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電磁和加熱技術(shù)用于聚驅(qū)井集油管道降回壓

2014-03-23 06:20
油氣田地面工程 2014年6期
關(guān)鍵詞:聚驅(qū)淤積電磁

陳 陣

大慶油田采油二廠

電磁和加熱技術(shù)用于聚驅(qū)井集油管道降回壓

陳 陣

大慶油田采油二廠

聚驅(qū)采出液在管道中形成淤積,流動(dòng)阻力增大,回壓升高,都是由原油組分變化和集輸條件決定的。聚驅(qū)采出液在電磁加熱及超聲波的作用下,黏度明顯降低,淤積現(xiàn)象減少,管道壓力大幅度降低。聚合物在高頻磁力線作用下發(fā)生特性改變,其雜亂的絮團(tuán)狀纖維產(chǎn)生沿磁力線方向順延的趨勢(shì),而經(jīng)過(guò)加熱抑制蠟和瀝青的析出黏度降低,減小了流動(dòng)原油順延阻力。超聲波的震動(dòng)使聚合物與原油分離加速了順延過(guò)程,從而減少管道內(nèi)淤積物的聚集,流動(dòng)阻力降低,回壓下降,油井產(chǎn)能恢復(fù)正常。

電磁;加熱;聚驅(qū)管道;降回壓;實(shí)驗(yàn)

1 聚驅(qū)井集油管道的回壓

近年來(lái),聚驅(qū)油井回壓呈逐步升高的趨勢(shì),部分井回壓超過(guò)1.5MPa,嚴(yán)重的甚至超過(guò)了2.0MPa,造成油井產(chǎn)量下降,冬季摻不進(jìn)去水,導(dǎo)致管線凍堵。為解決這一生產(chǎn)難題,對(duì)堵塞管線進(jìn)行解剖,發(fā)現(xiàn)主要是淤積物造成堵管線。

經(jīng)測(cè)定,淤積物的成分中蠟和膠質(zhì)瀝青質(zhì)含量占67%。從井口采出液及淤積物析蠟溫度特征值可以看出,淤積物的析蠟點(diǎn)很高,熔化時(shí)間長(zhǎng),僅靠熱水沖洗管道難以達(dá)到去除效果。試驗(yàn)用采出液含水90.7%,含聚濃度296.2mg/L。溫度下降,淤積速度加快,當(dāng)溫度低于35℃時(shí),淤積程度加劇。含聚濃度升高,淤積厚度增加,采出液黏度增大,引起淤積物剪切彌散作用增強(qiáng),聚合物包裹、吸附淤積物,形成結(jié)晶核心,更易于在管壁上吸附沉積。

綜上所述,聚驅(qū)采出液在管道中形成淤積,流動(dòng)阻力增大,回壓升高,都是由原油組分變化和集輸條件決定的,解決高回壓?jiǎn)栴},必須從技術(shù)上改變聚驅(qū)采出液的流動(dòng)特性和集輸條件。

2 電磁、加熱及超聲波降回壓實(shí)驗(yàn)

聚驅(qū)輸油管道堵塞,影響油井產(chǎn)量;而頻繁的熱洗管道,增加了采油成本。為此,在輸油管道上安裝集電磁、加熱、超聲波為一體的設(shè)備,以解決管道堵塞問(wèn)題。

2.1 測(cè)定流動(dòng)阻力

將聚驅(qū)采出液樣品原態(tài)注入普通管道,樣品含水90.1%,含聚495mg/L。在室溫20℃環(huán)境下,將樣品靜置12 h后注滿模擬管道,加壓使其在管道內(nèi)流動(dòng),流動(dòng)速度為0.5 m/s,經(jīng)測(cè)定管道壓力為0.048MPa。

2.2 單項(xiàng)動(dòng)態(tài)實(shí)驗(yàn)

(1)樣品在交變磁場(chǎng)中。當(dāng)磁場(chǎng)頻率變化時(shí),樣品中的原油無(wú)變化,聚合物纖維沿管道方向延順,且隨著磁場(chǎng)頻率提高,延順的效果明顯。當(dāng)磁場(chǎng)頻率超過(guò)22 000 Hz時(shí),延順效果降低。管道與磁力線方向夾角12.5°時(shí)效果最明顯,樣品在管道中的流動(dòng)阻力明顯降低,管道壓力為0.022MPa。

(2)樣品在紅外加熱器中。當(dāng)加熱溫度變化時(shí),樣品中的原油變化明顯,且溫度越高黏度越低。當(dāng)加熱溫度達(dá)到60℃以上時(shí),其黏度變化減緩,聚合物纖維無(wú)明顯變化。管道中流動(dòng)阻力降低,管道壓力為0.039MPa。

(3)樣品在超聲波場(chǎng)中。當(dāng)超聲波場(chǎng)頻率變化時(shí),樣品中的原油黏度無(wú)明顯變化,但原油與聚合物的結(jié)合力明顯降低,有相互分離的趨勢(shì)。超聲波頻率25 000 Hz時(shí),其結(jié)合力降低速度最快,聚合物纖維無(wú)明顯變化。管道中流動(dòng)阻力減小,管道壓力為0.035MPa。

2.3 綜合實(shí)驗(yàn)

樣品在高頻交變磁場(chǎng)、紅外加熱、超聲波共同作用下的綜合實(shí)驗(yàn)。

磁場(chǎng)頻率23 500Hz,磁場(chǎng)強(qiáng)度10 kW,加熱功率8 kW,加熱溫度40℃,樣品在管道內(nèi)流動(dòng)速度為0.8m/s。

(1)直接觀察。樣品黏度明顯降低,等質(zhì)量平面堆積高度實(shí)驗(yàn)前為40mm,綜合實(shí)驗(yàn)后降為12mm。

(2)顯微鏡下觀察。實(shí)驗(yàn)前,樣品中聚合物纖維呈絮團(tuán)狀無(wú)規(guī)律混雜在油液中。綜合實(shí)驗(yàn)后,聚合物纖維排列整齊,排列方向一致性達(dá)85%。管道壓力降至0.018MPa。通過(guò)實(shí)驗(yàn),聚驅(qū)采出液在電磁加熱及超聲波的作用下,黏度明顯降低,淤積現(xiàn)象明顯減少,管道壓力大幅度降低。

3 現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用

2013年4月19日,在南8—40—P31井安裝1臺(tái)電磁加熱裝置。該井在安裝加熱裝置之前,只能用熱洗車沖洗干線保證其正常生產(chǎn),3~5 d沖洗1次。沖洗干線后回壓最低能達(dá)到0.8MPa,68 h后上升到1.5MPa,95 h后上升至2.1MPa,在2.5MPa條件下管線已近堵死,抽油機(jī)井不能正常生產(chǎn)。安裝加熱裝置后回壓逐漸下降,由2.1 MPa下降到0.65MPa,之后保持穩(wěn)定。日產(chǎn)液呈穩(wěn)定上升趨勢(shì),由80.2 t上升至88.7,日產(chǎn)油由2.2 t上升至18 t。含水值由96.7%下降至81.3%?;貕菏冀K控制在0.7MPa以下,具體結(jié)果見(jiàn)表1。

表1 南8—40—P31井安裝電磁加熱裝置效果對(duì)比

4 結(jié)論

(1)聚合物在高頻磁力線作用下發(fā)生特性改變,其雜亂的絮團(tuán)狀纖維產(chǎn)生沿磁力線方向順延的趨勢(shì),而經(jīng)過(guò)加熱抑制蠟和瀝青的析出黏度降低,減小了流動(dòng)原油順延阻力。超聲波的震動(dòng)使聚合物與原油分離加速了順延過(guò)程,從而減少了管道內(nèi)淤積物的聚集,流動(dòng)阻力降低,回壓下降,油井產(chǎn)能恢復(fù)正常。

(2)應(yīng)用這一技術(shù)在解決高回壓的同時(shí),大大減輕了采油隊(duì)的管理難度,降低了生產(chǎn)運(yùn)行成本。

(欄目主持楊軍)

10.3969/j.issn.1006-6896.2014.6.020

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