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天然氣損耗控制技術(shù)

2014-01-03 06:44:14龔茂娣李軍強(qiáng)李楊楊梁光強(qiáng)李艷芹畢秀梅
天然氣與石油 2014年4期
關(guān)鍵詞:焚燒爐蒸氣閃蒸

龔茂娣 李軍強(qiáng) 李楊楊 梁光強(qiáng) 李艷芹 畢秀梅

中國(guó)石化中原油田普光分公司天然氣凈化廠,四川 達(dá)州 635000

0 前言

普光氣田位于四川省達(dá)州市宣漢縣,屬超深、高含硫、高壓、復(fù)雜山地氣田。 普光氣田是中國(guó)目前發(fā)現(xiàn)的最大規(guī)模海相整裝高含硫氣田,截至2013 年2 月,已探明天然氣地質(zhì)儲(chǔ)量4 122×108m3。根據(jù)中國(guó)石油天然氣行業(yè)氣藏分類標(biāo)準(zhǔn),屬特大氣藏。 為有效開(kāi)發(fā)利用高含硫天然氣資源[1],國(guó)務(wù)院將“川氣東送”工程列為“十一五”國(guó)家重大工程,將普光氣田作為工程的主供氣源。 普光天然氣凈化廠是國(guó)內(nèi)首個(gè)處理高含硫天然氣的大型天然氣凈化廠,主要負(fù)責(zé)高含硫天然氣的凈化以及硫黃儲(chǔ)存運(yùn)輸,年處理能力為120×108m3。 生產(chǎn)的天然氣為沿線6省2 市的2 億多群眾和上千家企業(yè)提供了優(yōu)質(zhì)清潔能源。 由于處理量大,天然氣損耗也非常大,如何降低普光氣田天然氣凈化廠的天然氣損耗成為一個(gè)至關(guān)重要的問(wèn)題。

1 開(kāi)停工天然氣損耗控制技術(shù)

1.1 開(kāi)工過(guò)程天然氣損耗控制技術(shù)

凈化廠聯(lián)合裝置開(kāi)工損耗主要分布在脫硫、脫水單元的開(kāi)工過(guò)程,主要損耗發(fā)生在開(kāi)工階段的不合格天然氣放空過(guò)程中。 根據(jù)設(shè)計(jì),系統(tǒng)氣密合格后,引氮?dú)膺M(jìn)行充壓建壓,胺液循環(huán)建立后,引原料氣置換氮?dú)猓缓细竦臐駜艋瘹夥湃牖鹁嫦到y(tǒng)。 濕凈化氣合格后,并入脫水單元,脫水不合格的產(chǎn)品氣也要放入火炬系統(tǒng),直至水露點(diǎn)合格。 根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),這個(gè)階段單套裝置開(kāi)工過(guò)程中損耗的天然氣量約20×104m3。

圖1 脫硫裝置開(kāi)工程序

結(jié)合本裝置的開(kāi)工程序(見(jiàn)圖1),我們可以做適當(dāng)?shù)恼{(diào)整和優(yōu)化[2],降低天然氣開(kāi)工損耗,即經(jīng)過(guò)界區(qū)產(chǎn)品氣管線單向閥處增加跨線引至脫水系統(tǒng)[3],然后由脫水單元反串回濕凈化氣分液罐(D-101),進(jìn)而反串回二級(jí)吸收塔(C-102)和一級(jí)吸收塔(C-101),完成脫硫脫水單元的建壓。 由于反輸天然氣品質(zhì)較好,引入原料氣后,開(kāi)工過(guò)程基本不存在濕凈化氣和產(chǎn)品氣放空。 所以,凈化裝置開(kāi)工程序可以優(yōu)化為: 氣密合格→反輸天然氣建壓→產(chǎn)品氣合格并網(wǎng)。

1.2 停工過(guò)程天然氣損耗控制技術(shù)

聯(lián)合裝置的停工工況不同 (包括緊急停工保壓、緊急停工放空、正常停工),天然氣損耗量不同。 若按每年停工6 次計(jì)算, 全年因停工造成的天然氣損耗量約24×104m3。裝置停工后,系統(tǒng)內(nèi)天然氣無(wú)法進(jìn)行回收,需要通過(guò)減少停工次數(shù)來(lái)減少停工過(guò)程中的天然氣損耗。

通過(guò)對(duì)天然氣凈化裝置實(shí)施反充壓流程改造,使單套裝置開(kāi)工過(guò)程中天然氣放空損耗減少約20×104m3,節(jié)約氮?dú)饧s8×104m3。

2 閃蒸氣回收利用技術(shù)

2.1 閃蒸氣損耗分析

凈化裝置脫硫單元采用MDEA 溶劑(現(xiàn)部分裝置加入了UDS 溶劑)脫硫[3],吸收H2S、CO2后的富胺液進(jìn)入閃蒸罐。 閃蒸罐用于使吸收塔底流出的富液夾帶和烴類逸出。 閃蒸氣分兩路分別進(jìn)入尾氣焚燒爐和火炬系統(tǒng)。正常情況下,閃蒸氣全部進(jìn)入尾氣焚燒爐,當(dāng)氣量較大時(shí),去火炬系統(tǒng)壓控閥開(kāi)啟,及時(shí)排出閃蒸氣,保持閃蒸罐內(nèi)壓力穩(wěn)定。 依據(jù)設(shè)計(jì), 單列凈化裝置閃蒸氣量為833 m3/h。 但是實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),6 套聯(lián)合裝置的閃蒸氣量均超過(guò)設(shè)計(jì)值,平均閃蒸氣量大約在1 000~2 000 m3/h(見(jiàn)表1),其中一部分進(jìn)入尾氣焚燒爐助燃,其余通過(guò)火炬系統(tǒng)放空,放空損失量大約在50%左右。按每列裝置閃蒸氣有500 m3/h 進(jìn)入火炬,則每年損耗天然氣超過(guò)3 900×104m3[4]。 閃蒸氣焚燒后,產(chǎn)生大量的CO2和SO2等有毒有害氣體,造成大氣嚴(yán)重污染。

表1 聯(lián)合裝置各系列閃蒸氣放空統(tǒng)計(jì)

2.2 閃蒸氣損耗控制技術(shù)

根據(jù)凈化廠生產(chǎn)運(yùn)行和優(yōu)化調(diào)整經(jīng)驗(yàn),從閃蒸罐運(yùn)行參數(shù)優(yōu)化、胺液品質(zhì)控制優(yōu)化、消泡劑加注優(yōu)化、流程改造等幾方面對(duì)閃蒸氣量進(jìn)行控制。

2.2.1 優(yōu)化閃蒸罐運(yùn)行參數(shù)

影響富液閃蒸氣量的重要參數(shù)包括閃蒸罐壓力、閃蒸罐液位。 閃蒸罐壓力越高,閃蒸氣量越小,閃蒸罐液位越低,富胺液在閃蒸罐內(nèi)停留的時(shí)間越短,閃蒸氣量也越小。 結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際, 將閃蒸氣壓力由0.6 MPa 提高到0.65 MPa,閃蒸罐液位由50%左右降低至30%運(yùn)行。 優(yōu)化后閃蒸氣量略有下降。

2.2.2 優(yōu)化胺液品質(zhì)

胺液品質(zhì)與凈化裝置脫硫系統(tǒng)的運(yùn)行關(guān)系密切,溶液品質(zhì)越差,脫硫系統(tǒng)越容易發(fā)泡,閃蒸氣量越大[5]。根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),如果脫硫系統(tǒng)發(fā)泡,閃蒸氣量會(huì)由1 000 m3/h 增加到4 000 m3/h, 閃蒸氣至火炬的控制閥開(kāi)度會(huì)增大至100%。 系統(tǒng)中,導(dǎo)致胺液品質(zhì)變壞的主要原因是原料氣夾帶雜質(zhì)進(jìn)入系統(tǒng),胺液降解產(chǎn)物增多,活性炭過(guò)濾效果變差,系統(tǒng)腐蝕產(chǎn)物增多等。 針對(duì)這些原因?qū)Π芬浩焚|(zhì)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,調(diào)整后閃蒸氣量明顯降低。

2.2.3 加注消泡劑

系統(tǒng)發(fā)泡時(shí), 可以通過(guò)加入適量消泡劑的方法,穩(wěn)定裝置的運(yùn)行參數(shù)。 當(dāng)然,消泡劑的加入量和加入頻率應(yīng)控制,否則會(huì)對(duì)胺液品質(zhì)帶來(lái)不利影響。

2.2.4 流程改造

結(jié)合凈化裝置脫硫系統(tǒng)流程,將燃料氣管網(wǎng)進(jìn)行改造,將閃蒸氣并入燃料氣系統(tǒng),供給凈化廠、集氣總站和生產(chǎn)服務(wù)中心各燃料氣用戶。 改造流程見(jiàn)圖2。

圖2 閃蒸氣回收利用改造流程

通過(guò)改造,閃蒸氣回收量明顯提高,效果顯著:

a)閃蒸氣放空量基本降低為零。單列裝置閃蒸氣回收量為1.2×104m3/d,年回收量可達(dá)438×104m3。

b)閃蒸氣品質(zhì)得到了提高。 閃蒸氣吸收塔擴(kuò)徑后,閃蒸氣中CO2含量范圍在0.59%~1.68%, 甲烷含量范圍在91.03%~98.15%,熱值范圍33.77~36.84 MJ/m3,硫化氫含量則由之前的2%~3%降到了1%以內(nèi)。

c) 減輕環(huán)境污染。 每年可減少火炬放空量5 200×104m3,大大減少了CO2和SO2的排放量。

3 自用氣優(yōu)化控制技術(shù)

聯(lián)合裝置自用氣用戶主要包括硫黃回收單元Claus爐,尾氣處理單元加氫爐、尾氣焚燒爐等[6]。 根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),單套生產(chǎn)裝置實(shí)際消耗的天然氣都比設(shè)計(jì)值高[7],根據(jù)計(jì)算,單套裝置每小時(shí)多損耗1 020 m3/h,則每年全套裝置損耗天然氣約4 467.6×104m3。 由于Claus 爐正常生產(chǎn)不使用燃料氣,可以著重對(duì)加氫爐和尾氣焚燒爐進(jìn)行優(yōu)化控制,降低燃料氣的使用量。

3.1 加氫爐優(yōu)化調(diào)整

根據(jù)加氫爐的工藝設(shè)計(jì),對(duì)加氫爐出口溫度進(jìn)行調(diào)整,由原來(lái)的260~280 ℃降低至245~250 ℃,溫度降低了10~35 ℃,燃料氣消耗減少100~200 m3/h(見(jiàn)表2)。經(jīng)過(guò)計(jì)算,全年整套凈化裝置可減少燃料氣消耗約1 576.8 ×104m3。

表2 加氫調(diào)整前后對(duì)比表

3.2 尾氣焚燒爐優(yōu)化調(diào)整

針對(duì)尾氣焚燒爐配風(fēng), 燃料氣量進(jìn)行了優(yōu)化調(diào)整,調(diào)整后燃料氣用量大為減少。 為了確保尾氣中含硫化合物的充分燃燒,維持爐膛溫度在640~650 ℃范圍(見(jiàn)表3)。由于過(guò)程氣量的減少, 尾爐助燃空氣減少約1 000~6 000 m3/h,燃料氣消耗減少約100~400 m3/h,全廠按5 套裝置運(yùn)行,每年可減少燃料氣消耗約2 628×104m3。

表3 尾氣焚燒爐調(diào)整前后對(duì)比表

4 結(jié)論

a) 對(duì)普光氣田天然氣凈化廠的原設(shè)計(jì)工藝流程和開(kāi)停工過(guò)程進(jìn)行分析研究,通過(guò)增加開(kāi)工產(chǎn)品氣反充壓線,改進(jìn)富液閃蒸氣放空流程,增加閃蒸氣分液和燃料氣伴熱等方案,確保了閃蒸氣的安全回收和燃料氣用戶的平穩(wěn)運(yùn)行。 該方案運(yùn)用后,每年可減少天然氣損耗約4 525.2×104m3。

b)在原設(shè)計(jì)基礎(chǔ)上對(duì)聯(lián)合裝置加氫爐、尾氣焚燒爐的運(yùn)行進(jìn)行優(yōu)化操作, 每小時(shí)節(jié)約燃料氣用量約600 m3。 氮?dú)?、蒸汽、用電等能耗明顯降低。

c)天然氣損耗控制技術(shù)投用后, 降低了酸性氣CO2含量,減少了閃蒸氣放空和自用氣消耗等措施,每年可減少CO2排放量約21.39×104t,大大減輕了環(huán)境污染。

[1] 吳基榮,毛紅艷.高含硫天然氣凈化新工藝技術(shù)在普光氣田的應(yīng)用[J]. 天然氣工業(yè),2011,31(5):99-102.Wu Jirong, Mao Hongyan. Application of New Technologies on High H2S Gas Conditioning in the Puguang Gas Field[J].Natural Gas Industry,2011,31(5):99-102.

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