高志強
萊蕪鋼鐵集團,山東 萊蕪 271100
萊鋼3#750m3高爐建成投產(chǎn)以來出現(xiàn)了原料供應(yīng)不足的情況,特別是熔劑中白云石的缺乏猶為突出。公司為滿足熔劑供應(yīng),對原料和操作制度作了一些改革,取得了一些效果。但由于破碎白云石的錘頭材質(zhì)有問題,使其壽命很短。為此決定對錘頭材質(zhì)問題進行突破攻關(guān)。
原設(shè)計錘頭材質(zhì)為16 M n,經(jīng)水韌處理后硬度約在HB180~220。由于白云石顆粒較硬,導(dǎo)致錘頭磨損很快,使用壽命最短僅為1周。更換全套錘頭的備件費用高達1.3萬元。為提高錘頭的耐磨性,公司決定采用在錘頭上堆焊耐磨材料來改善錘頭的使用性能。影響堆焊效果的主要因素有堆焊合金、母材和堆焊工藝。為降低堆焊費用嘗試將母材換為與16Mn相比性能相近的ZG35, ZG35與16Mn的成分、性能對比如表1所示。堆焊合金采用WC(W/57%),在錘頭的工作表面與堆焊層之間加一層過渡層,平均每個錘頭上約堆焊1kg。堆焊工藝上采取對堆焊件進行預(yù)熱,焊后緩冷的措施防止裂紋的產(chǎn)生。在現(xiàn)場實驗中發(fā)現(xiàn)錘頭的堆焊層耐磨性很好,使用了26天。但母材磨損嚴重造成3塊錘頭整體掉落,落入破碎機內(nèi)引起其余錘頭損壞,影響了錘式破碎機的使用。說明在母材的選擇上保持韌性的同時應(yīng)提高其硬度。
表1
經(jīng)研究決定錘頭母材采用ZG15Cr18Ni2MoMnVre,其化學(xué)成分為1.45~1.70%C,17.00~18.50%Cr,0. 20~0.45%Ni,0.40~0.60%Mo, 0.35~0.60%Mn,0.15~0.30%V,≤0.30%RE。各元素的作用如下。
⑴碳:它既要保證能使鉻、鉬、釩形成足夠數(shù)量的碳化物,又要有一定的碳量溶入高溫奧氏體中,以獲得含碳量過飽和的馬氏體,以保證高硬度、高耐磨性和一定的熱硬性。
⑵鉻:它與碳所形成的Cr7C3或(Cr,F(xiàn)e)7C3合金碳化物具有較高的硬度,增加了鋼的耐磨性。
⑶鎳:鎳與鉻共存顯著提高鋼的淬透性,強化了鐵素體的同時還增加韌性。
⑷鉬、釩:它們除能改善鋼的淬透性和回火穩(wěn)定性外,尚可細化晶粒、改善碳化物的不均勻性,從而提高鋼的強度和韌性。
⑸稀土元素:鑭、鈰等稀土元素可進一步提高含鉻鋼的抗氧化 性。
堆焊焊條用HD-D1-60,只堆焊工作部位平均每個錘頭耗費焊條1.5kg。該焊條堆焊層含C、Cr、W、B、Mn、Ti、Re等多種合金元素。堆焊層硬度達HRC60~65,堆焊組織為共晶體加碳化物,具有較強的耐磨性,在堆焊工藝上采取增加熔敷層,以保證堆焊層與母材之間的連接。利用手弧焊,焊前焊條經(jīng)300℃烘干1h,母材在300℃預(yù)熱,以防止裂紋的產(chǎn)生。堆焊完成后將堆焊處理的錘頭安裝在破碎機上,錘頭使用了63天。
錘頭改造后的使用壽命由原10天延長至63天,在降低備件成本的同時,保證了生產(chǎn)上對白云石粒度的要求,為燒結(jié)礦順產(chǎn)優(yōu)產(chǎn)奠定了堅實的基礎(chǔ)。
PCK1010錘式破碎機原每年更換錘頭30套,每套錘頭備件成本13000元。應(yīng)用堆焊技術(shù)后,每臺破碎機每年更換錘頭6套,每套錘頭成本為16000元。則兩臺在用破碎機年可節(jié)約備件成本約58.8萬元。
3.PCK1010錘式破碎機更換1套錘頭檢修費約為4500元。則兩臺在用破碎機年可節(jié)約檢修成本約21.6萬元。合計節(jié)約成本80.4萬元。