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φ2500回轉(zhuǎn)涼堿爐技術(shù)改造探索

2013-10-25 03:30:58高樹(shù)森
純堿工業(yè) 2013年2期
關(guān)鍵詞:翅片管進(jìn)水管爐體

高樹(shù)森

(石家莊雙聯(lián)化工有限責(zé)任公司,河北 石家莊 050200)

石家莊雙聯(lián)化工有限責(zé)任公司于1999年投運(yùn)了一臺(tái)φ2 500×15 000回轉(zhuǎn)式?jīng)鰤A爐,設(shè)計(jì)能力為15萬(wàn)t/a,投運(yùn)后,冷卻效果良好。但使用幾年后,由于生產(chǎn)負(fù)荷的提高、純堿中含鹽及露點(diǎn)腐蝕等原因,涼堿爐爐頭彎管處經(jīng)常出現(xiàn)泄漏,嚴(yán)重時(shí)每月需要處理2~3次,泄漏造成爐頭結(jié)疤、涼堿效果變差。2006年以后,夏季在純堿日產(chǎn)能超過(guò)700t(24萬(wàn)t/a)時(shí),涼堿后溫度高達(dá)110℃,純堿包裝袋燙損現(xiàn)象經(jīng)常發(fā)生,影響了正常生產(chǎn)。

為了徹底解決涼堿爐爐頭彎管泄漏問(wèn)題和滿(mǎn)足生產(chǎn)能力不斷提高的需求,2007年雙聯(lián)化工對(duì)φ2 500回轉(zhuǎn)涼堿爐進(jìn)行了技術(shù)更新改造,將煅燒爐加熱系統(tǒng)使用的翅片管應(yīng)用于涼堿爐冷卻系統(tǒng),增大了冷卻系統(tǒng)面積,提高了涼堿能力。

1 技術(shù)改造方案

1)涼堿能力由20萬(wàn)t/a增大到40萬(wàn)t/a(原設(shè)計(jì)能力15萬(wàn)t/a)。

2)冷卻進(jìn)水溫度50℃ ,出水溫度60℃。

3)輕灰進(jìn)堿溫度180℃ ,出堿溫度70℃。

4)進(jìn)水箱按三進(jìn)一出(原流程二進(jìn)一出)流程重新設(shè)計(jì)分水箱。重新設(shè)計(jì)冷卻系統(tǒng),冷卻水管采用翅片管,翅片高度15mm,螺距25mm,重新設(shè)計(jì)管支架。

2 技術(shù)改造數(shù)據(jù)計(jì)算

2.1 冷卻系統(tǒng)熱平衡核算

按輕灰進(jìn)入涼堿爐溫度t1=180℃,涼堿后出爐溫度t2=70℃,爐的生產(chǎn)能力40萬(wàn)t/a進(jìn)行計(jì)算。

輕灰比熱容:C=1.15kJ/(kg·K);

爐體散熱系數(shù):αf=14.3kJ/(m2·h·℃);

爐體散熱表面積:A=(3.14×2.52/4)×2+2.5×3.14×15=127.56m2;

爐體表面溫度:tb=110℃;

室內(nèi)溫度:tn=30℃;

冷卻水溫度差:△t=10℃;

生產(chǎn)能力:mz=400 000/8 000=50t/h。

熱平衡計(jì)算:

1)輸入熱量

輕灰?guī)霟崃浚?/p>

q=1 000Ct1=1000×1.15×180=207 000kJ/t

2)輸出熱量

輕灰?guī)ё邿崃浚?/p>

q1=1 000Ct2=1 000×1.15×70=80 500kJ/t

爐體散熱:

q2=αfA(tb-tn)mz-1=14.3×127.56×(110-30)×50-1=2 918.57kJ/t

輸出總熱量:

Q2=q1+q2=80 500+2 918.57=83 418.57kJ/t

3)熱負(fù)荷

Q=q-Q2=207 000-83 418.57=123 581.43kJ/t

4)冷卻水消耗量

mw=0.239Q△t-1=0.239×123 581.43×10-1=2 953.60kg/t

5)熱平衡表

表1 φ2500回轉(zhuǎn)涼堿爐熱平衡表

2.2 冷卻系統(tǒng)換熱面積計(jì)算

傳熱溫度差△t(取對(duì)數(shù)平均溫差):

(T進(jìn)、T出輕灰進(jìn)、出爐溫度,t進(jìn)、t出冷卻水進(jìn)、出溫度,℃)

總傳熱系數(shù)K在全是光管前提下其值可在140~250kJ/(m2·h·K)范圍選用,但翅片管時(shí),其總傳熱系數(shù)K值要進(jìn)一步降低,取K=140kJ/(m2·h·K)。

生產(chǎn)能力:mz=50t/h。

換熱面積計(jì)算:

由公式:A=mzQ/K△t

=50×123 581.43/140×55.87

=789.98m2

2.3 冷卻系統(tǒng)設(shè)計(jì)

依據(jù)設(shè)計(jì)改造方案:涼堿爐進(jìn)水管三圈,出水管一圈。經(jīng)核算φ108×4出水管39根,布置在第一圈(最外圈);φ89×4進(jìn)水管39根,布置在第二圈,φ60×4進(jìn)水管39根,布置在第三圈;φ60×4進(jìn)水管26根,布置在第四圈。進(jìn)、出水管全部采用無(wú)縫鋼管制作,所有冷卻管接頭焊接后無(wú)損探傷。連接管采用φ32×4(原為φ32×4)無(wú)縫管,所有連接部位均預(yù)焊連接管座進(jìn)行加強(qiáng)。

涼堿爐所有翅片管在進(jìn)堿端一米長(zhǎng)度范圍內(nèi)管壁加厚1mm,提高抗磨損、腐蝕能力,延長(zhǎng)使用周期;所有支撐管架板內(nèi)孔安裝長(zhǎng)60mm套管,可起到良好支撐作用,防止使用中冷卻管變形;經(jīng)核算主電機(jī)由45kW改進(jìn)為75kW。

3 涼堿爐改造后效果

項(xiàng)目投運(yùn)后,由于公司整體技改方案的變化,又投運(yùn)一套TB-2型漿葉式?jīng)鰤A機(jī),使改造后φ2 500×15 000涼堿爐未具備實(shí)現(xiàn)40萬(wàn)t/a設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的條件,2007年純堿實(shí)際生產(chǎn)量25萬(wàn)t/a時(shí),投運(yùn)后生產(chǎn)運(yùn)行平穩(wěn),涼堿溫度50~60℃;2008年也曾達(dá)到30萬(wàn)t/a產(chǎn)量,應(yīng)該說(shuō)還具有一定的潛在涼堿能力。

由于實(shí)際生產(chǎn)中涼堿爐冷卻水進(jìn)、出溫度相差最多僅7~9℃,而且進(jìn)水溫度(冬季25℃,夏季35℃)比較低,造成熱堿(180℃)與冷卻水溫差太大,在熱氣不能及時(shí)導(dǎo)出時(shí),易在翅片管表面形成一層薄堿疤,從而影響熱傳導(dǎo),使涼堿效果不同程度降低,從投運(yùn)后停爐檢查結(jié)疤情況看證實(shí)了這一點(diǎn)。通過(guò)改進(jìn)涼堿爐除塵抽風(fēng)系統(tǒng),基本解決此問(wèn)題,此外,適當(dāng)提高冷卻水溫度,翅片管結(jié)疤情況會(huì)減輕,涼堿效果還會(huì)進(jìn)一步提高。

[1] 王楚.純堿生產(chǎn)工藝與設(shè)備計(jì)算[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,1995

[2] 上海化工學(xué)院.基礎(chǔ)化學(xué)工程[M].上海:上??茖W(xué)技術(shù)出版社,1978

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