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海綿鈦生產(chǎn)過程中雜質(zhì)元素的控制方法

2013-12-23 06:25:50唐仁杰李保金
鈦工業(yè)進(jìn)展 2013年1期
關(guān)鍵詞:爐次雜質(zhì)海綿

唐仁杰,周 嫻,李保金,楊 鋼

(1. 云南新立有色金屬有限公司,云南 昆明 650100)

(2. 昆明冶金研究院,云南 昆明 650031)

1 前 言

海綿鈦質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的主要技術(shù)指標(biāo)為雜質(zhì)含量、布氏硬度(HB)、粒度三方面,其中粒度主要與成品處理階段的破碎加工有關(guān)[1]。

由于海綿鈦生產(chǎn)的還原蒸餾階段受溫度、壓力、加料速度、液位等諸多因素影響,過程控制較復(fù)雜,易導(dǎo)致鈦坨中雜質(zhì)元素富集,而雜質(zhì)元素會不同程度的增高海綿鈦產(chǎn)品的布氏硬度。當(dāng)海綿鈦中Fe、O、N 等雜質(zhì)元素含量升高,其硬度值也相應(yīng)會升高,從而降低了所得的海綿鈦產(chǎn)品的質(zhì)量級別[2]。因此,研究影響雜質(zhì)含量波動的因素,探索雜質(zhì)進(jìn)入產(chǎn)品的渠道,有針對性地加以控制,對提高海綿鈦產(chǎn)品的質(zhì)量有著重要作用[3]。作者采集了云南新立有色金屬有限公司海綿鈦試生產(chǎn)過程中部分爐次數(shù)據(jù),分析了“I”型半聯(lián)合法還原蒸餾生產(chǎn)過程中,相關(guān)工藝參數(shù)對海綿鈦雜質(zhì)元素含量的影響,提出控制海綿鈦雜質(zhì)元素的具體措施,供海綿鈦生產(chǎn)企業(yè)參考。

2 海綿鈦生產(chǎn)實況

采集了海綿鈦試生產(chǎn)過程中出現(xiàn)不同事故的兩個爐次不同部位的海綿鈦產(chǎn)品,成分分析結(jié)果見表1。1#爐次在還原生產(chǎn)過程中首次出現(xiàn)MgCl2排放不出來,恒溫時間延長,加料裝置出現(xiàn)故障等問題,造成還原時間延長。爐料還原出爐后發(fā)現(xiàn)反應(yīng)器尾管法蘭焊縫有滲漏,冷卻到200 ℃后補(bǔ)焊。爐料入爐蒸餾后又發(fā)生冷凝器活底掉落,準(zhǔn)備出爐更換冷凝器時,接著又發(fā)生尾管撞裂事故,再次冷卻到200 ℃焊接盲板,之后重新入爐蒸餾。生產(chǎn)過程中出現(xiàn)兩次冷卻和升溫,造成蒸餾時間較長。還原耗時99.3 h,有效蒸餾150 h,總耗時257 h。2#爐次在還原中后期出現(xiàn)MgCl2排放不順暢,排放量較少,后經(jīng)過補(bǔ)排達(dá)到預(yù)定量,但造成反應(yīng)液面變化較大。還原耗時88.3 h,有效蒸餾141 h,2#爐次生產(chǎn)較1#爐次順利。

表1 1#、2#兩爐次海綿鈦產(chǎn)品雜質(zhì)元素含量及布氏硬度Table 1 Impurity content and brinell hardness of 1# and 2#titanium sponge

由表1 可知,1#、2#兩爐次海綿鈦產(chǎn)品中大多數(shù)雜質(zhì)元素含量都能達(dá)到0 級甚至0a 級的標(biāo)準(zhǔn),說明大多數(shù)雜質(zhì)元素控制較好。但某些部位的某些雜質(zhì)元素含量偏高,從而造成整個產(chǎn)品品級的下降。如,1#爐次鈦坨中上部Cl、C 元素含量偏高,中下部Cl、C、Fe、Mn 元素含量偏高,兩部分產(chǎn)品的硬度也偏高。2#爐次鈦坨中上部Cl、C 元素含量較高,中下部N、Mn 元素含量較高,同樣兩部分的硬度也較高。由于2#爐次海綿鈦生產(chǎn)較順利,工藝制度控制較好,因此較1#爐次產(chǎn)品雜質(zhì)含量低,硬度值也低。由表1 還可以發(fā)現(xiàn),Si、O、H、Mg 元素在產(chǎn)品中的含量非常低,且比較穩(wěn)定,說明在生產(chǎn)過程中原料的雜質(zhì)成分控制、還蒸爐氣密性控制、蒸餾效果以及破碎加工過程中的清潔控制比較好。

3 鈦坨雜質(zhì)元素偏高原因及控制措施

3.1 Fe 元素

表1 表明,1#爐次中下部海綿鈦Fe 含量為3 級品,其余部位的Fe 含量均達(dá)到0 級品以上。中下部Fe 含量較高的原因是1#爐次生產(chǎn)過程中,還原時間較長,在轉(zhuǎn)蒸餾和蒸餾過程中出現(xiàn)了尾管法蘭滲漏、冷凝器活底掉落和蒸餾器尾管撞裂的事故,導(dǎo)致該爐產(chǎn)品經(jīng)過了兩次冷卻和蒸餾過程,整個蒸餾周期較長。資料顯示,在800 ℃以上,F(xiàn)e 向液Mg 中的滲入速率會明顯增大。1#爐次還原和蒸餾周期都較長,加上反復(fù)的升溫、冷卻,可能會造成更多的Fe元素由反應(yīng)器壁通過液Mg 摻入到海綿鈦中,導(dǎo)致海綿鈦產(chǎn)品中Fe 元素含量過高。因此,海綿鈦生產(chǎn)過程中,在保證必要的還原和蒸餾時間前提下,應(yīng)盡量縮短高溫區(qū)時間,以保證Fe 元素盡量少地進(jìn)入產(chǎn)品中。同時在新的反應(yīng)器、大蓋、活底、篩板等部件投入使用前,應(yīng)進(jìn)行有效的清理和滲鈦處理。

3.2 Cl 元素

通常情況下,海綿鈦中Cl 含量偏高的原因可能是:①MgCl2未蒸餾干凈;②原材料中的雜質(zhì)經(jīng)反應(yīng)后產(chǎn)生沸點較MgCl2高的KCl、NaCl、CaCl2等雜質(zhì),未能去除;③還有未反應(yīng)完全的低價氯化鈦存在。從表1 分析結(jié)果可看出,兩個爐次的Mg 含量都在0.005% 左右,遠(yuǎn)低于0a 級品0.01% 的含量要求,這其中的Mg 還有部分是以Mg 單質(zhì)和MgO2的形式存在。因此,造成1#和2#爐次海綿鈦Cl 含量較高的原因更多的是高沸點雜質(zhì)和低價氯化鈦的存在。高沸點雜質(zhì)需要在主要生產(chǎn)原料Mg 和TiCl4中加以控制。低價氯化鈦主要是在還原過程末期生成,2#爐次的海綿鈦生產(chǎn)過程中,還原末期MgCl2排放不順暢,導(dǎo)致反應(yīng)液位變化較大,導(dǎo)致低價氯化鈦生成量較多,而還原末期生成的低價氯化鈦主要是在鈦坨的中上部富集,這可能是造成2#鈦坨中上部含Cl 量較高的主要原因。因此,在還原末期需要控制好加料速度、液位和溫度,以保證盡量少生成低價氯化鈦。

3.3 Mn 元素

表1 分析結(jié)果中,1#、2#爐次中下部海綿鈦的Mn 含量結(jié)果均為2 級,1#、2#爐次中上部海綿鈦Mn 含量為0a 級。由于所使用的鎂錠的Mn 含量為0.015%,較Mg9995 牌號要求(0.010%)高,這可能造成產(chǎn)品Mn 含量偏高的主要原因。另外一個造成Mn 含量偏高的原因,可能是不銹鋼反應(yīng)器中的Mn 元素溶入Mg 中,最終進(jìn)入到海綿鈦產(chǎn)品。由于還原初期生成的海綿鈦在掉落到反應(yīng)器底部的過程中對液Mg 有一定的過濾作用,因此Mn 元素主要在鈦坨的中下部富集??刂芃n 元素的含量首先要控制好原料Mg 中的含Mn 量,同時在新反應(yīng)器投入使用前要進(jìn)行有效的滲鈦處理,防止不銹鋼反應(yīng)器中的Mn 元素?fù)饺搿?/p>

3.4 C 元素

表1 結(jié)果中C 元素的含量存在一些差異,但含量普遍偏高。還原蒸餾產(chǎn)品中C 元素主要源自于TiCl4,若TiCl4在精制過程采用礦物油或植物油除V,殘留在TiCl4中的含C 雜質(zhì)未除盡,就會造成海綿鈦中C 含量的增加。另外,在產(chǎn)品破碎過程中采用橡膠材質(zhì)的皮帶機(jī)作為產(chǎn)品的輸送工具,多棱的海綿鈦塊會刮掉部分橡膠屑混入產(chǎn)品中,這部分橡膠屑在手選和風(fēng)選過程中不易除盡,從而造成最終產(chǎn)品含C 量的增加。這兩個爐次產(chǎn)品還原使用的TiCl4含C 量在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),破碎時皮帶為首次使用,因此C 含量偏高的主要因素應(yīng)該為未除盡的橡膠屑??刂飘a(chǎn)品中碳元素的含量首先需要從原料中進(jìn)行嚴(yán)格控制,其次是及時清理輸送皮帶,在產(chǎn)品的破碎加工過程中盡量減少C 元素的摻入。

3.5 N 元素

表1 結(jié)果中,除了2#中下部N 含量為1 級,其余都為0a 級。說明生產(chǎn)過程中所用的氬氣、鎂錠和TiCl4中含N 量較低,同時在生產(chǎn)過程中氣密性較好,沒有進(jìn)氣。N 元素的控制主要從氬氣中的游離N、Mg 中的氮化物、TiCl4中的溶解氮和生產(chǎn)過程中的密封性控制等方面入手。從試驗的爐次來看,控制好了這幾個方面,產(chǎn)品含N 量都非常低。

4 采取控制措施后的效果

針對1#、2#爐次部分鈦坨雜質(zhì)元素含量偏高的情況,在3#、4#爐次的生產(chǎn)過程中采取了如下控制措施:①生產(chǎn)用到的反應(yīng)器、大蓋、活底、篩板等在投入使用前都進(jìn)行了充分地清理并采用新型滲鈦法進(jìn)行滲鈦處理;②培訓(xùn)生產(chǎn)人員熟練操作并合理進(jìn)行調(diào)度,減少倒運和等待的時間;③調(diào)整工藝參數(shù)并對部分設(shè)備進(jìn)行了整改,減少了生產(chǎn)過程中由于加料故障、排料不暢等因素造成在爐時間延長的情況;④嚴(yán)格控制鎂錠中的Mn 含量在0.010%以內(nèi);⑤對破碎線進(jìn)行全面清理,如清除輸送帶的毛邊,降低下料落差,調(diào)整風(fēng)選除塵設(shè)備至合理的風(fēng)速,強(qiáng)化人工挑選等。在3#、4#爐次產(chǎn)品的生產(chǎn)過程中采取以上控制措施,并對兩爐次產(chǎn)品不同部位的雜質(zhì)元素和布氏硬度進(jìn)行檢測,結(jié)果見表2。

由表2 中檢測結(jié)果可知,采取控制措施后,優(yōu)質(zhì)的0 級海綿鈦比例明顯提高,3#、4#兩爐產(chǎn)品各項雜質(zhì)元素含量指標(biāo)都有了較大的改善,大部分元素含量都達(dá)到了0a 級產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn),3#產(chǎn)品的中上部由于硬度較高只達(dá)到了1 級標(biāo)準(zhǔn),而中下部產(chǎn)品各項指標(biāo)都達(dá)到了0a 級產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)。4#產(chǎn)品中上部和中下部綜合指標(biāo)都達(dá)到了0 級標(biāo)準(zhǔn)。

表2 3#、4#兩爐次海綿鈦產(chǎn)品雜質(zhì)元素含量及布氏硬度Table 2 Impurity content and brinell hardness of 3# and 4# titanium sponge

5 結(jié) 語

“I”型半聯(lián)合法還原蒸餾爐試生產(chǎn)的海綿鈦大多數(shù)雜質(zhì)元素控制較好,但如果有控制措施不到位的話會造成產(chǎn)品Cl、C、Fe、N、Mn 等元素含量部分偏高,從而造成了1#和2#海綿鈦產(chǎn)品的高品級率不高。3#、4#爐次在生產(chǎn)過程中通過嚴(yán)格控制原料的純度,在新的反應(yīng)器、大蓋、活底、篩板等部件投入使用前,進(jìn)行有效的清理和滲鈦處理;另外嚴(yán)格控制溫度、壓力、反應(yīng)液位和加料速度等生產(chǎn)工藝條件,落實相關(guān)工藝制度和措施,并通過逐步摸索,提高操作速度、選取合適的反應(yīng)時間以降低生產(chǎn)過程中雜質(zhì)的摻入;此外,及時清理破碎、篩分和輸送設(shè)備,在產(chǎn)品的破碎加工過程中盡量減少雜質(zhì)元素的摻入,生產(chǎn)工藝控制較好,雜質(zhì)含量較少,硬度值普遍低于1#和2#產(chǎn)品,達(dá)到了高品質(zhì)的海綿鈦標(biāo)準(zhǔn)。

[1]趙以容. 海綿鈦破碎包裝方式的探討與實踐[J]. 輕金屬,2003(6):43 -44.

[2]王忠朝,李軍旗. 海綿鈦HB 性能的影響因素研究[J].中國稀土學(xué)報,2008,26(1):764 -766.

[3]方樹銘,雷霆,朱從杰,等. 海綿鈦生產(chǎn)工藝和技術(shù)方案的選擇及分析[J]. 輕金屬,2007(4):43 -49.

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