楊少鵬,鄭世紅,高紅梅
(昊華宇航化工有限責(zé)任公司,河南焦作 454000)
我公司采用的PVC干燥采用的是微負(fù)壓沸騰流化系統(tǒng),該系統(tǒng)主要由離心式鼓風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)、流化床、八組旋風(fēng)分離器、尾氣洗滌塔,一次、二次輸送風(fēng)機(jī),二組旋風(fēng)分離器,振動篩等設(shè)備構(gòu)成。此系統(tǒng)干燥溫度相對較低,系統(tǒng)穩(wěn)定,產(chǎn)品雜質(zhì)少,優(yōu)級品率高,還配備有相應(yīng)的尾氣除塵系統(tǒng)。流化床長為15 660 mm,寬為4 500 mm,分為兩部分:一床和二床。一床又分為兩部分:一室和二室,一室和二室之間有擋板隔開。流化床內(nèi)部共有17組內(nèi)置散熱器,提供了流化床干燥PVC漿料的主要熱源,散熱器所用的是飽和低壓蒸汽。
經(jīng)汽提脫除了氯乙烯(VCM)單體的PVC漿料送進(jìn)漿料槽,由漿料泵輸送至離心機(jī),PVC漿料由離心機(jī)脫除部分水分后,成為濾餅,含水率20% ~25%;PVC濾餅經(jīng)分布器送至干燥床。
空氣經(jīng)過過濾器除去雜質(zhì),由鼓風(fēng)機(jī)送至空氣加熱器,與蒸汽進(jìn)行熱交換成為熱風(fēng),熱風(fēng)由干燥床底部風(fēng)室進(jìn)入干燥床。總管來的蒸汽經(jīng)管道混合器降溫后,進(jìn)入干燥床內(nèi)置散熱器。含部分水分的PVC樹脂,在干燥床內(nèi)與熱風(fēng)及內(nèi)置散熱器內(nèi)的低壓飽和蒸汽進(jìn)行熱交換,PVC樹脂的水分被脫除出來,成為合格的PVC樹脂。含水分較大的濕空氣由引風(fēng)機(jī)引出,引風(fēng)經(jīng)八組旋風(fēng)分離器分離帶出的PVC顆粒,PVC返回流化床內(nèi),引風(fēng)經(jīng)尾氣洗滌塔除塵后排空。PVC樹脂由一次輸送風(fēng)機(jī)引出,經(jīng)二組旋風(fēng)分離器分離,再經(jīng)旋轉(zhuǎn)加料器,由濕空氣消除靜電后,進(jìn)入振動篩。通過振動篩分離出不合格料,合格料由二次輸送風(fēng)機(jī)送至料倉,經(jīng)檢驗(yàn)﹑包裝后,成為PVC產(chǎn)品。
在生產(chǎn)過程中,出現(xiàn)了流化床堆床、尾氣處理系統(tǒng)跑料等問題。本文將針對流化系統(tǒng)的兩個主要問題進(jìn)行分析、研究,闡述對其進(jìn)行的設(shè)備改造和工藝控制方法的改進(jìn)。
干燥床堆床是指在PVC干燥生產(chǎn)中,漿料由離心機(jī)部分脫水后進(jìn)入干燥床內(nèi)后沸騰效果差,嚴(yán)重時出現(xiàn)不沸騰現(xiàn)象,提高風(fēng)量和床底風(fēng)壓不能改變沸騰效果的現(xiàn)象。
經(jīng)分析,導(dǎo)致干燥床堆床的原因有三個:①從離心機(jī)脫水后的漿料經(jīng)分布器進(jìn)入流化床時分布不均勻,床內(nèi)的濕漿料在分布器下方大量堆積而不能流化;②流化床沸騰時的料層低,濕漿料進(jìn)入床內(nèi)后不能被含水率相對較小的漿料托起,而是直接落到內(nèi)置散熱器上表面,漿料黏附在散熱器表面而不流動;③流化床內(nèi)置散熱器與PVC漿料換熱效果差,床溫偏低。三個條件有一不足,都會導(dǎo)致流化床堆床,干燥系統(tǒng)停車。要解決這個問題,就要考慮分布器的分料效果、流化床沸騰時的床層高度和床內(nèi)溫度。
分布器是將部分脫水的漿料向干燥床分布的工具,其分布效果直接影響干燥床的沸騰情況。我們希望進(jìn)入干燥床的漿料能夠均勻地分布到一床一段,這樣才能充分利用一段的散熱器進(jìn)行換熱。我公司對流化床分布器改造前后的數(shù)據(jù)列于表1。
表1 流化床分布器兩次尺寸對比
改造前后分布器的轉(zhuǎn)速都是400 r/min,由以上數(shù)據(jù)可看出,改造后的葉片間隙比改造前的減小了10 mm,減少了分布器運(yùn)行過程中向正下方的漏料量;同時葉片直徑增長40 mm,增大了漿料向流化床內(nèi)部拋灑的線速度。從而使PVC漿料更均勻地分布在流化床內(nèi)部,改善了流化床的流化狀態(tài)。
流化床一床一室散熱器的高度為1 577 mm,正常生產(chǎn)中,為了不使?jié){料黏附在散熱器上,需要將料層控制在1 577 mm左右。在干燥DCS控制系統(tǒng)中,料層高度是由料層壓差表示的,所以需要將高度數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成壓差數(shù)據(jù)。經(jīng)過計(jì)算料層壓差控制在5 100 kPa最為合適。
流化床內(nèi)置散熱器產(chǎn)生的冷凝水匯集到一個熱水槽,從槽的底部進(jìn)入槽內(nèi),熱水槽起到一個液封作用;熱水槽頂部有一排空口與大氣相通,是常壓容器。蒸汽冷凝水入口與溢流口之間的高度為3 200 mm,經(jīng)計(jì)算,進(jìn)入內(nèi)置散熱器的低壓蒸汽壓力不能高于31.36 kPa,若高于此值,將會有部分蒸汽不能冷凝成水而直接從熱水槽冒出,降低散熱器與PVC的換熱效果。為了方便控制進(jìn)入散熱器的壓力,在DCS操作平臺上,我公司采用蒸汽閥門的開度與散熱器內(nèi)部壓力聯(lián)鎖的控制方式,閥門的開度隨著蒸汽壓力的升降而自動調(diào)節(jié),始終保持散熱器的蒸汽壓力處于相對穩(wěn)定狀態(tài)。
尾氣洗滌塔跑料是因?yàn)轱L(fēng)機(jī)出口尾氣中帶有大量的PVC樹脂顆粒,這就說明干燥系統(tǒng)中八組旋風(fēng)分離器的分離效果差。經(jīng)過對旋風(fēng)分離器的檢查,發(fā)現(xiàn)造成旋風(fēng)尾氣帶料的原因主要有:八個旋風(fēng)筒的風(fēng)量分布不均,其中兩組的風(fēng)速過大,分離效果差;旋風(fēng)筒壁黏料,造成旋風(fēng)筒堵塞。
對旋風(fēng)分離器的進(jìn)、出口風(fēng)道進(jìn)行加高 ,均勻風(fēng)速,改造前后的數(shù)據(jù)見表2、表3。
表2 旋風(fēng)分離器進(jìn)口風(fēng)道改造前后對比
表3 旋風(fēng)分離器出口風(fēng)道改造前后對比
從上面數(shù)據(jù)可以看出,改造后的旋風(fēng)分離器每個單筒的風(fēng)速相對比較接近,而不會出現(xiàn)改造前的單筒最大風(fēng)速幾乎是最小風(fēng)速3倍的情況。
正常的干燥床操作溫度控制在55℃,干燥床排出的空氣中帶有大量水蒸氣,這些濕空氣進(jìn)入八組旋風(fēng)分離器后冷凝成小液滴,很容易造成PVC料黏附在旋風(fēng)筒內(nèi)壁上,最終導(dǎo)致旋風(fēng)分離器的堵塞。因此,我們在旋風(fēng)分離器的外壁上增加了伴熱管,保持旋風(fēng)分離器的溫度在60℃左右,這樣就避免了冷凝水造成的旋風(fēng)分離器堵塞。
經(jīng)改造過的沸騰流化系統(tǒng),提高了漿料在床內(nèi)的分布均勻度,為良好的流化狀態(tài)提供了必備條件。關(guān)鍵點(diǎn)就是流化床層的高度控制和進(jìn)入內(nèi)置散熱器蒸汽壓力的聯(lián)鎖控制,這樣就能保證流化床處于良好的生產(chǎn)運(yùn)行狀態(tài)。同時對旋風(fēng)分離器的改造降低了整個系統(tǒng)的消耗,避免了粉塵對環(huán)境的污染。