赫海全,尹 彬,皮子坤
(1.窯街煤電 金河煤業(yè)公司通風(fēng)滅火部,甘肅 蘭州 730080;2.遼寧工程技術(shù)大學(xué) 安全科學(xué)與工程學(xué)院,遼寧 阜新 123000)
風(fēng)門是煤礦井下生產(chǎn)的主要通風(fēng)設(shè)施之一。風(fēng)門除了擔(dān)負(fù)井下風(fēng)量調(diào)節(jié)、行車過人的作用之外,不同的風(fēng)門位置還將對涉及區(qū)域的瓦斯防治、自燃發(fā)火、綜合防塵等產(chǎn)生較大影響[1-2]。窯街煤電集團(tuán)公司金河煤礦一號井投產(chǎn)于1968年,經(jīng)過多次改造后現(xiàn)設(shè)計生產(chǎn)能力達(dá)到120萬t/年。一號井六采區(qū)主采煤層煤二層瓦斯含量高,且具有煤與二氧化碳(含甲烷等復(fù)雜氣體)突出危險性,為了有效治理瓦斯,保證礦井安全生產(chǎn),并使金河煤礦快速發(fā)展,達(dá)到在新采區(qū)布置2個綜放工作面的能力。一號井于2003年和2006年分別對1-3和1-4通風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行了技術(shù)改造,現(xiàn)采用兩翼對角抽風(fēng)式高負(fù)壓通風(fēng)方式。本文將重點論述撞桿式無壓風(fēng)門在金河煤礦的現(xiàn)場應(yīng)用。
傳統(tǒng)風(fēng)門(見圖1)多用15 mm厚的雙層錯縫木板或30 mm厚的單層木板制作,可制成單刷或雙扇結(jié)構(gòu),需用人力開啟。這類風(fēng)門的特點是,門扇與門窗呈斜面沿口接觸,接觸處有可縮性膠皮墊,比較嚴(yán)實,堅固,一般可用1 ~2 年[3-4]。
圖1 傳統(tǒng)風(fēng)門原理示意圖
1)由于礦井通風(fēng)系統(tǒng)的改造,在更換大功率主扇增加礦井風(fēng)量的同時,也增加了礦井通風(fēng)負(fù)壓。2007年測定礦井最大通風(fēng)阻力4 389 Pa,礦井風(fēng)門兩側(cè)壓差600~1 200 Pa,特別是七采區(qū)1530運輸大巷風(fēng)門,由于七采區(qū)尚未準(zhǔn)備出首采面,風(fēng)門兩側(cè)壓差高達(dá)1 800 Pa。為了既滿足物料運輸?shù)男枰?,又方便開關(guān)風(fēng)門,該礦均采用上下扇,以減小開關(guān)阻力。
按照經(jīng)常開關(guān)的下扇風(fēng)門計算:
風(fēng)門受力面積:
風(fēng)門所受壓力:
以風(fēng)門合頁為轉(zhuǎn)動軸,風(fēng)門所受風(fēng)壓力F1作用在風(fēng)門中心,開啟風(fēng)門人力F2作用在風(fēng)門邊沿,按照力矩平衡:
相當(dāng)于在摩擦系數(shù)為0.1,較為光滑的地面推動2 t重物,開啟非常困難。
2.2 2組治療前后膝關(guān)節(jié)屈曲AROM比較 術(shù)后4及12周后,2組患者AROM均較前一個時間點呈明顯增加趨勢(均P<0.05);術(shù)后4周2組組間比較差異無統(tǒng)計學(xué)意義,術(shù)后12周觀察組患者AROM明顯高于同時間點對照組(P<0.05)。見表3。
為了解決這一難題,該礦又在風(fēng)門上安置了泄壓小風(fēng)窗,將風(fēng)門開啟負(fù)壓降至600 Pa左右,但開啟風(fēng)門仍需756 N的作用力,相當(dāng)于在摩擦系數(shù)為0.1,較為光滑的地面推動0.75 t重物。身體較為虛弱者仍無法安全開啟風(fēng)門,沒有徹底解決這一問題。
2)由于礦井通風(fēng)負(fù)壓大,在風(fēng)門開關(guān)過程中風(fēng)門扇與風(fēng)門框劇烈碰撞,相互作用力極大,容易造成風(fēng)門扇變形和風(fēng)門墻體裂縫、脫落。為此,該礦將原來加工風(fēng)門所用的3 mm鐵皮變更為8 mm鐵板,并在風(fēng)門扇上加焊角鐵,增加風(fēng)門強(qiáng)度。但風(fēng)門重量增加了2倍,又造成了風(fēng)門運輸、安裝和維修的不便。
3)傳統(tǒng)風(fēng)門閉鎖裝置利用鋼絲繩的固定長度直拉兩道風(fēng)門實現(xiàn)閉鎖,當(dāng)一道風(fēng)門完全打開時,另一道風(fēng)門才能完全拉緊,徹底閉鎖。若其中一道風(fēng)門部分開啟時,另一道風(fēng)門仍然可以開啟成半開狀態(tài),無法實現(xiàn)真正意義上的閉鎖。
4)傳統(tǒng)風(fēng)門長期開關(guān),受風(fēng)壓作用力的影響,與門框碰撞發(fā)生變形后,關(guān)閉不嚴(yán),漏風(fēng)較為嚴(yán)重。
1)ZWM型撞桿式無壓風(fēng)門的工作原理。
ZWM型撞桿式無壓風(fēng)門(見圖2)是利用風(fēng)壓平衡原理,兩扇風(fēng)門逆向同步開啟,兩合風(fēng)門安裝有平衡機(jī)構(gòu),巧妙的把作用在風(fēng)門上的負(fù)壓通過平衡機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)化為一種內(nèi)力,實現(xiàn)聯(lián)動,當(dāng)其中一合風(fēng)門運動方向與礦井通風(fēng)壓力相同時,另一合風(fēng)門則逆風(fēng)向運動,兩合風(fēng)門所受的動力和阻力相等,方向相反,實現(xiàn)了風(fēng)壓平衡,僅需較小的外力就可開關(guān)風(fēng)門。同時增加了滑道和撞桿,利用礦車或機(jī)車的側(cè)邊擠壓風(fēng)門撞桿,使撞桿在滑道中運行,將門打開。行人或車輛通過后,通過風(fēng)門配重可實現(xiàn)風(fēng)門自動關(guān)閉,在風(fēng)門關(guān)閉過程由于兩合風(fēng)門風(fēng)壓平衡,膨脹輕微,作用力小,風(fēng)門不易變形。
圖2 撞桿式無壓風(fēng)門原理示意圖
2)撞桿式無壓風(fēng)門的優(yōu)點。
a)利用風(fēng)壓平衡原理,兩合風(fēng)門實現(xiàn)聯(lián)動,僅需較小的外力,約200 N左右,即可打開風(fēng)門,解決了人力開啟風(fēng)門困難的問題。
c)兩合風(fēng)門接觸嚴(yán)密,不變型,雙向密封,漏風(fēng)量小。
d)兩合風(fēng)門實現(xiàn)聯(lián)動,雙向隔風(fēng),無須再設(shè)反向風(fēng)門。
e)閉鎖器采用彈簧復(fù)位、圓盤凸輪制動原理,當(dāng)一道風(fēng)門輕微開啟后,另一道風(fēng)門就能實現(xiàn)完全閉鎖,避免了兩道風(fēng)門的同時開啟。該裝置鋼絲繩始終處于張緊狀態(tài),避免了單純采用鋼絲繩直拉時突然繃緊傷人的隱患。
3)應(yīng)用撞桿式無壓風(fēng)門取得的效益。
a)大幅度降低了高負(fù)壓通風(fēng)礦井風(fēng)門開啟時所需的外力,解決了單個職工無法安全開啟風(fēng)門的問題。
b)避免了風(fēng)門關(guān)閉過程中在高負(fù)壓作用下的劇烈碰撞,有效降低了風(fēng)門和墻體在外力作用下的破損,大大減少了維修工作量。
c)風(fēng)門始終處于完好狀態(tài),關(guān)閉嚴(yán)密,雙向密封。與傳統(tǒng)單開風(fēng)門相比漏風(fēng)量減少了50%。
d)利用車輛側(cè)邊碰撞風(fēng)門撞桿開啟風(fēng)門,減少了電機(jī)車通過風(fēng)門時需停車開啟風(fēng)門的環(huán)節(jié),并且不需要專職跟車工,只需機(jī)車司機(jī)一人就可完成該項工作。既減少了工作環(huán)節(jié),提高了單班風(fēng)門過車數(shù)量,又節(jié)約了人力資源。
e)閉鎖器靈敏可靠,切實做到了完全閉鎖。避免了人為因素開啟和故意松動鋼絲繩破壞現(xiàn)象。
f)在電機(jī)車行駛過程即便出現(xiàn)剎車失靈和人為操作失誤等意外情況,也可避免機(jī)車碰毀風(fēng)門。
4)現(xiàn)場注意事項。
a)風(fēng)門周圍應(yīng)保持環(huán)境清潔、平整,防止風(fēng)門前后淤泥積水,杜絕機(jī)械傳動部位銹蝕。
b)閉鎖器安裝處應(yīng)保證墻壁平整,在吊桶行程范圍內(nèi)無障礙物,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時處理。
c)嚴(yán)禁機(jī)車或行人故意直接撞擊風(fēng)門,無事不要在風(fēng)門附近逗留。
d)定期對風(fēng)門墻體進(jìn)行安全檢查,進(jìn)行防銹、密封處理。
e)車輛應(yīng)輕輕撞擊風(fēng)門撞桿,建議擠撞速度小于 0.5 m/s,最好小于 0.1 m/s。
在高負(fù)壓礦井中,傳統(tǒng)的單開式風(fēng)門不但開啟困難而且極易漏風(fēng)。利用風(fēng)壓平衡原理設(shè)計的撞桿式無壓風(fēng)門具有較好的現(xiàn)場應(yīng)用效果,當(dāng)車輛和行人通過時,風(fēng)門可以輕松打開,通過后風(fēng)門自動關(guān)閉。既可以在安全生產(chǎn)、減少漏風(fēng)、維護(hù)通風(fēng)系統(tǒng)穩(wěn)定等方面取得明顯的效果,為通車、行人提供諸多方便,也可以使礦井面貌發(fā)生大的轉(zhuǎn)變,推進(jìn)礦井質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化和“兩型三化”礦井創(chuàng)建工作[5],為現(xiàn)代化管理奠定基礎(chǔ)。
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