開回流泵(11 kW)1臺、溫水循環(huán)泵(55 kW)1臺,增開二甲泵(11 kW)1臺、氨水泵(3 kW)1臺。按年運行時間330 d、電價0.439元/(kW·h)計,年節(jié)約電費18.1萬元左右。節(jié)約脫鹽水、冷卻水忽略不計,合計年節(jié)約費用約59.9萬元。該改造項目投資約42.6萬元,則8.5個月可收回投資。

4 存在問題及解決方法

( 1) 水解塔存在腐蝕現(xiàn)象,上部塔板腐蝕嚴(yán)重,影響分解效果,需增設(shè)塔底加空氣管線,加入空氣防腐蝕。

( 2) 二分塔在用規(guī)整填料損壞,影響傳質(zhì)和傳熱,致使回收熱能、降低蒸汽消耗未能完全達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。擬更換二分塔與填料、水解塔上部塔板與筒體。

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