趙 聰,張 恭
(天津鋼鐵集團(tuán)有限公司技術(shù)中心,天津 300301)
隨著鉆井深度越來(lái)越深,鉆井工況日趨復(fù)雜,對(duì)油井管的質(zhì)量要求越來(lái)越高。原J55 鋼級(jí)套管已不能滿足深井、超深井和特殊情況采集的要求,其用量在不斷減少,而以N80 為代表的更高鋼級(jí)的油井管數(shù)量在不斷增加[1]。因此,天津鋼鐵集團(tuán)有限公司在轉(zhuǎn)爐冶煉J55 石油套管用鋼的基礎(chǔ)上,成功研發(fā)了N80 石油套管用鋼38Mn2V,并實(shí)現(xiàn)了規(guī)模生產(chǎn),滿足了市場(chǎng)需求,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。
N80 鋼(38Mn2V)的化學(xué)成分要求見(jiàn)表1。
表1 N80鋼(38Mn2V)化學(xué)成分 /%
低倍組織要求:心部裂紋≤0.5 級(jí),其他裂紋≤1.0 級(jí),縮孔≤1.5 級(jí),疏松、偏析和夾雜物分別≤2.0 級(jí)。不允許有其它影響使用的缺陷。
考慮該鋼種的術(shù)要求和現(xiàn)場(chǎng)冶煉條件,制定N80 石油套管鋼38Mn2V 的生產(chǎn)工藝流程為:100 t頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐(鐵水+廢鋼)—LF—VD—圓坯弧形連鑄機(jī)。
由于鐵水中的[P]較高、石灰有效CaO 含量和活性度偏低等條件影響,轉(zhuǎn)爐冶煉的難點(diǎn)和重點(diǎn)是終點(diǎn)磷的控制。在轉(zhuǎn)爐冶煉過(guò)程中,應(yīng)使渣保持高堿度、高FeO、良好的流動(dòng)性,使轉(zhuǎn)爐鋼水中[P]與渣中的CaO、FeO 反應(yīng)生成穩(wěn)定的磷酸鈣。根據(jù)鐵水條件,選擇合適的鐵水與廢鋼配比,以保證吹煉過(guò)程能加入適量的鐵礦石,平衡溫度和改善化渣,提高轉(zhuǎn)爐前期脫磷效率;通過(guò)加強(qiáng)對(duì)槍位的控制和優(yōu)化轉(zhuǎn)爐底吹系統(tǒng),提高轉(zhuǎn)爐脫磷的動(dòng)力學(xué)條件,優(yōu)化終點(diǎn)吹煉控制技術(shù),實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)磷含量≤0.015%的控制目標(biāo)。
在工藝流程中鐵水不進(jìn)行預(yù)處理,在轉(zhuǎn)爐只完成脫磷、溫度的控制和爐后鋼包合金化的任務(wù)。由于LF 鋼包精煉爐具有保持爐內(nèi)還原氣氛、氬氣攪拌和合成渣精煉等獨(dú)特的精煉功能,可以更好地完成脫硫的任務(wù),因此轉(zhuǎn)爐對(duì)脫硫不作過(guò)多的要求。這就意味著脫硫的任務(wù)幾乎全部轉(zhuǎn)嫁于LF 精煉爐,因此必須重視和加強(qiáng)轉(zhuǎn)爐的終點(diǎn)控制,為L(zhǎng)F 精煉操作創(chuàng)造良好的工藝條件。生產(chǎn)中嚴(yán)格執(zhí)行轉(zhuǎn)爐出鋼條件:終點(diǎn)C≥0.10%,杜絕后吹;終點(diǎn)溫度在1 640~1 680℃;渣中(FeO+MnO)控制在14%~18%。
LF 爐精煉工藝的控制重點(diǎn)在降低鋼液中的自由氧,進(jìn)一步脫除鋼水的硫,并使脫氧產(chǎn)物上浮并去除。轉(zhuǎn)爐爐后鋼液經(jīng)過(guò)鋼芯鋁脫氧后,夾雜物的上浮和頂渣的吸附成為夾雜物去除的瓶頸問(wèn)題。因此,LF 精煉過(guò)程中要控制氬氣攪拌功率,為鋼液中夾雜物與渣接觸創(chuàng)造良好條件,促使夾雜物上浮。此外LF 精煉渣采用CaO-A12O3型渣系,具有很強(qiáng)的脫硫、脫氧能力。研究表明,鈣鋁酸鹽與鈣硅酸鹽相比,對(duì)硫的吸收速度和硫化物的允許容量更大,具有很強(qiáng)的脫硫、脫氧能力,也有利于吸附鋼液的夾雜[2]。鋁脫氧后的鋼水需進(jìn)行鈣處理,對(duì)鋼中A12O3夾雜物進(jìn)行改性,防止水口堵塞,達(dá)到提高鋼種質(zhì)量的目的。
LF 進(jìn)站后早化渣并盡快形成白渣,控制精煉終渣中(FeO+MnO)≤1.0%,爐渣堿度≥3.5。強(qiáng)化脫硫操作,白渣精煉時(shí)間大于20 min,要求精煉出站鋼水[S]≤0.010%。鋼水VD 處理要求真空度小于67 Pa 時(shí)保持時(shí)間大于等于10 min,同時(shí)采用弱吹氬攪拌。鋼水出站后要求軟吹氬8 min 以上,保證鋼水化學(xué)成分均勻,并且使夾雜物有充足的上浮時(shí)間。
在連鑄過(guò)程中,只有防止鋼水再污染,在鋼水流動(dòng)過(guò)程中要?jiǎng)?chuàng)造條件去除夾雜物,提高非穩(wěn)態(tài)澆注操作水平,才能保證最終產(chǎn)品的潔凈度[3]。
生產(chǎn)中防止鋼水再污染的有效措施是防止?jié)沧⑦^(guò)程的二次氧化和下渣、卷渣。因此生產(chǎn)中使用如下措施:采用全程鋼包保護(hù)套管,采取開(kāi)澆前中間包氬氣置換;中間包恒重操作,防止?jié)沧⑦^(guò)程下渣;采用恒拉速澆鋼技術(shù),避免鋼水液面的頻繁波動(dòng)而導(dǎo)致卷渣。澆注過(guò)程中采取中間包擋墻加壩來(lái)改變中間包內(nèi)鋼水流動(dòng)軌跡、使用結(jié)晶器的電磁攪拌(EMS)等措施促進(jìn)夾雜物在鋼水流動(dòng)過(guò)程中進(jìn)一步排除。此外生產(chǎn)實(shí)踐表明非穩(wěn)態(tài)澆注會(huì)使鑄坯潔凈度明顯惡化,因此生產(chǎn)中強(qiáng)調(diào)開(kāi)澆、換鋼包過(guò)程的精細(xì)化操作,盡量減少拉速突然變化的情況,澆鑄結(jié)束時(shí)中包液面降到臨界高度800 mm 時(shí)就關(guān)閉水口,從而提高鑄坯潔凈度。
2013年1月生產(chǎn)N80 石油套管鋼38Mn2V 圓坯32 爐,具體產(chǎn)品質(zhì)量情況如下。
表2 38Mn2V原坯主要成分 /%
從成分控制看,成分比較穩(wěn)定。另外根據(jù)生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),平均相鄰連澆爐間C 偏差為0.010 3%,Mn 偏差為0.024%,成分波動(dòng)較小。
在該批次38Mn2V 圓坯成品中Pb、Sn、As、Sb、Bi 五害元素之和小于70×10-6,單一元素含量小于30×10-6,如表3 所示。轉(zhuǎn)爐流程冶煉原料主要是鐵水,廢鋼比平均為7.02%,加入廢鋼較少,因此帶入的雜質(zhì)元素較少,在控制五害元素含量具有明顯的優(yōu)勢(shì),完全可以滿足石油套管鋼的嚴(yán)格要求。
表3 38Mn2V五害元素含量 /%
鑄坯生產(chǎn)規(guī)格為Ф200 mm。圓坯表面質(zhì)量良好,無(wú)表面夾渣、裂紋等缺陷。圓坯低倍檢驗(yàn)情況較好,各種缺陷級(jí)別最高不超過(guò)0.5 級(jí),出現(xiàn)頻次低,并且沒(méi)有出現(xiàn)其它影響使用的缺陷。
產(chǎn)品經(jīng)下游客戶進(jìn)行軋制,未出現(xiàn)因鑄坯質(zhì)量造成的成品管缺陷及性能不合格等問(wèn)題,說(shuō)明產(chǎn)品質(zhì)量能夠滿足用戶需要。
該批次38Mn2V 圓坯生產(chǎn)中,轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)P 平均為0.013%,較好地實(shí)現(xiàn)了終點(diǎn)磷含量的控制目標(biāo)。LF 進(jìn)站P 平均為0.017%,出鋼回P 平均為0.004%,回P 最高為0.009%,回P 超過(guò)0.005%的比例占40.6%,出鋼過(guò)程回P 控制較好。
下一步工作要降低回P 超過(guò)0.005%的比例,實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)爐出鋼過(guò)程回P 的穩(wěn)定控制:首先要擋好渣,減少出鋼過(guò)程的下渣量最為關(guān)鍵;其次是嚴(yán)格出鋼合金化操作的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化,杜絕出鋼后期補(bǔ)加合金(如硅鐵、碳粉等);最后是當(dāng)爐渣過(guò)稀,應(yīng)出鋼前向轉(zhuǎn)爐內(nèi)加石灰稠化爐渣,減少出鋼過(guò)程的下渣量。
在轉(zhuǎn)爐流程生產(chǎn)石油套管中,能否解決快速精煉問(wèn)題是生產(chǎn)節(jié)奏是否匹配的關(guān)鍵所在。生產(chǎn)N80石油套管鋼各個(gè)環(huán)節(jié)平均生產(chǎn)時(shí)間如下:轉(zhuǎn)爐冶煉周期平均為34.5 min,LF 精煉周期平均為63.3 min,VD 處理周期平均為35.2 min,連鑄周期平均為42 min。LF 精煉周期比較長(zhǎng),跟轉(zhuǎn)爐冶煉、VD 處理和連鑄節(jié)奏不匹配,并且增加了LF 電耗和電極消耗。
因此下一步工作要縮短LF 精練時(shí)間:首先應(yīng)做好轉(zhuǎn)爐下渣控制及爐渣改質(zhì),降低鋼包進(jìn)站初始氧含量,減輕精煉脫氧負(fù)擔(dān),進(jìn)一步優(yōu)化精煉渣系,縮短成渣時(shí)間:其次要LF 進(jìn)行泡沫渣埋弧操作,優(yōu)化LF 電壓電流,積極推進(jìn)回收連鑄熱態(tài)鋼渣,實(shí)現(xiàn)快速升溫,減少LF 升溫時(shí)間;最后要做好生產(chǎn)調(diào)度,控制好上下工序節(jié)奏,縮短鋼水在該工位的非作業(yè)時(shí)間。
在生產(chǎn)實(shí)踐中,鋼液中[Al]s 的穩(wěn)定控制是提高產(chǎn)品質(zhì)量、保證生產(chǎn)順行的關(guān)鍵。在該批次38Mn2V 圓坯生產(chǎn)中,為達(dá)到鋼液中[Al]s 的穩(wěn)定控制,將原來(lái)的精煉出站喂鋁改為進(jìn)出站兩步喂鋁法,并在生產(chǎn)中采取如下措施來(lái)穩(wěn)定控制鋼中[Al]s,保證生產(chǎn)順行和提高產(chǎn)品純凈度:(1)必須保證充足的精煉處理時(shí)間,LF 爐造好白渣后再進(jìn)行喂Al 絲操作;(2)在軟吹過(guò)程中,注意調(diào)整氬氣量,保證渣面涌動(dòng)而不裸露鋼水,防止二次氧化;(3)在澆鑄過(guò)程中做好全程保護(hù)澆鑄,防止二次氧化。
采用100 t 頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐—LF—VD—圓坯弧形連鑄工藝生產(chǎn)的N80 石油套管用鋼具有較高的清潔度,五害元素含量很低,可滿足石油套管用鋼對(duì)成分的嚴(yán)格要求。
轉(zhuǎn)爐冶煉N80 石油套管用鋼工藝操作和控制還有待進(jìn)一步優(yōu)化,以保證成品性能的穩(wěn)定和提高產(chǎn)品純凈度。
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