供稿|申世武 / SHEN Shi-wu
轉(zhuǎn)爐鋼渣熱燜渣自動控制及熱燜作業(yè)介紹
The Description of the Automatic Control of Converter Steel Slag and Stew Hot Slag Operation
供稿|申世武 / SHEN Shi-wu
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轉(zhuǎn)爐鋼渣是轉(zhuǎn)爐冶煉過程中的產(chǎn)物,是一種固體廢棄物,占鋼產(chǎn)量的10%左右。我國鋼渣的綜合利用率僅在10%左右。目前轉(zhuǎn)爐鋼渣的初步處理方法較多,轉(zhuǎn)爐煉鋼過程中,因造渣形成的液態(tài)轉(zhuǎn)爐渣具有一定的黏性而夾裹部分金屬鐵,長期堆存渣場會占用場地,不能有效回收金屬鐵又會造成資源的浪費。燜渣法就是利用鋼渣余熱,在有蓋容器內(nèi)加入冷水后使其成為蒸汽,使鋼渣得到消解,通過膨脹冷縮達到渣鐵分離。處理后的鋼渣,性能穩(wěn)定,消除游離態(tài)CaO對鋼渣性能的影響,可作為鋼渣微粉、鋼渣磚等的原料。
柳鋼轉(zhuǎn)爐廠現(xiàn)有3座120 t轉(zhuǎn)爐及3座150 t轉(zhuǎn)爐,配有相應的熱潑渣和鋼渣?;幚硌b置,以熱潑鋼渣為主,?;撛鼮檩o。鋼年產(chǎn)量達1000萬t,按鋼產(chǎn)量1.20%鋼渣量計算,每年將產(chǎn)生120萬t的轉(zhuǎn)爐鋼渣。由于濺渣護爐技術的運用,出來的鋼渣。過于黏稠,無法?;?,對于無法?;匿撛荒苓M行熱潑處理,否則容易產(chǎn)生爆炸,因此粒化鋼渣量也就在30%左右;且粒化渣還存在易爆炸安全性差、設備磨損嚴重、膠凝性差難以在建材行業(yè)使用的缺點。
為了實現(xiàn)鋼渣“零”排放,對于不能進行渣粒化的70%左右的轉(zhuǎn)爐鋼渣,采用目前最先進、渣利用率最高的鋼渣熱燜工藝,可以有效減少煉鋼廠現(xiàn)場污染,實現(xiàn)轉(zhuǎn)爐渣處理跨的干凈整潔,實現(xiàn)國家節(jié)能減排目標及可持續(xù)發(fā)展,也符合企業(yè)的當前實際情況,還可以充分回收鋼渣中的含鐵物料,降低煉鋼成本,后續(xù)產(chǎn)品開發(fā)及綜合利用價值較高,在回收鐵鋼的同時,更重要是尾渣的綜合利用,尾渣粉可用來生產(chǎn)鋼渣超細粉、鋼渣磚,也可用于水泥廠配料,不存在鋼渣膨脹開裂及穩(wěn)定性的問題,不僅提高了企業(yè)的效益,更重要的是保護了環(huán)境和生態(tài)。
渣熱燜是近年發(fā)展起來的一種新型的鋼渣處理技術。熱燜鋼渣處理基本工藝:將煉鋼爐前送出的紅渣直接倒入渣罐,降溫后(鋼渣內(nèi)部不夾液態(tài)渣)后傾入燜渣罐,蓋上罐蓋并配以用適當?shù)膰娝に嚒S捎阡撛幸欢ǖ挠酂?,大塊鋼渣在熱燜罐內(nèi)就會龜裂粉化自解,鋼和渣自動分離。采用該技術,鋼渣?;Ч色@得60%~80%的小于20 mm粒狀鋼渣。由于采用循環(huán)水(配有冷卻及沉降池)基本解決了鋼渣廠污水外排的難題。熱燜后的鋼渣含有8%~11%的水份,這根本解決了鋼渣在磁選和篩分流水線粉塵污染問題。熱燜后鋼渣中的CaO(游離氧化鈣)不超過1%,具有較好的易磨性和穩(wěn)定性,為鋼渣后期綜合利用打下基礎。
鋼渣渣罐從轉(zhuǎn)爐爐底通過軌道車拉出外部爐渣處理跨,用行車吊起渣罐,放置在渣罐運輸車上,從轉(zhuǎn)爐將1500~1600℃的鋼渣運到鋼渣熱燜處理車間,用行車從罐車上吊起渣罐,將熔渣倒入渣坑,倒一層打一次水,待渣池滿后,罩上燜渣蓋,再通過蓋上的水管先后噴6~8次水,每次噴水時間為6~8 min,燜渣8~12 h,鋼渣溫度降至50~70℃,充分?;蟮匿撛猛诰驒C或抓斗抓入就近的格篩料斗上,受料斗上裝有200 mm的方格格篩,部分格篩上或燜渣池內(nèi)的渣鋼用吸盤吸到渣鋼堆放場地,渣罐內(nèi)積留的鋼渣鋼通過撞擊或勾機炮錘清理出,部分大塊渣鋼轉(zhuǎn)堆至落錘區(qū)處理;小于200 mm的鋼渣通過皮帶送往鋼、渣分離及粒度分級車間處理。熱燜渣設施主要是熱燜渣坑、渣罐吊裝設備和水處理裝置。熱燜渣工藝流程見圖1。
渣直接用渣罐車運至鋼渣熱燜處理車間后倒入燜渣坑,進行熱燜處理,無廢水排放,無噪聲,無粉塵污染,可實現(xiàn)清潔生產(chǎn)。對鋼渣的流動度無要求,即使是渣殼仍可進行熱燜,鋼渣處理率達100%。工藝采用鋼渣余熱自解熱燜處理,可以充分消解鋼渣中的游離氧化鈣和游離氧化鎂,消除鋼渣的不穩(wěn)定因素,使鋼渣用于建材和道路工程安全可靠,尾渣的利用率達到100%。鋼渣熱燜后粒度小于20 mm的占50%以上,省去了鋼渣熱潑時的粗破設備,提高粉磨效率,節(jié)省電耗。鋼渣余熱大部分被利用,鋼渣噴水利用其本身熱能產(chǎn)生蒸汽熱燜鋼渣,節(jié)省能源。鋼渣分離及粒度分級系統(tǒng)工藝,結合實際生產(chǎn)經(jīng)營情況,工藝先進,回收率高,充分利用現(xiàn)有設備,節(jié)省投資,效益高,環(huán)境污染小。
圖1 熱燜渣工藝流程
為滿足生產(chǎn)工藝對控制系統(tǒng)的可靠性、開放性、操作及監(jiān)控水平等方面的要求,本設計采用可編程控制器對鋼渣處理生產(chǎn)線的低壓電機生產(chǎn)過程采用PLC自動控制及單機機旁手動控制兩種方式,每臺電機旁設機旁箱,通過機旁箱上的轉(zhuǎn)換開關實現(xiàn)PLC控制和機旁手動兩種方式的轉(zhuǎn)換,且按正常停機和啟動順序作業(yè)。整套系統(tǒng)無論是PLC控制或機旁箱操作的設備運行狀態(tài)計算機皆能顯示。
燜渣工藝流程為:轉(zhuǎn)爐倒渣/鋼包渣→渣盆(開噴霧抑塵裝置)→緩冷→裝坑→噴水→蓋蓋→噴水→揭蓋→出渣。轉(zhuǎn)爐出渣后,用吊車吊至燜渣坑傾翻倒渣,當燜渣坑內(nèi)渣滿足要求時(上部自由空間500 mm以上),蓋上燜渣坑蓋,噴水燜渣處理。燜渣處理后,鋼渣冷卻到50℃,吊起燜渣坑蓋,用挖掘機將渣抓至汽車運走。為減少倒渣時燜渣坑內(nèi)粉狀煙塵從坑中飄出,造成環(huán)境的污染,在燜渣坑側面設噴霧降塵裝置。
為安全運行,要求入坑渣不能帶液態(tài)渣,溫度在600~700℃之間,因此要求一定緩冷時間使渣盆中液體渣凝固。為此,通過跟蹤23個無液體渣的渣盆的緩冷時間,渣盆的最長、最短緩冷時間分別為177和150 min,平均緩冷162 min,為保證安全和入坑渣溫度要求,確定鋼渣緩冷時間在3~3.5 h。為了改進燜渣效果,采取了措施,對裝在蓋上的水管加噴頭,調(diào)整噴水點的分布。這樣,一方面提高了水的分布均勻性,另一方面增大了燜渣水流量,最大可以到70 m3/h。調(diào)整燜渣噴水制度,具體包括:燜渣過程供水總管壓力保證在0.3~0.4 MPa之間;燜渣加蓋前噴水時間不大于30 min,水流量50~80 m3/h;加蓋燜渣前期1~2 h把蒸汽放散,閥開至最大,在蒸汽壓力不超過1.8 kPa的情況下,把水流量盡量開大,以使渣快速急冷濕透;加蓋燜渣2 h后將進水流量提高至50~70 m3/h之間,并通過調(diào)節(jié)蒸汽放散閥使蒸汽壓力保持在1.0 kPa左右;燜渣揭蓋前30 min左右時將蒸汽放散閥開至最大,并將進水流量開至最大,以沖刷進水管路和噴頭,并使坑內(nèi)壓力、溫度快速降低;當壓力小于0.2 kPa、溫度降至50℃以下時停止噴水,等待開蓋裝車。改造優(yōu)化后,除了有大的渣鋼不能粉化外,鋼渣完全粉碎,粒度在20 mm以下,不再有冷卻不均勻、夾紅渣現(xiàn)象。熱燜渣過程檢測及控制流程圖見圖2。
圖2 熱燜渣過程檢測及控制流程圖
鋼渣處理線設由一套“儀電”合一的PLC控制系統(tǒng)組成,實現(xiàn)對鋼渣傾倒、冷卻、運轉(zhuǎn)、破碎、篩分磁選及配套的除塵的過程檢測及控制。設備可實現(xiàn)就地、遠程、自動三種控制方式。
就地控制箱上設有選擇開關、起停按鈕、指示燈,供現(xiàn)場人員在設備安裝調(diào)試和維護時進行手動控制,在低壓開關柜上設有起停按鈕、運行指示燈供現(xiàn)場操作人員遠程進行手動控制。正在情況下,操作人員通過PLC可實現(xiàn)對設備進行手動起停、聯(lián)鎖保護,并可返回信號實現(xiàn)對設備運行狀態(tài)監(jiān)視。
整個控制系統(tǒng)可實現(xiàn)現(xiàn)場數(shù)據(jù)的實時顯示、重要參數(shù)的超越報警、聯(lián)鎖報警、自動調(diào)節(jié)及所有檢測參數(shù)監(jiān)測等功能,同時也能實現(xiàn)對泵和電機的手動起??刂?、順序控制。
熱燜渣自動噴水控制,首先根據(jù)生產(chǎn)要求啟動熱燜渣變頻2臺供水泵組,通過實時檢測供水總管流量作為參數(shù),調(diào)節(jié)熱燜渣變頻2臺供水泵組的轉(zhuǎn)速,以確保熱燜渣冷卻用水總量。通過電磁、抓斗、吊鉤橋式起重機將渣罐中的轉(zhuǎn)爐鋼渣倒入熱燜池中,然后打開冷卻水用閥門,要求冷卻水使鋼渣直到表面凝固為止。當熱燜渣池中鋼渣重量達到工藝的設定值時,蓋上熱燜渣池蓋。噴水流量控制通過檢測熱燜渣池噴水流量作為參數(shù),實時調(diào)節(jié)熱燜渣池冷卻水管道上的電動調(diào)節(jié)閥開度,實現(xiàn)熱燜渣池熱燜過程的自動噴水控制。自動噴水采用定時加定量熱燜分別進行,如此反復3~6個周期后(周期數(shù)可根據(jù)需要增減),熱燜渣裝置開始出渣,整個鋼渣熱燜過程結束。熱燜渣池定量噴水控制原理圖見圖3。
清理熱悶池底部,保證池底干燥無明水。用大于300 mm的渣塊將排水口堵住,目的是防止液態(tài)渣入池后流入回水通廊造成爆炸。在池底用干渣鋪墊300~400 mm,防止液態(tài)渣入池后與底部板坯黏連相連。用蓋板將水封槽封蓋,防止渣罐倒渣過程中有液態(tài)渣進入水封槽。
圖3 熱燜渣池定量噴水控制原理圖
渣罐由煉鋼車間經(jīng)過跨平車運至爐渣跨,經(jīng)雙方確認后由天車指揮作業(yè)人員指揮鑄造行車將渣罐吊運至指定熱悶池上方。指揮作業(yè)人員指揮天車將液態(tài)渣倒入熱悶池,倒渣作業(yè)期間嚴禁用渣罐磕碰池壁使液態(tài)渣流出。
渣罐中液態(tài)渣全部入池后,由熱悶工持打水管向池內(nèi)液態(tài)渣打水,激冷至液態(tài)渣表面變黑后,由挖掘機將池內(nèi)鋼渣翻轉(zhuǎn)攪拌,繼續(xù)由熱悶工打水,直至池內(nèi)鋼渣再次變黑后,再用挖掘機翻轉(zhuǎn)攪拌。如此反復3~4次后,直至無可視液態(tài)紅渣。
上述過程連續(xù)作業(yè)4~5次,至鋼渣到達熱悶池容量的80%,可將熱悶蓋蓋上進行熱悶作業(yè)生產(chǎn)。
將水封槽上蓋板移至下座準備生產(chǎn)用熱悶池并蓋在水封槽上。由指揮作業(yè)人員指揮天車將熱悶蓋吊運并蓋在熱悶池上,并摘鉤。熱悶工向水封槽內(nèi)注水,水深保證300 mm左右。熱悶工將打水管路接到熱悶渣蓋上,將打水本地控制切換至遠程控制,此后由中控室人員完成后期熱悶工作中打水控制。中控室人員在接到現(xiàn)場人員報告后,將程序中打水參數(shù)調(diào)整至熱悶所需參數(shù)后,時刻通過監(jiān)控關注現(xiàn)場情況及熱悶池相關設備反饋的現(xiàn)場實際參數(shù),做出相應的工藝調(diào)整。熱悶過程持續(xù)8~12 h左右,熱悶池溫度到達70%左右時,中控室通告現(xiàn)場熱悶工開蓋出渣。
熱悶工將打水遠程控制切換至本地控制,并將打水管路從熱悶蓋上分離。指揮作業(yè)人員指揮行車將渣蓋吊起,放到熱悶蓋存放指定區(qū)域。挖掘機在熱悶工指揮下將熱悶好的鋼渣挖出并裝入自卸車。鋼渣全部挖出后,在環(huán)境溫度允許的情況下,熱悶工進入熱悶池清理排水口處的鋼渣保證排水口暢通無阻。將池底淤積的水清理干凈,并用≥300 mm的干渣將排水口堵住為下次熱悶做準備。檢查各板坯固定件是否異常。
總之,柳鋼冶煉廢煉渣綜合利用生產(chǎn)線的設計采用的優(yōu)化的工藝流程、完備的工藝設施、工藝簡捷流暢,布置合理緊湊。設備性能先進,使用安全可靠,控制系統(tǒng)靈活,操作系統(tǒng)自動化程度高,為生產(chǎn)人員創(chuàng)造了良好舒適的操作條件和環(huán)境,實現(xiàn)鋼渣“零”排放,實現(xiàn)國家節(jié)能減排目標及可持續(xù)發(fā)展,也符合企業(yè)的當前實際情況,還可以充分回收鋼渣中的含鐵物料,降低煉鋼成本,后續(xù)產(chǎn)品開發(fā)及綜合利用價值較高,在回收鐵鋼的同時,實現(xiàn)鋼渣環(huán)保零排放及廢渣綜合利用,將取得了較好的經(jīng)濟效益和社會效益。
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申世武,(1978—),男,貴州金沙縣人,高級工程師,學士學位,主要從事自動化儀表應用等。通信地址:廣西柳州北雀路117號廣西華銳鋼鐵工程設計咨詢有限公司電氣室(郵編:545002);E-mail: shenshiwu1978@ tom.com。
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10.3969/j.issn.1000-6826.2014.01.09