大連橡膠塑料機(jī)械股份有限公司 (遼寧 116036) 王明巖 鄭 軍
我公司針對(duì)軸類(lèi)深孔的加工,設(shè)計(jì)制作了一種深孔車(chē)刀桿,利用臥式車(chē)床車(chē)削軸類(lèi)深孔,可以提升效率,同時(shí)能夠解決鏜床及鉆床無(wú)法完成的一些軸類(lèi)零件深孔加工問(wèn)題。現(xiàn)要加工一種軋輥如圖1所示。
圖1 工件簡(jiǎn)圖
此工件材料為合金冷硬鑄鐵,其中心冷卻孔直徑為250 mm,總長(zhǎng)L約為6000 mm,長(zhǎng)徑比高達(dá)24。
原車(chē)刀桿結(jié)構(gòu)如圖2所示,因其結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不夠合理,造成如下缺陷:①排屑不暢,加工中要經(jīng)常退刀,效率較低。②沒(méi)有冷卻系統(tǒng),刀、工件、導(dǎo)向套受熱膨脹,易造成導(dǎo)向套與深孔內(nèi)壁“脹死”,出現(xiàn)“悶車(chē)”現(xiàn)象。③拆卸、更換、檢修很麻煩,由于“悶車(chē)”曾造成零件1~14都報(bào)廢的情況。④刀具磨損嚴(yán)重,刀桿體10中裝刀的槽口位置扭曲變形。
圖2
根據(jù)上述問(wèn)題和分析,我們對(duì)現(xiàn)有刀桿進(jìn)行改進(jìn),將定距套6改在軸承內(nèi)圈,導(dǎo)向套相對(duì)縮短,取消單向推力軸承8與擋環(huán)13,在刀桿體上增加冷卻液孔,增加膠質(zhì)軟管接頭,使該刀桿在車(chē)削過(guò)程中可以通冷卻液進(jìn)行冷卻,既降低了導(dǎo)向套及刀頭的溫度,又利用水流的作用,使排屑更為順暢。改進(jìn)后的刀桿結(jié)構(gòu)如圖3所示。
圖3
采用此種結(jié)構(gòu)后,刀具的加工溫度明顯降低,刀具壽命延長(zhǎng),刀桿體10不再出現(xiàn)變形,加工順利進(jìn)行。
冷硬鑄鐵和耐磨合金鑄鐵硬度高、脆性大,工件表面硬質(zhì)點(diǎn)和夾砂較多,要求刀具材料紅硬性高、耐沖擊、耐磨性好、抗彎強(qiáng)度高、導(dǎo)熱系數(shù)大??蛇x用含TaC或NbC的K類(lèi)新牌號(hào)硬質(zhì)合金,如600、610、 643、 643M、 726、 YS2、 YM0511、 YM052、YM053等,切削效率和刀具壽命比使用YG3、YG6、YG6A等高得多,也可選用陶瓷刀具材料。在此次試驗(yàn)中選用刀具材料是YG6X硬質(zhì)合金。
冷硬鑄鐵和耐磨合金鑄鐵的硬度、強(qiáng)度都很高,切削時(shí)多是粗加工的斷續(xù)切削,要求刃口有足夠的強(qiáng)度,應(yīng)選擇負(fù)前角和較小的后角。切削用量為切削速度vc=5~7 m/min,背吃刀量ap=3~6 mm,進(jìn)給量 f=1.5 ~2.5 mm/r。
通過(guò)改進(jìn)后,軸類(lèi)深孔的加工極限進(jìn)一步提高,并且提高了生產(chǎn)效率,提升了內(nèi)孔加工的質(zhì)量,達(dá)到了預(yù)期要求,取得了良好的效果。