張相寧等
摘要:文章針對某動車組枕梁在進行疲勞試驗時出現(xiàn)了裂紋的問題,從材料、設(shè)計、生產(chǎn)工藝、試驗各個方面對枕梁出現(xiàn)裂紋的原因進行分析。借助ANSYS軟件及探傷檢查等方法,對枕梁進行了優(yōu)化設(shè)計和工藝控制,優(yōu)化后的枕梁順利通過了強度及疲勞試驗。
關(guān)鍵詞:仿真試驗平臺;動車組;枕梁優(yōu)化;疲勞試驗
中圖分類號:U270 文獻標識碼:A 文章編號:1009-2374(2013)29-0026-03
1 概述
高速舒適的動車組給旅客帶來方便、快捷的同時,也向各零部件提出了更高強度和壽命要求。枕梁是車體底架與轉(zhuǎn)向架連接的重要部件,受力較大,承擔全車的重量,并通過心盤將重量傳給走行部,若在列車運行中出現(xiàn)裂紋以至斷裂,將出現(xiàn)嚴重的后果。
為了保證枕梁的設(shè)計及制造質(zhì)量,相關(guān)標準明確提出了在滿足靜強度試驗要求的同時,要滿足疲勞試驗1000萬次的要求。為適合城際和干線鐵路低成本、制造簡單的要求,某動車組采用了焊接結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)向架枕梁。但在疲勞試驗進行到711萬次時,對枕梁進行磁粉探傷,在枕梁上蓋板折彎區(qū)域距外邊緣約110mm處出現(xiàn)了10mm長度左右的
裂紋。
2 裂紋原因分析
2.1 枕梁材料原因分析
枕梁采用鑄件與鋼板組合焊接而成,枕梁兩側(cè)端部的適配器為鑄件,所用材料為G20Mn5;枕梁中部采用鋼板焊接箱型結(jié)構(gòu),鋼板材料為Q345E??股咝螠p振器座為鑄件,所用材料為G20Mn5。牽引銷為鑄件,所用材料為C級鋼。各零部件的力學(xué)性能如表1。
枕梁試驗結(jié)束后,切割了裂紋區(qū)域部分材料進行了材料力學(xué)性能、工藝性能檢測和化學(xué)成分檢測,發(fā)現(xiàn)鑄鋼件中S、P含量比標準中略高,對材料的焊接性能造成一定影響,另外由于未提前對枕梁進行射線探傷,不能確定深層材料中是否存在微裂紋。
2.2 仿真計算原因分析
2.2.1 計算方法。完成轉(zhuǎn)向架枕梁三維設(shè)計之后,為了驗證結(jié)構(gòu)的安全性,采用有限元法,應(yīng)用大型通用工程仿真分析軟件ANSYS-Workbench進行仿真分析。計算中對模型進行有限元離散時采用三維實體單元solid 92。該枕梁及與其配合的減振器座、牽引中心銷、抗側(cè)滾扭桿和連接緊固件的總體有限元結(jié)構(gòu)離散圖如圖1所示,整個模型共離散成185510個實體單元,341972個節(jié)點。螺栓與枕梁、減振器座、中心銷之間采用接觸單元,以模擬其之間的裝配關(guān)系。
2.2.2 邊界條件。為盡量模擬真實的情況,在仿真計算時對枕梁相應(yīng)位置施加一定的位移約束,具體位置如圖1所示。在仿真計算中,在空氣彈簧座部位施加垂向載荷,橫向載荷分別施加在橫向止擋座和空氣彈簧座上,對中心銷施加縱向沖擊或牽引載荷,抗蛇形減振器在螺栓孔處施加縱向載荷。
2.2.3 載荷計算及工況。計算載荷及工況依據(jù)標準TB/T2637-2008《鐵路客車轉(zhuǎn)向架構(gòu)架、搖枕及搖動臺》(以下簡稱TB/T2637-2008)和UIC615-4《動力車-轉(zhuǎn)向架和走行裝置-轉(zhuǎn)向架構(gòu)架結(jié)構(gòu)強度試驗》(以下簡稱UIC615-4)。
2.2.4 計算結(jié)果。枕梁的剛度用其在剛度工況下枕梁的垂向變形值來校核,計算得到枕梁的變形最大值約為0.31mm,位置為枕梁端部,見圖2。
由表3和圖2、3、4可看出,在各載荷工況作用下,枕梁上的最大當量應(yīng)力值均小于材料的許用應(yīng)力,雖滿足強度標準要求,但最大應(yīng)力仍較高,且上蓋板與下蓋板組成比較剛度不協(xié)調(diào),造成上蓋板折彎處變形較大,適配座與中間箱型結(jié)構(gòu)比較剛度不協(xié)調(diào),造成上蓋板拉應(yīng)力較大。
2.3 工藝因素
北美鐵路協(xié)會AAR的統(tǒng)計資料表明,鑄造缺陷是搖枕在運用中發(fā)生疲勞裂紋的主要原因。枕梁的制造工藝與其出現(xiàn)疲勞裂紋現(xiàn)象密切相關(guān),對材料進行了化學(xué)成分檢測之后,對焊縫也進行了檢測,焊縫存在微裂紋,也存有少量未熔合、氣孔等缺陷。
2.4 試驗因素
枕梁靜強度及疲勞試驗在電液伺服疲勞時試驗臺上進行,枕梁的靜強度試驗包括超常載荷試驗和運營載荷試驗,超常載荷試驗載荷包括模擬直線運行試驗載荷、模擬曲線運行載荷試驗、調(diào)車沖擊(5g加速度)載荷、抗蛇形減振器載荷。運營載荷試驗載荷包括模擬直線運行試驗載荷、模擬曲線運行試驗載荷、抗蛇形減振器載荷。枕梁的疲勞試驗包括模擬曲線運行載荷試驗、驅(qū)動載荷試驗。
由于試驗期間未對枕梁疲勞試驗情況進行實時監(jiān)控,枕梁出現(xiàn)裂紋后對疲勞試驗工裝進行了檢測,發(fā)現(xiàn)某螺栓有松動現(xiàn)象,在試驗時易導(dǎo)致枕梁發(fā)生較大振動,增加了枕梁出現(xiàn)裂紋的概率。
3 枕梁優(yōu)化方案
3.1 對枕梁料進行嚴格控制
首先對新枕梁原材料進行了多項材料性能檢測及射線探傷,對其化學(xué)成分進行了分析,均無問題后,開始進行加工。每項加工工藝完成后按標準進行超聲波探傷或磁粉探傷檢查。
3.2 設(shè)計方案優(yōu)化
改變原枕梁為上蓋板與筋板相連的結(jié)構(gòu),改為下蓋板與筋板相連的結(jié)構(gòu),利用ANSYS軟件進行了剛度計算:優(yōu)化后的枕梁剛度比原枕梁剛度更為協(xié)調(diào)。
完成靜強度計算后,采用疲勞應(yīng)力因數(shù)對枕梁結(jié)構(gòu)的疲勞強度進行校核,參照ORE B12/RP17(82)提供的鋼材疲勞極限圖,利用模擬運營的各個載荷工況分別對枕梁關(guān)鍵的22條焊縫的應(yīng)力因數(shù)進行分析,只有一條焊縫的應(yīng)力因數(shù)為0.791,應(yīng)力等級為中級。其余各關(guān)鍵部位應(yīng)力因數(shù)均小于0.75,應(yīng)力等級較低。
3.3 工藝優(yōu)化
考慮到在加工枕梁上蓋板的折彎時,枕梁材料內(nèi)部容易出現(xiàn)微裂紋等多重因素,取消了枕梁上蓋板的折彎,降低了工藝難度,同時對所有的焊接接頭按EN15085標準設(shè)計。在對新枕梁進行焊接之前,對作業(yè)環(huán)境進行了清潔,徹底防護有害灰塵、金屬粉、油脂類以及濕氣,并采用專用檢測模具對物料進行了嚴格的檢查,以保證裝配尺寸,避免未焊滿、余高過高、焊縫有效厚度不足等問題,另外用不銹鋼絲刷打磨待焊部位,清除了氧化膜。在嚴格按照圖紙規(guī)定的焊接方法進行焊接時,也采取了一系列措施保證了焊接質(zhì)量:如在用砂輪機清根和清除焊接缺陷時,保證焊接部分不被油脂等污染;使用等離子進行表面切割,充分去除表面氧化物;注意弧坑部的填補,若出現(xiàn)弧燒必須進行重新焊接。
焊接完畢后,對焊縫區(qū)域進行了高速打磨,并進行了RT探傷(射線探傷)檢查,若有缺陷再進行焊接修補,然后重新進行RT檢查,直至合格為止。
3.4 試驗優(yōu)化
在對新枕梁試件進行靜強度與疲勞試驗期間,多次檢查試驗狀況,保證試驗期間試驗臺及其工裝無問題,無螺絲松動,保證了測試數(shù)據(jù)的正確性。
4 結(jié)語
從材料、設(shè)計、生產(chǎn)工藝、試驗各個方面對枕梁出現(xiàn)裂紋的原因進行分析,并有針對性地對枕梁進行了優(yōu)化設(shè)計。經(jīng)ANSYS軟件驗證,新枕梁強度比原枕梁大幅降低,滿足相關(guān)強度及疲勞標準要求后進入采購生產(chǎn)制造周期,在關(guān)鍵階段對物料和焊縫進行探傷檢測,保證了新枕梁的生產(chǎn)質(zhì)量。經(jīng)過上述優(yōu)化方案,在靜強度試驗中新枕梁的應(yīng)力值遠小于許用應(yīng)力,且在1000萬次的疲勞試驗未出現(xiàn)裂紋,順利地通過了型式試驗。
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基金項目:鐵道部科技項目(項目編號:2012J003-C)
作者簡介:張相寧,男,河北辛集人,唐山軌道客車有限責任公司產(chǎn)品技術(shù)研究中心工程師,工學(xué)碩士,研究方向:軌道車輛仿真計算。