雷永飛
(中國石油化工股份有限公司上海高橋分公司,上海200137)
煉油廠石蠟成型裝置主要將石蠟精制裝置輸送過來的全精煉/半精煉或特種液態(tài)石蠟澆筑到各種規(guī)格形狀的模具盤內(nèi),經(jīng)過冷卻變成具有一定形狀質(zhì)量的固體硬蠟,然后包裝出廠。它是煉油廠石蠟生產(chǎn)的最后一道工序。具體流程為原料泵將原料蠟液從原料罐抽出,經(jīng)蠟預(yù)冷器換熱到所需要的注料溫度,大部分蠟液經(jīng)三通調(diào)節(jié)閥流入澆注器,其余部分經(jīng)調(diào)節(jié)閥回流線返回原料泵入口。澆注器向蠟?zāi)1P中注入蠟液,蠟?zāi)1P受料后進(jìn)入冷室,在冷室中的14層水平軌道上連續(xù)循環(huán)運(yùn)轉(zhuǎn),逐漸冷卻凝固成固體蠟塊。固體蠟塊脫模出來送至卸料輸送器,送去包裝、入庫。脫模后的蠟盤再回到澆注器底部重新受料,再進(jìn)入冷室,依次循環(huán)往復(fù)。
蠟液從原料泵到澆注器是靠夾套管輸送的,每臺(tái)裝置原料管線總長約為100 m,內(nèi)管為DN50 mm的碳鋼管,管線直線段外套管為DN80 mm的碳鋼管,彎頭處用DN25 mm的寸管聯(lián)通。其中,管內(nèi)介質(zhì)為蠟油,入口處蠟油溫度為70℃,出口溫度為60℃。為了防止蠟油凝結(jié),外管通蒸汽加熱后的凈化水,溫度為70℃。新安裝的夾套套管運(yùn)行25 a后,直管線外表面發(fā)現(xiàn)大面積(10 mm左右)的蝕坑。
把腐蝕失效的夾套管切割解體后分析,走蠟液內(nèi)管內(nèi)壁狀況比較好,基本未發(fā)生腐蝕現(xiàn)象,但是走循環(huán)熱水的外管內(nèi)壁和內(nèi)管外壁都有明顯的腐蝕坑和腐蝕產(chǎn)物。由此判斷管線泄漏主要是由循環(huán)熱水的腐蝕造成,和蠟液沒有直接關(guān)系。因此針對(duì)循環(huán)熱水和管道材料進(jìn)行分析,水質(zhì)分析結(jié)果如表1所示。
表1 凈化水水質(zhì)分析Table 1 Purified water quality analysis mg/L
對(duì)管材外觀進(jìn)行觀察發(fā)現(xiàn),鋼管外表面的銹層較厚,呈現(xiàn)黑色或紅褐色,基本上屬于鐵的氧化物。另外,管壁上大面積的分布著約5~13 mm的蝕坑,如圖1所示。從蝕坑的側(cè)剖面可以觀察到蝕坑的最深處已達(dá)到3 mm,而鋼管壁厚4 mm,如圖2所示。
圖1 失效管道宏觀形貌Fig.1 Pipeline macro morphology
圖2 失效管道剖面形貌Fig.2 Pipeline profile schema
圖3 管道金相試樣基體能譜分析Fig.3 Results of the energy spectrum analysis
對(duì)管道試樣進(jìn)行了能譜分析,圖3所示為管道金相試樣基體的能譜分析結(jié)果。從圖3中可以看出,基體主要以鐵和碳元素為主,這與碳鋼組織相吻合,其中含有微量的氯元素。
繼續(xù)對(duì)管道外表蝕坑處進(jìn)行能譜分析,發(fā)現(xiàn)管道還富含氧元素和氯元素,管道外表面蝕坑處的能譜分析見圖4。
圖4 管線外表面蝕坑處能譜分析結(jié)果Fig.4 Results of the corrosion pit energy spectrum analysis
取管外壁腐蝕坑內(nèi)疏松的腐蝕產(chǎn)物進(jìn)行X光衍射分析,分析結(jié)果表明腐蝕產(chǎn)物的成分主要是Fe3O4和Fe2O3。
碳鋼的點(diǎn)蝕一般易發(fā)生在含有鹵素陰離子的溶液中,尤以氯化物、溴化物侵蝕性最強(qiáng)。水質(zhì)分析結(jié)果表明凈化江水中含有Cl-。Cl-能優(yōu)先有選擇地吸附在金屬表面氧化膜上,把氧原子排擠掉,然后和氧化膜中的陽離子結(jié)合成可溶性氯化物,在新露出的基體金屬的特定點(diǎn)上生成小蝕坑,即點(diǎn)蝕核。繼續(xù)長大就出現(xiàn)點(diǎn)蝕坑。蝕坑內(nèi)金屬表面處于活態(tài),電位較低,蝕坑外金屬表面處于鈍態(tài),電位較高,形成微電池。此時(shí)的金屬陽極溶解是一種自催化過程。陽極反應(yīng)是碳鋼中的鐵在蝕孔內(nèi)溶解,生成金屬鐵離子,造成蝕孔內(nèi)正電荷過量,結(jié)果使Cl-遷移到蝕孔內(nèi)以維持溶液的電中性。因此蝕孔內(nèi)會(huì)有高濃度的FeCl3。FeCl3水解的結(jié)果產(chǎn)生高濃度的H-和Cl-,介質(zhì)酸度進(jìn)一步增加而促進(jìn)金屬的溶解。溫度的升高也會(huì)使點(diǎn)蝕加速。在夾套管外壁確實(shí)可看到許多大小不一的點(diǎn)蝕坑和許多由點(diǎn)蝕產(chǎn)生的腐蝕產(chǎn)物。能譜分析結(jié)果也確實(shí)表明在點(diǎn)蝕處富含氯元素。
氧是腐蝕電化學(xué)過程中極強(qiáng)的陰極去極化劑。在陰極區(qū)電子的消耗,促使陽極區(qū)鐵不斷溶解失去電子,導(dǎo)致腐蝕產(chǎn)物不斷增厚。氧的陰極還原過程在蝕孔附近的表面進(jìn)行:
O2+H2O+4 e→4OH-
總反應(yīng)是:Fe2++2OH-→Fe(OH)2
二次產(chǎn)物Fe(OH)2在水中不穩(wěn)定,容易與氧進(jìn)一步發(fā)生反應(yīng):
4Fe(OH)2+2H2O+O2→4Fe(OH)3
氫氧化鐵脫水后就能生成鐵銹:
2Fe(OH)3→Fe2O3+3H2O
腐蝕產(chǎn)物的X光衍射分析結(jié)果證實(shí)了棕紅色Fe2O3的存在。
有學(xué)者聲稱由于溫度高時(shí)溶解氧減少,F(xiàn)e(OH)2不能完全反應(yīng)為 Fe(OH)3,而Fe(OH)3的酸性強(qiáng)于Fe(OH)2,故發(fā)生如下中和反應(yīng):
2Fe(OH)3+Fe(OH)2→Fe3O4+4 H2O
腐蝕產(chǎn)物的X光衍射分析結(jié)果證實(shí)了Fe3O4的存在。
以上生成的腐蝕產(chǎn)物除少數(shù)被水沖走外,大都沉積在金屬表面,形成宏觀的腐蝕產(chǎn)物。由于溶解氧擴(kuò)散到金屬表面的速度要比擴(kuò)散到腐蝕產(chǎn)物中的速度快,在腐蝕產(chǎn)物周圍和腐蝕產(chǎn)物之間就形成了氧的濃差電位。腐蝕產(chǎn)物周圍氧濃度高的部位是陰極,腐蝕產(chǎn)物下部氧濃度低的部位是陽極,形成一個(gè)腐蝕微電池,腐蝕繼續(xù)向陽極方向發(fā)展。腐蝕產(chǎn)物下部產(chǎn)生的Fe2+向上通過疏松的二次產(chǎn)物慢慢向外擴(kuò)散,遇到滲進(jìn)去的OH-和O2時(shí),就形成新的二次產(chǎn)物,使腐蝕產(chǎn)物不斷增加。
由上所述,不管是點(diǎn)蝕還是全面腐蝕,氧是碳鋼在水介質(zhì)中的關(guān)鍵因素,耗氧反應(yīng)的不斷進(jìn)行,促使陽極金屬不斷溶解,這樣引起的金屬腐蝕為氧腐蝕。較低濃度下氯離子的存在使反應(yīng)生成了鐵離子加劇了腐蝕的進(jìn)行。
(1)對(duì)凈化江水進(jìn)行化學(xué)除氧或物理除氧。由于對(duì)大量水除氧成本太高,所以本條措施暫時(shí)無法實(shí)施。
(2)根據(jù)資料介紹,在80℃以下不管是封閉系統(tǒng)還是敞器系統(tǒng)腐蝕速率都會(huì)隨著溫度的升高而升高[1]34,而石蠟成型原料管道的操作溫度恰好在80℃以下,所以適當(dāng)降低水的溫度會(huì)降低腐蝕速率。
(3)溶液的流動(dòng)性對(duì)腐蝕的影響也是非常大的,流動(dòng)的溶液較靜止的溶液中氧的擴(kuò)散超電壓要小的多。因?yàn)槿芤毫魉僭黾?,金屬表面上的滯流層厚度減少,氧的擴(kuò)散更為容易,極限擴(kuò)散電流增加[1]34-35。隨著流速的增加腐蝕速度會(huì)不斷地上升,在層流區(qū)上升速度還比較平緩,但是到了湍流區(qū)腐蝕速率會(huì)急劇地上升。因此將原來DN80 mm的套管改成DN100 mm,通過增加水流的截面積來降低流速;另外將水泵的出口壓力由1.0 MPa降到0.7 MPa,以降低進(jìn)出口壓差的方式來降低流速。
(4)定期換水來減少由于水分蒸發(fā)而導(dǎo)致的Cl-濃度的上升。
通過后三項(xiàng)措施的實(shí)施,石蠟成型原料管道又運(yùn)行了3 a,未發(fā)生過泄漏故障。臨時(shí)停工時(shí)期對(duì)管線切開進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)表面雖有一些點(diǎn)腐蝕發(fā)生,但是深度非常淺,根據(jù)腐蝕速率來推算還可以再運(yùn)行3 a以上。由于管內(nèi)介質(zhì)為石蠟和水,不屬于危險(xiǎn)介質(zhì),但從安全性和經(jīng)濟(jì)性來考慮在管道運(yùn)行6 a后應(yīng)對(duì)其進(jìn)行定期更新。
[1] 陳匡民.化工機(jī)械材料腐蝕與防護(hù)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,1990:34,34-35.