周韜
(川慶鉆探工程有限公司長慶鉆井總公司,陜西 西安 710018)
目前,隨著長慶區(qū)塊多年的開發(fā)及產(chǎn)建部署的調(diào)整,淺井(2500米以下)鉆井業(yè)務(wù)量越來越少,而鉆井公司承擔(dān)2500米以下鉆井業(yè)務(wù)的鉆井設(shè)備由于自身負(fù)荷的限制將面臨生存危機(jī),如何開發(fā)這部分鉆機(jī)的潛能本文做出了實(shí)踐,從而為以上鉆機(jī)的市場工作量找到了一條出路。
木32-8A井位于甘肅環(huán)縣境內(nèi),完鉆井深2500米,實(shí)際完鉆位移510米,實(shí)際完鉆垂深2200米
1.1 本井設(shè)計(jì)(見表1)
1.2 試驗(yàn)鉆頭(見表2)
1.3 鉆具(見表3)
1.4 螺桿(見表4)
2.1 鉆具結(jié)構(gòu)(前期由于地質(zhì)填井側(cè)鉆從204.7米開始下入本次試驗(yàn)鉆具)
PDC200mm+159mm螺桿*1.25°*7.8 m+165mmSDC*1m+192mmSTAB*1.4m+165 mmMWD*0.9m+鉆鋌168*12根+41/2鉆桿
2.2 鄰井81/8〞井眼木24-03井概況(見表 5)
鉆具組合:
PDC206mm+165mm螺桿*1.25°*7.8 m+165mmSDC*1m+198mmSTAB*1.4m+165 mmMWD*0.9m+鉆鋌168*12根+41/2鉆桿
二開后第一趟鉆:井深1500米 原因:井斜偏小,下鉆具結(jié)構(gòu)為(增斜鉆具結(jié)構(gòu)):PDC200mm+159mm螺桿*1.25°*7.8m+165mmMWD*0.9m+鉆鋌168*12根+41/2鉆桿。
表5
二開后第二趟鉆:井深1800米 原因:井斜偏大,鉆具結(jié)構(gòu)為二開鉆具結(jié)構(gòu):PDC200mm+159mm螺桿*1.250*7.8m+165mmSDC*1m+192mmSTAB*1.4m+165 mmMWD*0.9m+鉆鋌168*12根+41/2鉆桿。井斜變化率(5.6~7.1)度/百米,且富縣地層井斜變化率3.9度/百米,起鉆換增斜鉆具組合。
二開后第三趟鉆:井深2150米 原因:井斜偏小,下入結(jié)構(gòu)為第二趟鉆鉆具結(jié)構(gòu)。PDC200mm+159mm螺桿*1.25°*7.8m+165mmMWD*0.9m+鉆鋌168*12根+41/2鉆桿。
由于延長地層降斜特性,本次下入的增斜鉆具組合未能起到明顯效果。
環(huán)河與華池地層兩井軌跡變化基本無差異,自洛河地層差異明顯。木24-03井及本井場前面已鉆洛河地層復(fù)合鉆進(jìn)增斜,而本井復(fù)合鉆進(jìn)井斜不增,與以往軌跡變化規(guī)律不符。發(fā)現(xiàn)問題時(shí)已鉆至洛河中下部,再調(diào)整時(shí),托壓嚴(yán)重,滑動無效果,而且損失了方位。下部井段只能通過調(diào)整鉆具結(jié)構(gòu)調(diào)井斜方位,因而全井三趟鉆完鉆。
177/8鉆頭機(jī)械鉆速較81/8鉆頭高。
277/8鉆頭配65/8鉆鋌不利于井眼軌跡控制,在洛河地層軌跡變化不同于其他鉆頭,井斜11度左右時(shí)出現(xiàn)降斜情況,且滑動困難,建議配備61/4鉆鋌,減弱鉆具剛性,提高復(fù)合和滑動增斜率。
377/8井眼與電測儀器間隙縮小,不利于電測,加上雨阻等電測58小時(shí),導(dǎo)致該井通井5次,影響建井周期。
4建議在螺桿、鉆鋌、鉆桿、打撈工具、測井儀器等配套完善再進(jìn)行試驗(yàn)。
表1
表2
表3
表4
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