彭秀云,范凌霄,黃玉珍,梁劍峰,李晶兵
(1.北京礦冶研究總院,北京102628;2.江西銅業(yè)集團(tuán)公司德興銅礦,江西 德興334200)
選礦廠工藝流程一般包括碎礦、磨礦、浮選及精礦脫水幾個工段。浮選過程是有用礦物成分的選別和富集過程,浮選槽的礦漿在攪拌、充氣和浮選藥劑的作用下,有用金屬成分被活化吸附后,帶到泡沫層中,經(jīng)刮出就成為了精礦,相反,礦漿中的脈石和其他成分經(jīng)藥劑作用下沉為尾礦[1]。
對于浮選過程的主要控制目標(biāo)是:保持合格的最終精礦品位;提高有用成分的回收率;降低藥劑等原材料的消耗量[1]。
隨著浮選機(jī)容積的增大和自動控制技術(shù)的不斷革新,為了滿足選礦生產(chǎn)過程中安全性、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)效益、環(huán)境保護(hù)等要求,浮選過程自動控制程度越來越高[2]。浮選槽液位的變化直接影響精礦品位和回收率,因而,浮選槽液位的穩(wěn)定控制是浮選過程穩(wěn)定生產(chǎn)的關(guān)鍵參數(shù)[3]。然而,對于浮選過程而言,品位指標(biāo)與關(guān)鍵控制變量間具有強(qiáng)非線性、不確定性等綜合復(fù)雜性,常規(guī)或單一控制方法難以實現(xiàn)工藝指標(biāo)的優(yōu)化控制[4]。
本文針對浮選生產(chǎn)過程的特點,將反饋與前饋相結(jié)合,使用球磨機(jī)給礦量變化的參數(shù),優(yōu)化了浮選液位控制系統(tǒng)。
泗州選礦廠作為德興銅礦的主要產(chǎn)能企業(yè),承擔(dān)著日處理量3.8萬t的生產(chǎn)任務(wù)。選礦廠分一期和二期兩個選礦車間,一期共12臺球磨機(jī),日處理量約達(dá)到18000t/d,二期共10臺球磨機(jī),日處理量約達(dá)到20000t/d。因此,如何保證浮選工藝流程的穩(wěn)定是控制系統(tǒng)需要解決的問題。因一期和二期配置相同,我們選取二期作為主要研究對象。
粗選作業(yè)分四個作業(yè),分別為粗一、粗二、掃一和掃二,每個作業(yè)由兩臺浮選機(jī)組成。浮選機(jī)選用北京礦冶研究總院KYF-130立充氣攪拌式浮選機(jī)。其控制系統(tǒng)為每作業(yè)配置一套液位回路,共4套液位回路,每個回路由檢測裝置,控制器和執(zhí)行機(jī)構(gòu)組成。系統(tǒng)可以通過就地的控制箱進(jìn)行就地手動控制,也可以通過遠(yuǎn)程PLC集中控制系統(tǒng)進(jìn)行遠(yuǎn)程手動和遠(yuǎn)程自動控制。由于粗一是浮選的關(guān)鍵作業(yè),也是首先受到給礦量擾動的作業(yè),同時也是影響后續(xù)作業(yè)穩(wěn)定性的主要原因。因此,本文重點研究粗一作業(yè)的給礦量擾動對控制系統(tǒng)的影響。
圖2為典型的PID控制回路。液位控制算法中,常規(guī)PID已經(jīng)不能再滿足大型浮選機(jī)液位系統(tǒng)的非線性和大滯后性要求[5]。為減少在球磨機(jī)開停球時,給礦量的擾動對浮選作業(yè)的影響,增加了等可浮作業(yè)(粗選一)的前饋控制,使系統(tǒng)即時響應(yīng)這種變化,穩(wěn)定后續(xù)作業(yè)流程。
圖3為PID子程序內(nèi)擾動前饋量的計算原理。
由于控制系統(tǒng)無法讀取到給礦量的適時數(shù)據(jù),因此采用了人工手動設(shè)定開停球信息,估算開停球時給礦量的變化,以及延遲時間、作用時間。
圖1 浮選過程P&I圖
圖2 PID控制算法
二期共10臺球磨機(jī),其處理量為826.5t/h,按照給礦濃度32%,礦漿比重1.25g/ml計算,額定的給礦流量為2066.25m3/h。
二期的球磨機(jī)給礦量分別為:228t/h(大球磨),66.5t/h(小球磨)*9。
(1)按照一臺大球停開車或者兩臺小球停車時,加入前饋控制。
給礦延時時間為30s,給礦作用時間為60s,給礦系數(shù)為FK。
ΔQlmt=FK* Qmax/Num=FK*2066.25/10=FK*206.625。
此時,要求166.25<ΔQlmt<332.5m3/h,即0.8<FK<1.6。
初步設(shè)定 FK=1.5。按照如下公式計算前饋量。
Bias=K*100* ΔQ/Qmax。
(2)按照兩臺小球66.5t/h(332.5m3/h)停車或者開啟時,加入前饋控制其前饋量為:
Bias=K*100*133/756=K*17.59。
初步設(shè)定為 K=0.3,則 BIAS=5.277。建議Kmax=0.4。
控制系統(tǒng)分析了在球磨機(jī)不同開停工況下,測試了不同的前饋控制系數(shù)K對控制效果的影響。得到K=0.3時效果最佳。
(1)K=0.2時,13∶43∶00開了2臺66.5t/h球磨機(jī),Δ(PV-SP)max=563-545=18mm。
圖3 PID子程序內(nèi)擾動前饋量計算
圖4 K=0.2開2臺小球磨5分鐘控制曲線
(2)K=0.4 時,14∶01∶55 停了1 臺228t/h,3 臺66.5t/h球磨機(jī),Δ(PV-SP)max=559-545=14mm。
圖5 K=0.4停1臺大3臺小球磨5分鐘控制曲線
(3)K=0.3 時,14∶06∶10 開了1 臺228t/h,3 臺66.5t/h球磨機(jī),Δ(PV-SP)max=554-545=9mm。
圖6 K=0.3開1臺大3臺小球磨5分鐘控制曲線
優(yōu)化后的控制系統(tǒng)在7月經(jīng)過調(diào)試后8月1日投入使用,從表1中可以看到粗選回收率較7月份的87.2%提高到了8月份的88.3%,大約1%左右。
表1 運行指標(biāo)統(tǒng)計表
優(yōu)化后的監(jiān)控系統(tǒng)增加了球磨機(jī)開停信息手動設(shè)定功能及其信息。
(1)選擇開停球磨機(jī)信息。以及當(dāng)前運行球磨機(jī)數(shù)量和總的球磨機(jī)數(shù)量顯示。
(2)各球磨機(jī)處理量顯示和設(shè)定。以及當(dāng)前給礦量和額定給礦量統(tǒng)計顯示,當(dāng)前給礦量流量和額定給礦流量量統(tǒng)計顯示。
(3)給礦變化延遲時間、作用時間和給礦系數(shù)的設(shè)定和顯示。
經(jīng)過優(yōu)化后的浮選液位控制系統(tǒng)運行穩(wěn)定。在正常給礦穩(wěn)定的情況下,系統(tǒng)運行穩(wěn)定;給礦量發(fā)生變化后,控制系統(tǒng)能及時調(diào)整。
由于浮選過程比較復(fù)雜,除了物理反應(yīng)外,還包括化學(xué)反應(yīng)。且浮選過程內(nèi)部機(jī)理復(fù)雜,內(nèi)部工況無法直接測量,浮選槽之間的連接也很復(fù)雜,能夠直接監(jiān)測的物理量也很少[6]。未來的研究工作可分析不同的工藝條件對生產(chǎn)指標(biāo)和回收率的影響,這將是一個很重要的研究課題。
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[6]王云峰.浮選機(jī)液位在線檢測分析與神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測研究[J].電子設(shè)計工程,2012-1,20(2):171-173.