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氯酸鹽在天然法二硫化鉬生產(chǎn)工藝中的應(yīng)用研究

2014-03-10 15:23:48
中國鉬業(yè) 2014年1期
關(guān)鍵詞:氯酸鹽二硫化鉬濾餅

李 莉

(金堆城鉬業(yè)股份有限公司化學分公司,陜西 渭南 714000)

0 前言

二硫化鉬是制備高級潤滑劑、摩擦材料等的重要原料之一。目前,工業(yè)上生產(chǎn)二硫化鉬的方法主要有2 種:天然法和合成法。天然法是將輝鉬精礦磨碎后,經(jīng)浮選、化學浸出等過程分離出潤滑級的二硫化鉬的生產(chǎn)方法,一般MoS2含量在98%左右。合成法是將鉬精礦經(jīng)焙燒、氨浸、硫化、酸化、脫水等過程生產(chǎn)二硫化鉬的方法。由于天然法生產(chǎn)的二硫化鉬比合成法生產(chǎn)的二硫化鉬在使用性能上要優(yōu)異許多,而且在生產(chǎn)過程中不破壞二硫化鉬的結(jié)構(gòu)構(gòu)造,可保持天然二硫化鉬的晶形,具有優(yōu)良潤滑性能,被廣泛應(yīng)用于潤滑劑以及作為各種油類和潤滑脂組分的添加劑、摩擦改進劑等領(lǐng)域。國內(nèi)外絕大多數(shù)二硫化鉬生產(chǎn)企業(yè)均采用天然法生產(chǎn)二硫化鉬。作為潤滑劑,天然法仍是二硫化鉬生產(chǎn)的主流工藝。

作為全球第二大鉬化工生產(chǎn)商和供應(yīng)商的金堆城鉬業(yè)股份有限公司采用的是天然法生產(chǎn)二硫化鉬工藝,優(yōu)點是除雜徹底、產(chǎn)品質(zhì)量高,但在市場競爭日劇激烈和倡導綠色環(huán)保生產(chǎn)的今天,該工藝回收率僅為97%左右,生產(chǎn)過程存在的氮化物廢氣污染問題較為突出。因此,在保持天然法生產(chǎn)工藝的情況下,提高回收率并解決二硫化鉬生產(chǎn)過程中的污染問題成為當務(wù)之急。

1 工藝發(fā)展及工藝分析

1.1 二硫化鉬工藝發(fā)展

金堆城鉬業(yè)股份有限公司二硫化鉬于1992 年起步,建成年產(chǎn)100 t 二硫化鉬生產(chǎn)線,主要生產(chǎn)工藝包括強浮選、酸浸、過濾、烘干、粉碎、包裝;1997年經(jīng)技術(shù)改造,增加了酸浸除鐵工藝,形成強浮選、兩段酸浸、過濾、烘干、粉碎、包裝工藝。2000 年經(jīng)擴產(chǎn)改造,產(chǎn)能達到了400 t,目前產(chǎn)能達到了2 000 t,二硫化鉬雖經(jīng)幾次改造,但主要生產(chǎn)工藝未發(fā)生實質(zhì)性的改變。

1.2 二硫化鉬生產(chǎn)工藝分析

采用含鉬57%鉬精礦以硝酸、鹽酸混酸進行一段酸浸除鐵,廢水進行處理后排放,濾餅以鹽酸、氫氟酸混酸進行二段酸浸除硅,使鉬精礦品位提高到59%以上,最后經(jīng)烘干、篩分、粉碎、混料、包裝成二硫化鉬產(chǎn)品。

生產(chǎn)工藝流程見圖1。

圖1 二硫化鉬生產(chǎn)工藝流程圖

從圖1 可以看出,工藝過程中造成鉬損失及造成氮化物廢氣污染的主要環(huán)節(jié)在一段酸浸。一段降鐵工藝中采用硝酸,在反應(yīng)中,一是硝酸與黃鐵礦反應(yīng),產(chǎn)生氮氧化物。二是在反應(yīng)后期加熱趕酸過程中溶液中殘留硝酸分解形成氮氧化物氣體(污染),冒黃煙。同時,由于硝酸的較強氧化作用,在降鐵時使鉬精礦中鉬被氧化而進入溶液,使得二硫化鉬產(chǎn)品回收率不高。據(jù)檢測,二硫化鉬一段酸浸廢水中Mo 含量為15 g/L 左右,按每釜處理鉬精礦450 kg,產(chǎn)生廢水量450 kg計算,則每處理1 t 鉬精礦將損失鉬金屬15 kg 左右,折損失率達2.6%左右。

2 試驗研究

2.1 實驗室試驗研究

2.1.1 一段酸浸試驗

2.1.1.1 原料分析結(jié)果

據(jù)檢測分析,鉬精礦中的鐵礦物主要以微細粒嵌布的黃鐵礦存在,用通常除鐵的方法難以除去。

表1 原料主要組分分析結(jié)果 %

2.1.1.2 工藝原理

在鹽酸介質(zhì)中,加入比黃鐵礦更高標準氧化電位的氧化劑,使難溶的黃鐵礦結(jié)構(gòu)破壞,鐵迅速溶解,達到除鐵的目的。

2.1.1.3 試驗條件

氯酸鹽氧化劑:3 g,5 g,7 g;溫度:60 ℃,70 ℃,80 ℃;時間:2 h,3 h,4 h;液固比同現(xiàn)工藝。

2.1.1.4 試驗操作

稱取240 g 鉬精礦放入1 000 mL 燒杯中,分別加入50 mL 鹽酸和133 mL 水,加入對應(yīng)量的氯酸鹽氧化劑,電動攪拌、電加熱套升溫按操作溫度、時間反應(yīng)。反應(yīng)完后用鋪有兩層濾紙的布氏漏斗進行抽濾。濾餅、水樣分別送樣檢測。濾餅含鐵≤0.15%。

2.1.1.5 試驗數(shù)據(jù)分析及討論

(1)氧化劑用量試驗

溫度:70 ℃,時間:3 h,其他見試驗操作。共進行3 組試驗,試驗結(jié)果見表2。

從表2 可知,氧化劑用量為3 g 時鐵含量就可達到0.15%以下;隨著氧化劑用量的增加,濾餅中鐵含量降低,但增加到7 g 時,鐵含量無明顯變化,而鉬損失卻明顯增大,回收率降低。綜合考慮,氧化劑用量為3 g 時,濾餅含鐵為0.13%,完全達到企業(yè)標準要求。

(2)反應(yīng)溫度試驗

氯酸鹽氧化劑:3 g,時間:3 h,其他見試驗操作。試驗結(jié)果見表3。從表3 可知,溫度越低,除鐵效果略差;隨著溫度的升高,鐵含量降低但鉬損失隨之增大;綜合考慮,溫度取70 ℃。

(3)反應(yīng)時間試驗

氯酸鹽氧化劑:3 g,溫度:70 ℃,其他見試驗操作。試驗結(jié)果見表4。

表2 一段酸浸氧化劑不同用量參數(shù)試驗結(jié)果

表3 一段酸浸溫度參數(shù)試驗結(jié)果

表4 一段酸浸時間參數(shù)試驗結(jié)果

從表4 可以看出,2 h 時,反應(yīng)不夠充分,鐵含量不達標;4 h 時,鐵含量降低不夠明顯,但鉬損失隨之增大;綜合考慮,時間取3 h。

綜合以上數(shù)據(jù),一段的較佳工藝參數(shù)為:鉬精礦240 g,鹽酸50 mL,水133 mL,氧化劑3 g,溫度70 ℃,時間3 h。

2.1.2 二段酸浸

將一段試驗濾餅按照現(xiàn)二段工藝條件進行二段酸浸,考察一段新氧化劑對后續(xù)除雜的影響。

2.1.2.1 試驗條件

參數(shù)同現(xiàn)工藝。

2.1.2.2 試驗操作

將表2 對應(yīng)的濾餅放入500 mL 燒杯中,分別加入15 mL 鹽酸、60 mL HF 和130 mL 水攪拌,按現(xiàn)二段除硅工藝升溫反應(yīng)。反應(yīng)完后用鋪有兩層濾紙的布氏漏斗進行抽濾、洗滌。濾餅送樣檢測。

2.1.2.3 試驗數(shù)據(jù)分析及討論

一段濾餅進行二段酸浸試驗結(jié)果見表5。

從表5 結(jié)果可以看出,濾餅二硫化鉬含量均達到98.5% 以上,最高達99.8% ;鐵含量達到了0.1%以下,達到了國家標準要求。

根據(jù)設(shè)計的新工藝實驗方案,用新氧化劑代替硝酸,由試驗結(jié)果可知,對后續(xù)除雜無不良影響,濾餅各項指標均達到了企業(yè)標準要求。二硫化鉬含量最高達99.81%,鐵含量最低達0.03%。

2.2 工業(yè)試驗研究

對實驗室小試結(jié)果進行工業(yè)應(yīng)用試驗。

2.2.1 一段工藝試驗

2.2.1.1 試驗條件

氧化劑:6 kg;溫度:≤70 ℃;時間:3 h。其他參數(shù)同現(xiàn)工藝。鉬精礦原料分析結(jié)果見表6。

2.2.1.2 試驗數(shù)據(jù)分析及討論

按照車間生產(chǎn)情況,共安排了5 天試驗,每天投料3 釜,并送濾餅、廢水進行檢測,結(jié)果見表7、表8。

從表7 可以看出,濾餅的鐵含量監(jiān)測指標最高0.12%,最低0.05%,全部達到了試驗設(shè)定的鐵含量≤0.15%技術(shù)指標要求。

從表8 可以看出,在廢水量不變的情況下,新工藝廢水鉬含量最低3.07 g/L、最高6.58 g/L,平均5.21 g/L,比現(xiàn)行工藝平均廢水含鉬量16.56 g/L 有大幅度的降低。

2.2.2 二段工藝試驗結(jié)果及討論

試驗結(jié)果見表9。

表5 對應(yīng)表2 的一段濾餅進行二段酸浸試驗結(jié)果

表6 原料指標

表7 濾餅鐵含量指標 %

表8 廢水鉬含量指標 g/L

表9 二段工藝試驗產(chǎn)品指標

從表9 可以看出,試驗濾餅投二段后并未對后續(xù)加工產(chǎn)生不良影響,二硫化鉬含量均在98.5%以上,其他指標全部達到了二硫化鉬國標(GB/T 23271-2009)FMoS2-3 牌號的要求。

工業(yè)試驗結(jié)果表明,用氯酸鹽氧化劑取代硝酸后,產(chǎn)品的各項指標可達到二硫化鉬國標要求。廢水中的鉬含量3~7 g/L,比現(xiàn)生產(chǎn)線廢水中的鉬含量有大幅度的降低,減少了鉬損失,提高了鉬的回收率;從源頭上杜絕了氮化物廢氣排放,消除了環(huán)境污染。

2.2.3 金屬回收率

采用新氧化劑時廢水鉬含量平均5.21 g/L;現(xiàn)有老工藝廢水含鉬量平均為16.56 g/L。經(jīng)比較,老工藝比新工藝金屬鉬損失高1.92%,則回收率在現(xiàn)有97%基礎(chǔ)上可提高1.92%左右,至少達98%以上。

3 結(jié)論

(1)用新工藝除鐵,對后續(xù)工藝無不良影響,二硫化鉬產(chǎn)品指標全部達到了二硫化鉬國標(GB/T 23271-2009)FMoS2-3 牌號的要求。

(2)從源頭上消除了原有工藝“冒黃煙”現(xiàn)象,消除了氧化氮的污染問題,從根本上消除了環(huán)保隱患。

(3)與現(xiàn)生產(chǎn)工藝相比,廢水中鉬含量降低了60%,回收率在現(xiàn)基礎(chǔ)上可提高1.92% 左右,達98%以上。

(4)用氯酸鹽氧化劑取代現(xiàn)有工藝的硝酸,實施可完全利用現(xiàn)有設(shè)備,工藝簡單,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。

(5)按照2 000 t/a 產(chǎn)能計算,若回收率提高1.5%,可少消耗18.65 t鉬金屬,折合國標FMoS2-3牌號的二硫化鉬31.61 t。按照13 萬/t 計算,利潤為410.93 萬元,經(jīng)濟效益顯著。

[1]向鐵根.鉬冶金[M].長沙:中南大學出版社,2002.

[2]張啟修,趙秦生.鎢鉬冶金.北京:冶金工業(yè)出版社,2005.

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