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(1.太原理工大學 材料科學與工程學院,山西 太原 030024;2.山西職業(yè)技術學院,山西 太原 030006)
高平市維高水泥制造有限公司(以下簡稱“維高水泥”)始建于2009年4月,于2010年9月正式投入試生產(chǎn),現(xiàn)擁有1條2 500 t/d熟料的新型干法水泥生產(chǎn)線及裝機容量5 MW的純低溫余熱發(fā)電工程。為全面核實燒成系統(tǒng)實際能耗指標及設備運行情況,以便進一步優(yōu)化系統(tǒng)操作參數(shù),進而挖掘燒成系統(tǒng)增產(chǎn)降耗空間,維高水泥與山西職業(yè)技術學院材料測試中心合作,對該生產(chǎn)線燒成系統(tǒng)進行了熱工標定。標定日期為2013年3月21日至24日。
維高水泥燒成系統(tǒng)主機設備見表1。
表1 燒成系統(tǒng)主機設備
測試期間,維高水泥燒成系統(tǒng)生產(chǎn)穩(wěn)定,測量數(shù)據(jù)與結果均處于正常波動范圍?,F(xiàn)場熱工檢測方法與數(shù)據(jù)處理均按照GB/T 26282—2010《水泥回轉窯熱平衡測定方法》和GB/T 26281—2010《水泥回轉窯熱平衡、熱效率、綜合能耗計算方法》規(guī)定進行。燒成系統(tǒng)基本參數(shù)及主要測定結果見表2。
表2 維高水泥燒成系統(tǒng)基本參數(shù)及主要測定結果
從現(xiàn)場檢測和計算結果來看,標定已達到預期目的,并能反映系統(tǒng)目前的實際水平,現(xiàn)結合維高水泥生產(chǎn)實際對主機設備運行情況進行評價與分析。
維高水泥燒成系統(tǒng)中預熱器為單系列5級旋風式,旋風筒數(shù)為2-1-1-1-1配置。該預熱器各級旋風筒出口廢氣參數(shù)測量結果見表3。
表3 維高水泥窯尾系統(tǒng)廢氣參數(shù)
從測定情況來看,窯尾煙室到C1出口廢氣溫度呈下降趨勢,窯尾負壓到預熱器出口負壓呈增大趨勢,此與預熱器工作狀況相符。預熱器C1出口廢氣溫度為312 ℃,在國內帶5級預熱器的分解窯系統(tǒng)中處于中上游水平;窯尾系統(tǒng)總壓力損失為6 110 Pa,遠大于水泥工廠節(jié)能設計規(guī)范中應<5 500 Pa的規(guī)定[1],這說明該窯尾系統(tǒng)總壓損偏大。建議進行適當調整,降低窯尾壓力損失,不僅可為系統(tǒng)節(jié)省用電量,而且能降低預熱器出口廢氣的含塵濃度,減小了窯尾收塵設備的工作負荷。
維高水泥燒成系統(tǒng)采用管道噴騰式分解爐,筒體結構較高,其目的是延長物料在爐內的滯留時間,提高碳酸鹽分解率。各級旋風筒下料口物料溫度及分解率見表4。
表4 維高水泥窯尾系統(tǒng)物料參數(shù)
該分解爐喂煤量為11 143.28 kg/h,按照測定的三次風量59 886.38 m3/h(標態(tài)下)計算,分解爐過??諝庀禂?shù)僅為1.01,與測量結果1.02相近,說明分解爐的三次風風量略顯不足,即分解爐內煤粉燃燒不充分,即使三次風溫高達923 ℃,入窯物料的表觀分解率僅為88.67%。建議一方面適當增加三次風量,以便入爐煤粉盡快燃燒,使物料在有限的時間與空間內盡快吸熱分解;另一方面,調整燃料、生料入爐位置,可在分解爐中部設置一個縮口,加強噴騰效應,使爐內氣固兩相的運動更加合理[2],以利于物料分解和煤粉燃燒。
在測試期間,維高水泥燒成系統(tǒng)的生料投料量為4 363.5 t/d,熟料產(chǎn)量為2 727.19 t/d,與系統(tǒng)設計能力2 500 t/d相比,超過設計產(chǎn)量9.1%?;剞D窯的單位有效容積產(chǎn)量為186.16 kg/(m3·h),合4.47 t/(m3·d)。與預分解窯單位容積產(chǎn)量的統(tǒng)計數(shù)值145~240 kg/(m3·h)[3]相比較,容積產(chǎn)量處于國內中等水平。另外,回轉窯工作基本正常,偶有正壓現(xiàn)象;在距窯尾13~26 m范圍內,窯筒體表面溫度在300 ℃以上,可能是窯內耐火磚侵蝕嚴重變薄所致。建議關注窯皮的變化及表面溫度變化,適時調整火焰位置。
維高水泥燒成系統(tǒng)采用往復推動篦式冷卻機,冷卻機有效冷卻面積為66.6 m2。冷卻機系統(tǒng)主要操作參數(shù)見表5和表6。
表5 冷卻機主要操作參數(shù)
表6 省內部分企業(yè)篦冷機主要技術參數(shù)
從測定結果看,入窯二次風溫達1 004 ℃,入爐三次風溫為923 ℃(窯頭端),與其他廠家相近;當窯產(chǎn)量在2 700 t/d時,冷卻機用風量為1.646 m3/kg,明顯低于其他企業(yè)篦式冷卻機用風量。經(jīng)現(xiàn)場觀察,發(fā)現(xiàn)冷卻機出口紅料較多,且熟料平均溫度為286.1 ℃,溫度明顯偏高,嚴重影響著輸送設備的使用壽命和水泥質量。分析其原因為:一是冷卻機鼓風量略顯不足,風量分配不合理;二是物料在篦床上分布不均勻,或者是燒成系統(tǒng)操作不穩(wěn)定。
建議將篦冷機鼓入風量增大至1.9~2.0 m3/kg,滿足熟料冷卻用風量,并留有一定富余量,為系統(tǒng)增產(chǎn)創(chuàng)造條件,使出冷卻機熟料溫度在100 ℃左右;合理調整風量及分布,進一步優(yōu)化操作,強化熟料冷卻,以改善熟料質量,并提高二次風和三次風溫度。
測定期間,維高水泥燒成系統(tǒng)窯頭實際喂煤量為5.777 t/h,分解爐實際喂煤量為11.14 t/h,窯、爐用煤量比例為33.36∶66.64,熟料燒成熱耗為3 297.49 kJ/kg。各企業(yè)的熟料燒成單位熱耗對比情況見表7,維高水泥燒成系統(tǒng)的主要熱量支出項目見表8。
表7 各企業(yè)熟料單位熱耗對比
表8 維高水泥燒成系統(tǒng)主要熱量支出項目
由表7和表8可以看出,維高水泥的燒成系統(tǒng)存在以下問題:
(1)熟料形成熱略高。由于采用石灰石、砂巖、鐵粉、頁巖進行配料,生料的易燒性稍差,熟料形成熱略高,為1 755 kJ/kg,而普通原料配料時的熟料形成熱約為1 730~1 750 kJ/kg[4]。
(2)預熱器出口廢氣熱損失偏高。預熱器出口廢氣與廢氣中粉塵共帶走熱量720.80 kJ/kg,為燒成系統(tǒng)的最大熱損失。
(3)出冷卻機熟料溫度偏高。
(4)余熱發(fā)電系統(tǒng)利用熱量較高。出冷卻機至余熱發(fā)電的風帶走的熱量為264.10 kJ/kg,與出冷卻機熟料帶走的熱量相當,對于燒成系統(tǒng)來講是較大的一部分熱量支出。
(5)燒成系統(tǒng)表面散熱較大。系統(tǒng)表面散熱量為332.18 kJ/kg,占總熱量的9.69%,而國內先進生產(chǎn)線燒成系統(tǒng)的表面散熱只占5.5%[1]。
建議從以下幾個方面進行改進:
(1)優(yōu)化生料配料方案,改善生料易燒性,降低熟料形成熱。
(2)適當調整冷卻機風機的風量及分布,降低出冷卻機熟料溫度,提高冷卻機熱效率。
(3)加強燒成系統(tǒng)主機設備的保溫,降低燒成系統(tǒng)表面散熱。
對高平市維高水泥制造有限公司2 500 t/d熟料生產(chǎn)線預分解窯系統(tǒng)熱工標定的結果表明,燒成系統(tǒng)主機設備運行情況正常,但也存在一定的不足,系統(tǒng)產(chǎn)量具有較大的提升潛力;熟料單位熱耗相對較高,部分設備與操作參數(shù)有待改進,存有一定的降耗空間。具體改進措施為:
(1)適當調整配料方案,降低熟料形成熱,逐步實現(xiàn)水泥生產(chǎn)生態(tài)化。
(2)優(yōu)化窯尾系統(tǒng)操作參數(shù),減少窯尾負壓損失,使預熱器出口廢氣熱損失和出口含塵濃度下降,降低窯尾收塵設備工作負荷。
(3)加強對主機設備的保溫,降低燒成系統(tǒng)表面熱損失,適當提高回轉窯轉速,提升系統(tǒng)產(chǎn)量。
(4)合理調整冷卻風量與分布,降低出冷卻機熟料溫度,提高三次風比例,改善分解爐內燃料的燃燒,加速傳熱,提高入窯物料分解率。
參考文獻:
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[3] 嚴峻,葉越華.江西上高南方 4 500 t/d 預分解窯系統(tǒng)的熱工標定與分析[J].江西建材,2011(4):15-17.
[4] 公磊,盛潔,李昌勇.赤峰遠航 2 500 t/d 生產(chǎn)線熱工檢測與節(jié)能分析[J].水泥,2009(12):27-29.