吳大偉,吳雪琴,張容志
(1.中國石化勝利油田分公司石油開發(fā)中心,山東東營 257000;2.中國石化勝利油田分公司河口采油廠)
老178塊位于老河口油田與埕島油田接合部的極淺海地帶,水深2.8~6.0m,區(qū)域構(gòu)造位于埕北凹陷東南斜坡帶,油藏類型為常溫常壓高孔高滲巖性構(gòu)造稀油油藏,有生產(chǎn)井6口,采用插樁平臺生產(chǎn)。A井位于該區(qū)塊中部,生產(chǎn)層位為明化鎮(zhèn)組,含油面積0.1 km2,地質(zhì)儲量7×104t。生產(chǎn)層位數(shù)據(jù)見表1。A井于2010年03月22礫石充填+精密濾砂管完井,電泵投產(chǎn),完井管柱結(jié)構(gòu)圖見圖1[1]。
圖1 老178塊A井完井管柱結(jié)構(gòu)
表1 油層基本數(shù)據(jù)
A井于2011年4月投產(chǎn),投產(chǎn)初期生產(chǎn)數(shù)據(jù)見表2。由表2中數(shù)據(jù)可知,A井投產(chǎn)2個月后液量由14t/d下降到5.2t/d。分析認(rèn)為:該井電泵沉沒度較高,地層供液能量不可能是液量下降的主要原因;考慮該井產(chǎn)氣量高達(dá)400 m3/d,氣體可能影響電泵吸入口流態(tài),從而影響到電泵的效率。結(jié)合鄰井生產(chǎn)情況分析,一般情況下電泵沉沒度400 m以上時受氣體影響較小。根據(jù)電流卡片分析,該井生產(chǎn)電流平穩(wěn),表明該井生產(chǎn)受到氣體影響不顯著,認(rèn)為產(chǎn)氣不是該井液量下降的主要原因;油井液量顯著下降時,電機(jī)電流維持16A無明顯變化,判斷存在一種可能:井液在舉升過程中在井筒內(nèi)打循環(huán),沒能有效地被舉升到地面,即該井生產(chǎn)管柱存在漏失的可能。
為證實(shí)管柱是否漏失,對管柱進(jìn)行憋壓試驗(yàn),結(jié)合A井井身結(jié)構(gòu)(圖1),對該井進(jìn)行關(guān)閉套管閘門+排氣閥+生產(chǎn)閘門三種方式的憋壓試驗(yàn)。油井頻率選用45 Hz生產(chǎn),憋壓后油壓、套壓變化曲線見圖2。
表2 A井的2011年4-6月生產(chǎn)資料
圖2 A井開抽后關(guān)泵油壓、套壓變化
由圖2可以看出,當(dāng)同時關(guān)閉套管閘門+排氣閥+生產(chǎn)閘門,開泵后套壓維持在0.3 MPa不變,油壓在隨后的44分鐘由0.3 MPa上升到4.7 MPa,隨后油壓呈現(xiàn)下降趨勢至于4.5 MPa,關(guān)閉電泵,油壓在隨后一個小時快速由4.5 MPa下降1.3 MPa左右,此后100分鐘油壓由1.3 MPa下降到0.7 MPa,下降速度減慢。由于該井油管管柱安裝單流閥,分析認(rèn)為A井油管存在漏失,且漏失部位在排氣閥以下的油管部分。由于該井屬于海上平臺油井,檢修管桿作業(yè)成本高,所以擬對該井進(jìn)行生產(chǎn)制度調(diào)整控制油井漏失,保障油井較高水平生產(chǎn)。
通過對電泵油井套管憋壓,油管漏失點(diǎn)內(nèi)外壓力保持平衡,抑制該漏失點(diǎn)的漏失,電泵能使井液有效的舉升到井口[2-3]。在憋套壓過程中套壓上升,電泵吸入口壓力不變,電泵沉沒度變低,影響泵效果,因此在憋套壓過程中要保證電泵合理沉沒度。
漏失點(diǎn)壓力平衡方程為:
電泵吸入口壓力為:
式中:ρ——井液密度,kg/m3;h——漏失點(diǎn)垂直深度,m;P摩——舉升高程中摩擦做功損失的壓力,MPa;g——重力加速度,m/s2;h1——電泵沉沒度,h。
為確定油井合適的套壓值,控制油井管柱漏失,通過嘗試憋不同套壓值時,對油井生產(chǎn)效果進(jìn)行綜合對比,結(jié)果見表3。
表3 不同套壓油井生產(chǎn)狀況
由表3可知,隨著套壓值的升高,電泵沉沒度呈現(xiàn)下降趨勢,油壓和液量均在套壓為3 MPa時最高。為進(jìn)一步優(yōu)化套壓值,在套壓3~4 MPa之間加密憋壓點(diǎn)進(jìn)一步優(yōu)選合適的套壓值,以期達(dá)到最優(yōu)的調(diào)控效果。具體調(diào)控效果見圖3。
圖3 油井液量與套壓關(guān)系曲線
由圖3看出,當(dāng)憋套壓值在1~3 MPa之間時,油井液量先緩慢上升。當(dāng)憋套壓在3.4 MPa時,液量達(dá)到峰值,為14.5 t·d-1,套壓繼續(xù)上升后油井液量呈現(xiàn)下降趨勢。
當(dāng)套壓從較低的1 MPa逐步憋高到3.4 MPa的過程中,油井液量也逐步升高,結(jié)合方程(1)分析認(rèn)為,在該階段漏失點(diǎn)油管內(nèi)部壓力P油壓+ρgh+P摩>P套,在套壓上升的過程中漏失點(diǎn)內(nèi)外壓力差逐步降低,漏失點(diǎn)漏失量減少,井口產(chǎn)液量呈現(xiàn)上升趨勢。結(jié)合方程(2)分析認(rèn)為,當(dāng)套壓逐步升高,在一定程度上會抑制油井供液,使電泵沉沒度降低,但該套壓上升階段,電泵沉沒度能維持在較高水平,沒對電泵井正常抽吸產(chǎn)生較大影響。因此結(jié)合以上兩方面的影響因素分析認(rèn)為,在該套壓上升階段,套壓上升對油井出液具有積極作用,油井液量呈現(xiàn)上升趨勢。
當(dāng)套壓從3.4 MPa上升到4.0MPa的過程中,油井液量呈現(xiàn)逐步降低的趨勢,結(jié)合方程(1)分析認(rèn)為,在該階段漏失點(diǎn)油管內(nèi)部壓力P油壓+ρgh+P摩<P套,在套壓上升過程中,漏失點(diǎn)外內(nèi)的壓力差進(jìn)一步加大,套管氣從漏失點(diǎn)進(jìn)入油管,影響油管內(nèi)流體的流態(tài),對油井井口出液量存在負(fù)面影響。結(jié)合方程(2)分析認(rèn)為,在該套壓上升階段,套壓上升值較大程度上抑制了油井供液,電泵沉沒度降低到影響電泵正常抽吸的程度。由于以上兩個方面的負(fù)面影響,在該套壓上升階段油井液量呈現(xiàn)下降趨勢。
綜合以上分析,該井油井套壓控制在3.4 MPa左右時,既能較好地抑制油井漏失點(diǎn)漏失量,又能保障電泵具有較高的沉沒度,能保證該管柱漏失油井維持在較好的工作狀態(tài)工作。
[1]朱孝強(qiáng),耿濤,王志超,等.海上油井安全閥液控系統(tǒng)卸壓原因分析和措施建議[J].國外油田工程,2004,20(4):39-41.
[2]林和.管柱漏失的原因分析及治理措施[J].試采技術(shù),1992,13(4):56-58.
[3]李青.用憋壓曲線判斷電泵井管柱漏失的方法[J].大慶石油地質(zhì)與開發(fā),1989,6(2):57-59.