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完善油井熱洗清蠟工藝技術(shù)研究

2014-03-18 02:00原國軍中石油吉林油田分公司新立采油廠工藝所吉林松原131109
石油天然氣學(xué)報 2014年8期
關(guān)鍵詞:產(chǎn)油洗井油管

原國軍 (中石油吉林油田分公司新立采油廠工藝所,吉林 松原131109)

油井反洗井熱洗清蠟是維護(hù)油井正常生產(chǎn)、延長免修期的一項重要措施,該措施現(xiàn)場施工簡便、成本低、清蠟效果好,在非稠油油田普遍應(yīng)用[1,2]。熱洗清蠟主要包括熱水洗井和高溫蒸汽洗井2種方式。新立油田屬低滲透油田,平均滲透率在20mD以下,原油黏度在20mPa·s以下,除單井罐井和部分低產(chǎn)低壓區(qū)井應(yīng)用化學(xué)劑清防蠟外,其余油井使用熱洗清蠟,每年熱洗清蠟約2300井次。熱洗清蠟每口井用洗井液20~30m3,洗井液為70℃以上熱水,以往的洗井標(biāo)準(zhǔn)是洗井時井口返出液溫度達(dá)50℃以上、返出液見清水為洗井合格??梢姛嵯辞逑灩に嚰夹g(shù)還需進(jìn)一步完善。

1 現(xiàn)行熱洗清蠟技術(shù)存在的主要問題

1.1 部分油井熱洗后未達(dá)到清蠟效果

采用傳統(tǒng)的熱洗清蠟標(biāo)準(zhǔn),部分油井在熱洗后測試功圖,上沖程最大載荷沒有明顯下降,抽油機(jī)上行電流沒有下降,甚至有的油井在洗井后出現(xiàn)不正常。通過對吉56-6井洗井時進(jìn)行現(xiàn)場測試,測得洗井液溫度為66.8℃,井口返出液溫度為62℃,洗井用液26.2m3,井口返出液見清水,按以往的洗井標(biāo)準(zhǔn)為洗井合格。但這口井洗井后15d因油管磨漏作業(yè),作業(yè)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)油桿500~650m處結(jié)蠟2~3mm,從作業(yè)時油桿結(jié)蠟情況看,洗井沒有完全清除油桿結(jié)蠟,沒有達(dá)到有效清除油桿結(jié)蠟的效果。

1.2 洗井液污染油層,熱洗效率低

統(tǒng)計不同產(chǎn)液、不同含水井洗井后含水恢復(fù)期,表明高產(chǎn)液井洗井后含水恢復(fù)期為1~2d,低產(chǎn)液井在5d以上。根據(jù)洗井時井下壓力測試,洗井時井底壓力升高明顯,當(dāng)井底壓力高于區(qū)塊油井地層壓力時,洗井液會進(jìn)入地層,對油層造成污染,同時降低熱洗效率。

1.3 中低產(chǎn)液低含水井洗井影響產(chǎn)油

分析洗井后油井含水及產(chǎn)油量,一般來說高產(chǎn)液井洗井液返排快,洗井后沒有影響產(chǎn)油;高含水井含水恢復(fù)較快,也不存在洗井液返排影響產(chǎn)油;但中低產(chǎn)液低含水井洗井后,由于返排慢、含水恢復(fù)期長,洗井后影響產(chǎn)油。

2 熱洗清蠟技術(shù)現(xiàn)場測試分析

有效利用洗井液提高熱洗清蠟效率,在提高熱洗清蠟效果的基礎(chǔ)上合理優(yōu)化洗井周期,減少不必要洗井工作量,減少洗井液污染油層,減少洗井液返排影響產(chǎn)油,是熱洗清蠟技術(shù)研究的目的。

2.1 油套環(huán)空溫度、壓力研究

2.1.1 泵罐熱水洗井

吉2-017井地面洗井測試洗井液溫度66℃,井口返出液溫度49℃,洗井液用量30m3。同時測得井下500m處地層溫度為34.6℃,當(dāng)洗井液進(jìn)入井筒后,洗井液與地層和油管進(jìn)行換熱導(dǎo)致洗井液溫度降低,但此時的溫度仍高于井下500m的地層溫度,隨著洗井液的進(jìn)入,井下500m的地層溫度也逐漸升高,最高可上升到53.1℃;隨著洗井的結(jié)束,地層溫度逐漸恢復(fù)。井底壓力由最初的0.9MPa上升到最高14.5MPa。洗井時井下500m處溫度可以達(dá)到熔蠟溫度 (新立油田蠟溶點(diǎn)50~52℃)。

在井口洗井液溫度65℃情況下,對不同洗井液量井下不同深度溫度測試,洗井液20m3時,井下400m處可達(dá)到熔蠟溫度;洗井液30m3時,井下600m處可達(dá)到熔蠟溫度,但600m以下達(dá)不到融蠟溫度。

2.1.2 高溫蒸汽洗井

新229-4-14井地面洗井測試儀測得洗井液溫度為118℃,返出液溫度為69℃。瞬時排量為14~50m3/h,累計排量為30m3/h。同時測得井下800m處地層初始溫度為38.7℃。當(dāng)洗井液進(jìn)入井筒后,洗井液與地層和油管進(jìn)行換熱,隨著井深的增加,洗井液溫度逐漸降低,井下800m處溫度也隨之降低,最低可低至28.8℃;當(dāng)洗井液與地層和油管換熱充分后,井下800m處地層溫度逐漸上升,最高可達(dá)到50.8℃,達(dá)到熔蠟溫度,隨著洗井的結(jié)束溫度逐漸恢復(fù)。

當(dāng)蒸汽洗井用液量為20m3時,測得井下800m處最高溫度為42℃,沒有達(dá)到熔蠟溫度要求。

2.2 油管返出液溫度研究

對吉11-28井分別在油管內(nèi)的1050、800、600m處下溫度壓力計,測試洗井時溫度變化。洗井用液34m3,洗井液溫度66.2℃,井口返出液溫度最高42℃。同時測得1050m油管內(nèi)初始溫度為55.5℃,洗井開始后油管返出液溫度下降,最低降到38.1℃,然后溫度上升,最高升到49.6℃,洗井后溫度逐漸恢復(fù);800m油管內(nèi)溫度43.4℃,洗井開始后溫度上升到47℃,然后溫度下降到37℃,再后溫度上升到40℃,洗井后溫度逐漸恢復(fù);600m油管內(nèi)溫度32.3℃,洗井開始后溫度上升到42℃,然后溫度下降到36.2℃,再后溫度上升到39℃,洗井后溫度逐漸恢復(fù)。

從不同井深溫度變化看,洗井時洗井液進(jìn)入油管后,不同井深溫度逐漸接近,但始終沒有達(dá)到熔蠟溫度,這說明洗井時測得的井口返出液溫度是井口附近油管傳熱溫度。

2.3 取得的認(rèn)識

根據(jù)洗井測試結(jié)果,繪制油井正常生產(chǎn)及洗井時井下油套環(huán)空溫度、壓力變化曲線如圖1所示,并取得了以下幾點(diǎn)認(rèn)識。

1)洗井液進(jìn)入套管后由于地層吸熱,溫度損失大。

2)洗井液靠油管外熱傳導(dǎo)熔蠟,靠返出液排蠟;洗井時井口返出液溫度是井口附近油管熱傳遞溫度,而不是泵返出液溫度。

3)達(dá)到熔蠟的條件,一是提高洗井液溫度,二是增加洗井液用量。

4)洗井時井底壓力升高明顯 (0~1100m之間壓力由0.13MPa上升到13.7MPa),洗井液易進(jìn)入油層,引起油層污染。

圖1 油井正常生產(chǎn)及洗井時井底溫度、壓力變化曲線

3 優(yōu)化清防蠟方式

3.1 制定熱洗參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)

通過熱洗方式研究與分析,應(yīng)以結(jié)蠟段達(dá)到熔蠟溫度為洗井標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)油井結(jié)蠟段制定洗井參數(shù),使結(jié)蠟段達(dá)到熔蠟要求;同時針對洗井液污染油層,洗井液返排影響產(chǎn)油,優(yōu)化清防蠟方式,達(dá)到提高熱洗效果、減少洗井液污染油層、減少洗井影響產(chǎn)油的目的。

洗井液溫度、液量標(biāo)準(zhǔn):結(jié)蠟段在400m以上井,泵罐熱水洗井,洗井液溫度65℃以上,洗井液量20m3;結(jié)蠟段在400~600m井,泵罐熱水洗井,洗井液溫度65℃以上,洗井液量30m3;結(jié)蠟段在600~800m井,高溫蒸汽洗井,蒸汽溫度120℃,洗井液量30m3;結(jié)蠟段在800m以下井建議應(yīng)用化學(xué)清防蠟劑。

泵車排量標(biāo)準(zhǔn):當(dāng)洗井液進(jìn)入結(jié)蠟段前采用大排量洗井,加快洗井液進(jìn)入速度,降低熱損失;洗井液進(jìn)入結(jié)蠟段后改用小排量洗井,延長洗井液在結(jié)蠟段的滯留時間,提高換熱效果;洗井結(jié)束前采用大排量沖洗,加大攜帶蠟的能力。

3.2 分區(qū)塊確定結(jié)蠟段

洗井參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)確定后,只有明確各區(qū)塊油井結(jié)蠟段才能采取有針對性的洗井方式和洗井參數(shù),達(dá)到最佳的清蠟效果。通過對不同區(qū)塊油井地層溫度梯度測試,錄取結(jié)蠟剖面,主力區(qū)塊油井井底溫度較高,結(jié)蠟段在200~700m之間;邊部區(qū)塊油井井底溫度較低,結(jié)蠟段在300~850m之間。

3.3 防洗井污染油層技術(shù)

針對洗井液污染油層,采取防洗井污染油層技術(shù),可阻止洗井液進(jìn)入地層,使洗井液快速由抽油泵返出,起到防止洗井液污染油層、提高熱洗效率、減少洗井液返排影響產(chǎn)油的效果。以新229-3-20井為例,2012年4月20日清檢作業(yè),隨作業(yè)下防洗井污染振動采油裝置,該井單井罐生產(chǎn),作業(yè)后日產(chǎn)液3.8t,開抽5d含水100%;生產(chǎn)5d后泵漏洗井,洗井當(dāng)天排液15.8t,洗后第3天含水下降。相比安裝前洗后含水恢復(fù)期8d減少了5d,大大降低了洗后影響產(chǎn)油。應(yīng)用防洗井污染油層裝置,平均每次洗井可減少影響產(chǎn)油0.5~1.0t。

4 現(xiàn)場應(yīng)用及效果

4.1 提高熱洗效率,減少洗井工作量

2012年根據(jù)分區(qū)塊、不同產(chǎn)液井結(jié)蠟段錄取、分析,采用新的洗井參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)洗井2000井次,油井載荷、電流恢復(fù)正常,對53口井采用新洗井標(biāo)準(zhǔn)與以往洗井標(biāo)準(zhǔn)洗井后系統(tǒng)效率測試,新洗井標(biāo)準(zhǔn)比以往洗井標(biāo)準(zhǔn)洗井后油井最大載荷平均下降0.76kN,平均單井日耗電下降2.3kW·h,系統(tǒng)效率提高0.34%。洗井效率和洗井清蠟效果提高后,洗井周期平均由120d延長到140d,全年減少洗井200井次,每口井洗井費(fèi)用1000元,全年節(jié)約洗井費(fèi)20萬元。

4.2 減輕洗井液污染油層,減少洗井影響產(chǎn)油

通過優(yōu)化清防蠟方式,低產(chǎn)、低壓區(qū)井采取加化學(xué)清防蠟劑,并進(jìn)行高溫蒸汽洗井,洗井液返排期由平均3.8d減少到2.6d,減少洗井液返排影響產(chǎn)油220t;應(yīng)用防洗井污染油層技術(shù)180口井,共洗井285井次,減少洗井影響產(chǎn)油280t。每噸原油按3000元計算,全年減少洗井影響產(chǎn)油500t,共創(chuàng)經(jīng)濟(jì)效益150萬元。

5 結(jié)論

通過洗井時井下溫度、壓力研究,改變了傳統(tǒng)的熱洗清蠟觀念,以結(jié)蠟段達(dá)到熔蠟溫度為目標(biāo)制定洗井參數(shù)標(biāo)準(zhǔn),可提高油井熱洗效果,有效延長洗井周期;根據(jù)地層壓力、油井產(chǎn)液量優(yōu)化清防蠟方式,可減少洗井液污染油層,減少洗井液返排影響產(chǎn)油;采取有效的防洗井污染油層措施,可提高熱洗效率,減少洗井液返排影響產(chǎn)油。

[1]王鴻勛,張琪 .采油工藝原理 [M].北京:石油工業(yè)出版社,1989.

[2]萬仁溥,羅英俊 .采油技術(shù)手冊 [M].北京:石油工業(yè)出版社,1994.

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