牛宇, 郭靜
(邯鋼連鑄連軋廠,河北 邯鄲056015)
卷取夾送輥系統(tǒng)是熱軋工藝中的主要設(shè)備之一,該設(shè)備在整個(gè)系統(tǒng)中起著至關(guān)重要的作用,它能否正常運(yùn)行將直接影響著熱軋帶鋼的產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量。邯鋼CSP生產(chǎn)線自1999 年投產(chǎn)以來(lái)一直處于滿負(fù)荷工作狀態(tài),夾送輥系統(tǒng)在運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中經(jīng)常出現(xiàn)運(yùn)轉(zhuǎn)不穩(wěn)定、異常振動(dòng)、事故堆鋼等問(wèn)題,針對(duì)這些問(wèn)題我們對(duì)夾送輥系統(tǒng)進(jìn)行了一些探索和優(yōu)化,取得了一定成效。
圖1 夾送輥系統(tǒng)布局圖
邯鋼CSP 生產(chǎn)線共安裝有2 套夾送輥,設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)基本相同,主要由機(jī)架輥1、上夾送輥及搖臂2、夾送輥液壓控制系統(tǒng)3、活門板4、下夾送輥5、機(jī)架6 等部分組成,如圖1 所示。
上夾送輥及搖臂2 通過(guò)兩個(gè)輥縫設(shè)定液壓缸設(shè)定輥縫,下夾送輥5 軸承座通過(guò)兩個(gè)液壓缸鎖緊定位調(diào)整偏心量。
夾送輥系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行,是保證順利生產(chǎn)的前提,也是保證產(chǎn)品的良好表面質(zhì)量及卷型的前提,其意義非常重大。邯鋼CSP 卷取機(jī)上夾送輥是一個(gè)長(zhǎng)1830mm、直徑為880~900mm 的空心輥?zhàn)?,原始輥型的剖面為矩形;下夾送輥是一個(gè)長(zhǎng)1830mm、直徑為470~500mm 的實(shí)心輥?zhàn)樱驾佇偷钠拭嬉矠榫匦?。上夾送輥兩側(cè)各有一個(gè)液壓缸,通過(guò)液壓缸實(shí)現(xiàn)上下夾送輥的輥縫,即位置控制。過(guò)鋼時(shí),亦通過(guò)液壓缸保證夾送力,即卷鋼時(shí)可滿足合理的壓力控制及力矩控制,同時(shí)保證速度控制。邯鋼連鑄連軋廠CSP 生產(chǎn)線自投產(chǎn)以來(lái),夾送輥系統(tǒng)不斷出現(xiàn)問(wèn)題,經(jīng)常造成堆鋼及停澆事故:
(1)在軋制過(guò)程中,上、下夾送輥轉(zhuǎn)動(dòng)噪音很大、振動(dòng)異常,即壓力控制和位置控制達(dá)不到理論設(shè)計(jì)狀態(tài),造成軋制很不穩(wěn)定,容易引起設(shè)備事故;
(2)在運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中不穩(wěn)定,主要表現(xiàn)是上夾送輥操作側(cè)與傳動(dòng)側(cè)的控制力偏差大、位置偏差大,使夾送輥系統(tǒng)在卷鋼過(guò)程中不就緒或待鋼時(shí)間延長(zhǎng),造成堆鋼事故;
(3)在更換新夾送輥或運(yùn)行一段時(shí)間后進(jìn)行數(shù)據(jù)標(biāo)定時(shí),不能正常完成,造成軋鋼等待時(shí)間延長(zhǎng)或停澆事故。夾送輥的更換周期為20~30 天,經(jīng)統(tǒng)計(jì)測(cè)量,見(jiàn)圖2,下機(jī)上夾送輥的輥徑磨損量為1.5~2.5mm,下夾送輥的輥徑磨損量為1~1.5mm。夾送輥的輥身長(zhǎng)1830mm,而卷取機(jī)軋制的帶鋼的寬度基本上都在1250~1500mm 之間,偶爾軋制1600mm、1680mm 寬度的帶鋼。所以,夾送輥在線使用一定時(shí)間時(shí),夾送輥輥面在帶鋼寬度方向上的磨損加劇,而夾送輥輥面的邊部因?yàn)椴唤佑|鋼帶,沒(méi)有磨損。經(jīng)測(cè)量中部與邊部半徑上相差1~3mm,此時(shí)在軋制薄規(guī)格(2mm 以下)時(shí),夾送輥已起不到壓緊夾持帶鋼的作用,而且會(huì)發(fā)生嚴(yán)重的上下夾送輥邊部啃輥現(xiàn)象,造成夾送輥兩側(cè)壓力控制不穩(wěn)定、波動(dòng)較大,直接影響到建立帶鋼卷取張力,因夾送輥系統(tǒng)故障造成的堆鋼事故明顯增多,同時(shí)造成備件費(fèi)用增高;
圖2 下機(jī)夾送輥磨損曲線
(4)卷取機(jī)在卷取SPHC 鋼種、2.0mm 以下厚度、1270mm寬度的帶鋼時(shí),曾頻繁出現(xiàn)上夾送輥纏鋼的惡性事故,即位置控制和速度控制等控制失靈造成。這嚴(yán)重影響了生產(chǎn)秩序,使得薄規(guī)格的產(chǎn)品不能按時(shí)軋制完成,同時(shí)也大大影響了產(chǎn)量。而且,每一次的夾送輥纏鋼勢(shì)必會(huì)對(duì)上下夾送輥輥面、活門耐磨板、刮水板等機(jī)械設(shè)備造成不同程度的損壞,芯軸上熱卷無(wú)法及時(shí)卸出,極大地影響了芯軸運(yùn)行,降低了設(shè)備的使用壽命,大大增加了生產(chǎn)成本。
(5)夾送輥使用不合理。夾送輥下機(jī)經(jīng)磨削加工后直徑變小,雖在圖紙?jiān)O(shè)計(jì)范圍內(nèi),但上機(jī)后出現(xiàn)一些諸如輥面振痕等不正?,F(xiàn)象,影響軋制的順利進(jìn)行。
夾送輥系統(tǒng)存在的以上問(wèn)題一直制約著CSP 生產(chǎn)線的順利生產(chǎn),同時(shí)也大大增加了生產(chǎn)成本和勞動(dòng)強(qiáng)度。
目前,受市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的影響,同時(shí)為了達(dá)到提高品質(zhì)增加效益的目的,現(xiàn)在邯鋼CSP 生產(chǎn)線軋制品種鋼、薄規(guī)格等產(chǎn)品的數(shù)量逐日增多,為了提升夾送輥系統(tǒng)性能,我們從分析夾送輥控制原理入手,針對(duì)夾送輥系統(tǒng)存在的問(wèn)題,從機(jī)械、電氣、軋制工藝、液壓多方面共同努力,對(duì)夾送輥系統(tǒng)性能進(jìn)行了綜合優(yōu)化,主要表現(xiàn)在以下兩方面:
當(dāng)卷取機(jī)就緒后,上下夾送輥輥縫間無(wú)帶鋼時(shí)總是位置控制在起作用,其輥縫可根據(jù)帶鋼數(shù)據(jù)和所選操作方式自動(dòng)設(shè)定,參考值為帶鋼厚度減去一個(gè)特定值,輥縫的實(shí)際值通過(guò)位于兩個(gè)輥縫設(shè)定液壓缸底部的位置傳感器進(jìn)行測(cè)量。帶鋼卷取時(shí)壓力控制投入,一旦帶尾到達(dá)夾送輥,壓力控制就切換回位置控制方式。在切換前很短時(shí)間內(nèi),要檢測(cè)上夾送輥的實(shí)際位置,并通過(guò)搖臂模型計(jì)算轉(zhuǎn)換成位置參考值,再由位置傳感器進(jìn)行精確定位,這就避免了上夾送輥無(wú)控制移動(dòng)。所以為了保證夾送輥動(dòng)作平穩(wěn),就需要保證夾送輥的組裝及液壓系統(tǒng)控制精度,主要采用以下方法:
(1)優(yōu)化上下夾送輥組裝、更換方法。在組裝夾送輥前,認(rèn)真檢查輥面、親自測(cè)量輥面的硬度,確保夾送輥輥面質(zhì)量,確保輥面良好的硬度、耐磨性、耐熱性。對(duì)每一套夾送輥建立設(shè)備檔案,跟蹤觀察每一套夾送輥的使用狀況、下機(jī)原因及壽命;
(2)研究、確定小輥徑的補(bǔ)償方法。在上、下夾送輥軸承座處安裝補(bǔ)償墊片來(lái)補(bǔ)償因夾送輥的使用磨損和正常磨削帶來(lái)的輥徑差異。將上下夾送輥的速度值、兩側(cè)的輥縫值、上夾送輥兩側(cè)的壓力值進(jìn)行了進(jìn)一步的優(yōu)化,確保上下夾送輥速度控制匹配合理,輥縫值穩(wěn)定合理。并及時(shí)清理夾送輥軸承座安裝接觸面的雜質(zhì),檢測(cè)消除兩側(cè)軸承座安裝偏差,保證上下夾送輥的輥面間距及轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)的平行度;
(3)通過(guò)科學(xué)計(jì)算優(yōu)化增大上下夾送輥的偏心距,達(dá)到合適的偏心量,使得帶鋼頭部順利進(jìn)入卷取機(jī),防止帶頭上翹,降低了上夾送輥纏鋼事故;
(4)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際使用情況,對(duì)活門耐磨板進(jìn)行改造,縮短活門耐磨板寬度,以降低耐磨板與上夾送輥接觸間距,避免因帶頭上翹,帶鋼鉆入上夾送輥與活門板中;
(5)卷取機(jī)上下夾送輥原始輥型的剖面為矩形。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的現(xiàn)場(chǎng)觀察,PDA 數(shù)據(jù)分析,下機(jī)上下夾送輥磨損情況統(tǒng)計(jì),將輥型改為梯形:短邊900mm,凸度1.5mm,短邊與斜邊的弧度1.5mm,如圖3 所示。同時(shí),在電氣方面對(duì)上下夾送輥的輥縫參數(shù)進(jìn)行了優(yōu)化,對(duì)上夾送輥兩側(cè)的壓力參數(shù)進(jìn)行了優(yōu)化。
改進(jìn)后,大大提高了夾送輥運(yùn)行的穩(wěn)定性,保證了薄規(guī)格產(chǎn)品的順利軋制,減少了帶卷的壓痕、劃傷,提高了帶卷的表面質(zhì)量;減少了帶卷的錯(cuò)層、塔形、松卷等問(wèn)題,提高了帶卷的卷型質(zhì)量;避免了夾送輥堆鋼、上下夾送輥纏鋼等生產(chǎn)事故的發(fā)生。同時(shí)減少了操作工在線修磨夾送輥次數(shù),降低了勞動(dòng)強(qiáng)度,為生產(chǎn)節(jié)約了時(shí)間;
(6)定期測(cè)量上夾送輥活門間隙,根據(jù)活門耐磨板的磨損、損壞情況,及時(shí)更換活門耐磨板,定期調(diào)整上、下夾送輥與導(dǎo)板的間隙,避免發(fā)生纏鋼、堆鋼事故;
(7)優(yōu)化和改進(jìn)夾送輥輥縫控制系統(tǒng),確認(rèn)程序控制邏輯與機(jī)械、液壓要求的邏輯是否相符;對(duì)各種參考數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄、對(duì)比,優(yōu)化和改進(jìn)夾送輥力控系統(tǒng),經(jīng)過(guò)優(yōu)化可以保證力控穩(wěn)定實(shí)現(xiàn)。同時(shí),修改夾送輥位置控制輥縫參考值,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際合理地減小了輥縫參考值,經(jīng)過(guò)優(yōu)化可以保證位控穩(wěn)定實(shí)現(xiàn),達(dá)到補(bǔ)償輥徑磨損的目的。
因?yàn)樵趭A送輥和卷筒之間的帶鋼建立張力前,夾送輥以超前速度運(yùn)行。當(dāng)帶鋼建立張力后,夾送輥切換到滯后速度。在帶尾離開(kāi)精軋機(jī)的最后一架機(jī)架前,以最后一架機(jī)架為基準(zhǔn),帶尾離開(kāi)最后一架機(jī)架后,下輥切換到同步運(yùn)行速度,上輥切換到滯后速度。同時(shí),當(dāng)帶頭通過(guò)夾送輥前的帶材跟蹤系統(tǒng)時(shí),夾送輥就由速度控制切換為力矩控制。為避免帶卷卷緊時(shí)張力超過(guò)機(jī)架張力,當(dāng)卷取一圈后超前張力開(kāi)始減小,直到卷取張力建立,夾送輥切換到滯后速度,以滯后力矩控制,以承擔(dān)部分卷取張力。當(dāng)帶尾離開(kāi)精軋機(jī)第六機(jī)架時(shí)夾送輥承擔(dān)的張力上升,到帶尾離開(kāi)最后一架機(jī)架后夾送輥承擔(dān)全部卷取張力。之后下夾送輥切換到速度控制,上夾送輥仍是力矩控制,通常以下夾送輥的電流值作為控制限幅值[1]。所以為達(dá)到控制精度,我們采用以下幾種改進(jìn)方法,:
(1)在電氣方面優(yōu)化和改進(jìn)夾送輥帶頭和帶尾的跟蹤控制系統(tǒng),并及時(shí)消除測(cè)量裝置的干擾因素(如帶尾表面滯留未除凈的冷卻水,影響了帶尾的跟蹤),實(shí)現(xiàn)帶頭和帶尾的精確定位,確保張力的穩(wěn)定建立,以及張力控制和速度控制的順利切換。
(2)對(duì)夾送輥的冷卻水管進(jìn)行了改造,增加了過(guò)濾器,優(yōu)化夾送輥系統(tǒng)冷卻和潤(rùn)滑制度,加大冷卻噴嘴的清理力度,充分保證了上下夾送輥良好的冷卻效果,避免了上夾送輥溫度高而粘鋼及氧化鐵皮的嵌入,降低了纏鋼等事故的發(fā)生,減少了帶鋼表面質(zhì)量損失。
(3)采取臨時(shí)措施,每次標(biāo)定夾送輥在輸入夾送輥輥徑數(shù)據(jù)時(shí)適當(dāng)減小上夾送輥輥徑,以達(dá)到上夾送輥加速的目的,并根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)夾送輥輥面使用情況進(jìn)行在線修磨;
圖3 夾送輥輥型改造示意圖
(4)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間對(duì)上下夾送輥的磨損情況的統(tǒng)計(jì),合理優(yōu)化了夾送輥的更換周期、更換方案,由30 天改為10天。另外,嚴(yán)格控制了夾送輥輥面耐磨性、不粘鋼性,合理配置上下夾送輥的使用,避免了夾送輥由于磨損嚴(yán)重而導(dǎo)致纏鋼等事故的發(fā)生。
(5)認(rèn)真研究與分析液壓原理圖,確認(rèn)液壓控制邏輯與電氣控制邏輯是否相符及其合理性,研究液壓控制系統(tǒng)各液壓元器件的功能和控制優(yōu)化方法,將各元器件調(diào)試到最佳狀態(tài),真正做到控制準(zhǔn)確、動(dòng)作靈活,如圖4,經(jīng)改進(jìn)后,夾送輥PDA 壓力控制曲線已趨于平穩(wěn)狀態(tài)。圖4中,上夾送輥在待鋼期間是位置控制,壓力基本為零,在卷取機(jī)卷鋼后轉(zhuǎn)為壓力控制,達(dá)到了設(shè)定壓力值,同時(shí)上夾送輥兩側(cè)壓力控制趨于平行,降低了夾送輥的過(guò)度磨損,并提高了帶鋼卷形質(zhì)量。
根據(jù)連鑄連軋廠的生產(chǎn)實(shí)踐,夾送輥系統(tǒng)綜合優(yōu)化的實(shí)施是非常成功的。保證了連鑄連軋生產(chǎn)線穩(wěn)定、均衡生產(chǎn)、達(dá)到了品質(zhì)增效的目的。
圖4 夾送輥PDA 曲線
[1] 楊迎春.熱帶卷取機(jī)夾送輥過(guò)程控制的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[J].現(xiàn)代設(shè)計(jì)與制造技術(shù),2009(11):110-111.