董斌琦 李克健 程時富 常鴻雁 王洪學(xué)
(神華煤炭直接液化國家工程實(shí)驗(yàn)室,北京市東城區(qū),100011)
煤液化殘?jiān)敲褐苯右夯^程中的副產(chǎn)物,主要是由重質(zhì)液化油、瀝青類物質(zhì)、未轉(zhuǎn)化煤和無機(jī)質(zhì)組成,約占投煤量的30%。傳統(tǒng)關(guān)于煤液化殘?jiān)膽?yīng)用研究多集中在燃料摻燒 (熱值一般在29.3 MJ/kg以上)、制備水煤漿氣化等領(lǐng)域,但很少涉及煤液化殘?jiān)母吒郊又道?。通過溶劑萃取方法可以實(shí)現(xiàn)將煤液化殘?jiān)械闹赜?、瀝青類物質(zhì)分離出來,從而能夠提高煤液化裝置的油收率,并獲得煤液化瀝青產(chǎn)品。
煤液化瀝青是在煤液化加氫過程中由煤大分子裂解加氫、縮合而成,其形成過程不同于煤焦油瀝青 (即傳統(tǒng)的煤瀝青)和石油系瀝青。研究煤液化瀝青的性質(zhì),開發(fā)煤液化瀝青新的工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域,有助于提升煤直接液化技術(shù)的競爭力。
煤液化瀝青 (經(jīng)溶劑萃取后得到的萃取物)與液化殘?jiān)啾荣|(zhì)地較硬、呈塊狀,帶有金屬光澤,見圖1。萃取過程具有明顯的脫灰、脫硫作用,能夠?qū)r青類物質(zhì)與灰分和硫分有效分離。
表1列出了液化殘?jiān)兔阂夯癁r青的性質(zhì)。由表1中可以看出液化殘?jiān)幕曳旨傲蚍趾枯^高,硫分含量為3.19%,灰分高達(dá)20.99%。經(jīng)萃取后煤液化瀝青的的硫分與灰分均有顯著降低,分別下降至0.03%和0.29%。這表明液化殘?jiān)腿『?,灰分及硫分主要富集在萃余物中,萃取?(煤液化瀝青)中灰分和硫分得到有效降低,為煤液化瀝青開發(fā)高附加值用途提供了可能性。
此外,將液化殘?jiān)?、煤液化瀝青分別采用正已烷與四氫呋喃進(jìn)行了索氏萃取,得到其中油分(HS)與瀝青質(zhì) (HI-THFS)的含量。結(jié)果表明,經(jīng)溶劑萃取后,煤液化瀝青中的重質(zhì)油與瀝青質(zhì)的含量均有大幅度提高,煤液化瀝青中的重質(zhì)油含量由液化殘?jiān)械?9.19%提高到了33.32%,瀝青質(zhì)含量由液化殘?jiān)械?2.51%提高到了65.14%,表明液化殘?jiān)械闹刭|(zhì)油與瀝青質(zhì)基本上富集于萃取物 (煤液化瀝青)中。
元素分析也表明,液化殘?jiān)?jīng)萃取后C 元素和H 元素的含量明顯增大,H/C 摩爾比由0.72增大到0.83。結(jié)合萃取分析結(jié)果可以判斷,H/C增大主要是由于萃取物中富集了大量具有較高H/C比的重質(zhì)液化油所致。
圖1 煤液化瀝青與液化殘?jiān)耐饷矊Ρ?/p>
表1 煤液化瀝青與殘?jiān)某R?guī)分析
由于重質(zhì)液化油與瀝青質(zhì)富集于萃取物中,使得煤液化瀝青的軟化點(diǎn)較液化殘?jiān)霈F(xiàn)了大幅度的下降,煤液化瀝青的軟化點(diǎn)由萃取前殘?jiān)能浕c(diǎn)198℃,下降至151℃,但仍然高于煤焦油瀝青的軟化點(diǎn),高溫煤焦油瀝青軟化點(diǎn)一般在95℃~120℃。
進(jìn)一步通過不同溶劑萃取對煤液化瀝青α、β和γ樹脂含量進(jìn)行了分析,并與文獻(xiàn)報道的煤焦油改質(zhì)瀝青進(jìn)行了對比。其中α組分是指瀝青中的喹啉不溶物,γ組分是指甲苯可溶物,β組分是指甲苯不溶物與喹啉不溶物的差值,煤液化瀝青與煤焦油改質(zhì)瀝青的組成和性質(zhì)對比見表2。
表2 煤液化瀝青與煤焦油改質(zhì)瀝青的組成和性質(zhì)對比
與煤焦油改質(zhì)瀝青相比,煤液化瀝青氫含量較高,碳含量較低。通常α、β樹脂組分平均分子量較大,一般在1000以上;γ樹脂組分平均分子量在200~1000。在煤液化瀝青中主要是苯 (或甲苯)可溶物的γ樹脂組分,煤液化瀝青中大分子量α、β樹脂含量均低于焦油改質(zhì)瀝青。結(jié)合不同樹脂組分組成與軟化點(diǎn)來看,導(dǎo)致煤液化瀝青的軟化點(diǎn)偏高的原因,可能是由于煤液化瀝青的形成機(jī)制不同于煤焦油瀝青,雖然煤液化瀝青中γ樹脂組分含量較高,但這部分組分的平均分子量并不低,從而導(dǎo)致煤液化瀝青整體平均分子量高于煤焦油瀝青,表現(xiàn)為軟化點(diǎn)高于煤焦油瀝青。
此外,通常瀝青中β樹脂含量越高,其粘結(jié)性越好。與焦油改質(zhì)瀝青相比,煤液化瀝青中β樹脂含量明顯偏低,達(dá)不到焦油改質(zhì)瀝青國家標(biāo)準(zhǔn)的要求。但值得注意的是,煤液化瀝青中α樹脂含量也相對很低、且γ樹脂分子量多集中在高分子區(qū)間、整體軟化點(diǎn)較高,這些都可能導(dǎo)致其粘結(jié)性能發(fā)生變化,并不僅僅是受限于β樹脂含量。這些參數(shù)對于煤液化瀝青的粘結(jié)性能影響,還有待實(shí)驗(yàn)進(jìn)一步深入研究。
圖2給出了煤液化瀝青 (軟化點(diǎn)151.3℃)的粘度隨溫度的變化曲線,可以看出隨著溫度的升高,當(dāng)溫度超過軟化點(diǎn)后,煤液化瀝青粘度迅速下降。當(dāng)溫度升至200℃以后,煤液化瀝青的粘度隨溫度的變化曲線慢慢趨于穩(wěn)定。200℃時,瀝青粘度降至510 mPa·s,呈較好的流變狀態(tài);當(dāng)溫度升至250℃時,瀝青粘度繼續(xù)下降至216mPa·s,煤液化瀝青處于良好的流變狀態(tài);溫度升至290℃時,煤液化瀝青體系的流變性已趨于穩(wěn)定,其粘度達(dá)到最低點(diǎn)僅為100mPa·s。
煤液化瀝青粘度隨溫度變化的趨勢表明:當(dāng)溫度超過軟化點(diǎn)后,煤液化瀝青粘度能夠迅速下降形成流動態(tài),具有很好的流動性,易于與所粘結(jié)物料融合均勻。
圖2 煤液化瀝青粘度隨溫度的變化
圖3 煤液化瀝青粘度隨溫度 (300℃~440℃)的變化
當(dāng)溫度進(jìn)一步上升至360℃~440℃時的煤液化瀝青粘度出現(xiàn)較大波動 (圖3),粘度最大時達(dá)到了500~600mPa·s。主要原因在于當(dāng)溫度超過360℃后,煤液化瀝青開始熱分解和熱縮聚,并析出輕油和烴類氣體,伴隨著熱縮聚和氣體析出粘度發(fā)生強(qiáng)烈波動。
圖4給出了煤液化瀝青 (軟化點(diǎn)151℃)的熱重分析圖。從煤液化瀝青熱解的TG 和DTG 曲線上可以看出,煤液化瀝青的熱失重可以分為3個階段。在200℃以前為瀝青熱解的第一階段,瀝青首先熔融脫水,本身含有的輕質(zhì)組分少量逸出,并伴隨輕微的熱分解反應(yīng),這一階段失重速率變化非常緩慢。
升溫至200℃以后,煤液化瀝青熱失重曲線陡然下降,DTG 曲線在480℃左右出現(xiàn)明顯的峰,熱失重速率達(dá)到最大,殘?zhí)柯恃杆俳档?。此階段主要發(fā)生煤液化瀝青中殘留溶劑的揮發(fā),瀝青的熱分解和熱縮聚并析出輕油和烴類氣體等。
550℃以后是煤液化瀝青熱解的第三個階段,在這個階段,瀝青繼續(xù)失重,但失重率比較小,失重曲線趨于平緩,這個階段主要進(jìn)行中間相由液相向固相的轉(zhuǎn)變,形成比較穩(wěn)定的半焦結(jié)構(gòu)。
圖4 煤液化瀝青的TG 和DTG 譜圖
由此可見,煤液化瀝青炭化過程主要是發(fā)生熱分解和熱縮聚反應(yīng)。隨著溫度的升高,煤液化瀝青先脫除水分和一些輕組分,然后煤液化瀝青分子的側(cè)鏈逐漸斷裂,發(fā)生劇烈的熱解反應(yīng),生成各種結(jié)構(gòu)的自由基。伴隨著自由基濃度增加,煤液化瀝青很快發(fā)生熱縮聚反應(yīng),生成半焦。在煤液化瀝青發(fā)生熱分解和縮聚過程中,會有大量的揮發(fā)分排除,當(dāng)形成比較穩(wěn)定的半焦后,主要發(fā)生脫氫反應(yīng),揮發(fā)物迅速降低。
煤液化瀝青具有低灰、低硫的特性,其中β樹脂含量在12%左右,具備一定的粘結(jié)性;其流變特性分析表明煤液化瀝青在高溫下具有很好的流動性,易于與所粘結(jié)物料融合均勻;熱重分析表明,在加熱狀態(tài)下煤液化瀝青能夠發(fā)生熱分解和熱縮合反應(yīng),并形成較為穩(wěn)定的半焦,其炭化過程與煤焦油瀝青相似。這些特點(diǎn)都表明煤液化瀝青可以作為粘結(jié)劑或者代替粘結(jié)性強(qiáng)的煤種參與配煤煉焦,為此對煤液化瀝青參與配煤煉焦進(jìn)行了探索研究。
2.1.1 原料
煤液化瀝青1:REU-500裝置得到的,軟化點(diǎn)150℃,灰分0.29%的煤液化瀝青,粘結(jié)指數(shù)94。
煤液化瀝青2:REU-500裝置得到的,軟化點(diǎn)為171℃、灰分0.70%的煤液化瀝青,粘結(jié)指數(shù)97。
煉焦用的各種煤樣基本組成和性質(zhì)見結(jié)果與討論部分。
2.1.2 煤液化瀝青配煤搗固煉焦試驗(yàn)方案
以REU-500裝置殘?jiān)腿≡囼?yàn)制備的煤液化瀝青為粘結(jié)劑,在40kg/批次焦?fàn)t中進(jìn)行搗固煉焦試驗(yàn),并測定焦炭的機(jī)械強(qiáng)度、焦碳反應(yīng)性(CRI)和反應(yīng)后強(qiáng)度 (CSR)等性能。
根據(jù)配煤比、單種煤的全水分含量及配合煤的總水分含量,計(jì)算出應(yīng)往配合煤中加入的水量;分別稱出各單種煤加入量準(zhǔn)確至0.05kg?;旌虾?,將應(yīng)加的水量均勻地噴灑在配料中,邊噴灑邊混三次,然后堆成圓錐形,壓實(shí)。放置10 min后,再混三次即可裝爐。將煤樣攤平,按四分法分四次裝入爐中,每裝一次煤攤平,搗固壓實(shí),控制堆密度為1100kg/m3。煤裝好后,在一定的溫度下完成焦化。
2.1.3 焦炭結(jié)果分析
待焦化反應(yīng)完成后,取出焦炭后,稱量焦炭總重,測定焦炭水分,計(jì)算全焦率。將全部焦炭自1.8 m 高做兩次落下,然后分別用?80mm、?60mm、?40mm、?25mm、?10mm篩子進(jìn)行人工篩分 (手穿孔),將各級焦炭分別稱重,計(jì)算出落下的焦炭的篩分組成。
按比例?。?5mm (或>60mm)焦樣15kg,去掉蜂窩焦,裝入鼓內(nèi),上好蓋,啟動轉(zhuǎn)鼓,轉(zhuǎn)速為25r/min,待運(yùn)轉(zhuǎn)4min后停止轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)動,將鼓內(nèi)焦炭取出,再篩分,計(jì)量>25mm 部分的比例,即為反應(yīng)后強(qiáng)度。
2.2.1 煤液化瀝青作為粘結(jié)劑配煤煉焦研究
煤液化瀝青1 的軟化點(diǎn)為150℃、灰分0.29%,粘結(jié)指數(shù)94,按瀝青添加量分別為1%、2%、3%和4%配置了四種煉焦方案,其搗固煉焦配煤方案如表3所示。
配煤煉焦各煤液化瀝青、單種煤及配合煤組分及性質(zhì)見表4,圖中各煤種和瀝青是按質(zhì)量比配制。
表3 煤液化瀝青配煤煉焦配比
表4 各單種煤、配合煤的性能分析數(shù)據(jù)
對40kg/批次焦?fàn)t制備得到的焦炭機(jī)械強(qiáng)度、反應(yīng)性 (CRI)和反應(yīng)后強(qiáng)度 (CSR)等性能參數(shù)進(jìn)行了分析表征,并與肖飛等高硫、高灰煤配無煙煤添加粘結(jié)劑配煤煉焦的研究結(jié)果及國家標(biāo)準(zhǔn)中一級冶金焦和二級冶金焦指標(biāo)進(jìn)行了對比,結(jié)果如表5所示。
表5 焦炭各項(xiàng)性能測試結(jié)果
從表5可以看出,隨著煤液化瀝青添加量的增加,焦炭機(jī)械強(qiáng)度逐漸增加,與文獻(xiàn)報道的煤瀝青作為粘結(jié)劑配煤煉焦的40kg小焦?fàn)t文獻(xiàn)值接近。同時,隨著煤液化瀝青添加量的增加,焦炭的反應(yīng)性 (CRI)逐漸下降,反應(yīng)后強(qiáng)度 (CSR)逐漸增大,煤液化瀝青添加量超過2%以后,焦炭的反應(yīng)性和反應(yīng)后強(qiáng)度基本滿足二級冶金焦的要求,添加量4%時,反應(yīng)性和反應(yīng)后強(qiáng)度已經(jīng)滿足一級冶金焦的要求。如結(jié)合經(jīng)驗(yàn)進(jìn)一步對配煤方案進(jìn)行必要的優(yōu)化,在大焦?fàn)t上有望制備出符合國家標(biāo)準(zhǔn)的一級冶金焦。
2.2.2 高軟化點(diǎn)煤液化瀝青代替1/3焦煤配煤煉焦結(jié)果
煤液化瀝青2 的軟化點(diǎn)為171℃、灰分0.70%,粘結(jié)指數(shù)97,其軟化點(diǎn)、灰分、硫分及粘結(jié)指數(shù)均高于煤液化瀝青1。采用煤液化瀝青2代替1/3焦煤配煤煉焦配方見表6,各單種煤、配合煤的組成和性能見表7,表中各煤種和瀝青是按質(zhì)量比配制。
表6 煤液化瀝青配煤方案
表7 單種煤、配合煤的性質(zhì)
以上3種方案經(jīng)搗固煉焦得到的焦炭性能如表8所示??梢钥闯?,煤液化瀝青的摻配比例越大,制備得到的焦炭機(jī)械強(qiáng)度、CSR 等性能越好,當(dāng)摻配比例達(dá)到15%時,其各項(xiàng)性能超過了不摻煤液化瀝青焦炭的水平,基本上達(dá)到了國家一級冶金焦的水平。即高軟化點(diǎn)煤液化瀝青可以部分替代1/3焦煤。
表8 焦炭各項(xiàng)性能測試結(jié)果
(1)煤液化殘?jiān)?jīng)萃取可以得到低灰、低硫的煤液化瀝青,具有較好的粘結(jié)性,高溫下具有很好的流動性,易于與所粘結(jié)物料融合均勻;可以作為粘結(jié)劑或者代替粘結(jié)性強(qiáng)的煤種參與配煤煉焦。
(2)軟化點(diǎn)為150℃、灰分為0.29%的煤液化瀝青,在摻配量為3%時,制備得到焦炭的各項(xiàng)性能,即能達(dá)到相似配方的煤焦油瀝青配煤煉焦的指標(biāo);軟化點(diǎn)為171℃、灰分為0.70%的煤液化瀝青,在摻配量為15%時,制備得到焦炭的各項(xiàng)性能基本上達(dá)到了國家一級冶金焦的水平,完全可以部分替代1/3焦煤。
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