戢運(yùn)波 (中石化管道儲(chǔ)運(yùn)公司武漢輸油處,湖北 武漢 430077)
原油管道低輸量運(yùn)行影響因素分析與優(yōu)化措施
戢運(yùn)波 (中石化管道儲(chǔ)運(yùn)公司武漢輸油處,湖北 武漢 430077)
以沿江煉化企業(yè)煉油裝置檢修期間儀長原油管道低輸量運(yùn)行為例,深入分析了煉化企業(yè)裝置檢修期間對(duì)原油管道低輸量運(yùn)行的影響,針對(duì)影響因素提出了優(yōu)化運(yùn)行、調(diào)整輸送方式、合理制定裝置檢修計(jì)劃、加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)等優(yōu)化措施。指出管道安全平穩(wěn)運(yùn)行意義重大,要從加強(qiáng)溝通與協(xié)作、提高應(yīng)急處置能力等方面著手,對(duì)管道低輸量運(yùn)行具有指導(dǎo)作用。
原油管道;低輸量;影響因素;措施
儀長原油管道(以下簡稱沿江管道)全長979km,設(shè)計(jì)年輸量2700×104t,全線采用密閉、分輸加熱輸送工藝,向沿江煉化企業(yè)安慶石化、九江石化、武漢石化、長嶺石化、荊門石化5家煉化企業(yè)輸送原油。為保障煉油工作的順利進(jìn)行,煉化企業(yè)需定期對(duì)裝置進(jìn)行檢修,裝置檢修周期一般是4年1次,檢修時(shí)長多在35~55d。在此期間,煉廠受儲(chǔ)油罐罐容限制,接收原油能力有限,因此與之連接的原油管道輸油量將會(huì)大幅下降,遠(yuǎn)低于管道正常輸量,處于低輸量運(yùn)行狀態(tài)。管道的低輸量運(yùn)行易出現(xiàn)生產(chǎn)事故[1]和計(jì)量交接糾紛,對(duì)管道輸油設(shè)備也會(huì)造成損壞,給管道的安全生產(chǎn)帶來了巨大的隱患。為此,提出對(duì)原油管道低輸量運(yùn)行影響因素進(jìn)行分析,以便采取優(yōu)化措施。
隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,市場對(duì)成品油需求成倍增加,沿江煉化企業(yè)需滿負(fù)荷運(yùn)行才能滿足市場需求,裝置檢修間隔周期大幅縮減,每次檢修時(shí)間相應(yīng)延遲,處于低輸量運(yùn)行的管段和運(yùn)行時(shí)間也增多。2008~2013年,沿江5家煉廠共檢修11次,檢修周期從20~55d不等,相應(yīng)的管道處于低輸量運(yùn)行,多數(shù)管段實(shí)際輸量不到管道允許低輸量的60%;站場輸油設(shè)備操作頻率比正常輸送時(shí)增加50%以上,輸油綜合能耗增加20%以上;受運(yùn)行參數(shù)的影響,油品交接計(jì)量誤差增大,相互之間計(jì)量糾紛也有增加的趨勢。
管道低輸量運(yùn)行時(shí),造成的影響主要有3個(gè)方面:①管道存在安全隱患。因?yàn)閮x長原油管道輸送的是勝利油和進(jìn)口油的混合,其中勝利油是高凝高黏油,輸量低時(shí)油品出現(xiàn)分層,易出現(xiàn)管道凝管事故。②增大交接計(jì)量誤差。管道低輸量運(yùn)行時(shí),運(yùn)行壓力較低,流量很有可能低于流量計(jì)的最低標(biāo)準(zhǔn)值,從而增大交接計(jì)量誤差。③增加能源消耗。為滿足運(yùn)行壓力和輸量的要求,輸油設(shè)備需要頻繁啟停操作,管道多數(shù)處于不穩(wěn)定工況運(yùn)行,增加了能源消耗,不能實(shí)現(xiàn)節(jié)能。
表1 儀長管道冬季各支線允許低輸量
2.1管道存在凝管安全隱患
原油管道低輸量運(yùn)行時(shí),流速低,原油散熱快,易凝管,存在較大的安全隱患。為防止管道出現(xiàn)凝管等重大生產(chǎn)事故,原油管道對(duì)低輸量有嚴(yán)格的要求,一般規(guī)定管道的實(shí)際輸量不低于設(shè)計(jì)的允許最低輸量[2]。儀長管道各支線允許最低輸量如表1所示。
2.2增大原油交接計(jì)量誤差
表2 九江站工藝運(yùn)行參數(shù)統(tǒng)計(jì)表
原油交接計(jì)量是企業(yè)間維護(hù)良好關(guān)系的重要保證,交接計(jì)量的準(zhǔn)確性需要雙方認(rèn)可,計(jì)量誤差應(yīng)在可控范圍內(nèi)。在低輸量運(yùn)行時(shí),受運(yùn)行參數(shù)的影響,計(jì)量誤差難以控制,易出現(xiàn)增大原油交接計(jì)量誤差情況[3]。2012年九江石化對(duì)煉化裝置進(jìn)行檢修,40d的檢修周期要求庫存不超過11×104t,這就使得黃梅-九江段管線處于低輸量運(yùn)行。具體工藝運(yùn)行參數(shù)統(tǒng)計(jì)如表2所示。
從表2可以看出,九江站的進(jìn)站壓力極低,幾乎接近于零,前幾次流量計(jì)的讀數(shù)在100m3/h左右,后幾次低于100m3/h,超出了流量計(jì)計(jì)量范圍,造成計(jì)量誤差增大。
2.3設(shè)備頻繁調(diào)整,輸油能耗增加
低輸量運(yùn)行時(shí),設(shè)備啟停操作頻繁,輸油能耗增加20%以上。正常運(yùn)行時(shí),沿江管道某站綜合能耗在47.6kg(標(biāo)油)/(104t·km),低輸量運(yùn)行時(shí)綜合能耗是59.9kg(標(biāo)油)/(104t·km),增加26%。沿江管道各站2012年3月份正常輸送和低輸量輸送設(shè)備操作具體情況如表3所示。
表3 2012年3月份正常輸送和低輸量輸送設(shè)備操作對(duì)比表
3.1優(yōu)化運(yùn)行,調(diào)整輸送方式
沿江管道輸送的是勝利油和進(jìn)口油摻混的原油,摻混比例可根據(jù)煉廠裝置負(fù)荷進(jìn)行調(diào)整。在低輸量運(yùn)行期間,由于管線熱損失大,站間溫降大。為避免造成生產(chǎn)事故,一般可以采取稀釋輸送、添加降凝劑輸送或間歇輸送等運(yùn)行方式[4]。
1)稀釋輸送 正常輸送時(shí),輸送的國產(chǎn)與進(jìn)口油比例是2.5∶1;當(dāng)煉廠裝置檢修時(shí),改變混油比例,盡量降低魯寧油(高凝高黏油)的量,增加進(jìn)口油的量,比例變成1.2∶1或1.1∶1。這樣就改變了油品的物性,使油品的黏度、凝點(diǎn)都有大幅下降,凝點(diǎn)由原來的10℃以上降至現(xiàn)在的3℃以下,同溫度下的黏度下降了40%以上。這種方法的采用就使管道的允許輸量值減小了,能夠滿足所需的安全運(yùn)行要求。
2)添加降凝劑輸送 2012年3月份武漢石化裝置檢修,大冶-武漢段管線的允許最低輸量是533m3/h,實(shí)際運(yùn)行的輸量的298m3/h,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于允許最低輸量。當(dāng)時(shí)受油品限制,雖然降低了勝利油的比例,但是輸送油品的凝點(diǎn)13℃,且大冶-武漢段管徑粗,沿線水域多,熱損失大,正常運(yùn)行時(shí)下站的進(jìn)站溫度無法滿足要求。后來采取了添加降凝劑措施,圓滿完成了輸送任務(wù)。不同溫度下添加降凝劑黏度變化如表4所示。
從表4可以看出,在相同剪切速度和相同溫度下,添加降凝劑后,油品的黏度大幅下降,凝點(diǎn)下降幅度也在10℃以上。有效地改變了油品的物性,為低輸量運(yùn)行創(chuàng)造了有利條件。
3)間歇輸送 當(dāng)油品物性無法改變或改變后仍不能滿足計(jì)量要求時(shí),在確保安全的情況下,可以采取間歇輸送。2012年九江石化對(duì)煉化裝置進(jìn)行檢修,40d的檢修周期要求庫存不超過11×104t,在實(shí)際低輸量運(yùn)行中出現(xiàn)流量計(jì)壓力僅為0.01~0.02MPa。由于壓力計(jì)本身誤差為±1%,流量計(jì)可視零壓力運(yùn)行,不符合流量計(jì)運(yùn)行條件,極易增加計(jì)量誤差;同時(shí)流量計(jì)在標(biāo)定時(shí)有流量計(jì)量范圍,低輸量運(yùn)行會(huì)存在實(shí)際輸量超出流量計(jì)計(jì)量范圍,從而導(dǎo)致計(jì)量誤差。采取間歇輸送,即輸送72h停運(yùn)24h的運(yùn)行方式,這樣就提高了運(yùn)行的輸量,使輸量在可以計(jì)量的范圍內(nèi),從而達(dá)到減小計(jì)量誤差的目的。
表4 不同溫度下是否添加降凝劑的原油黏度變化情況
3.2加強(qiáng)站場設(shè)備檢維修工作
輸油設(shè)備運(yùn)行一般只有在合理區(qū)間才能安全平穩(wěn)運(yùn)行,低輸量運(yùn)行時(shí),超出了設(shè)備的合理運(yùn)行區(qū)間,原有設(shè)備性能得不到保證,設(shè)備振動(dòng)、噪音加大,調(diào)節(jié)閥頻繁動(dòng)作,流量計(jì)計(jì)量誤差增大,設(shè)備磨損速度加快,影響設(shè)備的正常運(yùn)行。所以要加強(qiáng)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng),準(zhǔn)備充足的備品備件,才能確保設(shè)備的安全運(yùn)行。
3.3合理制定裝置檢修計(jì)劃
煉化企業(yè)裝置檢修周期能否在預(yù)定的時(shí)間內(nèi)完成,意義重大。一旦不能完成,將影響其他煉化企業(yè)的輸油量。所以,在制定裝置檢修計(jì)劃時(shí),要合理安排檢修工序、檢修時(shí)間,并在實(shí)際施工中,認(rèn)真監(jiān)督施工單位,嚴(yán)格要求,確保在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)能夠順利完成檢修工作。
3.4加強(qiáng)溝通與協(xié)作,減少計(jì)量糾紛
檢修期間,低輸量運(yùn)行時(shí)很容易出現(xiàn)流量低于流量計(jì)的標(biāo)定范圍,增大計(jì)量誤差。此時(shí)雙方要摒棄爭議,相互協(xié)商,共同處理好計(jì)量誤差問題,避免發(fā)生計(jì)量糾紛;同時(shí),煉化企業(yè)要向管道企業(yè)及時(shí)通報(bào)工程施工進(jìn)展情況,便于管道企業(yè)合理安排輸油運(yùn)行計(jì)劃。
3.5提高應(yīng)急處置能力
要確保管道低輸量下安全平穩(wěn)運(yùn)行,除了要做好以上工作外,還要完善應(yīng)急預(yù)案,加強(qiáng)演練,提高應(yīng)急處置能力,以便出現(xiàn)事故苗頭時(shí),能夠及時(shí)制止事故的發(fā)生,真正地確保管線的安全運(yùn)行。
隨著煉化企業(yè)煉油裝置運(yùn)行的延長、設(shè)備的老化,裝置檢修間隔周期會(huì)縮減,每次檢修時(shí)間也會(huì)相應(yīng)延遲,致使處于低輸量運(yùn)行的管段和運(yùn)行時(shí)間增多,管道低輸量運(yùn)行的壓力會(huì)越來越大。因此,就要從降低管道凝管危險(xiǎn)、減少交接計(jì)量糾紛和減少設(shè)備操作頻率等方面開展研究,進(jìn)一步優(yōu)化運(yùn)行,調(diào)整運(yùn)行方式、加強(qiáng)與煉化企業(yè)的溝通與協(xié)作,加強(qiáng)應(yīng)急演練,提高應(yīng)急處置能力,確保在此期間管道安全運(yùn)行。
[1]楊筱蘅.輸油管道設(shè)計(jì)與管理[M].東營:中國石油大學(xué)出版社,2006.
[2]Q/SH1200 0048-2012,原油管道工藝安全運(yùn)行操作規(guī)程[S].
[3]安石峻.石油天然氣計(jì)量與產(chǎn)品品質(zhì)檢驗(yàn)及分析實(shí)務(wù)全書[M].北京:中國知識(shí)出版社,2008.
[4]黃春芳.石油管道輸送技術(shù)[M].北京:中國石化出版社,2012.
[編輯] 洪云飛
TE832.2
A
1673-1409(2013)25-0101-03
2013-06-23
戢運(yùn)波(1963-),女,助理工程師,現(xiàn)主要從事生產(chǎn)技術(shù)管理方面的研究工作。