王錄軍 ,周學(xué)軍,2,雷 鈞 ,梁海峰 ,王海軍 ,濮新宏
1.中國(guó)石油長(zhǎng)慶油田分公司技術(shù)監(jiān)測(cè)中心 (陜西 西安 710018)
2.西北大學(xué)地質(zhì)學(xué)系 (陜西 西安 710075)
中國(guó)石油長(zhǎng)慶油田分公司(以下簡(jiǎn)稱長(zhǎng)慶油田)目前有加熱爐4 503臺(tái),分布在21個(gè)主要油氣生產(chǎn)單位,承擔(dān)著油氣田生產(chǎn)用熱及生活采暖,具體情況見表1。
目前使用加熱爐有水套加熱爐、真空相變加熱爐、熱媒爐和管式加熱爐4類,總?cè)萘? 688.1MW。具體情況見表2。
2013年,加熱爐能源消耗為天然氣66 015萬m3,原油59 323t/a,煤炭20 9371t/a,供熱系統(tǒng)年耗能1 112 302t標(biāo)煤,供熱系統(tǒng)占企業(yè)總能耗的比例19.1%,與其他油田用能先進(jìn)單位相比有一定差距。
表1 2013年油氣田在用加熱爐數(shù)量統(tǒng)計(jì)表 臺(tái)
表2 2013年油氣田在用加熱爐容量及使用年限統(tǒng)計(jì)表
2013年,共對(duì)15個(gè)生產(chǎn)單位的445臺(tái)加熱爐(平均功率590kW)進(jìn)行了節(jié)能監(jiān)測(cè),綜合評(píng)價(jià)合格臺(tái)數(shù)126臺(tái),占總數(shù)的28.3%。其中,爐體外表面溫度26℃,合格率為99.6%;熱效率79.81%,合格率為84.5%;排煙溫度218.9℃,合格率為80.4%;空氣系數(shù)2.79,合格率僅為44.5%,導(dǎo)致綜合評(píng)價(jià)指標(biāo)偏低的主要因素為空氣系數(shù)合格率低。
2013年,在監(jiān)測(cè)的445臺(tái)加熱爐中,容量大于3.15MW的加熱爐熱效率大于85%比例達(dá)到75%,說明大容量加熱爐從設(shè)備配置、結(jié)構(gòu)優(yōu)化等方面均優(yōu)于小容量加熱爐。另外,容量大于0.63MW的加熱爐熱效率大于80%的加熱爐占監(jiān)測(cè)總數(shù)的75%以上,說明鍋加熱爐提效具有一定潛力。
長(zhǎng)慶油田加熱爐排煙溫度平均值為218.9℃,個(gè)別生產(chǎn)單位鍋爐、加熱爐排煙溫度達(dá)到290℃以上,部分熱量直接排空放掉,熱損失較大。排煙溫度高的主要原因如下:
一是爐膛、煙道積灰,導(dǎo)致加熱爐受熱面導(dǎo)熱系數(shù)降低,影響傳熱效果。相關(guān)研究表明,由于污垢?jìng)鳠嵯禂?shù)僅為鋼鐵的1/10~1/100,如果結(jié)垢1.5mm,燃料消耗將增加11%~13%。
二是加熱爐內(nèi)部結(jié)構(gòu)不合理或部件傳熱換熱效果差,熱量未充分交換就進(jìn)入煙道排放。
三是油田用加熱爐盤管內(nèi)壁結(jié)垢嚴(yán)重,影響傳熱系數(shù)和使用壽命。
空氣系數(shù)是影響油田鍋爐、加熱爐運(yùn)行效率的主要因素之一,現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)表明,長(zhǎng)慶油田鍋爐、加熱爐空氣系數(shù)為2.79,空氣系數(shù)過大,排煙量也越大,通過煙氣排出的熱量也越多,導(dǎo)致加熱爐的熱損失增加,熱效率下降[1]。其主要原因是:
一是全自動(dòng)燃燒器運(yùn)行時(shí)間過長(zhǎng),零部件老化,溫控器、控制調(diào)節(jié)閥、減壓閥、供氣壓力調(diào)節(jié)器等靈敏度降低,燃燒狀況變差。
二是配套燃燒器型號(hào)較多,技術(shù)性能差異較大。功率大的加熱爐,配套了全自動(dòng)節(jié)能燃燒器和自控系統(tǒng),空氣系數(shù)控制較合理,現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)的排煙溫度和熱效率指標(biāo)較好;而大部分功率小于800kW的加熱爐因配套普通或簡(jiǎn)易燃燒器,需手動(dòng)調(diào)節(jié)風(fēng)門和燃油(燃?xì)猓┝?,且無自動(dòng)熄火報(bào)警和切斷裝置,現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)指標(biāo)較差。
長(zhǎng)慶油田加熱爐負(fù)荷率為40.17%,監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)表明,大部分加熱爐處于非經(jīng)濟(jì)運(yùn)行區(qū) (熱負(fù)荷在50%~75%為額定負(fù)荷區(qū),即一般經(jīng)濟(jì)運(yùn)行區(qū)),需要在優(yōu)化調(diào)整改造過程中合理改進(jìn)[2]。
一是隨著開發(fā)時(shí)間的延長(zhǎng),老區(qū)塊產(chǎn)量逐步遞減,部分油氣站場(chǎng)處理液量減少,造成加熱爐負(fù)荷率降低。
二是個(gè)別加熱爐進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)時(shí),由于受季節(jié)、運(yùn)行工況等因素的影響,導(dǎo)致監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)偏低。
長(zhǎng)慶油田目前仍有136臺(tái)加熱爐使用時(shí)間超過15年,加之部分加熱爐因客觀條件限制,使用水質(zhì)不達(dá)標(biāo),腐蝕、老化嚴(yán)重,運(yùn)行安全隱患大,燃料消耗大,熱效率低。長(zhǎng)慶油田加熱爐平均熱效率為79.81%,個(gè)別單位加熱爐熱效率低于70%,與其他油田相比有一定差距[3]。
1)冷凝臥式常壓水套加熱爐在改進(jìn)原有水套加熱爐內(nèi)部結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上,增加了具有防露點(diǎn)腐蝕、排冷凝水功能的冷凝器及排水裝置,顯著降低了排煙溫度,提高了熱效率。現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)后監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)表明:熱效率達(dá)到91%,排煙溫度下降到95.3~120℃,與傳統(tǒng)常壓水套加熱爐相比,降低排煙溫度約80℃。
2)真空加熱爐運(yùn)行時(shí),鍋殼內(nèi)部壓力始終低于外界大氣壓力(一般在-0.03MPa至 0.0MPa之間),即使鍋殼中盤管換熱器內(nèi)的承壓工質(zhì)泄漏,壓力一旦超過外界大氣壓力,即會(huì)立刻推開真空閥泄壓,鍋殼無承壓爆炸的危險(xiǎn)。真空加熱爐熱效率達(dá)到87%~91%;采用全自動(dòng)燃燒器,使燃料利用率達(dá)99%以上;配套自控系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)參數(shù)的精確控制。
空氣系數(shù)的大小與燃燒器性能、操作的好壞及爐體密封等有直接關(guān)系,在排除管理因素后,燃燒器配套是控制空氣系數(shù)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。全自動(dòng)燃燒器是在燃燒器基礎(chǔ)上配置風(fēng)機(jī)、自動(dòng)點(diǎn)火器、火焰檢測(cè)器、燃燒程序控制器、燃料控制調(diào)節(jié)裝置(如電磁閥、自動(dòng)調(diào)節(jié)閥)和燃燒風(fēng)量控制調(diào)節(jié)裝置 (如自動(dòng)風(fēng)門、風(fēng)門調(diào)節(jié)器),由此組成一個(gè)智能化的燃燒系統(tǒng)。采用可自動(dòng)調(diào)節(jié)風(fēng)門配風(fēng)量的高效節(jié)能燃燒器,可根據(jù)設(shè)定的生產(chǎn)參數(shù)及時(shí)調(diào)整燃燒狀態(tài),以保證運(yùn)行時(shí)不出現(xiàn)燃燒空氣不足或過剩的現(xiàn)象,提高燃燒效率,降低燃料使用量5%~10%。
1)定向輻射。在受熱體表面誕敷形成固化瓷膜后,在受熱體表面垂直于其切線方向產(chǎn)生遠(yuǎn)紅外線向被加熱介質(zhì)輻射,增強(qiáng)了被加熱介質(zhì)的熱能吸收效率[4]。
2)減少灰垢。受熱面附近的灰垢受到多次輻射而產(chǎn)生不規(guī)則運(yùn)動(dòng),降低了灰垢的吸附力,提高爐內(nèi)受熱面的熱吸收效率。
3)降低水垢。遠(yuǎn)紅外線波使鈣、鎂等離子與碳酸根離子碰撞機(jī)會(huì)明顯減少,降低內(nèi)壁結(jié)垢速度。
4)保護(hù)受熱體。在受熱面形成固化磁膜后全密閉保護(hù)受熱體,延長(zhǎng)加熱爐使用壽命。
針對(duì)油田加熱爐盤管內(nèi)壁結(jié)垢嚴(yán)重的問題,應(yīng)對(duì)措施如下:
1)超聲波防垢技術(shù)?,F(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用發(fā)現(xiàn)超聲波除垢儀對(duì)以碳酸鹽垢為主的區(qū)塊有較好的效果。
2)真空加熱爐技術(shù)改造。姬塬油田開發(fā)層位多,部分站點(diǎn)混層集輸導(dǎo)致加熱爐盤管結(jié)垢嚴(yán)重,采用物理和化學(xué)清洗防垢效果均不理想。2010年,試驗(yàn)將真空原油加熱爐改造為分體相變真空加熱爐,換熱器封頭改造為法蘭聯(lián)接,盤管結(jié)垢嚴(yán)重影響生產(chǎn)時(shí),僅對(duì)可拆卸盤管進(jìn)行更換。與前期需對(duì)加熱爐解體更換盤管相比,更換盤管難度減小,延長(zhǎng)了加熱爐使用壽命,取得了良好效果。
由于冬季氣溫低,進(jìn)入爐膛的空氣溫度也較低,使助燃空氣在燃燒過程中吸收大量的熱能,增加了燃燒消耗。因進(jìn)入爐膛的空氣溫度低,空氣分子不活躍,燃?xì)猓ㄈ加停┡c空氣混合不充分,影響加熱爐的燃燒效果。應(yīng)用加熱爐空氣預(yù)熱技術(shù)后,進(jìn)入爐膛的空氣溫度提高,排煙溫度也相應(yīng)降低,加熱爐熱效率可提高1%~2%,燃料消耗降低5%~8%,并能有效抑制空氣的熱污染[5]。
從表3可看出,綜合加熱爐各節(jié)能改造技術(shù)的配套費(fèi)用和熱效率提高值,輻射定向吸熱節(jié)能技術(shù)投入費(fèi)用較低,熱效率提高較大。
表3 加熱爐節(jié)能改造技術(shù)效果預(yù)測(cè)表
1)油田加熱爐具有數(shù)量多、功率小、耗能高、熱效率偏低的特點(diǎn)。
2)加熱爐提效途徑應(yīng)綜合考慮安全生產(chǎn)、現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行、投入費(fèi)用、熱效率提高值等綜合因素。經(jīng)過對(duì)比,輻射定向吸熱節(jié)能技術(shù)和加熱爐盤管清防垢技術(shù)綜合性價(jià)比較高,可在油田規(guī)模推廣應(yīng)用。
3)配套全自動(dòng)節(jié)能高效燃燒器和更新加熱爐投入費(fèi)用較大,解決因設(shè)備腐蝕、老化造成的現(xiàn)場(chǎng)安全隱患,設(shè)備本質(zhì)安全進(jìn)一步提高。
4)加熱爐余熱回收技術(shù)投入費(fèi)用較大,并需配套高溫燃燒器,可在容量大于4 000kW,排煙溫度大于250℃以上的加熱爐配套該技術(shù)。
[1]王穎,劉香蘭,申欣,等.提高加熱爐熱效率途徑的探討[J].化學(xué)工業(yè)與工程技術(shù),2008,29(4):57-60.
[2]李秀娟.油田加熱爐節(jié)能運(yùn)行的綜合評(píng)價(jià)[D].大慶:東北石油大學(xué),2011.
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