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智能控制技術(shù)在蘇里格氣田低效井中的應(yīng)用

2013-10-22 02:11:28楊方勇張亞斌武海鵬施亞明張建平張英帥
天然氣工業(yè) 2013年6期
關(guān)鍵詞:套壓里格間歇

楊方勇 張亞斌 武海鵬 施亞明 張建平 張英帥

1.中國石油長慶油田公司第四采氣廠 2.中國石油西南油氣田公司

蘇里格氣田是低滲、低壓、低豐度的“三低”整裝氣田[1-2],開發(fā)井網(wǎng)密度大、區(qū)域鉆井?dāng)?shù)量多。隨著氣井生產(chǎn)年限的逐年增大,產(chǎn)量逐年減少,低效井快速增加[3-5],這對生產(chǎn)運(yùn)行管理提出了巨大挑戰(zhàn)。采用人工間歇開關(guān)井的生產(chǎn)模式,相對于數(shù)量龐大的單井顯得力不從心,針對實(shí)際情況,如何平衡單井間歇生產(chǎn)與控制用工總量之間的關(guān)系是將要解決的難點(diǎn)問題,這一問題就為井口生產(chǎn)智能控制提供了很好的發(fā)展契機(jī)。智能控制就是根據(jù)生產(chǎn)條件對井口進(jìn)行自動控制。本文著重闡述電磁閥生產(chǎn)智能控制[6-8]功能在氣井的運(yùn)用。

1 智能控制基本原理

按照氣井生產(chǎn)規(guī)律制定適應(yīng)的智能控制條件,對組態(tài)軟件進(jìn)行智能程序設(shè)定(如圖1所示),當(dāng)氣井生產(chǎn)狀態(tài)滿足設(shè)定條件時,組態(tài)軟件通過數(shù)傳電臺[9]向氣井RTU(遠(yuǎn)程終端控制系統(tǒng))發(fā)送控制指令,驅(qū)動井口電磁閥執(zhí)行開關(guān)井操作,實(shí)現(xiàn)氣井生產(chǎn)智能控制。在滿足常規(guī)數(shù)據(jù)采集基礎(chǔ)上,進(jìn)一步開發(fā)了針對單井智能生產(chǎn)的套壓控制、時序控制、流量套壓復(fù)合控制3種控制類型,通過電磁閥的開關(guān)對氣井后期生產(chǎn)進(jìn)行精細(xì)化管理。

圖1 電磁閥智能控制全局拓?fù)鋱D

2 智能控制在低產(chǎn)低壓井中的應(yīng)用

當(dāng)氣井進(jìn)入生產(chǎn)后期,產(chǎn)能下降,數(shù)千口氣井為了保持氣井的正常生產(chǎn)需要對其進(jìn)行間歇開關(guān)井操作[10],這就對人員的現(xiàn)場操作產(chǎn)生了極大的困難,為了解決這一問題,結(jié)合氣井無線遠(yuǎn)程傳輸系統(tǒng)[11],實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)智能控制。智能控制[12-13]的應(yīng)用模式主要是通過組態(tài)智能控制程序?qū)饩姶砰y進(jìn)行控制來達(dá)到間歇生產(chǎn)的目的,每當(dāng)現(xiàn)場采集數(shù)據(jù)滿足程序設(shè)定程序時電磁閥就執(zhí)行開關(guān)井操作。下面分別以蘇38-XXX、蘇37-XX和蘇39-XX-X井為例闡述3種智能控制模式。

2.1 時序控制在間歇井中應(yīng)用

部分間歇井壓力下降較快,流量較小這就要求對它進(jìn)行一定的時序控制來達(dá)到最佳的生產(chǎn)條件。下面就以蘇38-XX-X井為例,進(jìn)行時序控制應(yīng)用分析。

首先,確定智能控制程序是否準(zhǔn)確執(zhí)行開關(guān)電磁閥命令,表1為具體數(shù)據(jù)。

表1 蘇38-XX-X井時序控制測試表

設(shè)置電磁閥條件為5min循環(huán)開啟關(guān)閉操作后,由表1可以看出智能控制程序能夠按照時序進(jìn)行開關(guān)井操作。在此基礎(chǔ)上按照要求設(shè)定時序開關(guān)時間間隔24 h,經(jīng)過現(xiàn)場應(yīng)用,在時序開關(guān)井后出現(xiàn)套壓下降值與恢復(fù)值基本一直的情況,流量基本穩(wěn)定,肯定了時序控制最佳應(yīng)用條件。

按照時序控制條件,從圖2中可以看出,電磁閥智能控制在15d時間里按照24h時間間隔很好地執(zhí)行開關(guān)井操作,壓力恢復(fù)及流量穩(wěn)定性都得到很好的調(diào)節(jié),為間歇井長期穩(wěn)定生產(chǎn)提供了解決辦法。

2.2 套壓控制在間歇井中應(yīng)用

圖2 蘇38-XX-X井動態(tài)曲線圖

由于間歇井大部分套壓較低,當(dāng)套壓低于一定值時氣井產(chǎn)量將大受影響,因此對部分低產(chǎn)低壓井實(shí)施套壓壓力智能控制。首先做一個現(xiàn)場套壓控制測試,確保套壓控制準(zhǔn)確性。以蘇37-XX井為例進(jìn)行模擬測試:

設(shè)置電磁閥關(guān)閉條件為套壓小于5MPa電磁閥自動關(guān)閉。設(shè)置仿真條件后,當(dāng)壓力低于設(shè)定值時電磁閥執(zhí)行關(guān)閉操作。觀察蘇37-XX井油壓緩慢上升、瞬時流量顯示為零,確認(rèn)電磁閥完全關(guān)閉。

設(shè)置電磁閥開啟條件為套壓大于4MPa電磁閥自動開啟。設(shè)置仿真條件后,當(dāng)壓力高于設(shè)定值時電磁閥執(zhí)行開啟操作。觀察蘇37-XX井油壓緩慢下降恢復(fù)正常、瞬時流量顯示3 800m3/d,確認(rèn)電磁閥開啟。

套壓智能控制模擬測試達(dá)到預(yù)期效果后,按照氣井生產(chǎn)規(guī)律設(shè)定蘇37-XX井智能控制系統(tǒng)參數(shù)套壓大于5MPa電磁閥開啟,套壓低于4MPa電磁閥關(guān)閉。電磁閥智能控制與油套壓曲線變化曲線,由圖3可以看出在2012年6月7日、6月23日套壓下降至4MPa時,智能程序控制電磁閥進(jìn)行關(guān)閉操作,管線切斷流量為0,完成控制環(huán)節(jié)。6月10日、6月25日套壓升高到4 MPa時,智能控制系統(tǒng)判斷壓力參數(shù),遠(yuǎn)程控制電磁閥進(jìn)行開啟動作,管線正常運(yùn)行,流量恢復(fù)。

圖3 37-XX井生產(chǎn)動態(tài)圖

2.3 流量套壓復(fù)合控制在間歇井中應(yīng)用

在實(shí)際生產(chǎn)過程中,部分間歇井套壓較低,但是流量非常穩(wěn)定。這就給流量套壓復(fù)合智能控制提供了很好的條件。

以蘇39-XX-X井為例進(jìn)行模擬測試智能控制系統(tǒng)準(zhǔn)確性:

設(shè)置電磁閥關(guān)閉仿真條件:流量小于9 000m3/d電磁閥自動關(guān)閉。設(shè)置仿真條件后,當(dāng)流量低于設(shè)定值時,電磁閥執(zhí)行關(guān)閉操作。觀察蘇39-XX-X井油壓緩慢上升、瞬時流量顯示為零,確認(rèn)電磁閥完全關(guān)閉。

設(shè)置電磁閥開啟條件:套壓大于4MPa電磁閥自動開啟。設(shè)置仿真條件后,當(dāng)壓力達(dá)到設(shè)定條件是,電磁閥執(zhí)行開啟操作。觀察蘇39-XX-X井油壓緩慢下降恢復(fù)正常、瞬時流量顯示9 600m3/d,確認(rèn)電磁閥開啟正常。

在套壓流量復(fù)合智能控制模擬測試達(dá)到預(yù)期效果后,設(shè)定該氣井智能控制條件,日流量小于4 000m3時電磁閥執(zhí)行關(guān)閉動作,套壓高于4MPa時執(zhí)行開啟動作。實(shí)際運(yùn)行控制曲線如圖4所示:6月21日該井流量低于設(shè)定值4 000m3時,智能程序控制電磁閥關(guān)閉,管線處于切斷狀態(tài),油套壓開始升高,6月25日套壓高于4MPa,電磁閥按照設(shè)定程序自動打開,該氣井恢復(fù)生產(chǎn),達(dá)到智能控制目的。

圖4 蘇39-XX-X井生產(chǎn)動態(tài)曲線圖

3 結(jié)論

從2008年開始經(jīng)過4年的探索與改進(jìn),該功能已經(jīng)在蘇里格氣田197口間歇井中推廣運(yùn)行,通過運(yùn)行結(jié)果分析表明該智能控制系統(tǒng)實(shí)用性好,可靠性高,應(yīng)用前景廣闊。

1)運(yùn)行穩(wěn)定。2012年電磁閥智能開關(guān)技術(shù)運(yùn)用197口井,運(yùn)行1年以來,總共執(zhí)行開關(guān)井操作1 867次,有效執(zhí)行命令1 798次,有效率99%,整體運(yùn)行穩(wěn)定。

2)工作效率提高。按照原有的人工控制開關(guān)井,以每天有200口氣井遠(yuǎn)程開關(guān)為例,每口井執(zhí)行開關(guān)時間為5min,至少需要2名工作人員每天工作8h的重復(fù)點(diǎn)擊工作,使用智能控制后完全取代了人工手動控制,只需要1名工作人員定期審核開關(guān)井狀態(tài),工作效率提高8倍。

3)減少人工開關(guān)井作業(yè)。電磁閥智能開關(guān)技術(shù)從基本上解決了間歇井大量開關(guān)井作業(yè)的問題,按照傳統(tǒng)的開關(guān)井制度每天間歇井至少需要10輛車20人進(jìn)行開關(guān)井作業(yè)100井/次,通過智能控制后只需要2~3人觀察開關(guān)井狀態(tài)和日常巡檢工作,節(jié)約了90%以上的人力。節(jié)約車輛費(fèi)及人工費(fèi)用170余萬元。

4)該功能的研究成功并投入實(shí)際應(yīng)用,解決了間歇井開關(guān)控制的難題,也為蘇里格氣田后期數(shù)字化、智能化管理提供了技術(shù)支撐。

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