国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

馬鋼轉(zhuǎn)爐雙渣法脫磷工藝生產(chǎn)實(shí)踐

2014-03-15 07:18王步更湯演波夏云進(jìn)王國(guó)梁
冶金動(dòng)力 2014年10期
關(guān)鍵詞:磷率馬鋼熔渣

王步更,湯演波,李 杰,夏云進(jìn),王國(guó)梁

綜合

馬鋼轉(zhuǎn)爐雙渣法脫磷工藝生產(chǎn)實(shí)踐

王步更1,湯演波1,李 杰2,夏云進(jìn)2,王國(guó)梁2

(1.馬鞍山鋼鐵股份有限公司第三鋼軋總廠,安徽馬鞍山243000;2.安徽工業(yè)大學(xué)冶金工程學(xué)院,安徽馬鞍山243002)

主要介紹了馬鋼第三鋼軋總廠70 t轉(zhuǎn)爐煉鋼雙渣法脫磷工藝生產(chǎn)實(shí)踐,實(shí)踐結(jié)果表明,在脫磷階段,控制熔渣堿度在1.5~2.0,渣中ω(FeO)含量在10%~15%,一倒溫度在1400~1450℃,可以獲得較好的脫磷效果;在脫碳階段,終渣堿度控制在3.8~4.2,ω(FeO)含量控制在20%~25%,出鋼溫度控制在1650℃以內(nèi),脫磷率可達(dá)90%以上。采用雙渣法工藝后,轉(zhuǎn)爐石灰用量減少約20 kg/t鋼,鋼鐵料消耗下降4~6 kg/t,具有良好的經(jīng)濟(jì)和環(huán)境效益。

轉(zhuǎn)爐;脫磷;雙渣法

對(duì)于絕大多數(shù)的鋼種來(lái)說(shuō),磷是一種有害元素。磷容易偏聚在晶界處,從而降低鋼的低溫韌性,增加回火脆性敏感性,產(chǎn)生冷脆現(xiàn)象,同時(shí)磷還會(huì)降低鋼可焊接性能、抗裂紋性能以及不銹鋼的抗腐蝕性能等[1-5]。因此,不同用途的鋼對(duì)磷含量有著嚴(yán)格的要求,如優(yōu)質(zhì)合金鋼、深沖鋼、高級(jí)別管線鋼、低溫用鋼、海洋用鋼、抗氫致裂紋用鋼等鋼種往往要求ω(P)小于0.01%甚至0.005%以下[6]。

隨著市場(chǎng)及用戶對(duì)鋼材質(zhì)量的要求日趨苛刻,轉(zhuǎn)爐承載的任務(wù)也日趨加重。為了脫硅、脫磷、脫硫,傳統(tǒng)轉(zhuǎn)爐煉鋼工藝過(guò)程中,需要加大量石灰而造成大量熔渣,大渣量吹煉往往會(huì)帶來(lái)金屬收得率低、熔劑消耗高、冶煉時(shí)間長(zhǎng)、粘槍及噴濺現(xiàn)象嚴(yán)重、熱量浪費(fèi)、爐襯壽命降低等問(wèn)題。結(jié)合馬鋼第三鋼軋總廠轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)實(shí)際情況,選擇采用雙渣法工藝,實(shí)現(xiàn)脫磷目標(biāo),從而減少造渣料和鋼鐵料消耗,降低生產(chǎn)成本,提高經(jīng)濟(jì)效益。

1 主要原料條件

馬鋼第三鋼軋總廠擁有4座公稱容量為70 t的頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐,吹煉氧槍為4孔,底吹供氣元件為6個(gè)。轉(zhuǎn)爐冶煉所用鐵水主要由一煉鐵廠供給,鐵水主要成分及溫度如表1所示。由表1可知,入爐鐵水硅含量波動(dòng)較大,通常為0.30%~0.80%,平均在0.45%左右,轉(zhuǎn)爐冶煉過(guò)程溫度有較大富余;鐵水中磷平均在0.18%左右,含量較高,轉(zhuǎn)爐脫磷任務(wù)大,轉(zhuǎn)爐操作的主要難點(diǎn)是脫磷。

表1 鐵水成分與溫度

轉(zhuǎn)爐主要渣料技術(shù)指標(biāo)見(jiàn)表2。

表2 轉(zhuǎn)爐煉鋼用主要原料技術(shù)指標(biāo)

2 雙渣法工藝路線

雙渣法工藝即在同一座轉(zhuǎn)爐中,將冶煉時(shí)期分成脫磷和脫碳2個(gè)階段,在第1階段脫磷,利用轉(zhuǎn)爐吹煉前期低溫的有利條件,快速造渣,實(shí)現(xiàn)充分脫磷,脫磷后倒掉40%~60%脫磷渣(一倒),進(jìn)入第2階段脫碳期,脫碳過(guò)程中加入少量渣料以確保少渣冶煉,出鋼后留渣作濺渣護(hù)爐用。

馬鋼三鋼軋轉(zhuǎn)爐雙渣法工藝路線:轉(zhuǎn)爐留渣+濺渣護(hù)爐+雙渣吹煉+控制回磷。

(1)上爐出鋼后將爐渣留在轉(zhuǎn)爐內(nèi);

(2)采用濺渣護(hù)爐技術(shù),降槍后用N2將爐渣濺至爐襯表面冷卻固化;濺渣結(jié)束后搖爐,對(duì)爐渣固化加以確認(rèn);

(3)裝入廢鋼、鐵水,進(jìn)行第1階段吹煉,在脫磷結(jié)束后,倒出40%~60%爐渣,一倒時(shí)間為開(kāi)始后4~6 min內(nèi);

(4)進(jìn)行第2階段吹煉,并加入少量造渣料,進(jìn)一步脫磷,吹煉結(jié)束后擋渣出鋼。

3 結(jié)果分析和討論

3.1 一倒控制對(duì)脫磷率的影響

轉(zhuǎn)爐吹煉過(guò)程中的脫磷反應(yīng)是在金屬液和熔渣界面進(jìn)行的,首先是[P]被氧化成(P2O5),而后與(CaO)結(jié)合生成穩(wěn)定的磷酸鈣,其反應(yīng)式可表示為[7-8]:

由上述公式可知,有利于脫磷反應(yīng)的熱力學(xué)條件為:高堿度、高(FeO)含量(氧化性)、低溫,可見(jiàn)影響脫磷的主要熱力學(xué)因素為堿度、渣中FeO含量以及溫度。

一倒脫磷率與熔渣堿度的關(guān)系如圖1所示,在R<2.0時(shí),隨著堿度的增加,脫磷率逐漸升高,當(dāng)R>2.0時(shí),脫磷率反而逐漸降低。因?yàn)樵诖禑挸跗?,隨著堿度的提高,渣中CaO的有效濃度增加,Lp越大,脫磷率增加;隨著堿度R的進(jìn)一步提高,所需加入石灰量增加,由于未預(yù)熱的石灰大量加入,使的初始形成的液態(tài)爐渣冷卻,爐渣黏度增大,流動(dòng)性減弱,同時(shí)在石灰表面形成一層冷凝外殼,石灰溶解受阻,化渣速度大為降低,脫磷率反而下降。因此,一倒熔渣堿度R控制在1.5~2.0之間較為合理。

圖1 一倒脫磷率與熔渣堿度的關(guān)系

一倒脫磷率與爐渣中FeO含量關(guān)系如圖2,爐渣中FeO質(zhì)量分?jǐn)?shù)增加,有利于脫磷反應(yīng)向正方向進(jìn)行。從脫磷的熱力學(xué)角度來(lái)看,爐渣中FeO含量越高,爐渣氧化性越強(qiáng),磷在渣鐵間的分配比越大,脫磷效果越好。但爐渣中的FeO質(zhì)量分?jǐn)?shù)高到一定程度后,會(huì)稀釋爐渣中CaO的濃度,反而不利于脫磷,而且脫磷渣系中的FeO對(duì)爐襯有一定的侵蝕作用,F(xiàn)eO越高對(duì)爐襯侵蝕越嚴(yán)重,同時(shí)過(guò)高FeO也會(huì)造成鐵損失率高。因此一倒熔渣中ω(FeO)應(yīng)控制在10%~15%左右較為合理。

圖2 一倒脫磷率和ω(FeO)的關(guān)系

一倒脫磷率與溫度的關(guān)系如圖3所示,溫度T<1425℃時(shí),脫磷率隨溫度的升高而增加,溫度T>1425℃,脫磷率隨溫度的升高而降低。脫磷反應(yīng)是放熱反應(yīng),較低的溫度有利于脫磷反應(yīng)的進(jìn)行,但爐內(nèi)溫度也要滿足渣料熔化的要求,在T<1425℃時(shí),由于溫度低,爐渣未化好、化透,爐渣流動(dòng)性較差,難以獲得堿度高、流動(dòng)性好的均勻渣,脫磷的主要矛盾為動(dòng)力學(xué)條件,溫度升高,降低了爐渣的粘度,加速石灰的熔解,有利于磷從金屬向爐渣轉(zhuǎn)移,因而脫磷率隨溫度升高而增加,當(dāng)T>1425℃時(shí),主要矛盾又轉(zhuǎn)化為熱力學(xué)條件,溫度升高,平衡常數(shù)KP值減小,磷的分配比降低,脫磷率也隨之降低。煉鋼是一個(gè)復(fù)雜的綜合過(guò)程,因此選擇合適的溫度范圍,才能保證良好脫磷效果,一般一倒溫度應(yīng)控制在1400~1450℃之間。

圖3 一倒脫磷率和溫度的關(guān)系

3.2 終點(diǎn)控制

3.2.1終渣堿度、ω(FeO)和溫度對(duì)脫磷率的影響終渣堿度和爐渣ω(FeO)對(duì)終點(diǎn)脫磷率的影響如圖4和圖5所示,可以看出,高堿度和高氧化性有利于控制回磷、提高終點(diǎn)脫磷率,因此終渣堿度應(yīng)控制在3.8~4.2左右,ω(FeO)控制在20%~25%之間。由圖6可以看出,脫磷率隨終點(diǎn)溫度的升高而降低,因此在滿足鋼種出鋼溫度要求的同時(shí),應(yīng)盡量將出鋼溫度降低,當(dāng)出鋼溫度控制在1650℃以內(nèi)時(shí),脫磷率較高。

圖4 終點(diǎn)脫磷率與熔渣堿度的關(guān)系

圖5 終點(diǎn)脫磷率和ω(FeO)的關(guān)系

圖6 終點(diǎn)脫磷率和溫度的關(guān)系

3.2.2一倒脫磷率對(duì)終點(diǎn)脫磷率的影響一倒脫磷率對(duì)終點(diǎn)脫磷率的影響如圖7所示,一倒脫磷率越高,終點(diǎn)脫磷率也越高,一倒脫磷程度決定著整個(gè)工藝的脫磷效果,當(dāng)一倒脫磷率為40%以上時(shí),終點(diǎn)脫磷率可達(dá)90%以上。因此,控制好一倒堿度、氧化性和溫度,提高一倒脫磷率是雙渣法工藝的關(guān)鍵所在。

圖7 一倒脫磷率和終點(diǎn)脫磷率的關(guān)系

3.3 雙渣法工藝的經(jīng)濟(jì)效益

雙渣法工藝對(duì)成本的貢獻(xiàn)主要體現(xiàn)在降低造渣料消耗和金屬料消耗兩個(gè)方面。馬鋼第三鋼軋總廠轉(zhuǎn)爐采用雙渣法工藝后,噸鋼石灰加入量減少約20 kg,鋼鐵料消耗下降4~6 kg/t,每年可帶來(lái)直接經(jīng)濟(jì)效益4000~6000萬(wàn)元,同時(shí)還產(chǎn)生資源能源節(jié)約、鋼渣等污染物排放減少等環(huán)境效益。

傳統(tǒng)工藝和雙渣法工藝兩種工藝的冶煉指標(biāo)見(jiàn)表3。

Production Practice of Double Slag Dephosphorization Process at the Converters of Masteel

WANG Bugeng1,TANG Yanbo1,LI Jie2,XIA Yunjin2,WANG Guoliang2
(1.The No.3 Steelworks of Maanshan Iron&Steel Co.,Ltd;2.The School of Metallurgical Engineering of Anhui University of Technology,Maanshan 243000,China)

The production practice of double-slag dephosphorizing process of the 70 t converter at Masteel’s No.3 steelmaking and rolling works is introduced,which has showed that good dephosphorizing effect can be obtained if the slag basicity is controlled at 1.5~2.0, ω(FeO)content in slag at 10%~15%and the first turning-down temperature at 1400~1450℃during the dephosphorizing stage,and dephosphorizing rate can reach more than 90%if the final slag basicity is controlled at 3.8~4.2,ω(FeO)content from 20%to 25%and steel temperature within 1650℃during the decarbonization stage.After adopting the double slag method,lime consumption has been reduced by about 20 kg per ton of steel and iron and steel material consumption reduced by 4~6 kg per ton of steel,achieving good economic and environmental benefit.

converter;dephosphorization;double slag process

TF713.3

B

1006-6764(2014)10-0084-03

猜你喜歡
磷率馬鋼熔渣
轉(zhuǎn)爐脫磷工藝中單渣法的研究進(jìn)展
改性鋼渣陶粒對(duì)低濃度磷的吸附特征
70 t轉(zhuǎn)爐“留渣+雙渣”脫磷工藝研究與實(shí)踐
馬鋼華陽(yáng)
MgO-B2O3-SiO2三元體系熔渣表面張力計(jì)算
銅在熔態(tài)鐵液與熔渣中平衡分配系數(shù)研究
轉(zhuǎn)爐雙渣留渣工藝實(shí)踐
馬鋼精煉300 t RH爐噴補(bǔ)臺(tái)車(chē)噴補(bǔ)方法的研究
馬鋼11號(hào)高爐風(fēng)口喂線護(hù)爐實(shí)踐
馬鋼11號(hào)高爐爐缸二層水溫差升高的處理
汝阳县| 石泉县| 四平市| 东山县| 桑植县| 汉沽区| 聊城市| 阳高县| 甘孜县| 法库县| 拉萨市| 福州市| 曲松县| 徐汇区| 思茅市| 鄯善县| 于都县| 广东省| 罗甸县| 贺州市| 台山市| 孟州市| 扶绥县| 章丘市| 威远县| 夏邑县| 延寿县| 宁武县| 湄潭县| 吉林市| 门源| 隆昌县| 萍乡市| 垣曲县| 玉溪市| 呼伦贝尔市| 祥云县| 馆陶县| 清水河县| 兴山县| 巨野县|