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熱媒水換熱器問題分析與探討

2013-09-27 06:43:36鄧朝紅王俊全
化工技術(shù)與開發(fā) 2013年11期
關(guān)鍵詞:熱媒管板鹽水

鄧朝紅,梅 軍,王俊全

(中國(guó)石油廣西石化公司動(dòng)力部,廣西 欽州 535008)

1 熱媒水系統(tǒng)簡(jiǎn)介及工藝流程

某石化公司閉路熱媒水系統(tǒng)在常規(guī)運(yùn)行情況下補(bǔ)充除鹽水作為熱交換媒質(zhì)用于常減壓、催化裂化、加氫裂化和芳烴提純等高溫?fù)Q熱器回收熱量,同時(shí)向氣分裝置供熱。具體系統(tǒng)參數(shù)如下:(1)系統(tǒng)容積320m3(估算值,包括2個(gè)儲(chǔ)存熱媒水的除油罐,40m3/個(gè),近1km的管道,管徑400mm,近20個(gè)換熱器容積);(2)溫度:設(shè)計(jì)換熱管路75℃經(jīng)換熱器至110℃,供熱管路110℃降至75℃,但無論換熱還是供熱,實(shí)際溫度都是70℃和105℃;(3)換熱器材質(zhì):大部分為20#碳鋼,少量銅、不銹鋼材質(zhì);(4)目前系統(tǒng)有滲漏,每h需補(bǔ)水約10m3。流程示意圖見圖1。

圖1 熱媒水系統(tǒng)工藝流程示意圖

2 常減壓熱媒水換熱器存在問題

常減壓裝置開工運(yùn)行已經(jīng)1年多,期間換熱器出現(xiàn)問題較多,且主要集中在2011年6月以后,換熱器先是出現(xiàn)換熱效果差,而后出現(xiàn)內(nèi)漏情況,表1是常減壓裝置熱媒水換熱器的泄漏及處理情況。

表1 常減壓裝置熱媒水換熱器使用情況

上述換熱器全部采用了碳鋼管束,水側(cè)均走管程,腐蝕部位大部分為管板的焊縫處,其中E205C由于管板泄漏面積較大,焊接存在困難,選用了大連美特鐵對(duì)管板做了涂層處理,對(duì)E123進(jìn)行了檢修,管板補(bǔ)焊了3次才試壓合格。考慮到現(xiàn)場(chǎng)施工條件一般,焊接質(zhì)量無法得到保證,檢修后的換熱器仍然存在繼續(xù)泄漏的隱患,急需備用新的換熱器芯子。

3 原因分析

3.1 水質(zhì)概況

該石化公司熱媒水補(bǔ)充水為除鹽水,水質(zhì)滿足GB/T12145-2008《火力發(fā)電機(jī)組及蒸汽動(dòng)力設(shè)備水汽質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》中鍋爐給水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。外供除鹽水控制指標(biāo)及目前熱媒水水質(zhì)見表2。

表2 外供除鹽水水質(zhì)指標(biāo)

表3 熱媒水換熱器泄漏初期熱媒水水質(zhì)數(shù)據(jù)

從上面2個(gè)表的水質(zhì)數(shù)據(jù)可以看出,熱媒水已經(jīng)遭到很嚴(yán)重的污染,熱媒水換熱器物料泄漏嚴(yán)重??傝F高,說明系統(tǒng)腐蝕比較嚴(yán)重,這些鐵分會(huì)在高溫低流速部位沉積,影響熱交換效率,以及進(jìn)一步促進(jìn)垢下腐蝕;COD有32mg·L-1,因?yàn)楦蓛舻某}水COD應(yīng)該測(cè)不出,說明系統(tǒng)內(nèi)有裝置存在工藝介質(zhì)滲漏,影響水質(zhì);電導(dǎo)率有11μs·cm-1,沒有加藥的干凈的熱媒水電導(dǎo)率應(yīng)該和補(bǔ)充的除鹽水相近,說明熱媒水系統(tǒng)存在導(dǎo)電性物質(zhì),即有雜質(zhì)存在。

3.2 腐蝕原因分析

金屬表面在微觀上是不均勻的,當(dāng)與水介質(zhì)接觸時(shí),會(huì)形成許多微小電池,其中活潑部位成為陽極,不活潑部位成為陰極。金屬在陽極發(fā)生氧化反反應(yīng),釋放出電子,自身被氧化成高價(jià)態(tài)的金屬離子從金屬基體上溶解到水中。反應(yīng)如下:

Fe→Fe2++2e

溶解氧在陰極發(fā)生還原反應(yīng),得到電子,自身被還原成低價(jià)態(tài)的離子或分子。在中堿性水中,主要發(fā)生溶解氧被還原反應(yīng),反應(yīng)如下:

表4 熱媒水換熱器泄漏半年后熱媒水水質(zhì)數(shù)據(jù)

O2+4e+2H2O→4OH-

當(dāng)亞鐵離子與氫氧根相遇時(shí),生成氫氧化鐵沉淀,反應(yīng)如下:

Fe2++2OH-=Fe(OH)2↓

氫氧化鐵的產(chǎn)生即是腐蝕的開始[1]。

實(shí)際工況分析:由于熱媒水補(bǔ)充水為除鹽水,含氧量在 8×10-6~10×10-6,pH值在 8.8~9.2,因此換熱器腐蝕一方面是由吸氧腐蝕造成;另一方面,由于換熱器管板及焊接處加工造成的應(yīng)力,引起應(yīng)力腐蝕;再者,管板與換熱管焊接處材質(zhì)不一,引起電偶腐蝕。初期微量腐蝕泄漏,泄漏物料逐日增加,水質(zhì)惡化腐蝕速率加劇。

4 解決措施

(1)更換換熱器芯子。(2)熱媒水換熱器逐臺(tái)查漏修復(fù),置換水質(zhì)。(3)管路增加監(jiān)測(cè)換熱器,監(jiān)控?zé)崦剿|(zhì)。(4)熱媒水系統(tǒng)增加除油、除鐵設(shè)施。(5)熱媒水中加水處理藥劑。(6)投加除氧劑與鍋爐水處理藥劑。

[1] 李本高.現(xiàn)代工業(yè)水處理技術(shù)與應(yīng)用[M].北京:中國(guó)石化出版社,2004.

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