向 劍,高連生,孟 瑋,陳 瑜,易正明
(1.水城鋼鐵集團(tuán)有限公司動(dòng)力廠,貴州六盤水553028;2.武漢科技大學(xué),湖北武漢430080)
高爐撥風(fēng)系統(tǒng)在水鋼3#、4#高爐的應(yīng)用實(shí)踐
向 劍1,高連生1,孟 瑋1,陳 瑜1,易正明2
(1.水城鋼鐵集團(tuán)有限公司動(dòng)力廠,貴州六盤水553028;2.武漢科技大學(xué),湖北武漢430080)
介紹了水鋼3#、4#高爐撥風(fēng)系統(tǒng)的工藝,進(jìn)行了3#、4#高爐互撥風(fēng)的可行性分析,并進(jìn)行了系統(tǒng)的改造。經(jīng)過5個(gè)月的試運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)了3#、4#高爐的互撥風(fēng),較好地解決了灌渣問題,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。
灌渣;休風(fēng);撥風(fēng)系統(tǒng);高爐
高爐鼓風(fēng)是鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)中的重要環(huán)節(jié),高爐冶煉生產(chǎn)的過程中,冷風(fēng)通過高爐風(fēng)口進(jìn)入高爐爐膛,為高爐冶煉過程提供燃燒空氣并支撐爐料。隨著科技的進(jìn)步,鼓風(fēng)機(jī)自動(dòng)化程度越來越高,鼓風(fēng)機(jī)設(shè)備的安全雖然得到了保證,但鼓風(fēng)機(jī)自動(dòng)安全運(yùn)行或事故停機(jī)的機(jī)率相應(yīng)增加。實(shí)際生產(chǎn)中,由于各種原因時(shí)有鼓風(fēng)機(jī)事故跳閘時(shí)有發(fā)生,造成高爐送風(fēng)壓力突降,高爐爐料因重力坐料,甚至堵塞風(fēng)口,不僅造成更換風(fēng)口的直接經(jīng)濟(jì)損失,而且因停產(chǎn)及恢復(fù)爐況的間接損失更大。同時(shí),這種突發(fā)事件嚴(yán)重影響高爐爐況,縮短高爐運(yùn)行壽命。高爐自動(dòng)撥風(fēng)系統(tǒng)通過在撥風(fēng)管道上串聯(lián)設(shè)置三臺閥門,使高爐之間相互供風(fēng),既維持事故高爐的最低安全風(fēng)壓和風(fēng)量,保證事故高爐不灌渣,同時(shí)撥風(fēng)高爐爐況也不會受到較大的影響。該系統(tǒng)管路非常簡單,但控制系統(tǒng)較為復(fù)雜,需全面考慮各種事故的發(fā)生狀況,才能保證高爐自動(dòng)撥風(fēng)系統(tǒng)的正常運(yùn)行。因此,研究應(yīng)用高爐緊急撥風(fēng)系統(tǒng),減少高爐運(yùn)行事故是非常必要的。
水鋼3#、4#高爐自動(dòng)撥風(fēng)系統(tǒng)通過在撥風(fēng)管道上串聯(lián)設(shè)置三臺閥門,使高爐之間相互供風(fēng),并根據(jù)對高爐失風(fēng)事故狀態(tài)的監(jiān)控,在最短時(shí)間內(nèi)做相應(yīng)的操作把故障風(fēng)機(jī)從送風(fēng)系統(tǒng)中切除。故障風(fēng)機(jī)對應(yīng)的高爐送風(fēng)管道中送入正常運(yùn)行的風(fēng)機(jī)的部分風(fēng)量,保證故障風(fēng)機(jī)對應(yīng)的高爐送風(fēng)管中風(fēng)壓高于高爐灌渣的最低風(fēng)壓,以避免高爐風(fēng)口灌渣事故的發(fā)生;同時(shí)提供撥風(fēng)的正常運(yùn)行風(fēng)機(jī)對應(yīng)的高爐不能因?yàn)閾茱L(fēng)造成自身斷風(fēng)和灌渣。在備用風(fēng)機(jī)投入運(yùn)行后,再將自動(dòng)撥風(fēng)系統(tǒng)退出。撥風(fēng)系統(tǒng)的工作原理,適用于多臺高爐鼓風(fēng)機(jī)向多座高爐提供冷風(fēng)的供風(fēng)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)。水鋼3#、4#高爐自動(dòng)撥風(fēng)系統(tǒng)示意圖如圖1所示。
高爐自動(dòng)撥風(fēng)系統(tǒng)將3#、4#兩座高爐風(fēng)管用撥風(fēng)管相連,并增加撥風(fēng)閥,以達(dá)到兩座高爐間系統(tǒng)緊急撥風(fēng)的效果。生產(chǎn)過程中,若任一臺機(jī)組發(fā)生突發(fā)故障停機(jī)或轉(zhuǎn)入安全運(yùn)轉(zhuǎn),撥風(fēng)裝置立即自動(dòng)投入運(yùn)行,將另一臺正常運(yùn)行機(jī)組的部分風(fēng)量撥送到故障機(jī)組所對應(yīng)的高爐,以保證高爐不坐料、不堵風(fēng)口,把生產(chǎn)影響降到最低限度。
圖1 3#、4#高爐撥風(fēng)系統(tǒng)示意圖
3.1 撥風(fēng)原則
高爐自動(dòng)撥風(fēng)系統(tǒng)的撥風(fēng)原則是大功率鼓風(fēng)機(jī)向小功率鼓風(fēng)機(jī)撥風(fēng)或相同鼓風(fēng)機(jī)互撥風(fēng),撥風(fēng)量及風(fēng)壓的多少根據(jù)高爐需要而定,撥風(fēng)量一般為用風(fēng)量的30%就能保證事故高爐不灌渣。當(dāng)高爐發(fā)生供風(fēng)中斷時(shí),風(fēng)管壓力會在約10 s之內(nèi)急劇下降到高爐灌渣,撥風(fēng)閥動(dòng)作時(shí)間是直接關(guān)系到撥風(fēng)系統(tǒng)能否發(fā)揮保產(chǎn)作用的關(guān)鍵參數(shù),撥風(fēng)閥從全關(guān)到全開動(dòng)作時(shí)間應(yīng)小于5 s較為合適。
3.2 供風(fēng)中斷
風(fēng)機(jī)有很多連鎖停機(jī)參數(shù)可引起風(fēng)機(jī)供風(fēng)中斷,但最終可歸結(jié)為兩點(diǎn),即機(jī)組轉(zhuǎn)安全運(yùn)行和機(jī)組跳閘。機(jī)組轉(zhuǎn)安全運(yùn)轉(zhuǎn)是指風(fēng)機(jī)在運(yùn)行過程中,因風(fēng)機(jī)內(nèi)部或外部故障或人為干涉,鼓風(fēng)機(jī)降至最低負(fù)荷運(yùn)行,放風(fēng)閥全開,雖然機(jī)組仍在運(yùn)行,其效果等同供風(fēng)中斷;機(jī)組跳閘是指機(jī)組在正常運(yùn)行中,因機(jī)組內(nèi)部或外部故障或人為干涉使鼓風(fēng)機(jī)失去動(dòng)力,機(jī)組停機(jī),送風(fēng)逆止門關(guān)閉,放風(fēng)閥全開,無風(fēng)供出。
3.3 自動(dòng)撥風(fēng)
判斷自動(dòng)撥風(fēng)的條件是:風(fēng)機(jī)止回閥關(guān)閉,風(fēng)壓低于150 kPa,被撥風(fēng)高爐的風(fēng)壓大于250 kPa,被撥風(fēng)高爐風(fēng)量大于2500 m3/min,以上條件同時(shí)滿足撥風(fēng)閥才動(dòng)作。為了避免誤撥風(fēng),在高爐休風(fēng)時(shí)撥風(fēng)閥控制切換到“禁止撥風(fēng)”位置。
水鋼3#、4#高爐自動(dòng)撥風(fēng)系統(tǒng)設(shè)計(jì)AV71/18汽輪鼓風(fēng)機(jī)(4#機(jī))向3#高爐送風(fēng),AV90/16電動(dòng)鼓風(fēng)機(jī)(5#機(jī))向4#高爐送風(fēng),鼓風(fēng)機(jī)主要參數(shù)及設(shè)備對比如表1所示。
表1 高爐鼓風(fēng)機(jī)主要參數(shù)及設(shè)備對比
由表1可以看出,3#、4#高爐撥風(fēng)后風(fēng)機(jī)加到最大負(fù)荷,運(yùn)行高爐風(fēng)量還有60%以上,完全能滿足運(yùn)行高爐降頂壓運(yùn)行的要求,鼓風(fēng)機(jī)排氣溫度相同,撥風(fēng)后對風(fēng)管道熱彭脹無影響。其次,3#、4#高爐及4#、5#鼓風(fēng)機(jī)都是用PLC控制,自動(dòng)化程度較高,測量原件不做任何改動(dòng),直接利用現(xiàn)有信號經(jīng)過光纖通信送到撥風(fēng)控制系統(tǒng)即可,因此,3#、4#高爐實(shí)現(xiàn)互撥風(fēng)是完全可行的。
通過對水鋼3#、4#高爐的系統(tǒng)分析,進(jìn)行了一下改造:
(1)將撥風(fēng)管道從DN600改為DN700,并確定撥風(fēng)管道共架的氮?dú)狻⒀鯕?、蒸汽管道載荷,安裝撥風(fēng)管支架,以及進(jìn)行管道安裝;
(2)確定撥風(fēng)控制系統(tǒng)方案以及撥風(fēng)所需信號,高爐冷風(fēng)放風(fēng)閥確定為快開慢關(guān),控制臺安裝在4#高爐熱風(fēng)爐;
(3)安裝高爐撥風(fēng)系統(tǒng)外部電纜、光纖及設(shè)備,并進(jìn)行管道試壓,電動(dòng)閥、撥風(fēng)閥單調(diào)及聯(lián)調(diào)。
4#高爐正常運(yùn)行后,撥風(fēng)系統(tǒng)投入正常運(yùn)行,并在電動(dòng)鼓風(fēng)機(jī)因電系統(tǒng)故障多次停機(jī)時(shí)撥風(fēng)系統(tǒng)發(fā)揮了重要的作用,保證了4#高爐不灌渣。4#高爐投入運(yùn)行5個(gè)月,電動(dòng)鼓風(fēng)機(jī)停機(jī)8次,撥風(fēng)閥動(dòng)作8次,撥風(fēng)閥動(dòng)作靈活,控制系統(tǒng)可靠,無誤動(dòng)作,閥門從全關(guān)到開50%用時(shí)不足3 s,撥風(fēng)后高爐風(fēng)壓0.12~0.14 MPa,撥風(fēng)量1300~1500 m3/min,被撥風(fēng)高爐風(fēng)壓下降0.12~0.15 MPa,既保證了正常運(yùn)行高爐,也保證了斷風(fēng)高爐不罐渣,同時(shí)對正常運(yùn)行鼓風(fēng)機(jī)影響較小。表2為撥風(fēng)系統(tǒng)運(yùn)行次數(shù)統(tǒng)計(jì)表。
表2 高爐撥風(fēng)系統(tǒng)投運(yùn)以來動(dòng)作次數(shù)統(tǒng)計(jì)表
系統(tǒng)投入運(yùn)行后,4#高爐運(yùn)行5個(gè)月,撥風(fēng)閥動(dòng)作8次,平均每月動(dòng)作1.6次,按罐渣一次最少需休風(fēng)16 h,利用撥風(fēng)裝置只需休風(fēng)1 h計(jì)算,全年損失鐵產(chǎn)量:
P=5500t/d÷24h×(16-1)h×(12×1.6)=65312.5 t
噸鐵價(jià)格按2500元/t計(jì)算,減少產(chǎn)值:
Q1=65312.5×2500=16328.125萬元
噸鐵利潤按20元/t計(jì)算,減少利潤:
Q2=65312.5×20=130.625萬元
4#高爐共30個(gè)風(fēng)口,風(fēng)口單價(jià)按24500元,減少全年備件費(fèi)用:
Q3=30×24500×19=1396.5萬元
高爐撥風(fēng)系統(tǒng)應(yīng)用大大縮短了鼓風(fēng)機(jī)停機(jī)后高爐的恢復(fù)生產(chǎn)時(shí)間,防止了高爐罐渣,對高爐生產(chǎn)影響較小,有利于公司鐵、鋼、材主線的生產(chǎn)組織,大大降低了操作人員及檢修人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。同時(shí),3#、4#高爐之間緊急撥風(fēng)系統(tǒng)的成功應(yīng)用,也為水鋼1#、2#高爐撥風(fēng)系統(tǒng)的應(yīng)用提供了技術(shù)支持。
(1)高爐自動(dòng)撥風(fēng)系統(tǒng)在水鋼3#、4#高爐的應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)了兩座爐容相差近1倍的高爐之間互撥風(fēng)在國內(nèi)首次使用,并獲得成功,達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平。
(2)緊急撥風(fēng)控制系統(tǒng)由煉鐵控制及操作在國內(nèi)無先例,此控制模式避免了撥風(fēng)系統(tǒng)誤操作、誤撥風(fēng)事故發(fā)生,提高了撥風(fēng)系統(tǒng)的可靠性。
(3)撥風(fēng)閥的開度控制撥風(fēng)風(fēng)量大小,比國內(nèi)常采用的用截?cái)嚅y開度控制風(fēng)量更有先進(jìn),風(fēng)量調(diào)整更靈活,控制更準(zhǔn)確。
(4)高爐撥風(fēng)系統(tǒng)應(yīng)用大大縮短了高爐的恢復(fù)生產(chǎn)時(shí)間,防止了高爐灌渣,取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益,有利于公司鐵、鋼、材主線的生產(chǎn)組織,同時(shí)大大降低了操作人員及檢修人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。
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ApplicationPractice of BlastFurnaceAirDistributingSystemin ShuichengSteel
Xiang Jian1,Gao Liansheng1,Meng Wei1,Chen Yu1,Yi Zhengming2
(1.Shuicheng Iron&Steel Group,Liupanshui,Guizhou 553028;China 2.Wuhan University of Science and Technology,Wuhan,Hubei 430080,China)
The process of air distribution system of the two blast furnaces in Shuicheng Steel was introduced,the feasibility of air inter-dispensation between the blast furnaces was analyzed and the air distribution system was modified.After five months of trial operation,air inter-dispensation between the two blast furnaces was achieved,solving the problem of slag pouring while achieving good economic and social benefits.
slag pouring;blow-down;air distribution system;blast furnace
TK229
B
1006-6764(2014)08-0053-03
2014-04-10
向劍(1967-),男,1990年畢業(yè)于北京科技大學(xué)熱能動(dòng)力專業(yè),工程師,現(xiàn)從事熱能與動(dòng)力工程技術(shù)工作。