王耀東 劉同華 苗勝昔 耿衛(wèi)
中原油田井下特種作業(yè)公司修井工程部 457061
我們分為兩個(gè)方面進(jìn)行了研究設(shè)計(jì)。
該工具在結(jié)構(gòu)上突破了普通銑頭的設(shè)計(jì)理念,在其結(jié)構(gòu)上與普通銑頭相比就能得知其優(yōu)越的使用性能。
1)普通銑頭結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,僅僅是將YD合金進(jìn)行單一的堆砌,然后進(jìn)行焊接;其優(yōu)點(diǎn)是結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,方便進(jìn)行再加工。其缺點(diǎn)是有以下三點(diǎn)(由文269-1和濮3-251井實(shí)踐得知):
A.YD合金是經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)單的堆焊而形成的,其強(qiáng)度低,易撕裂。
B.在進(jìn)行套銑的過(guò)程中,洗井液流通不順暢,泵壓高達(dá)15MPa排量低于10m3/h。
C.套銑時(shí)鉆壓和扭矩都相對(duì)較大,鉆壓可達(dá)150KN,扭矩可達(dá)15KN·m
2)新式銑頭雖然結(jié)構(gòu)并不復(fù)雜,但將新式銑頭改造后卻具備了高于普通銑頭的性能;
A.焊接鑲嵌在銑頭本體槽內(nèi)的W2合金,強(qiáng)度很高,鑲嵌緊密,很難被撕裂。
B.創(chuàng)新型的半圓式水眼的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),保證了套銑時(shí)洗井液的流通順暢,使洗井的功能性得以提高,泵壓低于5MPa,排量升至35m3/h。
C.套現(xiàn)頭端部突出的創(chuàng)新性結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),在為水眼創(chuàng)造更大空間的同時(shí)促使套銑過(guò)程中產(chǎn)生的鉆壓與扭矩都有所減小。
只有不斷地進(jìn)行實(shí)踐和相關(guān)的理論分析計(jì)算,才能使套現(xiàn)頭結(jié)構(gòu)得到合理的改進(jìn),通過(guò)對(duì)269-1和濮3-251井套銑頭的實(shí)踐操作及結(jié)果分析,可正確的判斷降低其功效的原因:
(1)在套銑過(guò)程中,套銑頭端部基本和銑頭本體的內(nèi)徑大小相同,這就使得套銑時(shí)的鉆桿接頭不得不同銑頭本體的內(nèi)壁緊緊地結(jié)合在一起,導(dǎo)致鉆壓與扭矩都出現(xiàn)了一定程度的損耗。
(2)與此同時(shí),這種套銑頭結(jié)構(gòu)還會(huì)導(dǎo)致洗井液流通不順暢,致使泵壓升高,排量低,從而影響對(duì)YD合金的制冷性能,使得合金結(jié)合不緊密,故而容易被撕裂,而導(dǎo)致脫落,并且磨銑后產(chǎn)生的大量鐵屑無(wú)法及時(shí)的返出,造成了重復(fù)磨銑效率降低。進(jìn)行改造升級(jí)后的銑頭尺寸大小,應(yīng)仍舊為∮114mm,其銑頭端部的突出設(shè)計(jì)內(nèi)徑大小是∮84mm,銑頭本體的內(nèi)徑大小是∮90mm,如此不僅能夠使磨銑的阻力減小而且又不會(huì)使強(qiáng)度降低,根據(jù)理論計(jì)算公式進(jìn)行如下計(jì)算:
1)該工具本體材料選擇為45鋼。
2)按工具下井套銑時(shí)的扭矩計(jì)算,在該扭矩下的最小允許直徑,代入公式:
3)計(jì)算出的最小允許直徑的尺寸不超過(guò)工具設(shè)計(jì)相應(yīng)尺寸范圍,從而證明了工具具有可操作性。
理論計(jì)算得出的設(shè)計(jì)尺寸,通過(guò)實(shí)踐操作可知此工具雖處于不正常狀態(tài),但仍具有較好的操作性能。依據(jù)正規(guī)的操作程序,可持續(xù)進(jìn)行20多h的工作,銑掉6個(gè)接頭。
銑頭結(jié)構(gòu)的改進(jìn),增加了磨銑功能,與此同時(shí)也可通過(guò)在銑頭刀片上鑲嵌合金材料以改善刀片的切削能力上,我們深入調(diào)查了各種合金的物理和化學(xué)性能,決定對(duì)以下幾種合金進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn),鑲焊在結(jié)構(gòu)改進(jìn)的銑頭本體上,最終選擇了質(zhì)地優(yōu)良的W2合金刀片。
工具結(jié)構(gòu)的改進(jìn)和合金刀片的材料選定,在實(shí)踐中證實(shí)了其正確性,并在刀片的排列上進(jìn)行進(jìn)一步調(diào)整,使該工具設(shè)計(jì)趨向成熟,再配合連續(xù)套銑筒和打撈工具,使其實(shí)用性得到進(jìn)一步延伸,成為套銑打撈工藝的首選工具。
高效切削式套銑頭開(kāi)辟了套銑工藝的新思路,由傳統(tǒng)的單純磨銑工藝向切削工藝轉(zhuǎn)變,高效切削式套銑頭成功利用了銑床的工作原理,使套銑頭在井內(nèi)就象一臺(tái)銑床,將鉆桿接頭一層一層切削,切削效果極佳;其本體內(nèi)徑又較其端部?jī)?nèi)徑大,從而有效降低了與被套過(guò)鉆桿接頭的摩擦阻力;端部開(kāi)有2~3道水槽,既易于循環(huán)通道暢通攜帶鉆削又降低了泵壓,同時(shí)又起到了對(duì)銑頭的冷卻作用,保證了銑頭始終處于一個(gè)良好的工作狀態(tài)。
使用高效切削式高效套銑頭,在套銑起始階段,務(wù)必控制低鉆壓于5KN以?xún)?nèi),控制轉(zhuǎn)速在80r/min左右;進(jìn)入正常套銑后,逐漸增加鉆壓至10KN~30KN,轉(zhuǎn)速控制在110r/min~120r/min,才能發(fā)揮該套銑頭良好的切削性能;使用高效切削式套銑頭過(guò)程中嚴(yán)禁頓鉆和猛提猛放,以免損傷刀片,影響套銑頭的切削能力。
以濮3-251井為例。
該井目前產(chǎn)油5 T,以前停產(chǎn),按一年生產(chǎn)原油5T×365天=1825T
每噸原油1700元計(jì)算1825×1700=310.25萬(wàn)元
日費(fèi)1.1萬(wàn)元/天×60天=66萬(wàn)元
本工具后期效益顯著,對(duì)打撈鉆桿提供了可靠保證,每撈一根鉆桿比普通銑頭節(jié)約時(shí)間15天。
該套銑頭的研制成功,填補(bǔ)了高難度套銑工藝無(wú)工具選擇的空白,開(kāi)辟了套銑工藝的新思路,在修井工藝的歷史上能起到劃時(shí)代意義;在現(xiàn)場(chǎng)使用該銑頭應(yīng)按使用技術(shù)施工,保證其始終保持良好的工作狀態(tài);工具已研制成型,并在修井現(xiàn)場(chǎng)得到驗(yàn)證。建議申請(qǐng)專(zhuān)利并在全國(guó)推廣,使其發(fā)揮更重要的作用。