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板坯去毛刺機(jī)控制系統(tǒng)優(yōu)化與改造

2013-10-13 03:14
河南冶金 2013年1期
關(guān)鍵詞:鋼坯刀頭輥道

袁 友

(安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司)

0 前言

安鋼第一煉軋廠板坯連鑄機(jī)是100 t轉(zhuǎn)爐-板坯連鑄-中板這一精品生產(chǎn)線上的關(guān)鍵設(shè)備。近兩年來(lái),在保證生產(chǎn)的同時(shí),陸續(xù)對(duì)板坯連鑄出坯系統(tǒng)進(jìn)行了改造,延長(zhǎng)了出坯線路,新增了去毛刺機(jī)系統(tǒng)。改造后,提高了熱送率和鋼板表面質(zhì)量,使精品線路更加流暢,運(yùn)行成本明顯降低,為以后類(lèi)似設(shè)備的使用、改造提供了寶貴的經(jīng)驗(yàn)。

1 設(shè)備概況

鋼坯從連鑄機(jī)拉出后要用火焰切割機(jī)進(jìn)行切割,由于火焰切割后鋼坯切口下邊粘連有一條不規(guī)則的鋼渣(簡(jiǎn)稱(chēng)鋼坯毛刺),這種氧化鋼渣的硬度較大,若帶入軋鋼機(jī)時(shí)會(huì)不規(guī)則地嵌入鋼板中,影響鋼板的表面質(zhì)量甚至產(chǎn)生廢品。為了提高成材率,各鋼鐵廠都在生產(chǎn)線上采取措施,去除鋼坯毛刺。

安鋼第一煉軋廠采用的板坯去毛刺機(jī)是德國(guó)GeGa公司設(shè)計(jì)生產(chǎn)的一種新型高效的用于去除鋼坯切割毛刺的專(zhuān)用設(shè)備,設(shè)備通過(guò)光電開(kāi)關(guān)定位,能全自動(dòng)地完成去毛刺工作。去毛刺機(jī)采用刮刀方式,利用鋼坯運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生的動(dòng)力去除毛刺,去毛刺率明顯優(yōu)于飛刀除毛刺法及鏟刀移動(dòng)刮毛刺法,效果十分理想,能更好地保證連鑄坯的質(zhì)量,提高成品板材質(zhì)量和成材率。

1.1 去毛刺機(jī)的主要設(shè)備構(gòu)成及工作原理

去毛刺機(jī)設(shè)備的構(gòu)成包括:主框架、去毛刺輥和機(jī)架、去毛刺刀頭及汽缸、液壓推桿和橫梁、氣動(dòng)和液壓站、廢料斗、電氣控制系統(tǒng)、檢測(cè)開(kāi)關(guān)及鋼坯定位反射光柵等(如圖1所示)。

圖1 去毛刺機(jī)主要設(shè)備構(gòu)成

去毛刺機(jī)的工作原理:去毛刺機(jī)采用刮刀方式,主要利用鋼坯運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生的動(dòng)力去除毛刺。去毛刺機(jī)共設(shè)有五道光柵來(lái)檢測(cè)鋼坯的動(dòng)態(tài)位置,然后根據(jù)鋼坯當(dāng)時(shí)所處的實(shí)際位置來(lái)發(fā)出去毛刺機(jī)的動(dòng)作指令,以達(dá)到去除毛刺的目的。

首先去毛刺機(jī)第一道光柵檢測(cè)到鑄坯進(jìn)入到去毛刺工作區(qū)域→去毛刺輥抬起同時(shí)以和輸送輥道相同的線速度旋轉(zhuǎn)→鑄坯進(jìn)入頭部去毛刺位→輥道及去毛刺輥停止→去毛刺輥下降同時(shí)刀頭部定位→去毛刺輥定位好后抬起并由其輥身上帶有的鎖定銷(xiāo)鎖定→伸出刀頭→推桿推動(dòng)→頭部去毛刺完成→去毛刺輥旋轉(zhuǎn)清渣→重新定位鎖定→伸出刀頭→推桿反向推動(dòng)→完成尾部去毛刺→輥道運(yùn)行→鑄坯離開(kāi)去毛刺機(jī)工作區(qū)域→去毛刺動(dòng)作結(jié)束。

1.2 技術(shù)參數(shù)

板坯連鑄去毛刺機(jī)的去毛刺輥旋轉(zhuǎn)由電機(jī)驅(qū)動(dòng),鑄坯的橫向移動(dòng)由液壓傳動(dòng)提供推力,去毛刺輥的抬升由氣壓傳動(dòng)提供升力,去毛刺機(jī)主要技術(shù)參數(shù)見(jiàn)表1。

表1 去毛刺機(jī)技術(shù)參數(shù)

1.3 電氣自動(dòng)控制系統(tǒng)

第一煉軋廠板坯去毛刺機(jī)控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,主要由西門(mén)子產(chǎn)品構(gòu)成,采用Profibus-DP網(wǎng)絡(luò)總線進(jìn)行數(shù)據(jù)通信,并且預(yù)留與鑄流PLC S5 CPU進(jìn)行H1網(wǎng)通信的接口。該系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了電機(jī)位置控制、與觸摸屏數(shù)據(jù)交換、現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)關(guān)量信號(hào)輸入輸出、邏輯順序自動(dòng)控制等功能。去毛刺機(jī)PLC系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、操作控制面板之間經(jīng)PROFIBUS連接起來(lái)進(jìn)行通信,電氣自動(dòng)控制系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)原理如圖2所示。

圖2 去毛刺機(jī)PLC系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)組態(tài)示意圖

由圖2中可以看出,網(wǎng)絡(luò)各節(jié)點(diǎn)之間的關(guān)系。S7-300的CPU315-2DP為整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的主站,其它節(jié)點(diǎn)均為從站,該CPU最多可以帶32個(gè)從站,所以具有良好的可擴(kuò)展性。

2 去毛刺機(jī)在生產(chǎn)運(yùn)行過(guò)程中存在的問(wèn)題與分析

2.1 去毛刺輥定位不準(zhǔn)

去毛刺輥在下位時(shí)找不著位,往復(fù)轉(zhuǎn)動(dòng),無(wú)法進(jìn)行下一步的動(dòng)作,使去毛刺機(jī)根本不能正常工作。在對(duì)問(wèn)題進(jìn)行認(rèn)真仔細(xì)的研究與分析后,發(fā)現(xiàn)去毛刺輥需要準(zhǔn)確及快速的定位,這一特點(diǎn)要求電機(jī)的速度響應(yīng)要快,響應(yīng)時(shí)間越短對(duì)電機(jī)定位控制越有利。對(duì)于去毛刺機(jī)的這種要求,傳動(dòng)裝置要能夠快速制動(dòng),其斜坡曲線較為"陡峭",但這樣變頻器會(huì)產(chǎn)生較高的再生能量,如果沒(méi)有外接制動(dòng)電阻來(lái)釋放能量,必將導(dǎo)致變頻器中直流回路出現(xiàn)過(guò)高的反饋電壓而跳閘。事實(shí)上在原設(shè)計(jì)中,變頻器沒(méi)有配備制動(dòng)電阻,從而致使變頻器在工作過(guò)程直流回路頻繁過(guò)壓而停機(jī)。使用中暴露出的去毛刺輥定位不準(zhǔn)問(wèn)題印證了以上判斷。

2.2 變頻器經(jīng)常過(guò)電流保護(hù)而停機(jī)

板坯輥道系統(tǒng)采用接觸器控制,輥道速度無(wú)法控制調(diào)節(jié),去毛刺輥與輸送輥道速度不匹配,當(dāng)鋼坯壓在去毛刺輥上后,由于去毛刺輥和輸送輥道轉(zhuǎn)速不同步,造成去毛刺輥電機(jī)不但要承擔(dān)幾噸重的鋼坯移動(dòng)所帶來(lái)的負(fù)載,而且還要承受輸送輥道轉(zhuǎn)速不同步而通過(guò)鋼坯傳遞來(lái)的額外力矩,大大增加了去毛刺輥電機(jī)的負(fù)荷,一旦輥道上鋼坯輸送稍有不順暢時(shí),變頻器經(jīng)常就會(huì)過(guò)電流保護(hù)動(dòng)作,嚴(yán)重影響去毛刺的正常工作,而且也大幅縮短了去毛刺輥電機(jī)的使用壽命。

2.3 子鋼坯無(wú)法各自分開(kāi)去毛刺

板坯二切車(chē)的定尺切割,母坯要被切成三塊子坯,子坯在輸送往去毛刺區(qū)域時(shí),子坯與子坯之間幾乎沒(méi)有間隔,相互之間緊挨著一塊進(jìn)入去毛刺區(qū)域,依靠去毛刺機(jī)本身的定位光柵根本無(wú)法將子坯一一分開(kāi),而去毛刺機(jī)需要逐塊去毛刺才能正常工作,所以,將子坯互相分離開(kāi)來(lái)成為正常去毛刺的前提。

2.4 光柵控制信號(hào)無(wú)法正確傳送

去毛刺機(jī)的光柵整體固定在去毛刺機(jī)主框架上,采用的是紅外線反射光柵,PLC通過(guò)接收反射信號(hào)進(jìn)行邏輯順序控制。去毛刺機(jī)工作時(shí)框架振動(dòng)很大,光柵的發(fā)射光束和反射端晃動(dòng)也很大,光柵接收端根本無(wú)法正確接收反射信號(hào),系統(tǒng)邏輯順序運(yùn)算無(wú)法正常進(jìn)行。同時(shí),由于光柵距離炙熱的鋼坯只有大約70 cm,鋼坯的熱輻射經(jīng)常使光柵器件由于溫度太高而損壞,這些因素都大大增加了控制信號(hào)傳送的不穩(wěn)定性。而且設(shè)備維護(hù)人員需經(jīng)常在距近千攝氏度高溫的鋼坯不到1 m處維護(hù)光柵,工作環(huán)境極其惡劣,而且不安全。

2.5 難以滿(mǎn)足鑄坯全定尺去毛刺的需要

2.5.1 鋼坯定位困難

板坯輥道間距750 mm,第一煉軋廠板坯定尺范圍從1.6 m ~6 m,生產(chǎn)中需要經(jīng)常性改變定尺長(zhǎng)度,有時(shí)一個(gè)班就要改變幾次。板坯尺寸變化范圍寬,尺寸變化頻率快,要求去毛刺機(jī)適應(yīng)性強(qiáng)。對(duì)于尺寸為1.6 m的板坯在到達(dá)去毛刺刀頭時(shí),坯子下面只有一根輥?zhàn)又?,因?yàn)楦軛U作用,鋼坯就會(huì)栽頭,幾乎無(wú)法使用。在其他不同定尺的鋼坯去毛刺時(shí),也會(huì)經(jīng)常發(fā)現(xiàn)去毛刺機(jī)撥爪"壓坯"或"脫坯"的現(xiàn)象。經(jīng)過(guò)觀察和分析,發(fā)現(xiàn)因?yàn)楦鞣N定尺長(zhǎng)度的鋼坯重量不同,同樣的輸送速度其慣量大小也有差別。又因?yàn)樵绦蛟O(shè)計(jì)中在去鋼坯毛刺時(shí),鋼坯的停止位置是靠調(diào)節(jié)去毛刺機(jī)輸送輥道組的停止時(shí)間,讓坯子依靠其慣性滑停下來(lái),鋼坯的停止位置很不精確,由于慣量不同,坯子頭部或尾部行走到去毛刺機(jī)刀頭位置停止時(shí),有時(shí)坯子走過(guò)了,有時(shí)坯子還走不到位就停了。

為了解決這個(gè)問(wèn)題,就必須改變?cè)瓉?lái)的停坯方式,修改PLC的控制程序,由原來(lái)的坯子依靠慣性自由停坯改為坯子定位強(qiáng)制停坯。為此設(shè)計(jì)了讓撥爪先于鋼坯到達(dá)刀頭位置前運(yùn)行至下位,來(lái)充當(dāng)某些鋼坯可能走過(guò)刀頭區(qū)域的擋臂,又利用刀頭區(qū)的檢測(cè)光柵來(lái)控制去毛刺機(jī)輸送輥道組的停止時(shí)間,只有當(dāng)坯頭到位時(shí)才發(fā)出去毛刺機(jī)輸送輥道組停止的命令,避免某些鋼坯可能走不到位就停下來(lái)。

2.5.2 去毛刺控制系統(tǒng)運(yùn)行周期過(guò)長(zhǎng)、工作效率低

去毛刺輥傳動(dòng)電機(jī)工作頻繁,在一個(gè)去毛刺周期內(nèi),電機(jī)啟動(dòng)/停止達(dá)到8次,嚴(yán)重影響了電機(jī)的使用壽命,且加大了電耗、延長(zhǎng)了去毛刺的周期時(shí)間。

去毛刺控制系統(tǒng)周期過(guò)長(zhǎng),工作效率低,對(duì)生產(chǎn)的影響表現(xiàn)在,當(dāng)板坯大包剛澆完一半時(shí),毛刺機(jī)工作就不能跟上澆注節(jié)奏,輥道上積滿(mǎn)了待去毛刺的鋼坯,二切車(chē)切割模式被迫只能從三切分改為二切分,無(wú)法切割生產(chǎn)需要的定尺。

鑒于去毛刺機(jī)在使用中出現(xiàn)的上述問(wèn)題,需要對(duì)它進(jìn)行大幅度的改造和優(yōu)化,否則根本無(wú)法正常使用,也無(wú)法發(fā)揮其應(yīng)有的潛力和效益。

3 對(duì)自動(dòng)控制系統(tǒng)的改進(jìn)與優(yōu)化

3.1 增加變頻器制動(dòng)電阻

分析M440變頻器及所帶負(fù)載可以看出,M440功率為22 kW,而現(xiàn)場(chǎng)驅(qū)動(dòng)輥電機(jī)為18 kW,但因?yàn)轵?qū)動(dòng)輥比較粗大、沉重,制動(dòng)時(shí)要克服很大的慣量,考慮到運(yùn)行要平穩(wěn)可靠、輥的慣性較大這些因素,在選擇相匹配的制動(dòng)電阻時(shí),適當(dāng)增加了制動(dòng)電阻的功率,選擇了25 kW的制動(dòng)電阻。還調(diào)整了變頻器參數(shù)P1132設(shè)置,使斜坡函數(shù)發(fā)生器所決定的起始和停止圓弧更加平滑。通過(guò)這些措施,使去毛刺輥在下位時(shí)找不著位、往復(fù)轉(zhuǎn)動(dòng)、直流母線反饋電壓過(guò)高報(bào)警等問(wèn)題得到了徹底解決,在以后的生產(chǎn)觀察中,幾乎再?zèng)]有發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)過(guò)類(lèi)似問(wèn)題。

3.2 速度控制和負(fù)載優(yōu)化

為保持去毛刺輥與輥道速度匹配,反復(fù)測(cè)試調(diào)節(jié)PLC程序中對(duì)去毛刺輥?zhàn)冾l器的速度給定值,在速度控制塊FC50中,把DB20.DBW22速度控制字由3500調(diào)整為3200,使去毛刺輥和輸送輥道轉(zhuǎn)速最大限度保持一致,減少了鋼坯壓在去毛刺輥上后,由于去毛刺輥和輸送輥道轉(zhuǎn)速不同步而給去毛刺輥電機(jī)帶來(lái)的額外負(fù)荷,通過(guò)反復(fù)試驗(yàn)對(duì)比,調(diào)節(jié)后去毛刺輥電機(jī)負(fù)荷從15 A降為8 A,電流降低了46%,消除了變頻器頻繁過(guò)電流跳電的因素,延長(zhǎng)了去毛刺輥電機(jī)壽命,效果顯著。

3.3 新增子坯分離光柵

針對(duì)子坯無(wú)法分開(kāi)的問(wèn)題,經(jīng)過(guò)分析,需要提前檢測(cè)子坯到來(lái)的時(shí)間,在三塊子坯還沒(méi)有到達(dá)去毛刺區(qū)域時(shí),通過(guò)控制輸送輥道電機(jī)停止時(shí)間,實(shí)現(xiàn)提前將子坯各自分開(kāi)。在去毛刺區(qū)域前2.5 m處增加了一對(duì)對(duì)射子坯分離光柵,用來(lái)檢測(cè)二切后首塊子坯到達(dá)的時(shí)間,當(dāng)分離光柵及時(shí)檢測(cè)到第一塊鋼坯到達(dá)的信號(hào)時(shí),通過(guò)調(diào)整PLC程序來(lái)控制輸送輥道停止時(shí)間,將首塊鋼坯和第二塊鋼坯分別停在去毛刺機(jī)輥道組和鑄機(jī)輸送輥道組上,當(dāng)啟動(dòng)去毛刺程序時(shí),只能首塊鋼坯進(jìn)入去毛刺區(qū)域,從而實(shí)現(xiàn)將二切車(chē)切好的鑄坯一一分離開(kāi)來(lái),為下一步逐塊鋼坯去毛刺作好準(zhǔn)備。經(jīng)過(guò)改造增設(shè)子坯分離光柵后,達(dá)到了很好的子坯分離效果。

3.4 去毛刺光柵移位改造

將光柵從主框架上移下,新增加固定光柵的單獨(dú)框架,與去毛刺機(jī)主框架徹底進(jìn)行分離,并增加了光柵壓空冷卻吹掃裝置。經(jīng)過(guò)改進(jìn),有效避免了框架震動(dòng)對(duì)電氣控制信號(hào)穩(wěn)定性的影響,提高了系統(tǒng)工作的可靠性,降低了職工勞動(dòng)強(qiáng)度和維護(hù)時(shí)間,保證了去毛刺機(jī)工作的效率。

3.5 PLC自動(dòng)控制系統(tǒng)程序優(yōu)化

改變?nèi)ッ虣C(jī)的工作控制過(guò)程。原設(shè)計(jì)去毛刺輥動(dòng)作順序?yàn)椋喝ッ虣C(jī)光柵檢測(cè)到鑄坯,去毛刺輥抬起,以輥道速度旋轉(zhuǎn),鑄坯進(jìn)入頭部去毛刺位,輥道及去毛刺輥停止,去毛刺輥下降同時(shí)頭部定位,去毛刺輥定位好后抬起,伸出刀頭,推桿推動(dòng),頭部去毛刺完成,去毛刺輥旋轉(zhuǎn)清渣,重新定位,伸出刀頭,推桿反向推動(dòng),完成尾部去毛刺,輥道運(yùn)行,鑄坯離開(kāi)去毛刺機(jī),去毛刺動(dòng)作結(jié)束。

改造優(yōu)化后的去毛刺控制順序?yàn)椋和ㄟ^(guò)分離光柵將鑄坯分離,分離出的鑄坯進(jìn)入去毛刺區(qū),去毛刺光柵檢測(cè)到鑄坯,推桿進(jìn)入頭部去毛刺位,同時(shí)去毛刺輥頭部定位,鑄坯至去毛刺位,去毛刺輥抬起,刀頭伸出,推桿推動(dòng),頭部毛刺去除,去毛刺輥下降,輥道反轉(zhuǎn)同時(shí)推桿進(jìn)入尾部去毛刺位,鑄坯至去尾部毛刺位,去毛刺輥抬起,刀頭伸出,推桿推動(dòng),輥道啟動(dòng),鑄坯移出去毛刺機(jī),鑄坯去毛刺過(guò)程結(jié)束。

通過(guò)對(duì)去毛刺機(jī)撥爪提前運(yùn)行到下位和增加刀頭處光柵檢測(cè)鋼坯到位功能的PLC程序的修改和優(yōu)化,在隨后的生產(chǎn)實(shí)踐中,幾乎再?zèng)]有出現(xiàn)過(guò)鋼坯走過(guò)和走不到位的現(xiàn)象,徹底解決了一直困擾去毛刺機(jī)不能全定尺工作的難題,為生產(chǎn)的順行創(chuàng)造了良好的設(shè)備條件。

經(jīng)過(guò)對(duì)原PLC程序整個(gè)去毛刺邏輯過(guò)程的大幅度改造后,刀頭清渣次數(shù)和時(shí)間都減少了1/2,并且減少了由于清渣后重新進(jìn)行刀頭定位、毛刺輥升降動(dòng)作等消耗的時(shí)間,同時(shí)也提高了定位的成功率。整個(gè)去毛刺過(guò)程由原來(lái)的120 s縮短至70 s,大大提高了去毛機(jī)的使用效率和使用效果,滿(mǎn)足了生產(chǎn)的需要。

4 改進(jìn)效果

1)板坯去毛刺機(jī)自動(dòng)控制系統(tǒng)和變頻器傳動(dòng)系統(tǒng)經(jīng)過(guò)改進(jìn),取得了極其明顯的效果,延長(zhǎng)了昂貴的進(jìn)口去毛刺輥電機(jī)的使用壽命,節(jié)約了大量的備件成本。去毛刺機(jī)設(shè)備得以重新正常工作,故障率大幅度減少,故障時(shí)間從原來(lái)每千噸鋼30 min減少到每千噸鋼小于1 min。

2)去毛刺的工作周期從原來(lái)的120 s縮短為70 s,去毛刺效率提高了42%以上。

3)大幅度降低了光柵由于震動(dòng)和高溫造成的損壞,提高了系統(tǒng)的可靠性,同時(shí)也大幅度降低了職工的勞動(dòng)強(qiáng)度,改善了安全環(huán)境,取得了明顯的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。

5 結(jié)語(yǔ)

通過(guò)對(duì)去毛刺機(jī)控制系統(tǒng)的全面改造和優(yōu)化,解決了原設(shè)計(jì)的不足,使得系統(tǒng)性能穩(wěn)定,運(yùn)行可靠,效率提高,環(huán)境改善,設(shè)備消耗費(fèi)用大幅度降低。保證了公司轉(zhuǎn)爐-板坯-中板精品線路的生產(chǎn)需要,為集團(tuán)公司創(chuàng)效解困做出了貢獻(xiàn),對(duì)同類(lèi)型設(shè)備的改進(jìn)具有一定借鑒意義。

[1] 周業(yè)華.鞍鋼新軋冷軋2#生產(chǎn)線連鑄酸洗機(jī)組工藝段自動(dòng)控制系統(tǒng).冶金自動(dòng)化,2004,4(6):40-43.

[2] 王永華,宋寅卯.現(xiàn)代電氣控制及PLC應(yīng)用技術(shù).北京航空航天大學(xué)出版社,2003:7(3):130-141.

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