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火電廠鍋爐減溫器缺陷分析及預(yù)防

2014-01-28 07:12楊點(diǎn)中胡潔梓陳小林
浙江電力 2014年2期
關(guān)鍵詞:溫器溫水套筒

楊點(diǎn)中,胡潔梓,陳小林

(國(guó)網(wǎng)浙江省電力公司電力科學(xué)研究院,杭州 310014)

目前大型火力發(fā)電廠鍋爐基本采用噴水減溫和擺動(dòng)噴燃器的措施來(lái)調(diào)節(jié)汽溫,其中噴水減溫器由于部件結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、調(diào)溫幅度大、調(diào)節(jié)靈敏度高和易于實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化等優(yōu)點(diǎn),在鍋爐的汽溫調(diào)節(jié)中得到廣泛應(yīng)用。但噴水減溫器長(zhǎng)期處于高溫環(huán)境及噴水流量變化頻繁的惡劣工況下,極易發(fā)生各類故障或失效。目前相關(guān)監(jiān)督規(guī)程對(duì)減溫器檢驗(yàn)周期和項(xiàng)目的要求不夠詳細(xì),少數(shù)發(fā)電廠在減溫器定期檢驗(yàn)方面存在漏檢、失檢情況,易導(dǎo)致減溫器部件由微小缺陷逐步擴(kuò)大而引發(fā)失效。

1 存在的問題及危害

在鍋爐減溫器部件缺陷中,最常見的是噴水管出現(xiàn)裂紋或完全斷裂、破碎,混合內(nèi)套管存在疲勞裂紋,噴嘴部件斷裂或脫落,噴水管接管座、內(nèi)套筒固定焊等焊縫部位存在焊接缺陷等問題,嚴(yán)重的甚至出現(xiàn)減溫器聯(lián)箱筒體龜裂、裂穿導(dǎo)致泄漏。尤其在鍋爐過熱器系統(tǒng)中,常以噴水減溫作為主要的汽溫調(diào)節(jié)手段,減溫水流量大,投用頻率高,相對(duì)再熱器而言,減溫器部件出現(xiàn)異常的幾率更高。近年來(lái),浙江省多家發(fā)電廠的300MW亞臨界機(jī)組鍋爐減溫器的笛形噴水管出現(xiàn)過斷裂或表面裂紋的情況,這些缺陷的存在不同程度地影響了減溫器的正常使用,危及鍋爐安全運(yùn)行。

(1)減溫器噴水管一旦發(fā)生斷裂,減溫水投用后將不能很好地與蒸汽霧化混合,調(diào)節(jié)汽溫的作用大為降低。在蒸汽溫度出現(xiàn)超溫情況下勢(shì)必要加大噴水流量,未完全汽化的低溫水流至高溫的混合內(nèi)套筒或直接接觸減溫器聯(lián)箱筒體后吸熱汽化,由此產(chǎn)生的溫差交變應(yīng)力會(huì)導(dǎo)致減溫器內(nèi)套筒或筒體熱疲勞裂紋。在極端情況下,如減溫水隨汽流沖至過熱器進(jìn)口聯(lián)箱三通部位或爐管內(nèi),會(huì)導(dǎo)致爐管內(nèi)氧化皮急劇剝落甚至造成水塞爆管。某廠300MW亞臨界機(jī)組末級(jí)過熱器曾在啟動(dòng)階段多次發(fā)生過熱爆管,分析原因即與過熱器二級(jí)減溫器異常有關(guān)。而某廠125MW機(jī)組也曾因再熱器微量噴水減溫器聯(lián)箱筒體出現(xiàn)貫穿性熱疲勞裂紋引發(fā)泄漏,現(xiàn)場(chǎng)因無(wú)減溫器備品只能在減溫器筒體外臨時(shí)貼補(bǔ)弧形鋼板進(jìn)行堵漏,給機(jī)組繼續(xù)運(yùn)行帶來(lái)較大的安全隱患。

(2)減溫水調(diào)節(jié)汽溫效果不佳,可能會(huì)引起高溫受熱面管屏嚴(yán)重超溫,加快爐管內(nèi)壁氧化皮的生成,長(zhǎng)期超溫運(yùn)行會(huì)導(dǎo)致爐管組織老化、性能劣化引發(fā)過熱爆管。在兩側(cè)布置減溫器的鍋爐,當(dāng)單側(cè)減溫器故障時(shí)會(huì)造成兩側(cè)蒸汽流量分配異常,引起兩側(cè)汽溫異常變化及單側(cè)管屏的嚴(yán)重超溫。某廠660MW超超臨界機(jī)組曾因燃燒工況調(diào)整和減溫水投用等綜合因素影響,造成單側(cè)主汽溫度嚴(yán)重超限,導(dǎo)致鍋爐MFT(主燃料跳閘)。

(3)如果減溫器故障導(dǎo)致部件斷裂脫落,脫落部件會(huì)被蒸汽帶入受熱面進(jìn)口聯(lián)箱,有堵住管口或掉入爐管內(nèi)引發(fā)重復(fù)過熱爆管的安全隱患。近年來(lái),在檢修或爆管消缺中發(fā)現(xiàn)的斷裂部件有減溫器噴嘴壓蓋螺母、噴水管和內(nèi)套筒斷裂碎塊、內(nèi)套筒扁鋼工藝件等,一旦檢查不到位或消缺不徹底,可能會(huì)連續(xù)引起過熱爆管,影響機(jī)組安全運(yùn)行。某廠600MW超臨界機(jī)組曾發(fā)生再熱器減溫器內(nèi)套筒間的碳鋼材質(zhì)扁鋼工藝件斷裂,碎片沖入再熱器進(jìn)口聯(lián)箱內(nèi),導(dǎo)致再熱器管排發(fā)生過熱爆管。

2 減溫器失效原因分析

減溫器部件失效原因涉及設(shè)計(jì)、制造、運(yùn)行、檢測(cè)等環(huán)節(jié),分別舉例如下:

(1)某發(fā)電廠3臺(tái)600MW超臨界機(jī)組檢修中均發(fā)現(xiàn)再熱器噴水減溫器內(nèi)套筒局部存在熱疲勞裂紋,屬于共性問題。查閱設(shè)計(jì)圖紙,發(fā)現(xiàn)該再熱器減溫器結(jié)構(gòu)上下對(duì)稱,各有1只噴嘴伸入混合套管內(nèi),因噴嘴距單側(cè)內(nèi)套筒較近,減溫水投用后內(nèi)套筒局部位置長(zhǎng)期承受交變熱應(yīng)力產(chǎn)生疲勞裂紋。將減溫器噴嘴返廠進(jìn)行改型處理,并適當(dāng)調(diào)整噴嘴方向后,問題得到了解決。

(2)鍋爐設(shè)計(jì)要求噴水減溫器具有良好的霧化性能,噴水管多采用笛形管設(shè)計(jì),在直管段上開有很多小孔,以便減溫水得到霧化。小孔周邊部位因結(jié)構(gòu)應(yīng)力集中和孔橋強(qiáng)度減弱,容易產(chǎn)生裂紋。其次,減溫器內(nèi)套筒定位螺栓、支撐螺栓與聯(lián)箱筒體間角焊縫,噴水管與大小頭接管座、減溫器噴嘴與噴水管異種鋼焊縫等焊接部位,在制造和安裝階段均可能存在焊接缺陷。

(3)減溫器內(nèi)存在不同溫度的雙相介質(zhì),必然會(huì)引起一些部件的溫差,尤其在混合套管內(nèi),減溫水的加熱、汽化、蒸發(fā)、熱交換在不同區(qū)段完成,對(duì)應(yīng)地也存在不同的溫度區(qū)間,減溫器入口和出口之間溫差越大,混合套管與聯(lián)箱的相對(duì)膨脹也越大。如果膨脹受阻,混合套管定位螺栓與聯(lián)箱筒體角焊縫等部位易產(chǎn)生裂紋或脫焊,使混合套管移位甚至翻轉(zhuǎn)。

減溫器內(nèi)部因汽流沖刷會(huì)產(chǎn)生振動(dòng),當(dāng)流體激振頻率與噴水管、混合套管固有頻率相近時(shí)甚至?xí)l(fā)共振,加劇部件振動(dòng)疲勞,使內(nèi)部裝置受到破壞。

噴水管斷裂使霧化功能變差,甚至將低溫的減溫水直接噴到混合套管內(nèi)套筒或減溫器聯(lián)箱筒體上,在熱交變應(yīng)力作用下產(chǎn)生疲勞裂紋,嚴(yán)重時(shí)會(huì)導(dǎo)致減溫器聯(lián)箱筒體因裂紋引發(fā)泄漏。

(4)部分發(fā)電廠的減溫器運(yùn)行方式也存在問題,為控制汽溫和壁溫不超限,可能會(huì)出現(xiàn)過量投用減溫水情況。某發(fā)電廠600MW亞臨界機(jī)組在滑參數(shù)停爐過程中,為了控制過熱蒸汽溫度而投入過熱器一級(jí)減溫水,但減溫水投用量過大,其中在50%BMCR(鍋爐最大蒸發(fā)量)工況,減溫水最高投用量曾達(dá)149 t/h(設(shè)計(jì)值為70.8 t/h),是設(shè)計(jì)減溫水投用量的2.1倍;在30%BMCR工況,最高投用量為115 t/h(設(shè)計(jì)值為40.9 t/h),是設(shè)計(jì)減溫水投用量的2.8倍,嚴(yán)重超出鍋爐廠家產(chǎn)品說明書和發(fā)電廠運(yùn)行規(guī)程要求。過量投用減溫水會(huì)加大壁溫和汽溫變化速率,加劇爐管內(nèi)壁氧化皮剝落和堵管風(fēng)險(xiǎn),給鍋爐運(yùn)行帶來(lái)不利影響。

3 減溫器檢驗(yàn)和監(jiān)督管理

目前發(fā)電廠鍋爐壓力容器定期檢驗(yàn)規(guī)程和火力發(fā)電廠金屬技術(shù)監(jiān)督規(guī)程中涉及鍋爐減溫器的項(xiàng)目較少,檢驗(yàn)周期不夠明確。部分發(fā)電廠在機(jī)組檢修中未安排減溫器檢查項(xiàng)目。個(gè)別發(fā)電廠因爐頂大罩內(nèi)其它汽水管道系統(tǒng)結(jié)構(gòu)布局限制,機(jī)組自投運(yùn)以來(lái)從未對(duì)減溫器進(jìn)行過相關(guān)檢驗(yàn),導(dǎo)致長(zhǎng)期運(yùn)行后的減溫器部件存在較大安全隱患。

對(duì)減溫器的監(jiān)督管理要貫徹全過程監(jiān)督理念,在制造、安裝和監(jiān)督檢驗(yàn)過程中嚴(yán)格把關(guān),確保減溫器部件制造和安裝質(zhì)量滿足設(shè)計(jì)要求。尤其是基建新機(jī)組,鍋爐和金屬等相關(guān)專業(yè)人員要提前介入,嚴(yán)格審閱鍋爐廠家提供的減溫器設(shè)計(jì)圖紙和安裝、使用說明書,在安裝前對(duì)減溫器進(jìn)行100%宏觀檢查,發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)安排無(wú)損檢測(cè)和理化檢驗(yàn),消除安全隱患。

在鍋爐運(yùn)行過程中應(yīng)加強(qiáng)燃燒工況調(diào)整,在確保汽溫得到有效調(diào)控的前提下盡量減小減溫水流量和投運(yùn)頻次,降低溫度應(yīng)力和汽流振動(dòng)的不利影響,以延長(zhǎng)減溫器的使用壽命。

在鍋爐檢修中應(yīng)加強(qiáng)對(duì)減溫器部件的檢查和檢驗(yàn),對(duì)運(yùn)行達(dá)5萬(wàn)h以上的機(jī)組,建議結(jié)合機(jī)組大修對(duì)減溫器聯(lián)箱兩側(cè)對(duì)接焊縫進(jìn)行無(wú)損探傷檢查,對(duì)減溫器內(nèi)部安排內(nèi)窺鏡檢查,如發(fā)現(xiàn)有噴水管裂紋或斷裂、內(nèi)套筒裂紋等嚴(yán)重問題,建議割開減溫器聯(lián)箱筒體兩側(cè)焊縫,對(duì)聯(lián)箱筒體內(nèi)表面、混合套管及各焊縫部位進(jìn)行宏觀檢查和表面探傷檢查。其后,每隔5萬(wàn)h再安排相關(guān)檢驗(yàn)。同時(shí),對(duì)減溫水系統(tǒng)閥門加強(qiáng)檢修質(zhì)量管理,切實(shí)消除減溫水閥門調(diào)節(jié)線性差、關(guān)閉不嚴(yán)等問題或隱患,以確保減溫器能安全正常投用。

[1]宋漢武.蒸汽鍋爐減溫器[M].重慶:科學(xué)技術(shù)文獻(xiàn)出版社重慶分社,1987.

[2]鄧劍,羅永浩,陸方,等.1025 t/h鍋爐過熱器噴水減溫器安全可靠性分析[J].鍋爐技術(shù),2007(5)∶7-8.

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