王平安
(中鐵二十局集團(tuán) 第三工程有限公司,重慶 401121)
新建蘭新鐵路甘青段大梁隧道地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜,開挖后隧道進(jìn)、出口及斜井工區(qū)先后進(jìn)入板巖地層,巖體破碎至極破碎,擠壓撓曲特征明顯,巖質(zhì)軟弱,成巖性差,圍巖大變形明顯。期間大梁斜井輔助正洞出口方向軟巖地層連續(xù)發(fā)生多次大規(guī)模突水、涌泥,造成施工機(jī)具、襯砌臺車等被淹沒等險性事件。在該段采用了大管棚+帷幕注漿堵水加固技術(shù),由于富水地層軟巖具有泥化特征,為了加強(qiáng)對帷幕注漿效果的可控性,實現(xiàn)“封堵地下水、固結(jié)軟弱地層”的核心目標(biāo),施工中采用綜合超前地質(zhì)預(yù)報手段,綜合分析前方水體分布、圍巖地質(zhì)等參數(shù),在全面掌握可靠地質(zhì)參數(shù)的前提下,開展動水動態(tài)化注漿施工,不斷優(yōu)化注漿方案,通過調(diào)整注漿材料和漿液配比、注漿量和注漿壓力等施工參數(shù),做到了現(xiàn)場動態(tài)注漿施工,實現(xiàn)科學(xué)、高效、可控帷幕注漿。
新建蘭新鐵路雙線甘青段大梁隧道(DK328 +820 ~DK335 +370)全長6 550 m,位于青海省門源縣,地處大梁中高山區(qū),平均海拔3 600 ~4 200 m,軌面最高海拔3 607.40 m,是全線最高點,洞身地表起伏較大,最大埋深780 m。為雙線大斷面Ⅰ級風(fēng)險隧道,V 級圍巖,開挖斷面為152 m2。
隧道穿越奧陶系中統(tǒng)砂巖、灰?guī)r、板巖,地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜,新構(gòu)造運(yùn)動強(qiáng)烈,褶皺、斷裂發(fā)育;洞身穿越1條區(qū)域斷裂構(gòu)造F5 以及一處向斜構(gòu)造。施工中隧道進(jìn)、出口及斜井工區(qū)先后進(jìn)入灰黑色板巖地層,薄層狀,節(jié)理極發(fā)育,撓曲特征明顯,巖質(zhì)軟弱,巖體極破碎,成巖性差,大變形明顯。經(jīng)科研單位測試,大梁隧道斜井工區(qū)為極高地應(yīng)力,出口工區(qū)為高地應(yīng)力。
大梁隧道斜井輔助正洞出口方向自從2013 年3 月30 日23:50 首次在DK332 +266 右側(cè)拱腰突發(fā)涌水以來,分別于4 月23 日、5 月22 日、5 月23 日、7 月31 日、8 月1 日發(fā)生較大規(guī)模涌水突水、突泥現(xiàn)象,累計達(dá)17 次。最大涌水量約為4 萬m3/d,正常涌水量約為13 000 m3/d,瞬時突石量達(dá)2 萬m3/6 min,先后造成數(shù)臺挖掘機(jī)、裝載機(jī)和1 臺襯砌臺車及部分機(jī)具、儀器被沖毀,見圖1。
突水涌泥點位于向斜、背斜交叉段,地層處于強(qiáng)風(fēng)化灰?guī)r、薄層狀板巖交替互層帶,節(jié)理裂隙發(fā)育,圍巖具有明顯遇水極易軟化、泥化之特征,且與地表具有匯水條件的、大范圍的雪山相連通,一旦隧道開挖形成臨空面,在高壓水作用下,軟化巖體順層崩潰沖出,是隧道內(nèi)形成突水、突泥(石)等泥石流型突發(fā)災(zāi)害的物質(zhì)條件。
圖1 大梁隧道斜井出口方向3.30 ~8.1 日期間數(shù)次突水、突石
據(jù)現(xiàn)場勘察,該地區(qū)海拔高,隧道埋深約400 m,山頂常年積雪,在斷層帶地表水大量滲入地下,水位抬高,水壓增大,一旦超過隧道圍巖的承受能力,就會造成巖體崩潰,是造成該災(zāi)害的直接誘發(fā)因素。
突水涌泥后,斜井輔助正洞出口方向掌子面施工中斷。經(jīng)多次專家考察現(xiàn)場實際情況,按照“排水釋壓、注漿加固、管棚支護(hù)”的原則,首先高位引水,之后上中臺階帷幕注漿封堵,管棚支護(hù)的方案進(jìn)行突水段處理。具體施工方案為:左側(cè)迂回平導(dǎo)及平導(dǎo)(含平導(dǎo)內(nèi)側(cè)位泄水支洞)超前+右側(cè)高位泄水洞+正洞塌體帷幕注漿管棚支護(hù)通過。
(1)根據(jù)超前地質(zhì)預(yù)報和超前鉆探探明的隧道前方的圍巖地質(zhì)情況和動水情況,當(dāng)探孔出水量大于2 m3/d 且水壓大于0.2 MPa 時,需進(jìn)行管棚支護(hù)、帷幕注漿,反之則直接開挖。
(2)根據(jù)以往的注漿經(jīng)驗,設(shè)計預(yù)注漿方案,在預(yù)注漿設(shè)計基礎(chǔ)上,根據(jù)具體情況調(diào)整注漿孔布置、注漿工藝,并選擇注漿漿液及注漿配套機(jī)具。
(3)根據(jù)超前探孔,掌握掌子面前方30 m 動水分布情況,根據(jù)出水量分出弱水區(qū)和富水區(qū),劃分量值為10 mm3/d。
(4)對弱水區(qū)和富水區(qū)分別進(jìn)行布孔,并加密弱水區(qū)布孔;優(yōu)化注漿材料和注漿設(shè)備。
(5)根據(jù)設(shè)計預(yù)注漿方案及注漿原則,進(jìn)行弱水區(qū)和富水區(qū)動態(tài)控制注漿。
(6)注漿效果檢查,分別采用P-Q-t 曲線分析法、鉆孔出水量法、注漿量法和檢查孔分析法,相互驗證分析結(jié)論。檢查孔數(shù)量為超前注漿孔的5%,重點檢查異常區(qū)域,檢查孔無涌泥,不塌孔,涌水量不大于2 L/min·m。
(7)進(jìn)行開挖施工。動水動態(tài)化注漿施工工藝流程如圖2 所示。
(1)TSP 超前預(yù)報。常規(guī)預(yù)報方法,在此不再累述。迂回平導(dǎo)掌子面里程為PDK332 +338,預(yù)報里程范圍PDK332 +338 ~+438預(yù)報結(jié)論:綜合評定此段巖體極破碎,沿破碎帶見軟弱泥化夾層,較軟巖~極軟巖,整體性、穩(wěn)定性差,節(jié)理裂隙大量密集發(fā)育,極易坍塌,弱富水~富水。
(2)紅外探水。本次探測范圍PDK332 +338 ~+368,結(jié)論:此段存在弱富水,主要形態(tài)為裂隙水和隱伏水。
(3)超前地質(zhì)鉆孔。采用日本礦巖RPD-150C 型全液壓多功能鉆機(jī)實施,在迂回平導(dǎo)掌子面均勻的選擇外圈4 個孔作為超前地質(zhì)探孔,其中1#、2#、3#、4#縱向孔深12 ~40 m,終孔在徑向為開挖輪廓線外3 ~5 m。鉆孔布置見圖3,各孔探測情況見表1。
圖2 動水動態(tài)注漿流程框圖
圖3 大梁斜井迂回平導(dǎo)PDK332 +338 超前鉆孔平面布置示意圖(單位:mm)
通過掌子面5 個超前地質(zhì)鉆探,探測前方地質(zhì)情為:1 ~14 m段為灰黑色板巖,巖體整體性差,屬軟巖,含水量較小,鉆進(jìn)正常;14 ~17 m 段地層受水沖擊,形成大的裂隙,巖體十分破碎,含泥量增大,水量隨孔深增加而不斷增大,鉆進(jìn)速度快,內(nèi)有大量細(xì)小顆粒物,水呈乳白色,單孔水量在200 m3/h;17 ~22 m 時工作面右側(cè)和上部,卡鉆、裹鉆、塌孔現(xiàn)象較為嚴(yán)重,鉆進(jìn)困難,進(jìn)度緩慢;22 ~25 m 屬較軟巖,夾有不規(guī)則板巖,有少量出水,吸漿量較小。經(jīng)現(xiàn)場實測,終孔水壓為0.35 ~0.38 MPa。
綜上,通過上述物探預(yù)報收到粗略分析出水體分布,經(jīng)過超前鉆探較為清晰的了解掌子面前方的水體分布、水量、水壓和圍巖裂隙情況等。同時,鉆孔注漿反饋的地質(zhì)信息是注漿過程中通過鉆孔巖體硬度、涌水情況、流出的巖石細(xì)末、注漿吸漿情況等綜合分析掌子面前方地質(zhì)水文情況,是對原地質(zhì)信息的不斷更新和完善補(bǔ)充。
表1 大梁斜井迂回平導(dǎo)PDK338 超前鉆孔記錄表
根據(jù)超前地質(zhì)預(yù)報,分析加固區(qū)域橫斷面內(nèi)涌水量分布。即出水量的的區(qū)域主要分布在加固工作面右側(cè)和下部,而工作面左部孔出水量相對于右側(cè)和下部出水量相對較小,為本段注漿的弱水區(qū)。建立動水動態(tài)注漿模型,并在鉆孔注漿過程中根據(jù)現(xiàn)場資料不斷加以完善,見圖4。
圖4 動水動態(tài)注漿模型圖
4.3.1 前階段注漿
根據(jù)施工情況及超前地質(zhì)探孔揭示地質(zhì)情況,注漿以封堵地下水、固結(jié)軟弱地層為核心目的,并通過超前大管棚形成立體預(yù)支護(hù)剛性體系,提高周邊圍巖及工作面穩(wěn)定性,確保安全。
拱部180°范圍內(nèi)沿開挖輪廓線布置超前大管棚。在掌子面注漿堵水結(jié)束后開始施作大管棚。采用無管棚工作間施工工法,縱向長25 m,開挖輪廓線向內(nèi)30 cm 環(huán)向布置,開孔環(huán)向間距40 cm,外插角7° ~8°,共布設(shè)21 根管棚,管棚孔兼作上斷面補(bǔ)充注漿孔。管棚及上臺階帷幕注漿孔位布置圖5。
大管棚采用外徑Φ89 mm,壁厚5 mm 熱軋無縫鋼管加工,每節(jié)長9 m,沿管壁布設(shè)4 排Φ6 mm 對稱溢漿孔,梅花形布設(shè),孔間距50 cm,每根管棚末端2.5 m 不布設(shè)溢漿孔,前端加工成椎形尖端并封閉。采用Φ76 mm、壁厚4 mm 熱軋無縫鋼管套入Φ89 mm 管棚,焊接連接頂入孔內(nèi)。管棚安設(shè)完成后進(jìn)行全孔一次性注漿,注漿材料以硫鋁酸鹽水泥單液漿為主,普通水泥-水玻璃雙液漿為輔,漿液配合比見表2,根據(jù)地質(zhì)情況,加入一定比例的外加劑,以調(diào)整注漿材料的各項性能。注漿順序:先右邊孔后左邊、先上邊孔后邊墻孔,間隔跳孔的順序施工。
表2 漿液配比參數(shù)表
4.3.2 動態(tài)優(yōu)化注漿
圖5 拱部180°管棚布置圖
通過超前探孔及前期注漿孔情況看,地層泥質(zhì)含量較大,局部含碎石,含泥量達(dá)30%以上。表現(xiàn)為軟塑狀,鉆進(jìn)塌孔、包鉆現(xiàn)象極為嚴(yán)重,施工前期鉆注很難平行作業(yè),施工進(jìn)度緩慢,且注漿過程中跑漿、串漿現(xiàn)象嚴(yán)重。后續(xù)注漿過程中,動態(tài)優(yōu)化了注漿方案,以提高注漿漿液束約性為目的,優(yōu)化注漿工藝,縮短漿液初凝時間,建立動水動態(tài)注漿模型,最大限度減少漿液損失,保證注漿的有效性。具體做法是:
(1)動水分區(qū)注漿。后續(xù)循環(huán)開孔注漿扔以加固圍巖封堵裂隙達(dá)到堵水效果為目的,根據(jù)物探、超前鉆孔的數(shù)據(jù)將動水分為弱水區(qū)和富水區(qū),對弱水區(qū)進(jìn)行一般性注漿,可以少開孔;富水區(qū)進(jìn)行重點性注漿。本循環(huán)設(shè)25 m 的長序孔19 個以輻射狀成環(huán)加固隧道圍巖,其中10 個孔作為富水區(qū)重點注漿孔。為了保證注漿效果,在鉆孔注漿過程中,必須根據(jù)鉆孔注漿反饋的地質(zhì)水文情況,對原有設(shè)計初步方案不斷進(jìn)行調(diào)整,實現(xiàn)動態(tài)化注漿。
(2)不同時段采用不同注漿材料。開始先采用普通水泥-水玻璃雙液漿,充分利用其快速凝膠特性,限制漿液擴(kuò)散距離,對初始地層進(jìn)行填充,與軟弱地層形成骨架,有效的保證后期鉆孔的成孔率,固結(jié)骨架形成穩(wěn)定層后再采用硫鋁酸鹽水泥單液漿。
(3)調(diào)整注漿方式。后續(xù)循環(huán)開始在右側(cè)孔注漿過程中,出現(xiàn)泄水洞串漿、跑漿現(xiàn)象,現(xiàn)場加強(qiáng)注漿過程控制,一旦出現(xiàn)有串漿現(xiàn)象,立即調(diào)整漿液配比,采用間歇式注漿以縮短漿液初凝時間,降低漿液的擴(kuò)散半徑,保證注漿有效性。
(4)定量控制。地層松散,相對吸漿量較大,注漿過程中壓力長時間不上升時,調(diào)整漿液凝膠時間或間歇注漿方式使壓力達(dá)到設(shè)計終壓結(jié)束該孔注漿。
(5)定壓控制。注漿過程中注漿壓力達(dá)到設(shè)計終壓(3 ~4 MPa)并穩(wěn)定10 min 后,結(jié)束該孔注漿。
從前后期動態(tài)注漿優(yōu)化施工后效果對比看出,施鉆過程各孔最大出水量存在較大的差異,前期出水量相對較大,出水量最大為200 m3/h。通過注漿施工,主要的出水裂隙通道被有效封堵,出水量明顯減小,有70%孔涌水量在20 m3/h 以下,尤其是在采取分區(qū)、調(diào)整注漿孔、注漿材料、定量和定壓控制等動態(tài)注漿施工后,在原富水區(qū)預(yù)留檢查孔出水量均在2 m3/h 以下,動水水頭水壓由初始值0.35 ~0.38 MPa 降低至0.1 MPa,堵水效果明顯。
該段落注漿量和出水量無明顯的對應(yīng)關(guān)系,說明地層極不均勻,注漿主要以加固改良地層為主;注漿施工過程中,14 ~17 m 地層吸漿量明顯增大,在右側(cè)施工過程中,主要是定壓控制結(jié)束標(biāo)準(zhǔn),隨著注漿施工進(jìn)行,地層吸漿量逐漸減小,特別是在左側(cè)孔的施工過程中,吸漿量明顯較小。這說明通過前期終孔的注漿施工工作面前方17 m 的松散地層已經(jīng)得到很好的加固。
根據(jù)本循環(huán)鉆孔注漿施工過程,注漿量和注漿壓力隨注漿時間變化情況繪制P-Q-t 曲線,主要表現(xiàn)為2 種形式,如圖6 所示。
圖6 注漿P-Q-t 曲線
圖6(a)為外圈孔20 m 后注漿過程表現(xiàn)出來的P-Q-t 曲線。受涌水?dāng)_動,地層孔隙較大或地層相對軟弱,注漿過程中,漿液沿松散通道流動,擴(kuò)散距離相對較遠(yuǎn),長時間注漿,注漿壓力仍未上升,注漿過程中以定量控制結(jié)束標(biāo)準(zhǔn),注漿量達(dá)到設(shè)計的延米注漿量后,采用調(diào)整漿液濃度,間歇式注漿,注漿壓力逐漸上升,注漿流量隨注漿壓力上升迅速減小,達(dá)到設(shè)計結(jié)束標(biāo)準(zhǔn),結(jié)束該孔注漿。
圖6(b)是后期管棚孔大多數(shù)注漿時的表現(xiàn),隨著注漿的進(jìn)行,注漿壓力升高,注漿速度減慢,當(dāng)達(dá)到設(shè)計注漿終壓3.0 ~4.0 MPa 時,地層基本表現(xiàn)為不吸漿,進(jìn)漿速度急劇降低,注漿壓力迅速上升,瞬間達(dá)到注漿設(shè)計終壓,結(jié)束該孔注漿。
注漿結(jié)束后,根據(jù)該循環(huán)所有注漿鉆孔出水及地層吸漿分布情況,對薄弱區(qū)域進(jìn)行效果檢查,檢查孔按總注漿孔的5%布置,共計布設(shè)3 個,用右側(cè)剩余管棚孔代替檢查孔,縱向孔深為25 m,徑向終孔在開挖輪廓線外2 m 內(nèi)的區(qū)域。
(1)從設(shè)計的2 個檢查孔出水情況分析,檢查孔內(nèi)出水量均小于0.5 L/min·m,均達(dá)到設(shè)計檢查效果標(biāo)準(zhǔn)要求。
(2)后續(xù)施工的管棚孔和檢查孔鉆設(shè)過程中鉆速快,無卡鉆現(xiàn)象。
軟巖富水地層隧道,由于地質(zhì)及水文條件復(fù)雜多變,且軟巖遇水條件下常具有極易軟甚至泥化的特征,為達(dá)到注漿效果、注漿周期可控,在前階段采取上臺階整體帷幕注漿,以消除方案設(shè)計注漿空間的盲區(qū)來保證注漿效果;在后階段注漿過程中,為加快注漿速度,通過建立動水動態(tài)注漿模型,對富水區(qū)和弱水區(qū)布孔進(jìn)行方案優(yōu)化,對富水區(qū)重點注漿,對弱水區(qū)一般簡化注漿,動態(tài)調(diào)整了注漿材料和漿液配比、注漿量和注漿壓力等施工參數(shù),不斷優(yōu)化注漿方案,動態(tài)化注漿施工,最后對注漿空間進(jìn)行效果評定、分析,驗證優(yōu)化方案的科學(xué)性,實現(xiàn)了科學(xué)、高效、快速、可控的帷幕注漿目的。
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石家莊鐵道大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版)2014年1期