石林SHI Lin
(中航工業(yè)西安飛行自動(dòng)控制研究所,西安710065)
數(shù)控機(jī)床的進(jìn)給系統(tǒng)一般由驅(qū)動(dòng)控制單元、驅(qū)動(dòng)元件、機(jī)械傳動(dòng)部件、執(zhí)行元件和檢測(cè)反饋環(huán)節(jié)等組成。驅(qū)動(dòng)控制單元和驅(qū)動(dòng)元件組成驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),機(jī)械傳動(dòng)部件和執(zhí)行元件組成機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng),檢測(cè)元件與反饋電路組成檢測(cè)系統(tǒng)。
隨著數(shù)控系統(tǒng)的不斷發(fā)展,系統(tǒng)的自診斷功能不斷增強(qiáng),驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)和檢測(cè)系統(tǒng)的相關(guān)故障通過系統(tǒng)報(bào)警、自診斷功能,一般都可以快速找到故障源。機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)的相關(guān)故障屬于機(jī)械故障,此類故障由于設(shè)有防護(hù)裝置既不能從外觀上直接看出來(lái),也不能通過自診斷檢查出來(lái),而且故障原因較為復(fù)雜,難以判斷故障源,致使維修難度增大,維修時(shí)間變長(zhǎng),影響生產(chǎn)加工,該類故障的解決目前大多依靠維修經(jīng)驗(yàn),所以在發(fā)生該類故障時(shí),能及時(shí)診斷出故障原因變的非常重要。以下文章主要通過對(duì)進(jìn)給系統(tǒng)常見故障進(jìn)行分類梳理,為故障的快速診斷提供參考,同時(shí)通過一個(gè)維修實(shí)例,借助先進(jìn)的檢測(cè)儀器提高故障的診斷效率,為大家提供一個(gè)新的維修思路。
根據(jù)近些年大量的數(shù)控維修統(tǒng)計(jì),其中2250余例維修中與進(jìn)給系統(tǒng)相關(guān)的故障660起,占整個(gè)機(jī)床故障率的29.3%。機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)與檢測(cè)系統(tǒng)等相關(guān)故障發(fā)生次數(shù)與維修時(shí)間所占比例如表1。
表1
從表1中可以看出機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)雖然故障率較低,但故障維修時(shí)間較長(zhǎng),所以該類故障的維修難度大。常見的機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)故障有滾珠絲杠噪音和導(dǎo)軌移動(dòng)部件運(yùn)動(dòng)不良等故障。在實(shí)際維修中經(jīng)常遇到機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)故障現(xiàn)象有:導(dǎo)軌潤(rùn)滑不良,導(dǎo)軌鑲條過緊,致使溜板爬行;由于長(zhǎng)期使用,軸承、絲杠螺母副與絲杠本身的預(yù)緊力變小,傳動(dòng)鏈出現(xiàn)間隙;傳動(dòng)鏈過長(zhǎng),傳動(dòng)軸直徑偏小,支撐和支撐座的剛度不夠引起加工精度下降;軸承、絲杠、皮帶、聯(lián)軸器彈性元件等磨損或損壞產(chǎn)生異響等。機(jī)械故障在維修過程中除了要快速診斷出故障部位進(jìn)行更換維修外,同時(shí)需要注意傳動(dòng)鏈的裝配工藝,否則有可能不能恢復(fù)原有精度。
驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)雖然故障率較高,但該類故障診斷較為容易,常見故障一般為驅(qū)動(dòng)器或者電機(jī)故障,通過系統(tǒng)的自診斷功能一般都能檢測(cè)出。檢測(cè)系統(tǒng)故障率也相對(duì)較高,多數(shù)為光柵尺、編碼器等檢測(cè)元器件故障,造成運(yùn)動(dòng)監(jiān)控報(bào)警、回零故障,系統(tǒng)震動(dòng)、抖動(dòng)等現(xiàn)象,診斷故障原因也相對(duì)較為容易。
某型三軸立式加工中心,該機(jī)床采用FANUC 0i數(shù)控系統(tǒng),半閉環(huán)伺服控制。該機(jī)床在銑圓時(shí),在X軸方向過象限出現(xiàn)明顯過切,加工出一個(gè)臺(tái)階,致使零件加工超差。隨后利用球桿儀進(jìn)行檢測(cè),測(cè)試結(jié)果如圖1所示,圓度54.5μm。圖中的紅線代表球桿儀順時(shí)針旋轉(zhuǎn)的軌跡,綠線代表球桿儀逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)的軌跡,造成這種現(xiàn)象的主要原因是由于X軸存在明顯的反向間隙。利用激光干涉儀立即對(duì)X軸進(jìn)行檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果表明X軸存在45μm的方向間隙。在1851#參數(shù)中對(duì)X軸進(jìn)行反向間隙補(bǔ)償,補(bǔ)償完后對(duì)X軸再次利用激光干涉儀進(jìn)行檢測(cè),測(cè)試結(jié)果圖2所示,定位精度能夠達(dá)到13μm,反向間隙減小到8μm。但是利用球桿儀再次檢測(cè)時(shí),該機(jī)床的圓度依然沒有明顯的改善,圓度值42.5μm,檢測(cè)結(jié)果如圖3所示。從圖中可以看出X軸的反向間隙變小,但X軸的反向躍沖變大,大概30μm,導(dǎo)致機(jī)床圓度差。造成這種故障現(xiàn)象的一般原因是由于絲杠傳動(dòng)存在間隙,鎖緊軸承背緊螺母就可以解決,但是此故障并不是這方面原因造成。
圖1 球桿儀測(cè)試結(jié)果
此外,維修中發(fā)現(xiàn)另外一個(gè)故障現(xiàn)象,當(dāng)不做反向間隙補(bǔ)償時(shí),利用激光干涉儀,以10μm作為進(jìn)給單元,在剛反向時(shí)X軸運(yùn)動(dòng)的實(shí)際值與理論值非常吻合,不存在反向間隙,但運(yùn)動(dòng)2~3個(gè)單元后,X軸運(yùn)動(dòng)的實(shí)際值與理論值開始出現(xiàn)誤差,并且誤差值逐步累計(jì)變大,最大達(dá)到45μm,在運(yùn)動(dòng)7~8個(gè)單元后,實(shí)際值與理論值又開始一致。在任意取一點(diǎn),重復(fù)進(jìn)行了幾次實(shí)驗(yàn),故障現(xiàn)象都一致。這說明45μm并不是X軸運(yùn)動(dòng)的反向間隙,而是在運(yùn)動(dòng)中產(chǎn)生的誤差。經(jīng)綜合分析,可以初略判斷出,故障的原因來(lái)源于X軸的傳動(dòng)機(jī)構(gòu)出現(xiàn)問題,可能由于絲杠變形或者扭曲造成,也有可能是絲杠區(qū)域磨損造成。因此,松開軸承的背緊螺母,發(fā)現(xiàn)有突然的竄動(dòng),推斷絲杠發(fā)生了扭曲變形,重新預(yù)緊絲杠后,該故障消失,機(jī)床的圓度恢復(fù)到17μm。該機(jī)床X軸的滾珠絲杠的支撐方式采用兩端裝角接觸軸承及深溝球軸承,這種滾珠絲杠的支撐方式,有助提高絲杠傳動(dòng)的剛度,但對(duì)絲杠的熱變形比較敏感,該機(jī)床可能由于長(zhǎng)時(shí)間的使用磨損、床身的變形、絲杠變形等原因,造成絲杠的扭曲,導(dǎo)致出現(xiàn)此類故障。
圖2 激光干涉儀測(cè)試結(jié)果
在實(shí)際的維修中,進(jìn)給系統(tǒng)的故障還有很多,所以在遇到實(shí)際的問題時(shí),要多觀察、多思考、多分析,借助一些先進(jìn)的檢測(cè)儀器,快速找出故障的根源,解決問題。另外,實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的累計(jì)也非常重要,有時(shí)也能幫助快速找到解決問題的切入點(diǎn)。
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