朱晉英 薛 峰
(1:北京中冶設(shè)備研究設(shè)計總院有限公司 北京100029;2:江蘇中翼汽車新材料科技有限公司 江蘇蘇州215542)
內(nèi)外焊輸送小車是直縫埋弧焊管生產(chǎn)線的關(guān)鍵設(shè)備之一,小車的性能、運行狀況直接影響到焊管焊縫的質(zhì)量。近幾年,隨著高級鋼管級、厚壁和大直徑鋼管需求的不斷增加,中國制管業(yè)也有了快速的發(fā)展和長足的進步,同時,對鋼管制造也提出了更高的標準和要求。該機組的焊接小車是依據(jù)德國MEER 公司提供的技術(shù)資料設(shè)計的,原設(shè)計存在一些問題,致使鋼管經(jīng)常在焊接過程中發(fā)生燒穿現(xiàn)象,對焊接質(zhì)量影響很大,工藝改進和操作調(diào)整均無明顯效果。為保證焊接質(zhì)量,提高焊管一次通過率,滿足國內(nèi)外用戶對鋼管制造的高標準嚴要求,需要針對常出現(xiàn)的問題進行改進。
鋼管在縱向輸送小車上隨小車移動,通過旋轉(zhuǎn)裝置將焊縫轉(zhuǎn)到既定位置,內(nèi)焊時,通過小車將鋼管輸送至焊機,并將管端對準內(nèi)焊懸臂梁的焊頭,然后鋼管一邊向外移動一邊進行焊接。結(jié)束后,鋼管需要進行內(nèi)焊渣清除以及焊縫檢查操作,如發(fā)現(xiàn)缺陷需要對焊接缺陷進行記錄,并將缺陷信息通過計算機傳送給補焊區(qū)域,以便進行修磨補焊。內(nèi)焊頭及焊絲喂入機構(gòu)能夠自動調(diào)整對中焊縫,并有焊縫自動跟蹤裝置及焊劑回收、分離、烘干、輸送裝置。外焊機也是調(diào)整好高度后固定在臺架上,焊接時焊頭不動,管子按焊接速度運行。同內(nèi)焊機一樣,外焊頭及焊絲喂入機構(gòu)能夠自動調(diào)整對中焊縫,并有焊縫自動跟蹤裝置及焊劑回收、分離、烘干、輸送裝置。內(nèi)外焊出口分別配有橫移小車將流入、流出的鋼管運送到下一工序。橫移小車在自身的導(dǎo)軌上移動,其導(dǎo)軌和縱向小車的導(dǎo)軌(連續(xù)、無斷口)呈十字交叉(交叉處有斷口),軌道面高于縱向小車導(dǎo)軌面。其行走由程序自動控制,與縱向輸送小車的行走無干涉。
原設(shè)計的縱向輸送小車由主動車、從動車和中間連桿3部分組成,其主動部分結(jié)構(gòu)如圖1所示,由車體、減速電機裝置、鏈輪鏈條、四個主動輪、四個被動輪、一組旋轉(zhuǎn)輥、電控裝置等組成。車體前端裝有1臺伺服減速電機,通過傳動軸、聯(lián)軸器、鏈輪直接驅(qū)動兩主動輪,并通過在該傳動軸上設(shè)置的傳動鏈驅(qū)動另兩個主動輪,形成驅(qū)動機構(gòu)。后車由車體、八個被動輪、一組旋轉(zhuǎn)輥等組成。前后車以鋼質(zhì)桿件鉸接。前后車上的兩組旋轉(zhuǎn)輥一起用于支撐鋼管和旋轉(zhuǎn)鋼管。小車導(dǎo)軌采用預(yù)熱焊非標導(dǎo)軌,材料45鋼,熱處理HB269-302,以導(dǎo)軌壓板固定。
圖1 原縱向輸送小車結(jié)構(gòu)
從圖1可以看出,原主動車的傳動形式為伺服電機直接驅(qū)動兩主動車輪,另兩主動車輪用鏈傳動,由于鏈傳動具有彈性,在使用過程中會產(chǎn)生不同程度的松弛現(xiàn)象,且兩邊的鏈條調(diào)整不能達到完全一致,會出現(xiàn)鏈條松緊不一的現(xiàn)象。如圖2所示,驅(qū)動軸直聯(lián)的是后輪,鏈條傳動的是前輪(相對于小車行走方向),該傳動布置鏈條松邊在上,緊邊在下,屬于鏈傳動中的不合理設(shè)置,所以在工作過程中經(jīng)常出現(xiàn)驅(qū)動軸直聯(lián)的后輪打滑現(xiàn)象,使得小車的前進始終在“后輪不打滑”時的后輪推動車體帶動前輪行走和“后輪打滑”時候的后輪軸通過傳動鏈帶動前輪行走這兩種狀態(tài)之間切換,傳動鏈的緊邊、松邊因此不斷上、下切換,所以會出現(xiàn)頓挫、沖擊現(xiàn)象。同時因主、從動車之間采用軟連接,從動車易出現(xiàn)竄動現(xiàn)象。
圖2 原小車鏈式傳動設(shè)計
原小車導(dǎo)軌(如圖3)采用45號鋼熱處理加工組成,耐磨性能差,加工成本高,承載能力差。運行半年后導(dǎo)軌面就有壓潰、壓淤現(xiàn)象,淤潰最嚴重處超出導(dǎo)軌標準寬度15mm(導(dǎo)軌原寬度80mm),導(dǎo)致小車車輪導(dǎo)向面磨損嚴重,小車走行跑偏,容易卡死。導(dǎo)軌長度有32m,安裝精度高,頻繁更換導(dǎo)軌不僅影響生產(chǎn),也造成人力、物力的浪費。
以上這些現(xiàn)象都容易導(dǎo)致在焊接過程中速度不均,燒穿現(xiàn)象嚴重,并多發(fā)生在規(guī)格較小管徑,搭接處理幾乎無一合格,造成很大浪費。原設(shè)計小車速度控制平穩(wěn)性要求達到±2%,實際上由于頓挫、沖擊的現(xiàn)象存在,速度波動明顯,粗略檢測其速度波動達到15%左右。
圖3 原導(dǎo)軌形式
原縱向輸送小車行走采用西門子伺服控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu),如圖4所示,S7-200SPLC、數(shù)字I/O 模塊、ET200S、POSMO變頻器等組成PROFIBUS現(xiàn)場控制系統(tǒng),主要包括與內(nèi)、外焊機控制系統(tǒng)數(shù)據(jù)交換、焊接速度閉環(huán)控制和安全保護等。
圖4 電氣控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
焊接過程中,縱向輸送小車速度控制是閉環(huán)控制,S7-200S接受焊接主PLC 的行走指令以及行走速度給定值,并結(jié)合焊接小車實際速度進行相應(yīng)的邏輯處理,控制焊接小車行走電機的運行。控制原理(如圖5所示)為:在循環(huán)中斷程序中調(diào)用PID 算法功能塊FB41,通過編碼器計數(shù)值計算實際速度,與給定速度做比較,通過PID 算法得到所需要的數(shù)據(jù),保存到指定DB 中(背景數(shù)據(jù)塊),并通過PROFIBUS總線控制變頻器的輸出頻率。
圖5 焊接速度控制原理
在實際現(xiàn)場,編碼器測量的是行走電機的轉(zhuǎn)速,而不是小車真正的行走速度,反饋給焊接主PLC 的數(shù)值與實際小車行走速度有很大偏差,主PLC 邏輯運算的結(jié)果也就不切實際了,再加上導(dǎo)軌面壓潰,導(dǎo)向輪容易卡死,車體行走出現(xiàn)竄動,尤其在焊接過程中,低速運行,變頻器輸出頻率低,輸出扭矩不足,上述現(xiàn)象更為研究,小車實際行走速度和給定焊接速度差異增大,導(dǎo)致焊接熄弧或燒穿等問題,影響焊接質(zhì)量。
經(jīng)過對縱向輸送小車結(jié)構(gòu)的認真分析和現(xiàn)場調(diào)研,最終確定按圖6的方案進行改造。
主、從動車之間通過剛性連接桿將兩部分連接成一體,避免了兩車體之間的竄動,在保證足夠剛性的同時減輕了設(shè)備重量,同時便于加工制造,有利于提高設(shè)備精度,降低制造成本。
采用標準導(dǎo)軌(重軌),材質(zhì)U71Mn,耐磨性好,承載能力強,表面硬度高,加工成本低,采購周期短,用可調(diào)壓板固定在底座上。
如圖6所示,將主動車的驅(qū)動系統(tǒng)改為齒輪齒條傳動,車體上的伺服減速電機通過傳動軸驅(qū)動齒輪,通過傳動鑲嵌在導(dǎo)軌內(nèi)側(cè)的齒條帶動車體行走,傳動精度高,走行平穩(wěn)。
圖6 改進后小車的傳動裝置
主動車的八個車輪全為被動輪,鑲齒條一側(cè)導(dǎo)軌上的四個車輪為平輪;另一側(cè)為帶輪沿,并配備導(dǎo)向輪和清掃器。從動車的車輪組亦如此設(shè)計,有效改善車體行走環(huán)境和跑偏現(xiàn)象。小車運行平穩(wěn)可靠。
將檢測小車實際行走速度的編碼器安裝在齒輪上。能準確檢測小車實際走行速度,并將該速度反饋給焊接主PLC。小車PLC根據(jù)圖5的控制原理,進行邏輯運算,控制焊接小車行走電機的運行。由于速度反饋值準確可靠,為小車速度平穩(wěn)控制提供可靠保障。
小車行走系統(tǒng)采用剛性的齒輪齒條傳動,克服了原有小車打滑、卡滯帶來的焊接速度不均勻等問題,傳動精度高、走行平穩(wěn);小車軌道采用標準導(dǎo)軌,承載力大,耐磨性強,使用維護成本低,避免了軌道淤潰導(dǎo)致的小車卡死現(xiàn)象;更改編碼器的測量位置,檢測出小車實際行走速度,為機械調(diào)整和工藝控制提供相應(yīng)數(shù)據(jù),進一步保障了焊接速度的平穩(wěn)性。
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